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      棗園油田集輸系統(tǒng)優(yōu)化簡(jiǎn)化工程效果案例分析

      2017-08-22 05:17:18趙維張瑞延大港油田公司信息中心天津300000
      化工管理 2017年21期
      關(guān)鍵詞:集油棗園集輸

      趙維 張瑞延(大港油田公司信息中心,天津300000)

      棗園油田集輸系統(tǒng)優(yōu)化簡(jiǎn)化工程效果案例分析

      趙維 張瑞延(大港油田公司信息中心,天津300000)

      棗園油田在進(jìn)行棗2、9、20站集輸系統(tǒng)優(yōu)化簡(jiǎn)化先導(dǎo)性試驗(yàn)成功的基礎(chǔ)上,全面拉開(kāi)了優(yōu)化簡(jiǎn)化工程的序幕。截至目前,棗園油田集輸系統(tǒng)優(yōu)化簡(jiǎn)化工程基本完成,實(shí)現(xiàn)了原油的單管輸送和油井的自動(dòng)計(jì)量,解決了棗園油田集輸系統(tǒng)能耗高、管網(wǎng)腐蝕老化嚴(yán)重等問(wèn)題,達(dá)到了節(jié)能創(chuàng)效的目的。

      棗園油田;集輸系統(tǒng);優(yōu)化簡(jiǎn)化;自動(dòng)計(jì)量;管網(wǎng);能耗

      1 生產(chǎn)現(xiàn)狀及存在問(wèn)題

      棗園油田現(xiàn)有棗北、棗南、自來(lái)屯3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)塊,采用三級(jí)布站模式,即單井—計(jì)量站—轉(zhuǎn)油站—聯(lián)合站。目前共有油井391口,開(kāi)井292口,地層日產(chǎn)液量9974 m3,其中日產(chǎn)油1064t,日產(chǎn)水8910m3,日摻水量4304 m3,地層含水85.5%。地面配套有集中處理站2座,轉(zhuǎn)油站1座,計(jì)量站30座。配套工藝管網(wǎng)314km,其中系統(tǒng)輸油31條43.4km,摻水31條33.7km;單井集油290條119.3km,摻水264條117.3km。

      棗園油田經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)開(kāi)發(fā),主力區(qū)塊已進(jìn)入到高含水開(kāi)發(fā)期,地下和地面生產(chǎn)情況發(fā)生了較大的變化,目前地面系統(tǒng)存在工藝不合理、運(yùn)行成本高、安全環(huán)保隱患大等突出問(wèn)題,主要體現(xiàn)在以下三方面:

      1.1 地面管網(wǎng)龐大,能耗高

      由于采用三級(jí)布站、雙管摻水工藝,地面管網(wǎng)龐大,現(xiàn)有各類(lèi)管線314Km。傳統(tǒng)的雙管摻水伴熱集油工藝,運(yùn)行成本高,年摻水量約151×104m3,年耗氣約508×104m3,年耗油約2800t,年耗電約154×104KWH,合計(jì)年能耗費(fèi)用約3000萬(wàn)元。傳統(tǒng)的高能耗雙管摻水伴熱集油工藝已不適應(yīng)油田發(fā)展需要。

      1.2 工藝流程不適應(yīng)生產(chǎn)變化,運(yùn)行成本高

      隨著油田開(kāi)發(fā)的深入,油井產(chǎn)液性質(zhì)與開(kāi)發(fā)初期相比發(fā)生了很大變化,地面工藝系統(tǒng)循環(huán)輸送、重復(fù)處理問(wèn)題較多。主要集中在棗一聯(lián)、棗二聯(lián)、自一聯(lián),用于循環(huán)輸送、重復(fù)處理的運(yùn)行成本約341萬(wàn)元。

      序號(hào)1 2系統(tǒng)名稱(chēng)棗一聯(lián)原油脫水處理工藝現(xiàn)狀存在問(wèn)題原油三段脫水耗費(fèi)運(yùn)行成本(萬(wàn)元)電費(fèi)35萬(wàn)元、藥劑處理費(fèi)40萬(wàn)元、燃油費(fèi)90萬(wàn)元,合計(jì)165萬(wàn)元棗二聯(lián)原油處理及輸送系統(tǒng)原油在棗二聯(lián)、棗一聯(lián)2次沉降,重復(fù)處理工藝流程長(zhǎng),運(yùn)行費(fèi)用高與棗二聯(lián)一次沉降、污水就近回注、低含原油外輸至官一聯(lián)外輸干線相比日增加加熱、外輸、處理液量4100m3/d電費(fèi)、燃料費(fèi)70萬(wàn)元,藥劑處理費(fèi)12萬(wàn)元、合計(jì)82萬(wàn)元

      1.3 腐蝕老化嚴(yán)重,安全環(huán)保隱患大

      由于部分管線投產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng),腐蝕老化嚴(yán)重,造成系統(tǒng)維護(hù)工作量大,安全隱患多,管理難度大。地面管網(wǎng)月平均漏失85次,年污染賠償80萬(wàn)元,地面管網(wǎng)維護(hù)費(fèi)用高達(dá)220萬(wàn)元,嚴(yán)重影響了油田的安全生產(chǎn)、環(huán)境狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)乃至油田的整體形象。

      2 優(yōu)化簡(jiǎn)化工程技術(shù)思路

      根據(jù)棗園油田的實(shí)際情況和地面系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀,以系統(tǒng)、區(qū)域性的治理為對(duì)象,按照整體規(guī)劃、分步實(shí)施的方的原則,遵循下列7條技術(shù)思路開(kāi)展棗園油田集油系統(tǒng)的簡(jiǎn)化優(yōu)化工程:

