潘躍幫
摘要:針對某輪主推進器CPP頻繁發(fā)生卡阻,本文通過對其工作原理和故障分析,找到解決故障的方法,對我們排除類似故障,提高管理水平很有意義。
關(guān)鍵詞:PSV CPP 卡阻 動力油缸 泄漏 導向桿 磨損 加工
0 引言
近海供應(yīng)船(Offshore Supply Vessel,OSV)大多采用可變螺距槳(Controllable Pitch Propeller,CPP)驅(qū)動,來保障海工服務(wù)的機動性、可靠性。OSV包括平臺供應(yīng)船(PSV)、三用工作船(AHTS)、海洋石油支持船、守護船(Stand Ship)、倒班船(Traffic Ship)等。
1 CPP裝置的基本結(jié)構(gòu)和工作原理
PSV(Platform Supply Vessel)XX輪CPP型號是ALPHA公司的變距裝置,操縱信號單元是使用電子信號操縱直流電機(步進馬達)并通過蝸輪蝸桿等傳動機構(gòu)作往復運動來帶動配油滑閥。它的動力油缸設(shè)在齒輪箱內(nèi),通過長推拉桿傳遞變距動力到槳葉旋轉(zhuǎn)裝置。推拉桿同時也是反饋桿,每當動力活塞位移,推拉桿也會把位移反饋傳遞給配油滑閥,使配油口平衡。另外,反饋動作通過一套鏈條鏈輪裝置傳遞給反饋電位器,使操縱指令得到平衡同時螺距得到指示。它的減速齒輪箱,也是ALPHA 原裝配套的,齒輪箱內(nèi)設(shè)有液壓離合器、動力油缸、機帶齒輪泵兼作潤滑油泵等部件(附齒輪箱內(nèi)部圖)。ALPHA 槳葉旋轉(zhuǎn)裝置原理上和其他產(chǎn)品并沒有什么不同,推拉桿連接十字頭,在槳轂內(nèi)十字頭的往復動作通過一套滑塊、曲柄推力盤再傳遞給槳葉,也就產(chǎn)生了旋轉(zhuǎn)位移,就完成了變距動作。
2 故障現(xiàn)象及處理
XX輪2012年4月2日在工地作業(yè)期間,右CPP在正車30%左右時發(fā)生卡阻。此時,CPP伺服油壓為35bar,設(shè)定油壓為30bar,脫開離合器后螺距回零,變距正常,再次合上離合器,操縱CPP偶爾發(fā)生卡阻,有時在其他位置也會發(fā)生。根據(jù)輪機長描述:要求船舶在停止作業(yè)后做了如下檢查和試驗,當發(fā)生卡阻時檢查步進馬達是否動作,再將其轉(zhuǎn)為應(yīng)急操縱系統(tǒng),用按鈕操縱螺距是否動作,并檢查油壓。經(jīng)確認在卡阻時步進馬達已經(jīng)動作,而將其轉(zhuǎn)為應(yīng)急操縱,螺距還是不能動作,此時油壓35bar。開動CPP備用泵使2臺泵并聯(lián)工作,油壓38bar,螺距動作正常,變距時最高油壓達42bar。在作業(yè)期間,兩臺泵并聯(lián)工作,維持運行至進港。進港后,在調(diào)壓閥上安裝控制油壓表,螺距在零位時,控制油壓表和伺服油壓均為30bar,正常。變距試驗時,控制油壓10bar,伺服油壓35bar,當螺距達到給定位置時,兩個油壓表均為30bar,控制及變距油壓變化正常,但是液壓系統(tǒng)振動較大。打開左右齒輪箱道門檢查油管、連接桿等正常,但發(fā)現(xiàn)滑閥兩端油流量左右車有所差別,拉桿處有明顯的磨痕,但泄漏量較少。將背壓閥左右交換試驗,無變化,再將調(diào)壓閥交換,將左車調(diào)壓閥裝在右車后試驗,油流量與左車相近。拆解右車調(diào)壓閥,密封‘O令,發(fā)現(xiàn)嚴重老化,主閥和控制閥閥芯狀況良好。所有閥體及閥芯上的節(jié)流孔檢查、疏通,無任何異常,閥體有少量偏磨。換新‘O令后組裝,并裝入左齒輪箱,啟動油泵檢查,滑閥兩端的油流量左右車基本相同,離港進行左右車變距試驗,左車正常,右車有卡阻,卡阻時步進馬達已動作,控制油壓10bar,伺服油壓35bar,但螺距未動作,啟動備用泵,油壓40bar,螺距回零,液壓系統(tǒng)劇烈振動。關(guān)閉備用泵,調(diào)高設(shè)定油壓至38bar,液壓系統(tǒng)仍然劇烈振動,該車已無法正常操作。
