李 翔
(中國(guó)石化海南煉油化工有限公司)
環(huán)管聚丙烯裝置催化劑系統(tǒng)常見(jiàn)問(wèn)題的分析與優(yōu)化①
李 翔
(中國(guó)石化海南煉油化工有限公司)
介紹環(huán)管聚丙烯裝置催化劑系統(tǒng)的工藝原理,對(duì)環(huán)管聚丙烯裝置催化劑系統(tǒng)常見(jiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了分析,并總結(jié)相應(yīng)的優(yōu)化措施。
催化劑系統(tǒng) 環(huán)管聚丙烯裝置 問(wèn)題分析 解決措施
在環(huán)管聚丙烯生產(chǎn)裝置中,催化劑系統(tǒng)是保證聚合反應(yīng)正常進(jìn)行的關(guān)鍵系統(tǒng),主要包括主催化劑和三乙基鋁、給電子體助劑系統(tǒng)。主催化劑作為反應(yīng)的引發(fā)劑,只有與助催化劑三乙基鋁相互作用才能形成活性中心,使聚合反應(yīng)順利進(jìn)行。給電子體用于調(diào)解聚合物等規(guī)度和催化劑對(duì)氫氣的敏感性,同時(shí)對(duì)催化劑的活性和聚丙烯的表觀密度也有一定的影響,決定了產(chǎn)品的質(zhì)量。因此,保證催化劑系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,避免裝置出現(xiàn)生產(chǎn)波動(dòng)甚至非計(jì)劃停車,是技術(shù)人員需要長(zhǎng)期探索和解決的問(wèn)題。筆者結(jié)合中國(guó)石化海南煉油化工有限公司環(huán)管聚丙烯裝置自開(kāi)工以來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),對(duì)催化劑系統(tǒng)運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,總結(jié)了相應(yīng)的解決優(yōu)化措施,為裝置后期出現(xiàn)類似問(wèn)題提供參考和指導(dǎo)。
中國(guó)石化海南煉油化工有限公司聚丙烯裝置采用國(guó)產(chǎn)第二代環(huán)管工藝技術(shù),設(shè)計(jì)負(fù)荷為200kt/a。該裝置由兩組串聯(lián)的滿液相環(huán)管反應(yīng)器組成,以丙烯、氫氣為主要生產(chǎn)原料,在催化劑作用下生成聚丙烯粉料,再經(jīng)過(guò)擠壓造粒成聚丙烯顆粒。催化劑系統(tǒng)中,主催化劑采用以MgCl2為載體的DQC系列鈦系球形高效催化劑,助催化劑由三乙基鋁和給電子體構(gòu)成。
催化劑系統(tǒng)工藝簡(jiǎn)圖如圖1所示,桶裝的固體主催化劑在裝置內(nèi)用油脂按一定比例配制混合均勻后,由液壓系統(tǒng)PK101中的往復(fù)柱塞泵P108將它連續(xù)加入三劑(主催化劑、三乙基鋁和給電子體)預(yù)接觸罐D(zhuǎn)201中,助催化劑三乙基鋁和給電子體則分別由液壓隔膜計(jì)量泵連續(xù)加入D201中。三劑在D201內(nèi)在磁力攪拌器A201的作用下充分?jǐn)嚢杌旌暇鶆?,再?jīng)過(guò)溢流線進(jìn)入在線混合器Z203中,與低溫丙烯接觸后隨之一起進(jìn)入反應(yīng)器系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行聚合反應(yīng)[1]。
圖1 催化劑系統(tǒng)工藝簡(jiǎn)圖
催化劑罐D(zhuǎn)106在配置主催化劑時(shí)可能出現(xiàn)的問(wèn)題有:在配置過(guò)程中加主催化劑時(shí)間過(guò)短、加劑過(guò)快、罐體升降溫過(guò)快及攪拌不均勻等導(dǎo)致催化劑出料不暢,極易堵塞出料管線;未對(duì)新配置的主催化劑進(jìn)行氮?dú)夤呐?,?dǎo)致水含量超標(biāo),影響催化劑活性,使反應(yīng)系統(tǒng)不穩(wěn),影響產(chǎn)品質(zhì)量,甚至裝置非計(jì)劃停車。
在生產(chǎn)過(guò)程中,曾出現(xiàn)主催化劑出料管線壓力PI142急劇上升,經(jīng)外操現(xiàn)場(chǎng)處理發(fā)現(xiàn),在線混合器Z203的A線路堵塞,切換B線也不通,迫使裝置停車,清理管線。查找原因發(fā)現(xiàn)是催化劑配制時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題,導(dǎo)致催化劑分散效果不好,結(jié)成團(tuán),堵塞輸送管線。
針對(duì)主催化劑配置過(guò)程中易出現(xiàn)的問(wèn)題,提出以下建議措施:
