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      基于實時監(jiān)控系統(tǒng)的脫硝運行優(yōu)化管理

      2017-10-09 00:53:03徐勁松邵媛
      綜合智慧能源 2017年9期
      關(guān)鍵詞:氨氮反應(yīng)器煙氣

      徐勁松,邵媛

      (華電國際電力股份有限公司技術(shù)服務(wù)中心,濟南 250014)

      基于實時監(jiān)控系統(tǒng)的脫硝運行優(yōu)化管理

      徐勁松,邵媛

      (華電國際電力股份有限公司技術(shù)服務(wù)中心,濟南 250014)

      通過實時監(jiān)控系統(tǒng)采集的選擇性催化還原技術(shù)(SCR)入口NOx質(zhì)量濃度、含氧量、脫硝效率、煙氣流量、噴氨量等運行數(shù)據(jù),建立若干計算模型?;谠撃P蛯崟r跟蹤各機組脫硝運行情況,并設(shè)置報警條件,建立脫硝系統(tǒng)報警機制,提醒電廠及時進行優(yōu)化調(diào)整。

      SCR系統(tǒng);實時監(jiān)控系統(tǒng);運行優(yōu)化

      0 引言

      脫硝技術(shù)已廣泛應(yīng)用于火電機組,目前脫硝系統(tǒng)管理主要集中在出口質(zhì)量濃度達標(biāo)管理以及停機后催化劑的檢查和活性檢測,對脫硝系統(tǒng)運行時優(yōu)化管理比較少或比較粗放,本文主要通過監(jiān)測脫硝入口NOx質(zhì)量濃度、含氧量、脫硝效率、煙氣流量、噴氨量等參數(shù),并建立若干計算模型,監(jiān)控脫硝系統(tǒng)運行情況,優(yōu)化脫硝系統(tǒng)運行管理。

      1 SCR脫硝裝置的工作原理

      選擇性催化還原技術(shù)(SCR),是利用還原劑在催化劑作用下有選擇性地與煙氣中的氮氧化物NOx,主要是NO和NO2、發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成無害的氮氣和水,從而脫除煙氣中NOx的方法。

      當(dāng)采用氨(NH3)作為還原劑時,其主反應(yīng)式如下。

      在有氧的條件下

      (1)

      (2)

      在無氧(或缺氧)的條件下

      (3)

      (4)

      在脫硝反應(yīng)器中,發(fā)生的反應(yīng)主要為(1),(2),從反應(yīng)式可以看出,NO與NH3反應(yīng)的物質(zhì)的量比為1∶1,NO2與NH3反應(yīng)的物質(zhì)的量比為1∶2,因此需要確定煙氣中氮氧化物中NO與NO2的含量才能確定反應(yīng)需要的NH3。

      火電廠燃煤鍋爐燃燒煙氣中(脫硝前)的氮氧化物NOx主要包括NO,NO2及少量的N2O,其中NO約占NOx排放總量的95%(體積分?jǐn)?shù)),NO2約占NOx排放總量的5%(體積分?jǐn)?shù)),N2O的含量很小,計算中忽略不計[1]。

      2 數(shù)據(jù)來源

      脫硝數(shù)據(jù)來源為機組脫硝現(xiàn)場運行數(shù)據(jù), 每隔10 s得到1個數(shù)據(jù)樣本。為了盡可能精確地建立脫硝運行監(jiān)測模型,選擇的數(shù)據(jù)包含了穩(wěn)定工況下的數(shù)據(jù),當(dāng)機組停機或日均負荷低于額定容量的30%時,對數(shù)據(jù)進行剔除。

