張彥斌,周宏濤,賀新峰,張 晨,王 文
基于多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)的客車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)懸置NVH分析
張彥斌1,周宏濤1,賀新峰2,張 晨1,王 文1
(1.湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司,湖南 株洲 412007;2.株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司,湖南 株洲 412007)
基于發(fā)動(dòng)機(jī)懸置結(jié)構(gòu)的動(dòng)力學(xué)模型,合理選擇設(shè)計(jì)變量、約束條件及優(yōu)化目標(biāo),建立多目標(biāo)優(yōu)化模型,采用多島遺傳算法對(duì)其進(jìn)行求解。根據(jù)優(yōu)化結(jié)果進(jìn)行懸置軟墊試制及裝車(chē)測(cè)試,結(jié)果表明,優(yōu)化后的懸置系統(tǒng)在振動(dòng)、噪聲方面都有明顯的改善。
發(fā)動(dòng)機(jī)懸置;NVH分析;多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)
發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車(chē)的主要振源之一,其振動(dòng)經(jīng)懸置傳遞給車(chē)架和車(chē)身,進(jìn)而影響整車(chē)的乘坐舒適性。發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)起支撐發(fā)動(dòng)機(jī)、雙重隔振作用,因此發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)的設(shè)計(jì)對(duì)汽車(chē)整車(chē)的減振降噪至關(guān)重要[1-4]。
本文以某款插電式城市客車(chē)搭載某型四缸發(fā)動(dòng)機(jī)的懸置為研究對(duì)象,采用多目標(biāo)優(yōu)化對(duì)懸置系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。根據(jù)優(yōu)化結(jié)果進(jìn)行軟墊試制及裝車(chē),并用LMS Test Lab進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證,結(jié)果表明優(yōu)化后的懸置系統(tǒng)的NVH性能得到改善,從而探索出了一種在設(shè)計(jì)初期就能優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)NVH性能的方法。
發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)的懸置點(diǎn)數(shù)根據(jù)動(dòng)力總成的長(zhǎng)度、用途、質(zhì)量和安裝方式可以有3、4、5、6點(diǎn)懸置。四點(diǎn)懸置因其具有良好的穩(wěn)定性、能克服較大的轉(zhuǎn)矩反作用力,因此廣泛用于四缸、六缸發(fā)動(dòng)機(jī)上。本文中的發(fā)動(dòng)機(jī)總成包括發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī),長(zhǎng)度為1 177 mm,質(zhì)量為558 kg,屬于長(zhǎng)度、質(zhì)量都中等,并結(jié)合底盤(pán)總布置特點(diǎn),所以采用四點(diǎn)懸置,且左右對(duì)稱,其中兩點(diǎn)固定在發(fā)電機(jī)上,另兩點(diǎn)固定在發(fā)動(dòng)機(jī)上。根據(jù)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),初步選擇懸置軟墊,并建立三維模型,如圖1(a)所示。此模型對(duì)應(yīng)的懸置軟墊的剛度、位置如表1所示,而安裝角度均為45°。此外,按照發(fā)動(dòng)機(jī)慣用術(shù)語(yǔ),將發(fā)電機(jī)端定義為發(fā)動(dòng)機(jī)前,將皮帶輪端定義為發(fā)動(dòng)機(jī)后。
表1 懸置參數(shù)
為方便計(jì)算,將發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)進(jìn)行如下簡(jiǎn)化:將懸置軟墊簡(jiǎn)化為3個(gè)相互垂直的線性彈簧;發(fā)動(dòng)機(jī)總成剛性大,將其懸置系統(tǒng)簡(jiǎn)化為6個(gè)自由度的振動(dòng)系統(tǒng)。
基于上述三維模型及簡(jiǎn)化,并將轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、慣性積等參數(shù)代入,在ADAMS/View中建立發(fā)動(dòng)機(jī)總成懸置系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型,如圖1(b)所示。
圖1 發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)模型
