吳洋
(北礦機電科技有限責任公司,北京 100160)
HAT氰化浸出攪拌槽主軸加工工藝研究
吳洋
(北礦機電科技有限責任公司,北京 100160)
本文介紹了HAT氰化浸出攪拌槽主軸的工藝流程、技術(shù)要求及工業(yè)試驗結(jié)果。
HAT氰化浸出攪拌槽;主軸;工業(yè)試驗
從2008年開始,北京礦冶研究總院承擔并完成了“十一五”國家“863”項目課題“難處理金精礦高效生物預氧化反應器”和“十二五”國家“863”項目課題“大型微生物冶金生物反應器”,技術(shù)核心是:外置多點壓力噴射式充氣系統(tǒng)和大循環(huán)-低攪拌礦漿循環(huán)系統(tǒng),實現(xiàn)低攪拌強度下反應器內(nèi)氣液固三相均勻分布,反應器內(nèi)溶解氧量大,礦漿懸浮效果好。
將大型生物反應器的設計思路和技術(shù)推廣到了其它濕法冶金三相耗氧設備,研制了HAT型氰化浸出攪拌槽。HAT型氰化浸出攪拌槽是一種高效的氰化浸出設備,具有巨大的市場推廣前景。但在設備的系列化、工程化和產(chǎn)業(yè)化方面還存在一些需要解決的問題,大流量軸流式葉輪加工技術(shù)和碳鋼-不銹鋼雙層軸高強度加工技術(shù)亟待解決。本文將就碳鋼-不銹鋼雙層軸高強度加工技術(shù)進行分析。
(1)原材料的選取、本次試制產(chǎn)品用的主要原材料為45和316L鋼材。其成分及力學特性見表1、2、3、4。
表1 45鋼主要化學成分
表2 45鋼的力學特性
表3 316L不銹鋼主要化學成分
表4 316L不銹鋼的力學特性
以上原材料經(jīng)復檢(外觀檢測,物理檢測)后合格。
(2)焊接材料的選取。本次產(chǎn)品用的主要原材料為45、316L鋼材,焊接方式主要為熔化極體保護焊,45鋼焊絲使用 ER50-6 (AWS A5.9),焊絲直徑為1.2mm;316L相關焊接使用使用ER316L (AWS A5.9),焊絲直徑為1.2mm。其中45鋼與316L不銹鋼之間焊接時采用不銹鋼焊絲。
根據(jù)φ9.5m×13m新型氰化浸出攪拌槽主軸的設計技術(shù)要求、合同技術(shù)要求以及試制計劃任務書的要求,北京礦冶研究總院固安機械有限公司承擔了本次攪拌主軸試制工作,試制生產(chǎn)中的主要技術(shù)關鍵。
(1)下料尺寸的線性尺寸公差、直線度φ9.5m×13m氧化槽攪拌主軸的總長為10450mm,為保證設備的平穩(wěn)運轉(zhuǎn)和運行效果,必須保證攪拌主軸的同軸度要求,因此鋼管的直線度直接決定了該設備試制的成功與否。
(2)焊接缺陷及焊接變形。焊接形狀缺陷屬于焊縫金屬表面缺陷或接頭幾何尺寸的缺陷,如咬邊、凹坑、燒穿、焊瘤、錯口等,嚴格按照AWS-D1.1M- 2002美國鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)范的要求執(zhí)行,防止由于焊接缺陷造成酸性礦漿進入腐蝕45鋼材質(zhì)。焊接變形主要表現(xiàn)為焊后引起構(gòu)件的撓曲變形、角變形機構(gòu)件尺寸收縮等。若對焊接變形的認識不足或?qū)附幼冃蔚目紤]不周到,輕者導致構(gòu)件的尺寸偏差,矯正工作量巨大;重者造成構(gòu)件的解體和返修;嚴重的變形會直接導致構(gòu)件報廢。焊接變形直接影響到φ9.5m×13m新型氰化浸出攪拌槽主軸制作質(zhì)量。因此,為了滿足質(zhì)量要求,需要從下料和組焊等每個方面來控制和預防。
