姚桂琴
摘要:本文從日常工作經(jīng)驗出發(fā),對汽輪機遮斷電磁閥故障的原因進行了分析,并針對本廠實際情況提出了防范措施。
關(guān)鍵詞:遮斷電磁閥;故障;原因;措施
高壓遮斷電磁閥組是汽輪機液壓控制系統(tǒng)中最重要的組成部分之一。它對機組建立高壓安全油壓、保證機組安全停運都起到了至關(guān)重要的作用。
高壓遮斷電磁閥組由6YV、7YV、8YV、9YV四只電磁閥組成,采用串接兩組并聯(lián)的典型設(shè)計。正常情況下,四只電磁閥全部長期帶電,建立起穩(wěn)定的高壓安全油壓;當保護動作時,只要兩組電磁閥各有一只失電,就會造成壓力開關(guān)5PS、6PS的合通,從而泄掉機組安全油,實現(xiàn)機組跳閘。
包頭二電廠有2×200MW、2×300MW共計4臺機組,在機組運行過程中,由于高壓遮斷電磁閥故障,大大增加了檢修、運行人員維護工作量,影響機組穩(wěn)定運行參數(shù),有可能直接造成停機事故導(dǎo)致機組解列,從而給電網(wǎng)穩(wěn)定運行帶來影響。
一、遮斷電磁閥故障發(fā)生情況
從2015年8月到2016年3月,包頭二電廠汽輪機高壓遮斷電磁閥共計發(fā)生故障5次,雖然熱工人員及時更換了電磁閥,但不能從根本上解決問題,給機組安全穩(wěn)定運行帶來了很大隱患。因此,研究遮斷電磁閥故障的原因,制定相應(yīng)措施是必要的。
二、遮斷電磁閥故障的原因分析
1.電磁閥油路雜質(zhì)含量較高
2015年11月,#2機組停機后對高壓遮斷電磁閥結(jié)構(gòu)進行檢查,發(fā)現(xiàn)閥內(nèi)油路滑塊出現(xiàn)卡澀,未泄去閥內(nèi)建立起的油壓,導(dǎo)致滑閥前后不平衡壓力被破壞。通過對油質(zhì)和設(shè)備運行狀況的分析,滑塊發(fā)生卡澀的原因有以下幾點:
(1)電磁閥油路雜質(zhì)較多,固體顆粒較大,在電磁閥內(nèi)由于速度減慢而沉積在油通道內(nèi),造成油路滑塊卡澀。另外,抗燃油固體顆粒的增加,使其對閥內(nèi)金屬表面沖刷加劇,造成金屬表面機械劃傷,使金屬之間的摩擦增大,滑塊卡澀。
(2)抗燃油水分較多,長時間運行,油質(zhì)惡化,潤滑效果降低。在油壓、水分較高的情況下,會導(dǎo)致油路金屬表面被腐蝕,出現(xiàn)卡澀。
2.電磁閥工作環(huán)境溫度持續(xù)過高
通過對遮斷電磁閥故障原因分析,發(fā)現(xiàn)一部分電磁閥線圈燒毀。我廠#2汽輪機遮斷電磁閥組離汽輪機主體的距離較近,只有5米左右,由于廠房空氣流通較差,加之機組運行散熱較大等不可控因素,能明顯感覺機組遮斷電磁閥工作環(huán)境較為悶熱;與之相比,我廠#4汽機廠房則空氣流通較好,體表感覺電磁閥工作環(huán)境溫度適中,#4機組遮斷電磁閥近年來也未發(fā)生線圈燒毀的現(xiàn)象。經(jīng)測量,#2機組高壓遮斷電磁閥平均工作環(huán)境溫度為31.4℃,電磁閥線圈外殼溫度為91.1℃;#4機組高壓遮斷電磁閥平均工作環(huán)境溫度為28.5℃,電磁閥線圈外殼溫度為70.8℃。由此可見,環(huán)境溫度對電磁閥溫度的影響較為明顯,是導(dǎo)致電磁閥線圈燒壞、造成故障的主要原因。
3.電磁閥線圈外殼材質(zhì)不合適
