田成
摘要:對濟鋼中厚板廠精整車間3500雙邊剪橫移結(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點及在線運行情況進行了全面分析,通過對雙邊剪的故障分析,對雙邊剪橫移的核心部件-滾珠絲杠副進行了技術(shù)性改造,極大降低了故障率和維護難度,為生產(chǎn)的保質(zhì)保量的順利進行奠定了堅實的基礎。
關健詞:雙邊剪;滾珠絲杠副;技術(shù)改造
1 前言
雙邊剪以其剪切質(zhì)量好、剪切效率高等優(yōu)點成為了濟鋼寬厚板廠精整車間3500生產(chǎn)線上不可代替的重要設備,但因其設備成本高,結(jié)構(gòu)復雜、維護要求高等缺點,降低故障率和維修難度已成為保證設備穩(wěn)定性和精確性的重中之重。
滾珠絲杠副作為雙邊剪橫移機構(gòu),其運動精度、運行壽命和維修頻率對雙邊剪的正常運行至關重要。自雙邊剪投用以來,橫移機構(gòu)故障較高,且維修難度較大,橫移機構(gòu)穩(wěn)定運行時間最長6個月,不僅影響了生產(chǎn),而且增加了設備運行維護成本。
2 改造前存在主要問題及原因分析
2.1問題分析
3500雙邊剪滾珠絲杠副采用南京工藝裝備有限公司CMFZL16024TR-3.5型,通過對滾珠絲杠的運行狀態(tài)進行觀察檢測發(fā)現(xiàn),滾珠絲杠在日常運行過程中,流出的潤滑脂中有大量的鐵屑粉末,在滾珠絲杠運行半年以后,滾珠軌道有掉沿、啃邊現(xiàn)象。而且在更換下來的絲母中發(fā)現(xiàn)鋼珠磨損嚴重,直徑磨損在0.6-0.8毫米,且有很多擠碎的鋼珠(見圖1)。該滾珠絲杠副的在使用6月后損壞。據(jù)此判斷,滾珠絲杠副結(jié)構(gòu)使用壽命較短且存在缺陷,承載能力嚴重不足。
2.2 現(xiàn)滾絲杠副強度及壽命校核
雙邊剪是平板剪切生產(chǎn)線的滾切剪設備,左右兩邊各有一根絲杠副,一個電機,兩個輸出軸,相當于雙驅(qū)使用,要求導程一致性誤差<0.5mm;雙邊剪移動側(cè)設備總重168噸,機架底部鑲有塑料滑板,軌座為鑄鋼結(jié)構(gòu),考慮同步軸摩擦力、移動溜槽摩擦力及道軌潤滑的影響,取機架與軌座的摩擦系數(shù)為0.15;24小時工作制,間隔5min/次運動一個行程1000mm;CMFZL16024TR-3.5型滾珠絲杠設計軸向載荷135KN,額定動載荷380 KN。則:
機架移動的摩擦阻力C摩=168×0.15×10=252KN;
滾珠絲杠的疲勞壽命以總轉(zhuǎn)數(shù)表示,計算公式分別為:
濟鋼為24小時工作制,間隔5min/次運動一個行程1000mm,因此一天走11232r,即該滾珠絲杠理論額定壽命為1150天,理論使用壽命為176天。濟鋼原滾珠絲杠的使用周期一般在6個月左右。由此可見該滾珠絲杠型號不適用于該雙邊剪。
3 結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造實施的技術(shù)方案
鑒于滾珠絲杠的使用情況和壽命校核結(jié)果,我們提出了滾珠絲杠的改型方案,將滾珠絲杠改為JFZD16025R-8(鋼球18.256,8圈),加大了鋼球直徑和循環(huán)圈數(shù),滾珠絲杠設計軸向載荷提高到300KN,額定動載荷提高到696 KN,則根據(jù)壽命計算公式得出該滾珠絲杠理論壽命為3年。
4 改造后運行情況
自2015年5月更換新的滾珠絲杠以來,雙邊剪橫移機構(gòu)運行穩(wěn)定,運動精度小于0.5毫米,鋼珠受力均勻,鋼珠軌道完好。寬度定尺精度比以前有明顯提高,解決了雙邊剪橫移機構(gòu)故障率高影響生產(chǎn)的問題。
5 結(jié)語
通過本次技術(shù)改造,雙邊剪運行穩(wěn)定,設備故障率明顯降低,已滿足正常使用要求。雙邊剪的正常使用,大大提高了3500產(chǎn)線精整工序的設備保障能力,減輕了精整工序的工人勞動強度,提高了鋼板剪切質(zhì)量,有效降低了生產(chǎn)成本。