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(河南心連心化肥有限公司 , 河南 新鄉(xiāng) 453731)
二氧化碳?jí)嚎s機(jī)管路振動(dòng)原因分析與優(yōu)化
荊恒鑄,孔凡楊
(河南心連心化肥有限公司 , 河南 新鄉(xiāng) 453731)
二氧化碳?jí)嚎s機(jī)一級(jí)進(jìn)氣管路運(yùn)行中存在氣流脈動(dòng)及管道振動(dòng)現(xiàn)象,對(duì)其建立了氣流脈動(dòng)和振動(dòng)模態(tài)分析模型,進(jìn)行管路內(nèi)脈動(dòng)激振力和管路結(jié)構(gòu)模態(tài)分析,經(jīng)過優(yōu)化分析設(shè)計(jì),并提出解決方案。
壓縮機(jī) ; 氣流脈動(dòng) ; 管道振動(dòng) ; 分析
公司二氧化碳?jí)嚎s機(jī)一級(jí)進(jìn)氣管路系統(tǒng)存在氣流脈動(dòng)及管道振動(dòng)現(xiàn)象,對(duì)其進(jìn)行分析研究,并提出控制振動(dòng)的優(yōu)化方案。與優(yōu)化前相比,優(yōu)化后的進(jìn)氣管路振動(dòng)情況大為改善,滿足正常生產(chǎn)需求。
本文分析方法遵循API618第5版標(biāo)準(zhǔn)中7.9款推薦的近似設(shè)計(jì)方法3進(jìn)行分析。其中,氣流脈動(dòng)分析主要依據(jù)平面波動(dòng)理論,采用美國(guó)Bentley公司脈動(dòng)專用分析軟件PULS進(jìn)行建模計(jì)算;管路振動(dòng)分析采用振動(dòng)分析專用軟件CAESARⅡ進(jìn)行建模計(jì)算。
低溫甲醇洗單元同時(shí)運(yùn)行4臺(tái)二氧化碳?jí)嚎s機(jī),五級(jí)壓縮,額定轉(zhuǎn)速300 r/min,氣缸作用形式為雙作用。其中C-4001A機(jī)組安裝氣量無級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng),2016年2月22日開始運(yùn)行,在95%負(fù)荷下運(yùn)行,未發(fā)現(xiàn)異常;負(fù)荷降到85%時(shí),未出現(xiàn)明顯振動(dòng);負(fù)荷降至75%時(shí),一級(jí)前水分離器到壓縮機(jī)一級(jí)入口緩沖罐間的管道振動(dòng)較大。當(dāng)前主要運(yùn)行在81%負(fù)荷狀態(tài),進(jìn)氣管道、一級(jí)前水分離器和一級(jí)進(jìn)氣緩沖器振動(dòng)較大。
往復(fù)壓縮機(jī)管道振動(dòng)的主要根源之一是氣流脈
動(dòng),控制壓縮機(jī)管道系統(tǒng)內(nèi)的壓力脈動(dòng),使之處于允許范圍之內(nèi),是解決管道振動(dòng)的有效途徑。
該二氧化碳?jí)嚎s機(jī)一級(jí)進(jìn)氣管路系統(tǒng)流程為:二氧化碳?xì)怏w由總管路進(jìn)入一級(jí)前水分離器,流經(jīng)一級(jí)進(jìn)氣管路進(jìn)入一級(jí)進(jìn)氣緩沖器,最后進(jìn)入一級(jí)進(jìn)氣氣缸。當(dāng)前在一級(jí)前水分離器入口設(shè)置孔徑為280 mm孔板,一級(jí)進(jìn)氣緩沖器入口法蘭處設(shè)置孔徑為240 mm孔板。
根據(jù)壓縮機(jī)運(yùn)行負(fù)荷調(diào)節(jié)狀態(tài),分別按100%、95%、85%、81%、75%5種工況進(jìn)行氣流脈動(dòng)分析。
2.1氣流脈動(dòng)分析模型
脈動(dòng)模擬時(shí),該一級(jí)進(jìn)氣管路系統(tǒng)具體模型如圖1所示。
圖1 1#進(jìn)氣管路脈動(dòng)分析模型
2.2氣流脈動(dòng)計(jì)算結(jié)果
在調(diào)節(jié)負(fù)荷工況下,對(duì)1#進(jìn)氣管線進(jìn)行氣流脈動(dòng)分析計(jì)算,從計(jì)算結(jié)果中提取出現(xiàn)較大脈動(dòng)值和激振力的概況如表1所示。
2.3氣流脈動(dòng)評(píng)價(jià)
①氣柱固有頻率。通過計(jì)算,1#進(jìn)氣管線發(fā)生二階氣柱低階共振。②脈動(dòng)抑制裝置滿足API技術(shù)要求的情況。
