劉興華+張立英
摘 要:2014年10月,青銅峽鋁業(yè)股份公司寧東鋁業(yè)分公司供電車間空壓站10kV系統(tǒng)新增快切裝置調(diào)試過程中出現(xiàn)I段母線失電,快切裝置動作失敗,造成該段母線失電,5臺空壓機及1臺發(fā)電機跳機故障。通過本次事故,分析該系統(tǒng)快切裝置拒動原因,提出合理的的運行方式,防止出現(xiàn)快切裝置誤動事故。
關(guān)鍵詞:快切裝置;供電系統(tǒng);繼電保護
一、 故障前運行方式
空壓站兩路10kV電源分別引自10kV總配207、208開關(guān)柜,接帶空壓站兩臺進線開關(guān)柜901、902??諌赫劲瘛ⅱ蚨文妇€各帶5臺空壓機、1臺循環(huán)水變及汽機Ⅰ、Ⅱ段聯(lián)絡(luò)線??偱溥M線開關(guān)207、208,空壓站進線開關(guān)901、902及汽機聯(lián)絡(luò)線開關(guān)915、916,汽機進線開關(guān)101、102全部在運行狀態(tài),母聯(lián)開關(guān)300、900、100全部在熱備狀態(tài),空壓站母聯(lián)柜快切裝置投運??諌赫劲穸?臺空壓機及1臺變壓器運行,負(fù)荷約5500kW。汽機車間1#發(fā)電機運行,額定功率6000kW,故障前接近滿負(fù)荷運行。具體運行方式見圖1。
二、 故障原因
1.故障經(jīng)過
2014年10月22日,供電車間與快切裝置廠家將快切裝置安裝完畢后進行模擬空壓站Ⅰ段電源失電,母聯(lián)自投的動態(tài)試驗。試驗時運行人員斷開總配901開關(guān),出現(xiàn)母聯(lián)900自投不成功,空壓站Ⅰ段所帶5臺空壓機(3#空壓機、5#空壓機、7#空壓機、9#空壓機、11#空壓機)及汽機發(fā)電機全部跳機故障。
2.原因分析
根據(jù)保護故障波形及快切裝置切換報告分析,切總配207開關(guān)后,空壓站1#進線901失電,快切裝置無流起動(快切裝置無流起動條件是電流小于0.05A,頻率小于49.5Hz,兩者同時滿足條件)。受1#發(fā)電機影響,207開關(guān)斷開后,空壓站Ⅰ段母線頻率不能立即降到49.5Hz,快切裝置不能立即啟動,錯過了劃差快速切換的時間。經(jīng)一段時間的延時后,汽機1#發(fā)電機因負(fù)荷不平衡,OVP保護跳機,空壓站Ⅰ段母線頻率逐步降到49.5 Hz,快切裝置滿足無流啟動的判據(jù)條件,這時Ⅰ母殘壓已經(jīng)滯后于Ⅱ母電壓角度差為142°在非安全區(qū),需要等待殘壓下降到實時快速切換設(shè)定參數(shù)(角差,壓差,頻差內(nèi))采用實時快速切換方式。由于實施快速切換裝置默認(rèn)的允許合閘的壓差、角差頻差較大。母聯(lián)900合閘時快切裝置檢同期時捕捉到網(wǎng)側(cè)(Ⅱ母)與待并側(cè)(Ⅰ母)電壓差ΔU=135.74%、角差Δθ=-830,在母聯(lián)900合閘瞬間沖擊電流(約2400A左右),超過母聯(lián)900速斷定值(速斷值900A,延時0s),所以母聯(lián)速斷保護動作跳閘,發(fā)電機速斷保護跳閘,空壓機因母線失壓,低電壓保護跳閘。圖2為母聯(lián)900切換時速斷保護動作波形圖。
3.裝置動作報告
起動時間:2014/10/22 15:27:23:586
起動方式:無流起動
切換方向:進線1→母聯(lián)
切換方式:串聯(lián)
實現(xiàn)方式:實時快速切換
切換結(jié)果:切換成功
01切換起動:
Uab2 99.90% ΔU=190.96%
Uab1 101.83% Δf=0.52Hz
f2 50.03 Hz Δθ=142.40
f2 49.51 Hz Δf/Δt=0.00Hz/s
Ia1 0.00A 進線1開關(guān) 合位
Ia2 0.33A 進線2開關(guān) 合位
母聯(lián)開關(guān) 跳位
02跳進線1開關(guān)開始:
Uab2 99.90% ΔU=190.96%
Uab1 101.83% Δf=0.52Hz
f2 50.03 Hz Δθ=142.40
f2 49.51 Hz Δf/Δt=0.00Hz/s
Ia1 0.00A 進線1開關(guān) 合位
Ia2 0.33A 進線2開關(guān) 合位
母聯(lián)開關(guān) 跳位
03跳進線1開關(guān)成功:
Uab2 100.19% ΔU=195.5%
Uab1 101.88% Δf=0.54Hz
f2 50.03 Hz Δθ=150.70
f2 49.49 Hz Δf/Δt=0.00Hz/s
Ia1 0.00A 進線1開關(guān) 跳位
Ia2 0.33A 進線2開關(guān) 合位
母聯(lián)開關(guān) 跳位
04合母聯(lián)開關(guān)開始:
Uab2 101.11% ΔU=135.74%
Uab1 101.96% Δf=0.69Hz
f2 50.03 Hz Δθ=-830
f2 49.34 Hz Δf/Δt=0.00Hz/s
Ia1 0.00A 進線1開關(guān) 跳位
Ia2 0.33A 進線2開關(guān) 合位
母聯(lián)開關(guān) 跳位
05合母聯(lián)開關(guān)成功:
Uab2 100.94% ΔU=119.49%
Uab1 102.11% Δf=0.71Hz
f2 50.04 Hz Δθ=-72.10
f2 49.32 Hz Δf/Δt=0.00Hz/s
Ia1 0.00A 進線1開關(guān) 跳位
Ia2 0.33A 進線2開關(guān) 合位
母聯(lián)開關(guān) 合位
4.結(jié)論
在該次故障發(fā)生的主要原因是試驗人員對系統(tǒng)不熟,沒有考慮到發(fā)電機對系統(tǒng)的影響,只按照常規(guī)快切裝置的試驗方法進行試驗。第二,試驗前,技術(shù)人員未充分了解快切裝置無流切換的條件,忽略了發(fā)電機及空壓機旋轉(zhuǎn)電動勢對母線頻率的影響。第三,快切裝置殘壓切換時設(shè)置門檻值過高,裝置在電壓差ΔU=135.74%、角差Δθ=-830的情況下合母聯(lián)900,造成母聯(lián)沖擊電流過大,900合閘失敗。第四,母聯(lián)900開關(guān)速斷保護定值未及時校正,以配合快切裝置動作。
三、 改進措施
1.減小快切裝置實時快速切換允許的角差范圍,降低母聯(lián)合閘時的沖擊電流,防止造成母聯(lián)、發(fā)電機電流沖擊過大。同時調(diào)整母聯(lián)速斷定值及延時,以躲過母聯(lián)合閘沖擊。
2.更改快切裝置啟動判據(jù),取消頻率判據(jù)條件或提高頻率切換值,減少系統(tǒng)切換時間,使快切裝置盡可能在第一輪劃差階段實現(xiàn)快切。
3.在汽機發(fā)電機發(fā)電運轉(zhuǎn)期間,禁止投入空壓站快切裝置。
參考文獻:
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