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      空分高壓板式換熱器冰堵單體復(fù)熱方案的應(yīng)用

      2017-08-12 16:53:57,
      河南化工 2017年7期
      關(guān)鍵詞:液氧空分板式

      ,

      (河南省濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司,河南 濮陽 457000)

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      空分高壓板式換熱器冰堵單體復(fù)熱方案的應(yīng)用

      周非,鄭鵬輝

      (河南省濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司,河南 濮陽 457000)

      空分裝置在開車后發(fā)現(xiàn)高壓板式換熱器出現(xiàn)換熱不好現(xiàn)象,影響了生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,經(jīng)分析并研究解決方案,對高板進(jìn)行單獨(dú)復(fù)熱,達(dá)到了良好的效果。

      高壓板式換熱器 ; 冰堵 ; 復(fù)熱

      0 前言

      公司KDON16000/16000空分裝置是由開封東京空分集團(tuán)整體設(shè)計(jì)制造,壓縮機(jī)由沈陽鼓風(fēng)機(jī)廠制造,汽輪機(jī)由杭州中能制造??諝鈮嚎s、增壓機(jī)由汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),采用一拖二機(jī)組運(yùn)行。工藝采用分子篩凈化,增壓后透平膨脹制冷,液氧內(nèi)壓縮流程。該裝置是航天爐的配套裝置,于2008年投入生產(chǎn)使用,無備用的氧氣系統(tǒng),因此,空分運(yùn)行負(fù)荷的高低直接影響著氣化及后工段的負(fù)荷運(yùn)行。

      1 故障現(xiàn)象

      空分工段在短停開車生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)高壓板式換熱器換熱不好,空氣側(cè)無液空液位顯示,運(yùn)行過程中氧溫波動(dòng)偏大;增壓機(jī)三段入高壓板式換熱器,空氣節(jié)流減壓閥LV0008與以前相比,同等閥位下75.5%,高壓空氣入高壓板式換熱器的進(jìn)氣量為19 000 Nm3/h,且機(jī)組增壓機(jī)三段出口壓力高達(dá)到6.9 MPa,空分氧量偏低達(dá)到14 300 Nm3/h;日均甲醇產(chǎn)量520 t;制約著生產(chǎn)的運(yùn)行,導(dǎo)致煤耗、電耗等單耗高,影響公司的經(jīng)濟(jì)效益。生產(chǎn)中進(jìn)氣量達(dá)21 000 Nm3/h,空氣側(cè)有液位顯示,高壓板式換熱器換熱良好。高壓板式換熱器工藝圖如圖1所示。

      圖1 高壓板式換熱器工藝圖

      如圖1所示,來自液氧泵的液氧及上塔污氮?dú)夂透邏嚎諝膺M(jìn)行換熱,高壓空氣入高壓主換熱器,被冷卻到-158 ℃(節(jié)流到0.485 MPa、-175 ℃)進(jìn)入下塔;污氮?dú)庖徊糠?21 400 Nm3/h)經(jīng)高壓板式換熱器后又分兩股:一股11 800 Nm3/h復(fù)熱到37 ℃去水冷塔,另一股9 600 Nm3/h經(jīng)高主換復(fù)熱到-106 ℃,再經(jīng)低主換復(fù)熱到11 ℃去純化系統(tǒng);液氧部分經(jīng)液氧泵加壓至5.02 MPa,溫度為-176 ℃,經(jīng)高主換復(fù)熱到37 ℃,流量為16 000 Nm3/h,去氣化單元。

      2 故障原因分析

      因鍋爐蒸汽不足導(dǎo)致空分多次停運(yùn),密封氣切換為空氣,空氣中含有水分,可進(jìn)入增壓機(jī),進(jìn)入增壓機(jī)三段管線;增壓機(jī)三段換熱器內(nèi)漏氣側(cè)有水分進(jìn)入,進(jìn)入增壓機(jī)三段管線;在停車過程中雖及時(shí)關(guān)閉現(xiàn)場閥門,但不可完全避免水分漏入,多次停車導(dǎo)致高壓板式換熱器冰堵。