      脫硝系統(tǒng)運行主要參數(shù)有脫硝反應(yīng)器出入口NOx質(zhì)量濃度、脫硝效率、出入口氧量、煙氣流量、噴氨量、催化劑壓差、反應(yīng)器溫度、氨逃逸質(zhì)量濃度等。這些參數(shù)中有邏輯關(guān)系的為:脫硝反應(yīng)器出入口NOx質(zhì)量濃度、脫硝效率、煙氣流量、噴氨量,通過這幾個參數(shù)建立模型,并對其中的邏輯關(guān)系進行驗證,可以直觀反映脫硝系統(tǒng)運行情況。由于每套脫硝系統(tǒng)都含有A,B 2個脫硝反應(yīng)器,所以以下研究對象均以單側(cè)反應(yīng)器為例。

      3 實際耗氨量與理論耗氨量的監(jiān)測對比模型建立

      實際耗氨量為脫硝反應(yīng)器氨氣供應(yīng)質(zhì)量流量,理論耗氨量為通過脫硝入口NOx質(zhì)量濃度、脫硝效率和煙氣流量等參數(shù)計算的該工況下的所需要的耗氨量[2]。理想情況下,實際耗氨量應(yīng)該等于理論耗氨量,但由于表計偏差、噴氨不均等原因影響,實際耗氨量與理論耗氨量會有一定偏差,但偏差不能太大,否則說明系統(tǒng)存在一定的問題,需要進行優(yōu)化[3]。按照脫硝入口煙氣中NO和NO2體積分別占95%和5%計。

      qm從監(jiān)控系統(tǒng)直接取值。

      (5)

      圖1 某機組A側(cè)脫硝反應(yīng)器實際耗氨量與理論耗氨量對比(截圖)

      (6)

      當(dāng)氨逃逸質(zhì)量濃度小于2.28 mg/m3時,氨逃逸量與耗氨量相比可忽略不計。

      通過將運行機組每日的理論耗氨量與實際耗氨量形成曲線,可以監(jiān)控脫硝催化劑運行情況。當(dāng)(理論計算耗氨量-實際耗氨量)/實際耗氨量≥20%時,實際耗氨量偏小,應(yīng)采取相應(yīng)檢查處理措施;當(dāng)(實際耗氨量-理論計算耗氨量)/理論計算耗氨量≥20%時,實際耗氨量偏大,應(yīng)采取相應(yīng)檢查處理措施。某機組A側(cè)脫硝反應(yīng)器實際耗氨量與理論耗氨量對比如圖1所示。

      對某臺機組A側(cè)脫硝反應(yīng)器實際耗氨量與理論耗氨量進行跟蹤,由圖1可以看出,實際噴氨量與理論噴氨量在某些時間段有較大偏差,在這些時間段需要對脫硝運行進行優(yōu)化調(diào)整,經(jīng)過調(diào)整后,實際噴氨量與理論噴氨量吻合度較高,但是經(jīng)過一段時間運行后,還是會產(chǎn)生偏差,需要再次進行調(diào)整。通過不斷跟蹤監(jiān)視調(diào)整,可以將脫硝系統(tǒng)保持在最佳狀態(tài)運行,有利于延長催化劑的運行壽命。

      4 氨氮比/脫硝效率的監(jiān)測對比模型

      氨氮比為脫硝系統(tǒng)供氨量與入口氮氧化物量的摩爾比。當(dāng)煙氣中氮氧化物NO和 NO2體積分別占95%和5%,脫硝效率為100%時,氨氮比為反應(yīng)式中氮氧化物與氨的反應(yīng)摩爾比,因此可以將實際脫硝效率下的氨氮比折算成100%脫硝效率下的氨氮比,并與脫硝效率為100%的理論氨氮比進行比較。

      實際氨氮比

      (7)

      理論氨氮比

      (8)

      將實際氨氮比與理論氨氮比同折算為脫硝效率為100%時的氨氮比,則

      (9)

      (10)