a. 目前充料、倒料為一條管線,即由D106底部出料再由出料線從D106底部重新倒回,致使倒料混合效果不佳。建議增加一條倒料線從D106上部進(jìn)入,使主催化劑充分混合均勻。
b. 對(duì)于新配置的主催化劑,在使用前需進(jìn)行多次倒料操作,充分混合均勻后再投入使用。
c. 規(guī)范主催化劑配置流程,加強(qiáng)加劑人員的理論培訓(xùn)。
主催化劑的計(jì)量單元PK101系統(tǒng)采用機(jī)、電、液、氣共同控制的方式,程序邏輯復(fù)雜,操作難度大,極易出現(xiàn)操作失誤。輕則堵塞管線,引起反應(yīng)波動(dòng),重則造成環(huán)管爆聚。
PK101系統(tǒng)(圖2)中D108A、B為活塞式注射器,上部由P108輸送液壓油推動(dòng)活塞向下運(yùn)動(dòng),活塞下部接收和輸送催化劑。D108接收來(lái)自催化劑分散罐D(zhuǎn)106的膏狀催化劑并進(jìn)行充料,期間為防止催化劑沉降、催化劑顆粒分布不均的現(xiàn)象,需對(duì)D108進(jìn)行多次倒料操作,然后充填、加壓備用。此系統(tǒng)控制閥較多,運(yùn)行復(fù)雜,極易出現(xiàn)操作錯(cuò)誤。
圖2 PK101系統(tǒng)工藝簡(jiǎn)圖
對(duì)PK101系統(tǒng)日常操作中常見(jiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析:
a. 在手動(dòng)模式下,D108A、B進(jìn)行切換操作時(shí),誤操作將正在使用的D108突然泄壓,致使丙烯倒竄至PK101系統(tǒng),整個(gè)催化劑管線堵塞。
b. 液壓油系統(tǒng)過(guò)濾器F107在首次投用或清理后再次投用過(guò)程中未進(jìn)行排氣處理,導(dǎo)致計(jì)量出現(xiàn)問(wèn)題。某次車間安排拆清計(jì)量油過(guò)濾器F107。過(guò)濾器清洗完畢后,當(dāng)班班組在未完全排氣的情況下投用了F107。自當(dāng)日11∶48開(kāi)始,PI142壓力下降到3.76MPa,導(dǎo)致主催化劑加入量波動(dòng),聚合反應(yīng)變差。在D108壓力表多次排氣后,12∶20主催化劑加入量恢復(fù)正常。
c. 在PK101系統(tǒng)停用后再次投用過(guò)程中,如果D108頂部、催化劑管、P108泵體內(nèi)帶氣將導(dǎo)致催化劑出料波動(dòng)或不上量,造成反應(yīng)系統(tǒng)大幅波動(dòng)甚至沒(méi)有反應(yīng)被迫停車。因此,PK101系統(tǒng)再次投用前應(yīng)對(duì)系統(tǒng)管線、泵出口和注射器頂部進(jìn)行充料置換,選擇高點(diǎn)排氣,直至氣體全部排出。
d. 主催化劑計(jì)量泵P108沖程零點(diǎn)漂移、在切換或投用過(guò)程中沖程動(dòng)力風(fēng)源未正常投用,致使計(jì)量泵沖程不受控制,催化劑加入量過(guò)高或過(guò)低,導(dǎo)致反應(yīng)劇烈不受控制或不反應(yīng)。當(dāng)班人員在事故處理過(guò)程中將P108A切換至P108B時(shí),由于流程檢查不仔細(xì),操作員沒(méi)有將儀表風(fēng)進(jìn)P108B 沖程調(diào)節(jié)系統(tǒng)的一道閥門打開(kāi),導(dǎo)致P108B實(shí)際沖程過(guò)高且不受控制,致使反應(yīng)系統(tǒng)被迫停車。
針對(duì)上述故障,提出以下改進(jìn)建議:
a. 增設(shè)計(jì)量泵出口流量計(jì),中控人員可以在DCS系統(tǒng)上觀察流量情況,并設(shè)定流量偏差報(bào)警,可以隨時(shí)對(duì)主催化劑流量進(jìn)行監(jiān)控,避免計(jì)量泵在沖程漂移時(shí)引發(fā)流量變化,卻不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)造成裝置反應(yīng)大幅波動(dòng)和爆聚的風(fēng)險(xiǎn)。
b. 規(guī)范操作流程,嚴(yán)格按照指定操作流程操作,在系統(tǒng)手動(dòng)模式下合理安排人員,必要時(shí)先開(kāi)Z203頂油,關(guān)主催化劑進(jìn)D201前手閥,再進(jìn)行D108A、B的切換操作。