      3 故障處理措施

      高壓板式換熱器冰堵常規(guī)處理措施是對空分冷箱整體進(jìn)行復(fù)熱需5 d,時(shí)間長,生產(chǎn)不允許。結(jié)合義馬氣化廠及安徽昊源空分的生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),對高板進(jìn)行單獨(dú)吹除復(fù)熱,做好隔離和升降溫速率的控制,即高板升溫與送氧系統(tǒng)隔離,同時(shí)嚴(yán)格控制升降溫速率在10 ℃以內(nèi),并制定了詳細(xì)的復(fù)熱方案,以保證高壓板式換熱器和低壓板式換熱器的安全;計(jì)劃增加六出切斷閥,以在停車時(shí)能進(jìn)行緊急切斷,避免濕空氣進(jìn)入;對機(jī)組密封氣進(jìn)行脫水,阻止水進(jìn)入系統(tǒng)。

      4 故障處理步驟

      空分機(jī)組按正常操作運(yùn)行至正常轉(zhuǎn)速,空壓機(jī)組進(jìn)行升壓,同時(shí)預(yù)冷純化系統(tǒng)一起升壓,待壓力至0.35 MPa投用預(yù)冷系統(tǒng),開啟循環(huán)水泵、冷凍水泵,啟動(dòng)冷水機(jī)組,保證空冷塔溫度低于12 ℃;投用純化系統(tǒng),開再生氣;分子篩后露點(diǎn)合格后,對膨脹機(jī)進(jìn)行加溫吹除,同時(shí)對增壓機(jī)三段管線入高板進(jìn)行吹除,待露點(diǎn)合格后,溫度低于-80 ℃,冷箱充壓進(jìn)氣,并啟動(dòng)膨脹機(jī)進(jìn)行制冷,轉(zhuǎn)速逐漸提高至20 000 r/min,流量在21 000 Nm3/h;污氮?dú)庵恋桶宓耐馑烷y全開,液氧泵出口手閥關(guān)閉,液氧泵送出調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。

      具體升降溫調(diào)節(jié)步驟如下:①通知機(jī)組逐漸提高增壓機(jī)三段壓力至3.0 MPa;②保證增壓機(jī)壓力在3.0 MPa,調(diào)節(jié)高壓板式換熱器污氮?dú)馔馑烷yHV4029,逐漸打開高板至下塔的LV4008,根據(jù)高板至低板的溫度點(diǎn)40 TI4024升溫速率情況,升溫速率確認(rèn)小于10 ℃/h,如果速率達(dá)不到,可通過提高增壓機(jī)三段出口壓力和開大LV0008閥控制速率;③待溫度升至0 ℃以上,再吹除1~2 h,以保證高壓板式換熱器吹除徹底;④對高板吹除后,再通過調(diào)整高板污氮?dú)馔馑烷y,逐漸降低六出壓力和LV4008閥控制好降溫速率10 ℃/h以內(nèi);⑤待溫度降低至-90 ℃,對冷態(tài)液氧泵進(jìn)行開大導(dǎo)淋閥進(jìn)行預(yù)冷,降至-100 ℃啟動(dòng)液氧泵進(jìn)行正常調(diào)純;⑥在操作過程中,嚴(yán)格按照升降溫速率進(jìn)行操作,嚴(yán)禁超溫;嚴(yán)格監(jiān)控好上塔阻力及壓力的變化并同時(shí)監(jiān)控好其它指標(biāo)的變化,若上塔阻力指標(biāo)高于3 kPa,則進(jìn)行主冷排液降低壓差。

      5 處理效果

      經(jīng)過24 h的處理,高壓板式換熱器冰堵現(xiàn)象得以消除,高壓板式換熱器進(jìn)氣量達(dá)到21 000 Nm3/h,同時(shí)換熱情況良好,空氣側(cè)液空液位顯示,空分氧量達(dá)到15 800 Nm3/h,日生產(chǎn)甲醇產(chǎn)量達(dá)到560 t,降低了生產(chǎn)的消耗,保證了公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

      6 結(jié)束語

      通過對高壓板式換熱器的單獨(dú)復(fù)熱,有效地解決了高壓板式換熱器的冰堵現(xiàn)象,從而保證了生產(chǎn)裝置正常滿負(fù)荷生產(chǎn)。

      采取不排主冷液氧的方法,大大縮短了空分復(fù)熱時(shí)間,減少了能源消耗,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。單體換熱的復(fù)熱方案的應(yīng)用,延長了空分設(shè)備的運(yùn)行周期。與整體復(fù)熱相比,可有效減少復(fù)熱時(shí)間,減少生產(chǎn)消耗,提高生產(chǎn)效率。

      TQ050.2

      :B

      :1003-3467(2017)07-0046-02

      2017-04-26

      周 非(1982-),男,助理工程師,從事化工生產(chǎn)與設(shè)備管理工作,電話:18903939935。

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