張小鋒+瞿麗莉+趙廣勛
摘 要:某電廠離心式一次風機在正常運行中突然跳閘,經(jīng)現(xiàn)場檢查、歷史數(shù)據(jù)對比分析、斷口外觀檢查、硬度分析等方式,判斷風機葉片損壞是由于前盤與葉片焊接工藝執(zhí)行不當,使得葉片在焊縫處產(chǎn)生裂紋,隨著時間延長裂紋失穩(wěn)而發(fā)生快速斷裂。又因為故障風機出口門故障無法關(guān)嚴,導致一次風泄漏,一次風壓低于臨界值,爐內(nèi)粉量驟減,爐膛壓力低保護動作。
關(guān)鍵詞:離心式;一次風機;葉片損壞;出口門故障;診斷分析
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.025
0 前言
一次風機是為煤粉鍋爐送粉提供動力的重要輔機,一次風機故障對于煤粉鍋爐安全運行威脅也最大。在電站鍋爐三大輔機故障機組快速減負荷事件中,一次風機RB出現(xiàn)故障,即一次風壓低于送粉臨界值,導致鍋爐全爐膛燃料喪失的事故較多,因此保證一次風機本體可靠性,保證一次風機相關(guān)輔助設備的可靠性,保證一次風RB功能的完整性可靠性對鍋爐安全運行意義重大。風機葉片斷裂原因很多,有因為風機頻繁失速產(chǎn)生的應變力斷裂的[1];長時間氣流脈動下葉片產(chǎn)生共振,葉片疲勞斷裂[2];工藝缺口導致的應力集中斷裂[3],葉片冶金質(zhì)量低造成的斷裂[4]等等,文章對某電廠一次風機的故障進行了分析,可以為同類事件提供借鑒。
1 系統(tǒng)及事件簡介
某廠機組容量350MW,配置有兩臺離心式一次風機,該風機葉輪為基建期間配置,未進行過更換。該風機未進行變頻改造。風機系統(tǒng)主要構(gòu)件:入口消音器、入口風箱、入口調(diào)節(jié)擋板、集流器、轉(zhuǎn)子(葉輪兩側(cè)各一個軸承座)、機殼、出口擋板門。
事件發(fā)生前,機組負荷一直在300MW穩(wěn)定運行,事件發(fā)生時,B一次風機電機速斷保護動作造成風機跳閘,RB保護動作,一次風壓快速降至2.60kPa。爐膛壓力最低降至-2721Pa,鍋爐MFT動作,首出原因“爐膛壓力低低”。
2 現(xiàn)場檢查情況
檢查發(fā)現(xiàn)B一次風機機殼變形,風機地腳螺栓松動,風機驅(qū)動端軸承座損壞,葉輪前盤局部斷裂,連同兩只葉片脫落,葉輪變形,見圖1和圖2,風機出口擋板門損壞。一次風機電機返廠檢測電機主軸彎曲0.07mm/m,電機冷卻風扇變形,其它無異常。
葉輪材質(zhì)復核:現(xiàn)場采用手持式合金分析儀(XL3t800型),對前盤、葉片及焊縫進行了材質(zhì)復核,前盤與葉片的材質(zhì)均為16Mn,焊縫成分與前盤和葉片材質(zhì)基本相同。
葉輪斷裂區(qū)硬度檢測:現(xiàn)場對前盤、葉片、焊縫及初始斷裂區(qū)進行了硬度檢測,硬度平均值分別為:前盤180HBHLD,葉片191HBHLD,焊縫160HBHLD,初始斷裂區(qū)斷面131HBHLD。
3 風機運行情況
(1)跳閘前,B一次風機驅(qū)動端軸承座振動值0.8mm/s,軸承溫度47.5℃;非驅(qū)動端軸承座振動值1.8mm/s(軸承振動報警值4.6 mm/s),軸承溫度55.15℃,軸承振動及軸承溫度均無異常波動;風機電流約111A,無異常波動;風機入口調(diào)節(jié)門開度75.4%;風機出口風壓約12.88kPa;風機各運行參數(shù)穩(wěn)定,風機運行正常。
(2)爐膛負壓在-100Pa~-40Pa波動。
(3)B一次風機跳閘前,軸承座振動值一直穩(wěn)定無異常,但在風機跳閘瞬間,風機驅(qū)動端軸承座振動值變?yōu)閴狞c,非驅(qū)動端軸承座振動值突升至20 mm/s(滿量程)。
4 歷史檢修情況
檢查3年前機組大修一次風機檢修臺賬及文件包,大修中對一次風機葉輪進行了清理打磨、宏觀檢查,未發(fā)現(xiàn)葉輪裂紋、變形、磨損等缺陷;臺賬有葉輪探傷抽檢記錄。
5 原因分析
5.1 機組跳閘原因分析