(3)主軸的對裝組焊。由于主軸較長,焊接不方便,主軸的直線度等形位公差需通過工裝以及焊接工藝等進行保證,具體組焊過程為:件7與件1法蘭通過熱裝配合、打銷后焊接,具體過程如下:法蘭進行粗加工,與鋼管配合部分精車到尺寸φ215(0,+0.046),件7主軸鋼管平頭后,與法蘭配合部分精車到尺寸φ215(+0.258,+0.287)。將件 1法蘭加熱到 500~ 600℃后與鋼管配合,待冷卻后法蘭和鋼管抱死,按圖紙位置圓周均勻分布鉆3-φ40銷孔(非通孔,保證底孔距鋼管內(nèi)壁3~4mm),嚴格保證銷孔的精度保證標準銷軸與銷孔為過盈配合,最后將銷軸打孔打入銷孔法蘭與主軸進行組焊,焊接位置預熱到350℃后,首先采用焊條進行打底焊,具體焊接參數(shù)為:J422焊條,φ3.2,焊接電流為120~160A,電弧電壓為22~24v,焊接速度為13~18cm/min,打底焊接收后清渣等,熱后采用多層多道錯位焊接,實心焊絲熔化極氣體保護焊進行填充焊,焊接參數(shù)為:ER50-6焊絲,φ1.2mm,焊接電流220~260A,電壓20~24V,焊接速度為18~24cm/min,每一焊道厚度為3.4mm,最后進行實心焊絲熔化極氣體保護焊進行蓋面焊,焊接參數(shù)為:ER50-6焊絲,φ1.2mm,焊接電流220~240A,電壓22~26V,焊接速度為116~22cm/min,滿焊完成后,探傷無焊接缺陷后進行回火,回火溫度為600~700℃。最后進行整體加工防護不銹鋼鋼管平頭以及加工5×45°焊接坡口,按照圖紙防護鋼管、葉輪依次進行裝配與件7主軸上,其中件8和件11-鋼管鉆分別均布打工藝孔,8-M12螺紋孔,通過螺栓調(diào)整保證防護鋼管與主軸同軸心,將各部件進行為點固焊,各尺寸檢查合格后對稱法進行滿焊,實心焊絲熔化極氣體保護焊進行填充焊,焊接參數(shù)為:ER316L焊絲,φ1.2mm,焊接電流180~210A,電壓18~22V,焊接速度為14~20cm/min。最后將工藝孔進行堵焊。兩層軸之間采用高壓灌注環(huán)氧樹脂,以保證雙層軸在外力作用下不易產(chǎn)出變形。
本研究研制的φ9.5m×13m新型氰化浸出攪拌槽采用外置多點壓力噴射式充氣器系統(tǒng),槽內(nèi)氣泡直徑小,空氣分散度高,溶解氧含量高,提高了金的氰化浸出速率,提高了反應的效率。平行對比工業(yè)試驗中,在給礦性質(zhì)和給礦量完全相同的條件下,兩種氰化浸出攪拌槽充氣量都為5.0m3/min時,φ4×4m新型氰化浸出攪拌槽的金浸出率為89.65%,常規(guī)SJ型φ4×4m氰化浸出攪拌槽的黃金浸出率為86.84%,黃金浸出率提高了2.81%;新型氰化浸出攪拌槽的充氣量減少為3.75m3/min,常規(guī)SJ型氰化浸出攪拌槽的充氣量保持為5.00m3/min時,新型氰化浸出攪拌槽的黃金浸出率為92.71%,常規(guī)SJ型氰化浸出攪拌槽的黃金浸出率為91.31%,黃金浸出率提高了1.40%;新型氰化浸出攪拌槽的充氣量減少為3.13m3/min,常規(guī)SJ型氰化浸出攪拌槽的充氣量保持為5.00m3/min時,新型氰化浸出攪拌槽的黃金浸出率為86.46%,常規(guī)SJ型氰化浸出攪拌槽的黃金浸出率為88.21%,黃金浸出率降低了1.75%。取得相同氰化浸出率時,新型氰化浸出攪拌槽的充氣量為3.24m3/min,常規(guī)氰化浸出攪拌槽的充氣量為5.00m3/min,充氣量降低了約29%。新型氰化浸出攪拌槽的總功耗為18.7kW,常規(guī)氰化浸出攪拌槽的總功耗為21.4kW,節(jié)省功耗約12.6%。綜合上述,本文研究的新型氰化浸出攪拌槽主軸不但制作工藝能夠滿足生產(chǎn)要求,而且能夠保證設備工藝先進,節(jié)省能耗,對提升我國黃金礦山氰化浸出設備的裝備水平具有重要的意義。
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1671-0711(2017)10(上)-0125-02