4月11日進XX船廠船塢,解體螺旋槳轂進行檢查修理(右尾軸檢驗)。進塢后,在塢內(nèi)進行變距試驗,螺距動作極不平穩(wěn),在槳轂內(nèi)可聽到較大的摩擦聲。打開后端蓋,槳轂內(nèi)已無潤滑脂,全部充滿海水。抽出尾軸,解體槳轂,測量轉(zhuǎn)盤與槳轂間隙,NO.2葉片最大處為0.22mm。測量其推力間隙為0.26mm,偏大,但磨損均勻。測量滑槽與滑塊之間的間隙最大的NO.3葉片為0.24mm,測量曲柄銷與滑塊孔的間隙,NO.3葉片最大為0.42mm,間隙偏大,但尚可使用。拆除原來封死的悶頭,恢復滑油潤滑,清除拉桿孔中的所有潤滑脂,換新槳轂密封件,按序裝妥,手拉葫蘆轉(zhuǎn)動試驗正常,0.3bar氣壓試驗查漏正常。裝入艉軸,壓油,變距試驗,槳葉動作平穩(wěn),無任何摩擦聲,出塢后在港內(nèi)進行變距試驗30分鐘,螺距動作平穩(wěn),液壓系統(tǒng)振動明顯變小。返回XX港,將油壓調(diào)整為正常油壓31bar,試驗正常。
4月17日0:00,從XX石油基地開航去XX工地,開航后,左右主機一切正常,直到3:30左右,輪機長接到駕駛臺通知,右主機螺距有卡阻,此時集控室操縱手柄旁的液晶面板上顯示油門刻度為13格,螺距為1格。通知駕駛臺做正、倒車變距試驗,但螺距沒有動作,此時油壓為35bar。由于當時船舶航行于XX水道,不能進一步進行試車,故單機繼續(xù)航行。05:00駛出XX水道,停右主機,打開齒輪箱道門,啟動CPP備用泵,駕駛臺多次操縱CPP,在機旁觀察,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部推拉桿活動,滑油流量,管路震動等,情況正常,CPP油壓為32bar,壓力也正常。啟動主機,合上離合器,變距操縱試驗一切正常(重新調(diào)整油壓至35bar)。07:30繼續(xù)航行前往XX工地。航行途中發(fā)生海損,左螺旋槳纏繞漁網(wǎng),故單機返回XX港,并于24日進XX船廠進行海損修理,同時換新右主機換向滑閥,拆除步進馬達,打開道門,拆除連接桿和油管,拆出換向滑閥換新,解體滑閥,狀況良好。進一步檢查其泄漏情況,接妥臨時管路,啟動備用泵,動力活塞移至極限位置,觀察回油管油量情況,發(fā)現(xiàn)仍有大量的回油,調(diào)換油管,將動力活塞移至另一極限位置,另一根回油管還是有大量的回油,決定訂購動力活塞配油滑套。
5月30日,由XX船廠維修人員上船換新閥套,拆除前端油管,拆除前端蓋,解除電位器連接鋼絲并做妥記號。拆除油管及閥套固定蓋,拆出滑套檢查,狀況良好,換新閥套后裝妥。裝復后,發(fā)現(xiàn)螺距指示在正車100%,測量拉桿長度以確認實際螺距在零位,重新脫開電位器連接鋼絲,調(diào)整電位器約50°角至指示為零位。啟動油泵,變距試驗正常,啟動主機,離合器不能合上。由于轉(zhuǎn)動50°角以后,離合器的零位保護微動開關(guān)斷開,無法合上離合器,重新測量拉桿長度,再次確認實際螺距在零位,短接離合器零位保護,合上離合器。根據(jù)纜繩情況和船艉水花重新調(diào)整零位,并在操作中合上離合器之前一定要確認CPP指示在零位。endprint