B一次風機葉輪損壞,風機轉(zhuǎn)動受阻,導致電機速斷保護動作,風機跳閘,RB保護動作,鍋爐自動執(zhí)行C磨煤機切除等一系列操作,但因B一次風機出口擋板損壞關(guān)閉不嚴,一次風由B一次風機入口處泄漏,導致一次風壓迅速降低,引發(fā)A、B磨煤機對應燃燒器送粉能力不足,燃料量急劇突然減少導致鍋爐燃燒不穩(wěn),爐膛壓力迅速降低后達到鍋爐MFT保護動作值。
5.2 風機葉輪損壞的原因分析
(1)查閱B一次風機跳閘前軸承溫度、風機振動值、出口風壓、電機電流、風機入口擋板開度等,各運行參數(shù)穩(wěn)定,無異常;現(xiàn)場檢查風機消音器至風機入口風道完好,檢查風機內(nèi)部無異物,說明事件發(fā)生前風機運行是正常的、風機葉輪的損壞不是因突發(fā)的不穩(wěn)定工況影響及外來異物的打擊而發(fā)生。
(2)葉輪殘片的形貌分析:宏觀檢查,葉輪前盤外沿與葉片焊縫附近的斷面較為平整,裂紋由前盤外沿向里擴展,初始斷裂區(qū)長度約82mm,斷面存在明顯的銹蝕現(xiàn)象,其它斷裂位置存在明顯的撕裂形貌,可判定斷裂源區(qū)位于前盤與葉片焊縫附近的最外沿。
(3)葉輪的前盤、葉片、焊縫及初始裂紋區(qū)斷面硬度檢測結(jié)果分析:焊縫硬度低于母材硬度,特別是初始斷裂區(qū)的硬度值遠低于母材硬度(為母材硬度的68.5%),不符合要求。
(4)葉輪前盤開裂處受力分析:從風機葉輪結(jié)構(gòu)來看,在氣流的作用下,葉輪前盤外沿承受的氣動力最大,由于氣流為波動的,此處會存在較大的交變應力;從葉片與前盤的布置結(jié)構(gòu)與氣流流動方向分析,前盤承受的應力為拉應力,且外沿與葉片焊縫處的交變拉應力是最大的。另外,由于葉片比前盤略低,前盤與葉片焊縫處存在結(jié)構(gòu)變化,如果此處無圓滑過度、焊縫咬邊(對A一次風機探傷發(fā)現(xiàn)存在焊縫咬邊現(xiàn)象)等焊接缺陷會存在應力集中。
綜合以上分析認為,前盤與葉片焊接工藝執(zhí)行不當,使得焊縫處前盤外沿的強度大幅降低,一次風機運行中,此處存在較大的交變拉應力,在結(jié)構(gòu)變化(或缺陷處)易存在應力集中且強度較低的部位首先產(chǎn)生裂紋,隨著運行時間的延長,裂紋不斷擴展,當裂紋長度超過臨界值,失穩(wěn)而發(fā)生快速斷裂,從而造成前盤斷裂。
6 預防措施
(1)修復B一次風機本體,建議方案:更換地腳螺栓;風機葉輪輪轂利舊,制作葉輪;更換風機主軸;更換風機電機側(cè)軸承座、軸承;更換聯(lián)軸器;電機主軸校直,其他部位修復。
(2)對其他一次風機葉輪焊縫進行全面檢查、著色探傷(發(fā)現(xiàn)局部有咬邊現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)其它異常,對咬邊進行了研磨圓滑過渡)。擇機全面檢查、探傷其他機組一次風機葉輪焊縫及其熱影響區(qū)。
(3)將“離心式風機的葉輪檢查、探傷”均要列入今后機組大、小修標準檢修項目,金屬監(jiān)督項目。
(4)加強入廠驗收:驗收項目要包括葉輪宏觀檢查、探傷,對板材及焊縫進行材質(zhì)復核;對板材、焊縫及熱影響區(qū)進行硬度抽檢。
(5)使用不同的最優(yōu)的檢測手段對風機進行靜態(tài)檢測,現(xiàn)場檢測和動態(tài)監(jiān)測[5]。
參考文獻:
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[2]孫鋸江.CFB鍋爐一次風機葉輪前盤損壞原因分析[J]. 鍋爐技術(shù),2010,41(01):52-55.
[3]郭興貴,劉峰,李俠.鍋爐一次風機葉片斷裂的分析與研究[J]. 華北電力技術(shù),2005(08):8-13.
[4]鄭國,李濤,牛海峰等.600MW機組風機葉片斷裂分析[J].黑龍江電力技術(shù),1999,21(02):40-41.
[5]劉雙,胡斌,賀鑄等.風機葉片缺陷的無損檢測方法比較與評價[J]. 無損檢測,2015,37(03):47-51.
作者簡介:張小鋒(1973-),男,陜西合陽人,工學學士,工程師,主要研究方向:大型火電機組生產(chǎn)管理研究。endprint