武濤
摘要:隨著產(chǎn)能的不斷提高,河鋼集團(tuán)宣鋼公司型材車間加熱爐電控設(shè)備缺陷日益明顯,電控系統(tǒng)故障率也逐漸增高,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。分析認(rèn)為當(dāng)PLC控制損壞時(shí)鼓風(fēng)機(jī),煤氣引風(fēng)機(jī),空氣引風(fēng)機(jī)等電機(jī)無法應(yīng)急啟動(dòng),PLC各模塊由同一24V電源模塊供電,出現(xiàn)故障不易查找, 排污泵經(jīng)常不定期損壞等原因所致。故采用直接啟動(dòng)和手動(dòng)啟動(dòng)控制,使風(fēng)機(jī)在緊急情況下保證加熱爐安全穩(wěn)定運(yùn)行,遠(yuǎn)程站153通訊模板與I/O模板供電加以隔離,排污泵設(shè)備改造等,保證了設(shè)備的正常
關(guān)鍵詞:風(fēng)機(jī);PLC;UPS;排污泵
型材車間加熱爐于2007年7月投產(chǎn)以來,經(jīng)過5年來的使用,設(shè)備出現(xiàn)了一些問題,由于加熱爐所有的電氣設(shè)備都是由PLC控制的,當(dāng)PLC出現(xiàn)改造,鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)等重要設(shè)備就無法啟動(dòng);UPS電池需要更換;排污泵經(jīng)常不定期損壞;加熱爐PLC各模塊由同一24V電源模塊供電,出現(xiàn)故障不易查找,容易造成生產(chǎn)停機(jī)。加熱爐1#操作臺(tái)和2#操作臺(tái)由于相隔較遠(yuǎn),又由于1#臺(tái)操作臺(tái)需要操作的設(shè)備較少,造成設(shè)備利用率不高等這些需要予以解決的問題。
1 故障現(xiàn)象
由于加熱爐所有的電氣設(shè)備都是由PLC控制的,當(dāng)PLC出現(xiàn)問題時(shí),鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)等重要設(shè)備就無法啟動(dòng);加熱爐UPS及其電池使用時(shí)間超過5年,由于加熱爐的特殊性,不能停機(jī),為保證其穩(wěn)定行,顧需要對(duì)其進(jìn)行更換;加熱爐排污泵經(jīng)常不定期損壞,揪其原因如下:現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較差,監(jiān)測(cè)水位的設(shè)備在地坑中易損壞;崗位人員點(diǎn)檢不到位,使排污泵空燒損壞。加熱爐水封液位及其重要,它的好壞直接影響了煤氣是否泄露的檢測(cè)。加熱爐PLC各模塊由同一24V電源模塊供電,出現(xiàn)故障不易查找,容易造成生產(chǎn)停機(jī)。1#操作臺(tái)控制5個(gè)輥道和2個(gè)液壓推鋼機(jī)及其一個(gè)提升機(jī),需要將其拆除,加到2#操作臺(tái),并加裝攝像監(jiān)控系統(tǒng)。
2 故障分析
根據(jù)故障現(xiàn)象分析原因如下:
1)由于鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)啟動(dòng)都是通過PLC控制繼電器線圈啟動(dòng),在PLC控制的繼電器線圈兩端并連加裝一個(gè)空開,在PLC出現(xiàn)問題時(shí),將空開合上,使繼電器長(zhǎng)得電,從而實(shí)現(xiàn)其應(yīng)急啟動(dòng)。如果在加熱爐入爐、爐內(nèi)懸臂輥道等電機(jī)設(shè)備電氣柜內(nèi)加再加裝一套軟起空間不夠,顧選擇加裝一套有接觸器直接啟動(dòng)電機(jī)的主電路控制系統(tǒng),再將接觸器的控制回路加裝到控制箱中。實(shí)現(xiàn)在軟起有問題時(shí)直接啟動(dòng)輥道電機(jī)。由于鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)都有電流實(shí)際值反饋到PLC中,顧在PLC中對(duì)其實(shí)現(xiàn)電流值降低時(shí)報(bào)警。
2)將原來的加熱爐UPS及其電池架子拆除,根據(jù)新到的UPS電池大小做好架子,將其放到原來的UPS及其電池的位置,將新的UPS及其電池組裝好,接線、調(diào)試。
3)加熱爐排污泵利用現(xiàn)有的材料,使其實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制,降低崗位勞動(dòng)強(qiáng)度。
4)將遠(yuǎn)程站153通訊模板與I/O模板供電加以隔離,不僅降低了加熱爐PLC故障率,而且出現(xiàn)故障時(shí)便于查找維修,節(jié)省處理故障時(shí)間。同時(shí),對(duì)加熱爐出入爐懸臂輥、鼓風(fēng)機(jī)引風(fēng)機(jī)等重要設(shè)備增設(shè)手動(dòng)應(yīng)急開關(guān),如果加熱爐PLC出現(xiàn)異常時(shí),各重點(diǎn)設(shè)備仍可手動(dòng)應(yīng)急啟動(dòng),為加熱爐正常燃燒做好保障。
