李果
摘 要:對翻車機原控制系統(tǒng)進行了改進,增加聯(lián)鎖保護邏輯、優(yōu)化自動控制程序、控制系統(tǒng)硬件改造、現(xiàn)場儀表設(shè)備升級,降低了系統(tǒng)設(shè)備的故障率,降低設(shè)備運行風險,減少維護成本及維護工作量,從而提高設(shè)備運行效率。
關(guān)鍵詞:翻車機;控制系統(tǒng);聯(lián)鎖保護;PLC
中圖分類號:TP273 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)29-0034-02
1 系統(tǒng)簡介
翻車機卸車系統(tǒng)是用于電廠、港口、冶金、煤炭、焦化等企業(yè)的大型自動卸車系統(tǒng),可翻卸50t~70t鐵路敞車所裝載的散粒物料。該系統(tǒng)卸車作業(yè)能力大約為每小時22節(jié)重車。卸車系統(tǒng)為全線自動運行(除人工摘鉤),如需要可調(diào)整為單機自動運行或就地操作。該系統(tǒng)由翻車機、重調(diào)機及軌道裝置、空調(diào)機及軌道裝置、遷車臺、夾輪器、灑水除塵裝置、止擋器組成。翻車機控制系統(tǒng)為SIEMENS公司S7-300,上位軟件WINCC。
2 存在問題
自開車運行以來,本單位系統(tǒng)運行問題較多,前期無法實現(xiàn)自動翻車,后期在自動翻車過程中故障頻發(fā),其中發(fā)生兩次較大事故,一次為翻車機在翻車過程中重車脫落,造成車體、翻車機壓梁等設(shè)備損壞,另一次在遷車臺發(fā)生兩臺空車相撞,造成車體、控制盤及配電間等設(shè)備設(shè)施損壞,類似故障對設(shè)備及人員安全造成極大威脅。
3 改進方案
為整改翻車機卸車系統(tǒng)翻車機自動翻車困難及翻車過程故障頻發(fā)的問題,從系統(tǒng)軟硬件四個方面進行改進:
3.1 增加聯(lián)鎖保護邏輯
原聯(lián)鎖保護邏輯設(shè)置簡略,僅對涉及人身安全方面進行設(shè)置,但對遷車、車輛調(diào)動等聯(lián)鎖邏輯設(shè)置不完善,由此發(fā)生較多重大事故,增加以下三個方面保護邏輯:(1)在遷車臺上加裝了一臺反射板型光電開關(guān),光電開關(guān)與反射板分別位于鐵軌的兩側(cè)。增加空車檢測光電開關(guān),并做了光電開關(guān)長時間被遮擋報警聯(lián)鎖,當遷車臺上空車放置時間超過3min,自動程序停止,實現(xiàn)了對空車自動監(jiān)測的雙重保護,避免空車相撞事故。(2)將“遷車臺無車皮”條件中兩臺四計軸計數(shù)器串聯(lián)改為并聯(lián),原邏輯中“遷車臺無車皮”成立條件為兩臺四計軸計數(shù)器均檢測車輪數(shù)量為零,改為任意一臺四計軸計數(shù)器檢測車輪數(shù)量為零,防止因一臺計數(shù)器故障引起兩車相撞事故。(3)增加翻車機編碼器脫軸故障報警,報警延時設(shè)為10s,避免翻車機無法獲取位置信息發(fā)生次生事故,同時設(shè)置延時保證自動卸車的正常運行,避免發(fā)生誤報影響卸車效率。
3.2 自動控制程序優(yōu)化
自動翻車無法正常運行與原控制程序有直接關(guān)系,大大降低設(shè)備生產(chǎn)效率,從以下四個方面優(yōu)化程序及操作,實現(xiàn)翻車機自動翻車:(1)優(yōu)化空調(diào)機摘鉤邏輯:原邏輯中“空調(diào)機推車條件”與“推車摘鉤區(qū)”條件都是由編碼器位置決定的,原邏輯中兩個區(qū)域有一部分是重合的,因此當空調(diào)機行至摘鉤區(qū)摘鉤后,推車條件依然滿足,空調(diào)機依然推空車,導致空調(diào)機摘鉤后又撞鉤前行?,F(xiàn)將編碼器重新分配區(qū)域,使“空調(diào)機推車條件”與“推車摘鉤區(qū)”無重合區(qū)域,避免空調(diào)機摘鉤后繼續(xù)前行。(2)控制程序中增加重調(diào)機、空調(diào)機編碼器行程換算邏輯,將編碼器的位數(shù)轉(zhuǎn)換為以“米”為單位的行程,并在WINCC中增加行程顯示,實現(xiàn)翻車機、重調(diào)機、空調(diào)機位置的動態(tài)畫面,使得工藝操作員可以在監(jiān)控畫面中實時操盤,及時處理突發(fā)情況。(3)在WINCC中增加翻車機累計運行時間顯示,幫助操作人員判斷翻車機運行狀況,同時提醒設(shè)備維保人員及時進行強制保養(yǎng)工作,防止設(shè)備帶病運行。(4)完善WINCC中的實時趨勢和歷史趨勢記錄,趨勢記錄點包括:翻車機、重調(diào)機、空調(diào)機的編碼器行程,翻車機、重調(diào)機、空調(diào)機、遷車臺的電流以及四計軸計數(shù),使得設(shè)備故障發(fā)生后可以迅速定位故障點,查找故障根本原因,盡快整改缺陷。
3.3 控制系統(tǒng)硬件改造
控制系統(tǒng)采用西門子S7-300,上位軟件WINCC,為保證系統(tǒng)運行正常,針對控制系統(tǒng)改進功能如下:(1)翻車機控制站加裝隔離模塊,由翻車機、重調(diào)機、空調(diào)機和遷車臺驅(qū)動柜來的電流信號經(jīng)隔離模塊后引入PLC的AI卡,消除電氣大電流信號竄入,燒毀24V控制電源和AI卡件的隱患。(2)增加一臺工程師站,便于在線分析翻車機系統(tǒng)故障原因,縮短故障處理時間。(3)翻車機控制站加裝一臺24V控制電源和配套冗余模塊,原單電源供電改為雙電源供電,并且兩臺電源可無擾切換。
3.4 現(xiàn)場儀表升級
(1)針對編碼器聯(lián)軸器多次斷裂問題,更換新型編碼器聯(lián)軸器,采用金屬連接部件,避免設(shè)備應(yīng)力損壞,至今無聯(lián)軸器斷裂故障。(2)翻車機液壓站加裝一臺壓力變送器,作為液壓站供油壓力指示。液壓站內(nèi)原有兩臺就地壓力表,現(xiàn)將一臺就地壓力表拆下,在原位置安裝壓力變送器,組態(tài)后,在WINCC中顯示,幫助操作人員實時監(jiān)測液壓站供油壓力,及早發(fā)現(xiàn)油壓異常,避免翻車機發(fā)生安全事故。
4 實施效果
實施翻車機控制程序、聯(lián)鎖保護邏輯、系統(tǒng)硬件、現(xiàn)場儀表各方面的完善優(yōu)化后,翻車機運行正常,脫車、撞車等重大故障未再發(fā)生,控制系統(tǒng)及現(xiàn)場儀表故障率大大降低,改進方案提高了翻車機系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性,有效的降低了非計劃停車的風險,減少了事故隱患,保障了裝置的平穩(wěn)運行。
參考文獻:
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