2016年1月,在遮斷電磁閥線圈燒壞原因分析中發(fā)現(xiàn),我廠20萬#1機組遮斷電磁閥與發(fā)生故障的#2機組遮斷電磁閥處于同一汽機廠房,環(huán)境溫度基本相同,而#1機組遮斷電磁閥近年來罕見線圈燒毀現(xiàn)象。經(jīng)過進一步分析,我廠#1機組遮斷電磁閥使用的是Rexroth廠家生產(chǎn)的型號為R901008688的電磁閥,其線圈外殼為鐵殼;而#2機組遮斷電磁閥則使用Parker廠家生產(chǎn)的型號為D1VW020BVZPM82XB510的電磁閥,其線圈外殼材質(zhì)為膠木質(zhì)。通過對運行中的#2機和#1機高壓遮斷電磁閥進行測溫,#1機遮斷電磁閥線圈外殼平均溫度為63.7℃,而#2機遮斷電磁閥線圈外殼平均溫度為91.1℃,兩者相差27.4℃,遮斷電磁閥溫差較為明顯。通過查閱資料,得知膠木和鐵的導(dǎo)熱系數(shù)分別是(導(dǎo)熱系數(shù)是指在穩(wěn)定傳熱條件下,單位厚度材料兩側(cè)存在溫差的情況下,1秒鐘內(nèi)通過1平方米面積傳遞的熱量):膠木:0.1884(W/mk),鐵:46.8-58.6(W/mk)。導(dǎo)熱系數(shù)越高,越易于傳導(dǎo)熱量,物體材料兩側(cè)的溫度差就越大。由此可見,膠木的導(dǎo)熱系數(shù)極低,所以膠木質(zhì)的外殼不利于遮斷電磁閥線圈產(chǎn)生的熱量散發(fā)出來,因此遮斷電磁閥的膠木外殼材質(zhì)不利于散熱,是電磁閥線圈燒壞造成故障的主要原因。
三、降低遮斷電磁閥故障的措施
1.安裝波爾濾油機
根據(jù)包頭二電廠實際情況,#2汽輪機零米主油箱旁安裝了波爾濾油機取代原有濾油機,過濾汽輪機油內(nèi)顆粒物雜質(zhì)。經(jīng)過一段時間的過濾,汽輪機油中所含顆粒度由8級降低為6級,顆粒度含量明顯降低,濾油作用較為明顯,汽輪機油中顆粒度含量降低至合格水平。
2.降低#2機遮斷電磁閥工作環(huán)境溫度
增強汽輪機機組機頭位置空氣流動性,保證每日持續(xù)開窗通風,降低電磁閥工作環(huán)境溫度;建立每日溫度檢查責任制,確保責任落實到人。
3.更換遮斷電磁閥型號
將之前#2機使用的Parker廠家生產(chǎn)的型號為D1VW020BVZPM82XB510電磁閥,更換為Rexroth廠家生產(chǎn)的型號為11901008688的電磁閥。前者線圈外殼為膠木質(zhì),而后者線圈外殼材料則是鐵質(zhì),提高電磁閥線圈外殼材料的散熱性能。
4.加強定期檢查和維護工作
熱工人員應(yīng)加強對汽輪機高壓遮斷電磁閥系統(tǒng)的檢查和檢測,便于及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題;正常機組停運、大小修時做好DEH系統(tǒng)相關(guān)實驗,確保安全;有進一步的系統(tǒng)改造、運行參數(shù)變化的情況及時與運行人員進行溝通。
通過以上防范措施,我廠四臺機組運行至今,高壓遮斷電磁閥故障率降低至0,消除了因遮斷電磁閥故障給機組帶來的安全隱患,減輕了檢修人員和運行人員的設(shè)備維護工作量,使我廠機組運行的安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟性進一步增強。
四、結(jié)束語
隨著電力事業(yè)和高科技的快速發(fā)展,發(fā)電設(shè)備日趨高度自動化和智能化,發(fā)電機組的安全性、可靠性變得日益重要。針對高壓遮斷電磁閥故障問題,我們要善于總結(jié)分析,查找原因,將故障發(fā)生率降到最低。我們還要做到盡早檢測、發(fā)現(xiàn)故障,及時控制和排除故障,避免其進一步擴大,為機組的安全運行把好關(guān)。