助催化劑三乙基鋁和給電子體的計(jì)量泵均采用液力驅(qū)動(dòng)式隔膜泵。該泵通過(guò)隔膜傳遞壓力,柱塞與隔膜片之間充滿液壓油,柱塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)隔膜片在限制板內(nèi)前后運(yùn)行,從而吸入和排出介質(zhì)[2]。隔膜于沖程的前半周將被輸送流體吸入并于后半周將流體排出泵頭。所以,改變沖程的往復(fù)運(yùn)動(dòng)頻率或每一次往復(fù)運(yùn)動(dòng)的沖程長(zhǎng)度即可達(dá)到調(diào)節(jié)流體輸送量的目的。
隔膜的隔離作用,在結(jié)構(gòu)上真正實(shí)現(xiàn)了被計(jì)量流體與驅(qū)動(dòng)潤(rùn)滑機(jī)構(gòu)之間的隔離。液力驅(qū)動(dòng)式隔膜泵的液壓油均勻地驅(qū)動(dòng)隔膜,克服了機(jī)械直接驅(qū)動(dòng)方式下泵隔膜受力過(guò)分集中的缺點(diǎn),提升了隔膜壽命和工作壓力上限。
隔膜泵運(yùn)行過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題及其解決措施如下:
a. 存在氣相,需要進(jìn)行排氣。檢查進(jìn)口管路是否有氣或者液壓油傳動(dòng)部分是否有氣相夾雜。
b. 泵體泄漏或膜片損壞,檢查更換密封墊或膜片。為了克服單隔膜式計(jì)量泵可能出現(xiàn)的因隔膜破損而造成的工作故障問(wèn)題,有的計(jì)量泵配備了隔膜破損傳感器,實(shí)現(xiàn)隔膜破裂時(shí)的自動(dòng)聯(lián)鎖保護(hù);采用具有雙隔膜結(jié)構(gòu)的泵頭進(jìn)行計(jì)量以進(jìn)一步提高其安全性,適用于對(duì)安全保護(hù)特別敏感的應(yīng)用場(chǎng)合。
c. 泵的行程不受控。檢查沖程控制風(fēng)源是否正常投到自動(dòng)控制、沖程風(fēng)壓是否正常等。
d. 泵的沖程零點(diǎn)漂移,助催化劑加入量過(guò)多或過(guò)少??赏ㄟ^(guò)出口流量觀察,重新進(jìn)行檢查調(diào)整。
e. 泵出入口單向閥卡料,需拆開(kāi)清理。
f. 入口過(guò)濾器是否需要清理,清理之后是否需要重新進(jìn)行排氣。
g. 出入口風(fēng)控閥故障。曾在裝置運(yùn)行過(guò)程中三乙基鋁計(jì)量泵P101A出現(xiàn)多次流量波動(dòng)現(xiàn)象,將A泵切換至B泵運(yùn)行后,對(duì)A泵進(jìn)行檢修,更換入口單向閥。試運(yùn)A泵過(guò)程中發(fā)現(xiàn),入口氣動(dòng)閥HV114A閥芯斷裂無(wú)法打開(kāi),為保證A泵正常備用,從入口過(guò)濾器F101底部臨時(shí)配一根進(jìn)料線至A泵入口。
D201至Z203系統(tǒng)(圖3)較復(fù)雜,管線細(xì)且密,操作難度大,極易發(fā)生事故。D201容積僅0.003m3,為滿罐操作,三劑在磁力耦合式攪拌器A201攪拌混合均勻后通過(guò)D201頂部溢流線溢流而出,以防產(chǎn)生氣泡?;旌暇鶆虻娜齽┙?jīng)溢流線流入在線混合器Z203A、B,由經(jīng)E201冷卻到10℃的丙烯分散并夾帶混合物經(jīng)熱彎管Z211A、B流入預(yù)聚合反應(yīng)器R200進(jìn)行預(yù)聚合。
圖3 D201至Z203系統(tǒng)工藝簡(jiǎn)圖
該系統(tǒng)操作過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題分析如下:
a. 三劑進(jìn)D201時(shí)突然中斷或流量不足,造成D201壓力低,進(jìn)Z203的丙烯發(fā)生倒竄,D201堵塞。
格柵壩是攔擋壩的一種特殊形式,它可以采用圬工壩上留窄縫孔洞等形式,也可用鋼桿件或混凝土桿件組裝或安置。在圬工墩臺(tái)間亦可采用樁式或A字形三腳架式的樁林壩,還可采用鋼索網(wǎng)狀壩,它的主要作用是攔住大石塊或林木,而將洪水或泥流排出。
b. 進(jìn)在線混合器Z203的丙烯量過(guò)少、流速過(guò)低或壓力較低,致使三劑在Z203中的停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng),發(fā)生聚合反應(yīng),Z203堵塞。
c. 丙烯經(jīng)過(guò)E201冷卻器時(shí)未得到充分冷卻,溫度過(guò)高,致使丙烯與三劑在Z203接觸時(shí)發(fā)生反應(yīng),堵塞管線。
d. 切換操作時(shí)出現(xiàn)失誤,未按照操作步驟進(jìn)行。如在打開(kāi)D201溢流閥前,D201壓力較低,導(dǎo)致丙烯倒竄堵塞管線。
e. 切換D108時(shí),備用罐未加壓備用,切換后催化劑管線壓力不足,致使D201壓力降低,丙烯倒竄。