      (1)單井計(jì)量應(yīng)用新型單井自動(dòng)計(jì)量技術(shù),實(shí)現(xiàn)油井自動(dòng)監(jiān)測(cè)和控制、實(shí)時(shí)示功圖、壓力、溫度等數(shù)據(jù)采集、油井工況診斷、產(chǎn)液量計(jì)量等功能。

      (2)單井集油工藝管線利用高液量、高含水油井作為源頭井,將周邊的油井串接、“T”接到系統(tǒng)干線生產(chǎn),逐步取消計(jì)量站點(diǎn)的設(shè)置,以降低系統(tǒng)能耗。棗園新井采用串接、T接工藝。

      (3)單井摻水原則上只對(duì)低液量源頭井及地下伴摻生產(chǎn)井進(jìn)行摻水伴熱,力爭(zhēng)取消摻水工藝,縮減地面管網(wǎng),減少摻水規(guī)模。

      (4)盡可能利用現(xiàn)有管線,對(duì)老化腐蝕漏失嚴(yán)重的管線進(jìn)行更換。

      (5)地面管網(wǎng)更新優(yōu)選高質(zhì)量的復(fù)合管線,并配套收發(fā)球裝置。

      (6)單井井口工藝流程:

      (7)摻水系統(tǒng)停運(yùn)后,油井如遇事故停井,對(duì)距離系統(tǒng)干線近的單獨(dú)T接油井,利用壓風(fēng)機(jī)掃線。

      3 優(yōu)化簡(jiǎn)化工程改造情況

      根據(jù)棗園油田簡(jiǎn)化優(yōu)化的整體部署和安排,在棗2、9、20站集油系統(tǒng)開(kāi)展了先導(dǎo)試驗(yàn),涉及油井30口,簡(jiǎn)化后安裝單井自動(dòng)計(jì)量裝置30口;27口井通過(guò)T接或串接生產(chǎn)方式停掉摻水,有3口低液量油井仍采用雙管伴摻生產(chǎn),除棗9站摻水系統(tǒng)以外,停運(yùn)了棗2、20站摻水系統(tǒng)管道、棗9站集油系統(tǒng)管道,縮減單井、系統(tǒng)管道22.3km,同時(shí)降低了地面管網(wǎng)的漏失頻率,大大減少污染賠償和維護(hù)費(fèi)用。

      通過(guò)對(duì)原油流變性、新型管材、工藝流程優(yōu)化等技術(shù)措施的試驗(yàn)研究,我們初步形成了單管輸送的技術(shù)界限(單管輸送技術(shù)界限:當(dāng)含水超過(guò)80%,集輸溫度超過(guò)原油凝點(diǎn)5℃以上時(shí),可單管輸送)和各類(lèi)油井的優(yōu)化條件,為解決和指導(dǎo)集輸系統(tǒng)簡(jiǎn)化優(yōu)化起到了重要的指導(dǎo)作用。理論問(wèn)題解決之后,3個(gè)先導(dǎo)試驗(yàn)站29口油井的現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)化優(yōu)化工程也順利實(shí)施完成,先導(dǎo)試驗(yàn)取得圓滿成功:計(jì)量誤差為±7%,單井回壓均值由0.75MPa下降到0.65MPa,管網(wǎng)長(zhǎng)度由32.2km減少到9.9km,減少了69%。管網(wǎng)月漏失次數(shù)由29次/月降為1次/月,年減少摻水量8.2× 104m3,年減少摻水運(yùn)行費(fèi)73.8萬(wàn)元。這也標(biāo)志著油井自動(dòng)計(jì)量技術(shù)、油井單管集輸?shù)暮?jiǎn)化技術(shù)在南部稠油油田取得突破性進(jìn)展。

      在先導(dǎo)試驗(yàn)取得成功的基礎(chǔ)上,采油三廠按照“整體規(guī)劃、分步實(shí)施”的實(shí)施原則,成立棗園油田系統(tǒng)簡(jiǎn)化項(xiàng)目組,有效推動(dòng)棗園油田簡(jiǎn)化工程,棗園地面集油系統(tǒng)簡(jiǎn)化優(yōu)化工程全面啟動(dòng)。

      4 結(jié)語(yǔ)

      棗園油田集油系統(tǒng)簡(jiǎn)化優(yōu)化取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。油井在線遠(yuǎn)傳計(jì)量系統(tǒng)的建設(shè),實(shí)現(xiàn)了油井遠(yuǎn)程自動(dòng)計(jì)量,撤消了計(jì)量間。地面系統(tǒng)形成了“油井-轉(zhuǎn)油站-集中處理站”的地面建設(shè)新模式,縮短了管道輸送距離,并將員工從繁重的管線挖漏、補(bǔ)漏工作中解脫出來(lái),消除了因管線老化、腐蝕、穿孔等帶來(lái)的環(huán)境污染和安全隱患。簡(jiǎn)化技術(shù)的應(yīng)用提高了油水井資料采集的自動(dòng)化程度,基本實(shí)現(xiàn)了信息化管理。新技術(shù)的成功應(yīng)用,帶來(lái)的不僅僅是地面系統(tǒng)工藝技術(shù)的革命,同時(shí)也為勞動(dòng)組織的優(yōu)化調(diào)整及人力資源的合理配置提供了有利條件。

      [1]郭長(zhǎng)會(huì),何利民,劉會(huì)友,高嵩.原油預(yù)分水工藝參數(shù)的優(yōu)化[J].油氣田地面工程,2013,(06):38-39.

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