      所以理論上,(氨氮比/脫硝效率)應(yīng)為1條直線,和煙氣中氮氧化物比例有關(guān),當(dāng)煙氣中氮氧化物NO和NO2體積分別占95%和5%時,(氨氮比/脫硝效率)為1.05。如圖2所示,通過與直線進行比較,可以更直觀看出(實際氨氮比/脫硝效率)的變化規(guī)律。并設(shè)置理論曲線的上下限,上下浮動20%的范圍,上限為1.260,下限為0.875。通過實施跟蹤運行中(氨氮比/脫硝效率),當(dāng)運行中數(shù)值比超過理論比例的上限與下限所包圍的區(qū)間時,對電廠發(fā)送提醒通知,提醒電廠進行優(yōu)化調(diào)整[4]。

      圖2 實際氨氮比/脫硝效率與理論氨氮比/脫硝效率(無量綱)對比(截圖)

      5 脫硝運行報警信息設(shè)置

      利用公司內(nèi)部環(huán)保監(jiān)控平臺,引入各機組脫硝數(shù)據(jù),生成各機組的(氨氮比/脫硝效率)曲線,并設(shè)置報警信息,按周或者月自動對超出上下限的機組進行報警。

      考慮當(dāng)(實際氨氮比/脫硝效率)≥2.000時屬于比較嚴(yán)重的情況,此時氨氮比偏大,脫硝表計指示出現(xiàn)較大偏差或催化劑活性下降明顯,因此對該情況單獨設(shè)置報警。即當(dāng)最近1周內(nèi)某臺機組單側(cè)(實際氨氮比/脫硝效率)≥2.000的次數(shù)超過3次,對其進行報警。

      當(dāng)(實際氨氮比/脫硝效率)超過上、下限時,對其自動報警,但考慮到電廠需要一定的處理時間,因此設(shè)置天數(shù)為10 d。即當(dāng)最近1月內(nèi)A/B側(cè)(實際氨氮比/脫硝效率)≥1.260的天數(shù)超過10 d時,報警;當(dāng)最近1月內(nèi)A/B側(cè)(實際氨氮比/脫硝效率)≤0.875的天數(shù)超過10 d時,報警。

      報警自動形成反饋單發(fā)送到電廠,提醒電廠注意,進行優(yōu)化調(diào)整。通過這種方式,對公司內(nèi)各機組脫硝運行情況實時監(jiān)控,自動報警,發(fā)現(xiàn)脫硝運行中存在的問題,并及時進行優(yōu)化調(diào)整,保證脫硝系統(tǒng)工作在最佳狀況,對延長脫硝催化劑的使用壽命有較好的作用。

      6 結(jié)束語

      通過監(jiān)測脫硝入口NOx質(zhì)量濃度、含氧量、脫硝效率、煙氣流量、噴氨量等參數(shù),并建立若干計算模型,實時監(jiān)控脫硝系統(tǒng)運行情況,優(yōu)化脫硝催化劑運行管理。建立模型后,對各機組脫硝運行數(shù)據(jù)進行實時跟蹤,并自動生成報警,發(fā)送到電廠,提醒電廠及時進行優(yōu)化調(diào)整。

      [1]田慶峰,顧英春,陳牧.SCR脫硝裝置氨消耗量的計算方法探討[J].電力勘測設(shè)計,2010(3):42-47.

      [2]火力發(fā)電廠脫硝系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)導(dǎo)則:Q/DG 1-J004—2010[S].

      [3]趙利,李志峰,萬季霖,等.SCR脫硝系統(tǒng)運行中存在的問題分析[J].華電技術(shù),2016,38(6):71-72.

      [4]雷達,金保升.氨氮比不均勻性對電站SCR系統(tǒng)脫硝效率的影響[J].鍋爐技術(shù),2010,41(6):72-74.

      (本文責(zé)編:劉炳鋒)

      2017-05-05;

      :2017-08-20

      TP 399

      :B

      :1674-1951(2017)09-0073-03

      徐勁松(1969—),男,山東棗莊人,高級工程師,工學(xué)碩士,從事發(fā)電行業(yè)環(huán)保管理工作(E-mail:xjs112233@163.com)。

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