發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)的振動(dòng)是耦合的,比較復(fù)雜。此外,優(yōu)化的變量包括:發(fā)動(dòng)機(jī)懸置位置、軟墊剛度、安裝角度,屬于多目標(biāo)優(yōu)化問(wèn)題。而多島遺傳算法在解決多目標(biāo)優(yōu)化時(shí)具有一定優(yōu)勢(shì),故本文采用多島遺傳算法進(jìn)行求解。
2.1 多島遺傳算法簡(jiǎn)介
傳統(tǒng)的單種群遺傳算法容易陷入早熟,而多島遺傳算法(MIGA)作為一種偽并行遺傳算法則可避免早熟和加快收斂速度,可以更好地在多目標(biāo)優(yōu)化域中尋找全局最優(yōu)解。該算法將種群的個(gè)體被分為幾個(gè)子群,這些子群定義為“島”,對(duì)每個(gè)“島”進(jìn)行傳統(tǒng)的遺傳算法,然后將這些“島”之間進(jìn)行“移民”,這樣就形成了大量的設(shè)計(jì)點(diǎn)和多重設(shè)計(jì)空間,也避免了局部最優(yōu)解,能有效地找到全局最優(yōu)解[5-6],具體流程如圖2所示。
圖2 第i代與第i+1代之間進(jìn)化流程
2.2 多目標(biāo)優(yōu)化模型建立及求解
根據(jù)總布置及車(chē)架的特點(diǎn),確定懸置的位置坐標(biāo)范圍;根據(jù)懸置產(chǎn)品加工經(jīng)驗(yàn),確定了橡膠懸置剛度的范圍[80,900]N/mm;安裝角度范圍為[0,45°];根據(jù)頻率分布合理性原則,頻率間隔≥1.5 Hz;根據(jù)隔振理論,系統(tǒng)的固有頻率應(yīng)該小于激勵(lì)頻率的1/倍,發(fā)動(dòng)機(jī)怠速為750 r/min,則發(fā)動(dòng)機(jī)的固有頻率為25 Hz,因此懸置系統(tǒng)頻率≤17.68 Hz。在汽車(chē)懸置系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)中,解耦率一直都是評(píng)價(jià)衡量發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)性能的重要設(shè)計(jì)指標(biāo),因此本文以解耦率為設(shè)計(jì)目標(biāo)。
綜上,建立多目標(biāo)優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型如下:
式中:Fi為第i階模態(tài)的解耦率;wi為對(duì)應(yīng)的權(quán)重系數(shù),本文中wi=1;F為優(yōu)化目標(biāo)函數(shù);Kf_、Kd_分別為前、后懸置的剛度;Af、Ad分別為前、后懸置的安裝角度;Df_、Dd_分別為前、后懸置的安裝位置;fi為第i個(gè)自由度固有頻率。
采用命令流的方式將Isight與Adams/View集成,將多目標(biāo)優(yōu)化模型和結(jié)構(gòu)有限元模型輸入,用Isight中的多島遺傳算法進(jìn)行求解計(jì)算,結(jié)果如表2所示。另外,前懸置的安裝角度為35°,后懸置安裝角度為0°。
表2 優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)果
2.3 分析評(píng)價(jià)
1)解耦率計(jì)算。理想的發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)是完全解耦的,但實(shí)際中幾乎不可能做到完全解耦,因此解耦率成為衡量發(fā)動(dòng)機(jī)懸置設(shè)計(jì)好壞的一個(gè)指標(biāo)。將上述優(yōu)化的懸置位置、剛度、安裝角度帶入模型,得到解耦率,如表3所示。
表3 固有頻率和能量分布 Hz
從表3可以看出,最小固有頻率為5.97 Hz,有效地避開(kāi)了路面激勵(lì)(頻率≤3 Hz)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的影響;z向(最小頻率9.94 Hz)和Rxx方向(最小頻率15.77 Hz)避開(kāi)了人體最為敏感的5~7 Hz;而且頻率間隔最小也達(dá)到了1.5 Hz,避免了寬頻振動(dòng);最大頻率為15.77 Hz,≤17.68 Hz,滿足隔振要求。從解耦率看,該懸置系統(tǒng)在各個(gè)方向上的解耦率都大于87%,實(shí)現(xiàn)了比較理想的解耦(≥85%)。
2)極限位移計(jì)算。發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)的工況是汽車(chē)在運(yùn)行過(guò)程中的常用工況和極端工況的組合。各大知名汽車(chē)公司根據(jù)不同路面、使用狀況和地區(qū),總結(jié)了一系列汽車(chē)駕駛工況,以此作為新車(chē)初期開(kāi)發(fā)的分析數(shù)據(jù),總共有28個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工況[7-8]。根據(jù)通用GMW 14116標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合上述28種典型工況,本文制定了適合城市客車(chē)的9類工況,如表4所示。在動(dòng)力學(xué)模型質(zhì)心位置加載這9種典型工況,計(jì)算得到極限位移,如表4所示。從表4中可以看出,3個(gè)方向的最大位移分別為10.4 mm、8.67 mm、13.55 mm,滿足設(shè)計(jì)要求(≤20 mm)。
