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      淺談凝結水泵振動分析

      2017-07-31 02:10:13馬雪峰賈魯男
      魅力中國 2017年16期
      關鍵詞:處理振動

      馬雪峰++賈魯男

      摘要:凝結水泵振動超標將導致泵組發(fā)生故障,造成泵組停運,并進而引發(fā)更為嚴重的故障。此外,還將會導致備用泵與運行泵之間頻繁地切換工作,容易造成凝結水泵的電機和供電設備發(fā)生故障。本文就凝結水泵振動問題進行分析。

      關鍵詞:凝結水泵;振動;處理

      引言

      某電廠4臺機組均為N300-16.7/537/537-2型亞臨界、一次中間再熱、單軸雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機。每臺機組配置2臺凝結水泵,一臺運行一臺備用。凝結水泵流量355t/h,揚程158m,電壓6000V,轉速1475r/min。

      一、原因分析

      4號機B凝結水泵2007年大修完成后便一直存在振動大問題,2009年利用4號機組停機大修期間對該泵組進行了原因排查。停機脫開電機與泵體聯軸器后,空轉電機,測量電機上端部水平位置最大振動值為280μm,查看2007年檢修記錄,因當年電機空轉時振動大,將電機返廠做動平衡等方法消除,但電機經返廠安裝就位后空轉振動仍大,迫于當時檢修工期較短,未對該泵進行徹底的檢查。

      對該泵組產生振動的原因初步分析,發(fā)現造成水泵振動的因素較多,從設備安裝主要環(huán)節(jié)開始排查,并從泵組的基礎及地腳螺栓、泵體臺板底座的水平度、泵體安裝的垂直度、連軸器找中心情況、電機的本體質量情況等方面著手。

      (一)檢查泵組臺板底座與基礎的接觸情況。如墊鐵接觸不好,二次澆灌時未振搗,造成澆灌層空鼓,將會使泵組運行振動增大。

      (二)檢查電機與水泵的地腳螺栓是否緊固。如地腳螺絲松動,勢必造成泵組運行振動增大。

      (三)檢查電機與水泵的中心位置是否在規(guī)定范圍內。常見原因就是中心不符合要求而引起振動。

      (四)檢查電機與水泵的連軸器之間有無足夠的軸向間隙。確保兩半連軸器因熱脹冷縮自由的沿軸向連續(xù)運行,必須有一定的伸縮量,否則可能造成電機在熱態(tài)時振動值增大。

      (五)凝結水泵進出口管道強制對口連接造成附加應力,進出口管道運行膨脹不均造成附加應力,也是導致泵組振動產生的原因。

      二、檢查情況

      根據上述原因分析,在#4機組停機后安裝下列步驟對B凝結水泵進行了檢查。

      (一)脫開電機與泵的聯軸器螺栓,空轉電機,測量電機上端部水平位置最大振動值為280μm。檢查電機與泵聯軸器中心偏差,最大偏差值30μm,此時電機聯軸器中心向擴建端偏15μm。中心偏差在合格范圍內。

      (二)檢查電機與水泵的連軸器軸向間隙值,實測結果為0.95mm,大于制造廠要求的最小伸縮量0.8mm,電機軸向有足夠的熱脹冷縮余量,排除了因轉子受熱膨脹受阻而產生的振動。

      (三)松開水泵進出口法蘭螺栓前,在泵組水平和垂直方向架百分表監(jiān)視。法蘭螺栓松開前后百分表數值變化最大值為0.05mm,水泵出口法蘭處垂直方向向下位移0.05mm。

      (四)水泵進出口法蘭脫開,使泵體獨立后重新空轉電機,振動還是沒有減少。將測振儀放在振動最大的水平位置上,停運電機,振幅未見明顯減少,但伴隨轉速下降振幅緩慢下降。根據電機廠的出廠試驗報告,電機出廠時的振動測試值為27μm,可暫時排除電機動平衡引起的振動。

      (五)檢查電機支座連接螺栓、臺板底座地腳螺栓均無松動,排除了因螺栓緊固件松動而引起的振動。

      (六)起吊電機及電機支座后檢查臺板底座的水平度。測量水平,發(fā)現臺板水平偏差最大達到0.28mm/m,出口側高、進口側低,再加上管道連接后產生的位移,已知水泵轉子長度約4.5m,將該偏差折算到水泵下導軸承處,那么該處轉子徑向偏差近1.26mm,必然會造成動靜碰摩引起振動。