7月17日,從XX石油基地開航前往XX工地途中,船舶航行于XX水道,航速10節(jié),為避碰將雙車CPP回零。在航速減到6節(jié)時再將CPP操縱至70%螺距,左車正常,右車一直在零位。船長通知機艙,機艙啟動備用泵,油壓40bar,但螺距還是不能動作,始終在零位,考慮到水道航行安全,將右CPP操縱手柄放回零位,單車航行至安全水域,無航速試驗操縱右CPP動作正常,當達到一定航速后,將CPP放至零位,再往正車方向操縱,CPP不能動作,船舶返航XX港。進行航行試驗,在無航速時,用手動和聯(lián)合操縱右CPP動作均正常,當航速達到5海里時,將手柄回零,再操縱正車方向,螺距不能動作,再往倒車方向操縱,螺距動作正常,再將手柄回零,螺距在倒車位置不能回零,脫開離合器,螺距回零,降速后重新合上離合器,再將航速加到5海里以上,將手柄回到正車10%,再往正車方向操縱,動作正常。再將手柄回零,航速降至3海里,再往正車方向操縱,動作正常。無論螺距實際是否動作,觀察步進馬達的動作與手柄的位置具有一一對應(yīng)關(guān)系,屬正常。當航速達到5海里以上時,脫開步進馬達與換向滑的連接肖,手動向正車方向操縱滑閥,螺距不能動作。
3 故障分析
CPP卡滯原因很多,大致可從以下幾方面來分析:
(1)電器控制系統(tǒng)故障;
(2)液壓閥件故障;
(3)配油滑閥、配油環(huán)磨損泄漏故障;
(4)槳轂內(nèi)部滑塊、槳葉、推力盤等磨損間隙過大;
(5)動力缸內(nèi)部泄漏造成卡阻
船舶在4月初發(fā)生卡阻至7月對其電器控制系統(tǒng),液壓系統(tǒng),特別是液壓系統(tǒng)的所有閥件都做了換新或交換處理,槳轂解體,恢復滑油潤滑;通過以上的一一故障排除,現(xiàn)在指向已很明確,就是動力油缸內(nèi)部泄漏造成卡阻。
4 故障排除
返航XX港于7月20日前往XX船廠,拆解右齒輪箱,打開動力油缸,檢查發(fā)現(xiàn)油缸磨損1.6 mm,活塞兩根導向桿磨損1.2 mm。動力活塞兩側(cè)的壓力油通過活塞導向桿的環(huán)形腔相互旁通,造成壓力油的流量損失,并導致動力活塞移動時的背壓較大,在有負載時,動力活塞不能移動,螺距卡阻。換新活塞環(huán),導向桿重新加工,活塞孔與導向桿間隙小于0.02mm,油缸磨順后活塞轉(zhuǎn)180°安裝以錯開活塞桿和銅布司的磨損,動力油缸裝妥后用4bar的壓縮空氣試驗,動力活塞移動順暢,在塢內(nèi)調(diào)整CPP零位。手柄放在零位,步進馬達和換向滑閥在零位,實際槳葉在零位,指示在零位,油壓調(diào)整為30bar。變距試驗正常,出塢后,航行時進行變距試驗,動作正常,而且齒輪箱軸承滑油壓力波動明顯減小且無液壓振動。在工地作業(yè)期間,CPP操縱時一切正常。
5 結(jié)束語
通過這次故障的排除,我們做一些查找CPP故障的總結(jié):
(1)主機不啟動,開啟CPP油泵,正倒車操縱觀察螺距反應(yīng)速度和CPP油壓。
(2)有條件的話打開CPP齒輪箱檢查孔蓋,觀察推拉桿實際動作狀況,并檢查配油閥、滑閥或配油環(huán)等動作及泄漏情況。
(3)駕駛臺、機艙控制室操縱轉(zhuǎn)換,及在機旁脫開步進馬達或伺服小油缸等與操作滑閥連接銷,手動操控滑閥,觀察螺距反應(yīng)速度和CPP油壓。以此判斷區(qū)分故障所在。
(4)起動主機試航,正倒車操縱觀察螺距反應(yīng)速度和CPP油壓;同時可起動備用油泵,兩臺泵同時工作增大供應(yīng)量,記錄螺距反應(yīng)時間與一臺泵工作時相比較。
(5)在船舶具有一定航速時,操控CPP回零、再進倒車,觀察螺距反應(yīng)情況及油壓變化情況。
(6)最重要的是我們應(yīng)該做好預(yù)防性修理。endprint