表4 典型工況的定義及其位移
3.1 試驗(yàn)
發(fā)動(dòng)機(jī)懸置的NVH性能校核包括在各種工況下的駕駛員座椅的振動(dòng)、車(chē)內(nèi)噪聲、發(fā)動(dòng)機(jī)處的振動(dòng)及其懸置軟墊的隔振率[9]。為了驗(yàn)證優(yōu)化效果,將優(yōu)化前的懸置軟墊和優(yōu)化后的懸置軟墊進(jìn)行裝車(chē),用LMS Test Lab測(cè)試分析系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和分析處理。測(cè)試的工況包括怠速、定置升速、啟動(dòng)/熄火、緩加速,測(cè)試結(jié)果如圖3所示。振動(dòng)測(cè)試的點(diǎn)包括:發(fā)動(dòng)機(jī)左前、左后、右前、右后懸置處,車(chē)內(nèi)駕駛員座椅導(dǎo)軌處;噪聲測(cè)試位置是車(chē)廂中部乘客耳旁高度處。振動(dòng)數(shù)據(jù)量太大,不方便一一展示,但4種工況下的趨勢(shì)都一致,故只以怠速工況下的為例,圖3(c)是導(dǎo)軌處的z向振動(dòng),圖3(d)是發(fā)動(dòng)機(jī)左前懸置處的z向振動(dòng)。
圖3 不同工況下的振動(dòng)、噪聲圖
3.2 結(jié)果分析
從圖3可以看出,優(yōu)化后車(chē)內(nèi)的振動(dòng)、噪聲降低了,即NVH性能提高了,但是發(fā)動(dòng)機(jī)處的振動(dòng)幾乎沒(méi)變。造成發(fā)動(dòng)機(jī)處振動(dòng)沒(méi)變的原因是試驗(yàn)所用車(chē)輛和路面均相同。造成車(chē)內(nèi)NVH性能得到改善的原因是應(yīng)用多目標(biāo)優(yōu)化方法改變了懸置系統(tǒng)頻率的分布,使其分布更加合理,從而在相同激勵(lì)的情況下,傳遞到整車(chē)的振動(dòng)和噪聲大大降低;由于優(yōu)化后的懸置剛度增大,故隔振率稍微有所降低,但都大于85%,滿足隔振要求。此外,懸置剛度的增大會(huì)使疲勞強(qiáng)度得到一定的提高,從而在隔振率和疲勞強(qiáng)度之間找到了合理的平衡點(diǎn)。
在發(fā)動(dòng)機(jī)懸置結(jié)構(gòu)的有限元?jiǎng)恿W(xué)模型基礎(chǔ)上,建立了發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)的多目標(biāo)優(yōu)化模型,采用Isight軟件中的多島遺傳算法對(duì)多目標(biāo)優(yōu)化模型進(jìn)行求解計(jì)算。在怠速、定置升速、緩加速、啟動(dòng)/熄火4種工況下測(cè)試了優(yōu)化前和優(yōu)化后發(fā)動(dòng)機(jī)懸置NVH性能。測(cè)試結(jié)果表明,優(yōu)化后的車(chē)內(nèi)NVH性能較優(yōu)化前有很大的提高。
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Analysis on NVH of Bus Engine Mounting Based on Multi-object Optimization Design
Zhang Yanbin1,Zhou Hongtao1,He Xinfeng1,Zhang Chen1,Wang Wen1
(1.Hunan CRRC Times Electric Vehicle Co.,Ltd,Zhuzhou 412007,China;2.Zhuzhou Times New Material Technology Co.,Ltd,Zhuzhou 412007,China)
Based on the dynamic model of engine mounting structure,the authors reasonably choose the design variables,constraint conditions and optimization targets to establish a multi-object optimization model,and use multi-island genetic algorithm to solve.On the lightof optimization results,they trial-produce mounting soft-cushions and load them on the bus to test.The results show that the optimized mounting system has obvious improvement in vibration and noise.
mounting system;NVH analysis;multi-objective optimization design
U464
A
1006-3331(2017)05-0005-04
張彥斌(1989-),男,設(shè)計(jì)師;主要從事新能源客車(chē)底盤(pán)技術(shù)研究工作。
修改稿日期:2017-04-07