5)1#操作臺(tái)移位及加裝攝像監(jiān)控系統(tǒng)改造:平臺(tái)下1#操作室操作臺(tái)(熱坯上料操作臺(tái))移位至平臺(tái)上2#操作室,并新增攝像監(jiān)控系統(tǒng)用于監(jiān)控操作熱送區(qū)域各設(shè)備,由分散操作改為區(qū)域設(shè)備集中操作,達(dá)到崗位人員優(yōu)化目的。
3 故障解決辦法
根據(jù)以上故障原因分析結(jié)果,特提出一下解決辦法:
1)在PLC控制柜內(nèi)加裝4個(gè)小空開分別控制2個(gè)鼓風(fēng)機(jī)和2個(gè)引風(fēng)機(jī),將空開的2端并連接到PLC控制繼電器線圈。在加熱爐入爐、爐內(nèi)懸臂輥道等電機(jī)設(shè)備電氣柜內(nèi)加裝一個(gè)接觸器,通過控制接觸器直接啟動(dòng)電機(jī),再將接觸器的控制回路加裝到控制箱中。實(shí)現(xiàn)在軟起有問題時(shí)直接啟動(dòng)輥道電機(jī)。 鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)都有電流實(shí)際值反饋到PLC中,一般的電流值都160A以上,顧將電流實(shí)際值和50做個(gè)比較塊,當(dāng)電流實(shí)際值小于50A時(shí),使WINCC畫面出現(xiàn)報(bào)警。從而實(shí)現(xiàn)鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)的電機(jī)報(bào)警。
2)將原來的加熱爐UPS及其電池架子拆除,根據(jù)新到的UPS電池大小做好架子,將其放到原來的UPS及其電池的位置,將新的UPS及其電池組裝好,接線、調(diào)試。
3)加熱爐排污泵就地操作箱位置未變,從就地操作箱放了一根電纜到加熱爐低壓配電室PLC柜內(nèi)。在地坑內(nèi)加裝一個(gè)柱狀圓筒,下方無蓋,上方留一個(gè)小口,里放一個(gè)圓形浮球,浮球上加裝了一個(gè)細(xì)鐵柱,使鐵柱從小口中穿出,鐵柱的頂端有一個(gè)彎頭鐵片,在鐵柱的側(cè)面是兩個(gè)接近開關(guān),當(dāng)水面下到低位時(shí),浮球下降,使低位接近開關(guān)能檢測(cè)到彎頭;當(dāng)水面升到高位時(shí),浮球升起使高位接近開關(guān)能夠檢測(cè)到彎頭。操作面板上有本地和遠(yuǎn)程操作按鈕,打到本地操作,可由操作面板控制1#排污泵的啟停;打到遠(yuǎn)程操作,1#排污泵為自動(dòng)啟停,低坑液位高時(shí)起泵,低時(shí)停泵,也可在加熱爐電腦上操作排污泵啟停。排污泵就地操作箱在低坑南側(cè)欄桿上。操作面板上有手動(dòng)和自動(dòng)按鈕,打到手動(dòng)操作,可由操作面板控制2#排污泵的啟停,也可在加熱爐電腦上操作排污泵啟停;打到自動(dòng)操作,2#排污泵為自動(dòng)啟停,低坑液位高時(shí)起泵,低時(shí)停泵。
4)將遠(yuǎn)程站153通訊模板與I/O模板供電加以隔離,不僅降低了加熱爐PLC故障率,而且出現(xiàn)故障時(shí)便于查找維修,節(jié)省處理故障時(shí)間。同時(shí),對(duì)加熱爐出入爐懸臂輥、鼓風(fēng)機(jī)引風(fēng)機(jī)等重要設(shè)備增設(shè)手動(dòng)應(yīng)急開關(guān),如果加熱爐PLC出現(xiàn)異常時(shí),各重點(diǎn)設(shè)備仍可手動(dòng)應(yīng)急啟動(dòng),為加熱爐正常燃燒做好保障。
5)將1#操作臺(tái)的設(shè)備拆除移到2#操作臺(tái),根據(jù)1#操作臺(tái)所需要的控制按鈕多少,將其線路從加熱爐電氣室放到2#操作臺(tái)中,并新增攝像監(jiān)控系統(tǒng)用于監(jiān)控操作熱送區(qū)域各設(shè)備。
4 故障分析總結(jié)
這里遇到故障都是前期設(shè)計(jì)不完善以及施工不嚴(yán)謹(jǐn)造成的,因此,要注意以下幾點(diǎn):1)加熱爐區(qū)域的重要設(shè)備需要具備應(yīng)急啟動(dòng)功能;2)PLC通訊模板與I/O模板供電應(yīng)加以隔離,不僅能降低PLC故障率,而且在出現(xiàn)故障時(shí)便于查找維修;3)排污泵可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境改造其檢測(cè)設(shè)備,降低其故障率。
5 結(jié)語
通過以上的措施,使型材車間加熱爐電控問題得到了解決,保證了生產(chǎn)和設(shè)備的正常運(yùn)行,在維護(hù)設(shè)備的過程中,也使我們的維護(hù)水平會(huì)上一個(gè)更高的水平。