表1 分析結(jié)果概況1#進(jìn)氣管線
根據(jù)規(guī)定的一級(jí)進(jìn)氣緩沖器的容積V0=6.079 m3,實(shí)際一級(jí)進(jìn)氣緩沖器容積V1=3.047 m3,實(shí)際值占規(guī)定值的50%,由于小于規(guī)定值,需要根據(jù)詳細(xì)脈動(dòng)計(jì)算判斷系統(tǒng)內(nèi)的脈動(dòng)水平是否滿足規(guī)范。在給定工況下,壓縮機(jī)氣缸法蘭處的脈動(dòng)水平數(shù)據(jù)和結(jié)論如表2所示。
表2 氣缸法蘭處脈動(dòng)評(píng)估
注:氣缸法蘭處脈動(dòng)允許值為6.5%。
3.1管道分析模型圖
根據(jù)壓縮機(jī)圖紙及管路圖,建立管路系統(tǒng)的完整振動(dòng)分析模型。模型如圖2所示。
3.2管路模態(tài)分析報(bào)告結(jié)果
根據(jù)計(jì)算結(jié)果,管路的第1階固有頻率與壓縮機(jī)激發(fā)頻率的4倍接近,第2階固有頻率與壓縮機(jī)激發(fā)頻率的8倍接近,管路容易產(chǎn)生低階共振。
圖2 一級(jí)進(jìn)氣管路系統(tǒng)振動(dòng)分析模型
3.3振動(dòng)位移分析結(jié)果
計(jì)算的動(dòng)態(tài)響應(yīng)位移與現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量響應(yīng)位移對(duì)比如表3所示。
表3 振動(dòng)位移計(jì)算值與測(cè)量值對(duì)比
從計(jì)算結(jié)果和測(cè)量值對(duì)比結(jié)果看,節(jié)點(diǎn)10和80間管道的振動(dòng)位移趨勢(shì)近似。
3.4管道振動(dòng)分析綜合評(píng)價(jià)
根據(jù)上述數(shù)據(jù),對(duì)管道系統(tǒng)動(dòng)態(tài)振動(dòng)綜合評(píng)價(jià)如下:①管路的第一階固有頻率與壓縮機(jī)激發(fā)頻率的4倍接近,第二階固有頻率與壓縮機(jī)激發(fā)頻率的8倍接近??梢哉J(rèn)為管路的固有頻率與激發(fā)基頻的倍頻接近,引起管路結(jié)構(gòu)共振,導(dǎo)致管路振動(dòng)。②管道系統(tǒng)振動(dòng)位移超出API618規(guī)范要求。
4.1管路氣流脈動(dòng)優(yōu)化
①縮小一級(jí)進(jìn)氣緩沖器入口法蘭處孔板的孔徑。管徑規(guī)格為D488 mm×10 mm,孔徑比取0.42,孔徑205 mm,孔板厚度取10 mm。②孔板壓降??讖奖热?.42時(shí),各調(diào)節(jié)負(fù)荷工況下孔板處壓降如表4所示。
表4 孔板壓降
4.2管路結(jié)構(gòu)優(yōu)化
在進(jìn)氣立管上增加一處支架,新增支架約束X方向,距離一級(jí)前水分離器法蘭面1 200 mm,在主管兩側(cè)焊接DN150支耳,支耳用防振管夾限制,支撐結(jié)構(gòu)采用斜撐支架。振動(dòng)情況對(duì)比如表5所示。
表5 管路結(jié)構(gòu)振動(dòng)對(duì)比
在進(jìn)氣立管處增加支架,提高管路的固有頻率,有效避免了共振發(fā)生,優(yōu)化后的進(jìn)氣管路振動(dòng)情況大為改善,滿足正常生產(chǎn)需求。
通過對(duì)管路進(jìn)行氣流脈動(dòng)和管道振動(dòng)分析,找到了管路振動(dòng)的主要原因是管路內(nèi)低階氣柱固有頻率接近激發(fā)主頻率,管路內(nèi)脈動(dòng)激振力較大,再加上管路結(jié)構(gòu)固有頻率與激發(fā)頻率靠近,發(fā)生了氣柱共振和管路結(jié)構(gòu)低階共振。通過優(yōu)化管路內(nèi)孔板尺寸及位置,增加支撐結(jié)構(gòu),改變了管路內(nèi)的氣柱固有頻率,同時(shí)提高了管路結(jié)構(gòu)的固有頻率,有效避免了共振發(fā)生,管路的振動(dòng)情況均滿足API618的要求。
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1003-3467(2017)09-0047-03
2017-05-15
荊恒鑄(1988-),男,助理工程師,從事化工設(shè)計(jì)及尿素工藝研究工作,E-mail:470004308@qq.com。