      (七)起吊泵體、筒體及臺板底座檢查墊鐵及二次澆灌情況。發(fā)現部分墊鐵布置不規(guī)范,接觸面積偏少;臺板底座與混凝土的接合處有細小的裂紋,臺板底部與墊塊之間有較多的空隙未完全灌漿,二次澆灌層未填充整個空間,存在空鼓現象,靠近筒體部位甚至無二次澆灌的混凝土,造成基礎結構不夠牢固。

      三、處理結果

      (一)將原二次澆灌層鏟除,不得有浮灰漿存在,應鑿出新的毛面直至露出原基礎面。在臺板底座地腳螺栓兩側及臺板底座加強肋板處劃出墊鐵布置區(qū)域,為增加臺板底座穩(wěn)定性,在墊鐵間距較大處增設墊鐵,使墊鐵間距不大于300mm。安放墊鐵處的混凝土表面應剔平,并應使兩者接觸密實且四角無翹動。

      (二)按規(guī)程要求配置墊鐵后吊入臺板底座。對臺板底座、外筒體結合面找平,外筒體結合面水平達到制造廠要求允許值0.05mm/m,確保了外筒體結合面的水平及泵體的垂直;通過加裝調整墊片等手段,找正了電機支座結合面水平,達到廠家要求允許值0.05mm/m。

      (三)二次灌漿是安裝階段的一個重要組成部分,二次灌漿質量好與壞關系到泵組的整體性及穩(wěn)定性。因荷載大部分集中在二次灌漿層上,所以必須保證設備底座灌漿密實度。灌漿之前用壓縮空氣吹掃表面上的灰塵,徹底清除設備底座及側面上的油污等雜物。灌漿24h前,要向混凝土表面噴灑清水濕潤,灌漿前清除模板內的積水。向設備基礎底部灌漿時,嚴禁振搗,以免產生離析,從一個方向慢慢澆灌,以保證底座下不留氣孔。對底座澆灌時,澆灌工作連續(xù)進行,直到灌漿結束。灌漿完后及時進行養(yǎng)護,定期進行澆水,養(yǎng)護時間不少于7天。

      (四)檢查水泵轉子各零部件配合間隙及磨損情況,主要包括:導葉、葉輪、誘導輪、水瓦、螺旋套、軸承及各定位套等。檢查發(fā)現誘導輪、首級葉輪磨損嚴重,證實了由于臺板底座不平產生的動靜摩擦,檢修過程中對磨損嚴重的部件進行了更換。在對泵組解體后,按照規(guī)程規(guī)定對轉子進行彎曲度測量,彎曲值不超過0.02mm,符合規(guī)程要求。

      (五)泵組組裝完畢后電機空載運行,測量電機上端部水平位置最大振動值為110μm,在數值上降低了許多,但仍處于較高水平。將進出口管道連接后重新空轉電機,振動無明顯變化,說明管道連接后對泵組無附加應力。帶泵試運初期測量電機上端部水平位置最大振動值為70μm,滿負荷后降至55μm。分析認為:該情況只能說明2007年大修中泵組檢修質量差,存在臺板底座水平度超標現象,使電機軸承室與水泵軸承室不同心,電機轉子垂直度差,電機軸承有碰磨現象,造成了B凝結水泵組振動大。經過一段時間的運行,電機軸承磨損到一定程度,電機組裝過程產生的碰摩外力消失,電機滿負荷時振動降低,經過運行摩擦一段時間后,電機轉子在垂直方向自動找正。

      四、結束語

      凝結水泵振動將會對泵組和電廠的安全穩(wěn)定運行帶來極大隱患,因此,必須針對具體的振動情況進行具體分析,并相應采取有效的處理措施,將振動消除或控制在規(guī)范允許范圍以內,為提高凝結水泵組和發(fā)電機組的運行穩(wěn)定性和發(fā)電效率發(fā)揮作用。

      參考文獻:

      [1]劉丹,趙凱.凝結水泵振動超標原因分析與解決對策[J].中國電業(yè)(技術版),2015,(11):103-105.

      [2]董滿利.凝結水泵電機振動原因分析及處理方法[J].電子世界,2013,(24):230.

      [3]黑宗華.變頻凝結水泵振動問題的分析與處理[J].廣東電力,2013,(09):110-112+116.

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