f. I201聯(lián)鎖動(dòng)作,三劑泵沖程歸零,D201壓力下降,操作人員不能在第一時(shí)間進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)頂油閥,致使丙烯倒竄至D201內(nèi)發(fā)生反應(yīng),D201聚堵嚴(yán)重。
g. 預(yù)接觸罐攪拌器A201故障。曾發(fā)生過(guò)A201轉(zhuǎn)速降低,造成裝置停車的事故,對(duì)A201進(jìn)行檢修發(fā)現(xiàn),密封墊片卷入軸內(nèi),造成轉(zhuǎn)動(dòng)阻力大于磁力耦合力進(jìn)而發(fā)生打滑,更換密封墊片和石墨環(huán)軸承后開(kāi)機(jī)正常。后來(lái),又有A201皮帶老化問(wèn)題,短時(shí)間停三劑進(jìn)行更換,未對(duì)反應(yīng)造成影響。還有一回,A201轉(zhuǎn)速回零,檢查發(fā)現(xiàn)是磁力座皮帶輪磨斷,停三劑更換后正常。
針對(duì)上述問(wèn)題,提出的建議措施如下:
a. 加強(qiáng)技術(shù)人員的理論學(xué)習(xí),日常操作嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行;
b. 加強(qiáng)日常關(guān)鍵部位的巡檢,增強(qiáng)崗位安全意識(shí),日常巡檢必須走到、看到、想到、做到;
c. 內(nèi)操加強(qiáng)盯表,積極開(kāi)展有針對(duì)性的事故演練,多總結(jié)事故經(jīng)驗(yàn)、多想多動(dòng)腦,進(jìn)行操作優(yōu)化;
d. 建議在D201至Z203系統(tǒng)頂油線上增設(shè)程序控制閥,在I201聯(lián)鎖動(dòng)作結(jié)果中增加打開(kāi)頂油程序控制閥的動(dòng)作,縮短反應(yīng)處理時(shí)間,保證丙烯無(wú)法倒竄堵塞D201。
催化劑系統(tǒng)是聚丙烯裝置的關(guān)鍵部位,也是運(yùn)行中比較敏感薄弱的環(huán)節(jié),極易出現(xiàn)故障,如若不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),將影響整個(gè)裝置的安全生產(chǎn),嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成裝置非計(jì)劃緊急停車。因此,加強(qiáng)日常操作管理,強(qiáng)化安全操作意識(shí),培養(yǎng)員工事故的應(yīng)急處理能力是保證裝置正常運(yùn)行的基本前提。在連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中要不斷進(jìn)行工藝操作優(yōu)化,例如增設(shè)主催化劑泵P108出口流量計(jì)、增加I201聯(lián)鎖內(nèi)容及遠(yuǎn)程控制頂油閥等,簡(jiǎn)化裝置問(wèn)題解決途徑,避免人為操作失誤帶來(lái)的裝置聚合反應(yīng)不可控因素,保障裝置的“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”運(yùn)行。
[1] 洪定一.聚丙烯——原理、工藝與技術(shù)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2007:374~376.
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od and improves the reconstruction precision. Comparing the classic soft and hard threshold algorithms with the improved algorithm shows that this improved algorithm has better de-noising effect, higher SNR and lower RMSE.
wavelet threshold de-noising, magnetic memory testing, weighted average method, soft and hard thresholds
李翔(1990-),助理工程師,從事聚丙烯生產(chǎn)工作,790371576@qq.com。
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1000-3932(2017)03-0315-04
2016-11-30)