韓玉力
(中廣核洪雅百花灘水力發(fā)電有限公司,四川眉山620360)
淺談百花灘電廠2號機(jī)組自主A修中的以變應(yīng)檢
韓玉力
(中廣核洪雅百花灘水力發(fā)電有限公司,四川眉山620360)
主要介紹百花灘電廠2號機(jī)組自主A修為應(yīng)對檢修前、中、后的問題,在工作方法和技術(shù)上的一些改進(jìn)。
自主A修;新材料;先進(jìn)工器具;工作方法;小改造;加工廠家
百花灘電廠位于四川省洪雅縣,裝機(jī)容量3× 40 MW,水輪機(jī)型號ZZJK508-LH-540,發(fā)電機(jī)型號SF40-52/7800。
為響應(yīng)公司降本增效的號召,電廠機(jī)組年度檢修工作逐步由外委檢修過渡為自主檢修,由自主C修過渡到此次2號機(jī)組的首次自主A修。由于是自主檢修,參檢人員都肩負(fù)滿滿的責(zé)任感,在工作方法、材料和工器具的應(yīng)用等方面都較以往有不少的改變,而所有改變都是為應(yīng)對檢修前存在的問題、檢修中發(fā)現(xiàn)的問題,同時(shí)更好的解決檢修后可能會(huì)出現(xiàn)的問題,目的均在于提升工作效率、提高檢修質(zhì)量、確保工作安全和設(shè)備健康水平。
(1)轉(zhuǎn)輪葉片密封由橡膠材質(zhì)改進(jìn)為聚氨酯材質(zhì)
原葉片密封采用橡膠材質(zhì),安裝后保壓試驗(yàn)時(shí)易出現(xiàn)泄漏,需多次增加墊片加大壓縮量保證其密封的嚴(yán)密性,但由于橡膠耐磨性能較差,后期老化、磨損易造成滲漏油污染河道,縮短機(jī)組A修周期?,F(xiàn)采用的聚氨酯密封,安裝后未加墊片,保壓試驗(yàn)一次成功,其耐磨性能和抗老化能力也比橡膠密封大幅提升。
(2)導(dǎo)葉中軸套由聚四氟乙烯材質(zhì)改進(jìn)為FZ-2復(fù)合軸套
前期的檢修中拆開導(dǎo)葉中軸套未曾發(fā)現(xiàn)有完整件,因?qū)~中軸套主要作用于導(dǎo)葉軸線定位,軸套磨損后與軸頸產(chǎn)生間隙,將一定程度影響導(dǎo)葉立面間隙。現(xiàn)導(dǎo)葉中軸套已全部更換成FZ-2復(fù)合軸套,其良好的自潤滑性能和抗磨損性能,能有效提高使用壽命。
(3)導(dǎo)葉上軸套由尼龍材質(zhì)改進(jìn)為FZ-2復(fù)合軸套
尼龍材質(zhì)雖耐磨性能滿足要求,但其有遇水膨脹的特性,可能造成軸頸抱死,使剪斷銷剪斷。另由于上軸套和導(dǎo)葉套筒為過盈配合,拆卸和安裝都較為費(fèi)時(shí)費(fèi)力?,F(xiàn)已將上軸套更換為FZ-2復(fù)合軸套,提高了耐磨性能,并通過結(jié)構(gòu)上的技術(shù)改進(jìn),將軸套嵌入加裝的基座中,不僅減少了后期的更換成本,而且更換工作更加方便。
機(jī)組A級檢修所有部件都將進(jìn)行拆卸和回裝工序,涉及大型螺栓的拆卸和把合工作量特別大。以往在拆卸或把緊大型螺栓時(shí),都是人工采用大錘打或游錘撞擊專用扳手的方式,不僅耗費(fèi)大量的人力和時(shí)間,而且螺栓的緊固力不明確、不一致,更重要的是工作時(shí)存在很多不安全因素。
此次2號機(jī)組A修工作中的大型螺栓(連軸螺栓、上下機(jī)架螺栓、內(nèi)外頂蓋螺栓等),均采用進(jìn)口液壓扳手進(jìn)行拆卸和把緊。以往需要臂力大的工作人員輪番上陣,現(xiàn)在僅需兩三人即可輕松完成,并且根據(jù)螺栓的材質(zhì)和螺徑,設(shè)定所需的緊固扭矩,不僅實(shí)現(xiàn)了重要螺栓的扭矩管理,檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度和安全風(fēng)險(xiǎn)也大大降低。
2號機(jī)組A修工作中,下機(jī)架的拆吊和回裝是一項(xiàng)重大項(xiàng)目。下機(jī)架由中心體和8個(gè)支臂組成,直徑8 120 mm,重約50 t。由于下機(jī)架直徑比定子內(nèi)徑(7 280 mm)大,下機(jī)架需拆卸5個(gè)支臂后才能吊出或吊入。
下機(jī)架示意圖見圖1(支臂標(biāo)注是為區(qū)分吊裝先后順序):
圖1 下機(jī)架示意圖
前期百花灘電廠機(jī)組外委A修中,檢修單位均采用先拆吊4個(gè)支臂(藍(lán)色),一側(cè)剩留3個(gè)支臂(黑色),對側(cè)剩留1個(gè)支臂(紅色),然后用鋼繩捆綁中心體,用橋機(jī)一個(gè)吊鉤承重,再用手拉葫蘆在定子機(jī)座上找吊點(diǎn)將紅色支臂拖拽進(jìn)定子下方,騰出足夠的空間后,下機(jī)架剩余部分才可順利吊出,最后再用橋機(jī)吊出紅色支臂。吊入回裝過程相反。此方法主要存在以下弊端:一是對紅色支臂進(jìn)行拖拽時(shí),由于空間受限,操作相當(dāng)困難,且支臂上的風(fēng)閘座離定子繞組下端僅幾厘米,拖拽過程中極易發(fā)生碰撞損傷定子繞組。二是用橋機(jī)一個(gè)吊鉤進(jìn)行吊裝作業(yè),剩余3個(gè)支臂和中心體吊裝重心偏移,起吊過程中易發(fā)生傾斜,必須在支臂側(cè)用手拉葫蘆輔助拖拽,但都不能有效調(diào)整好下機(jī)架的水平,特別給回裝帶來一定難度。
為規(guī)避以往的風(fēng)險(xiǎn),檢修組通過現(xiàn)場研究討論,制定采用了一套合理的吊裝方案。具體如下:
(1)拆吊4個(gè)藍(lán)色支臂;
(2)架設(shè)2根150 mm厚壁無縫鋼管在紅色支臂側(cè)的內(nèi)頂蓋筋板上,上端用32T螺桿千斤頂頂緊下機(jī)架中心體底部;
(3)用橋機(jī)拆吊紅色支臂;
(4)用一組鋼繩將千斤頂側(cè)的中心體掛裝在橋機(jī)下游側(cè)吊鉤,并操作吊鉤使鋼繩受力;
(5)用另一組鋼繩將3個(gè)支臂掛裝在橋機(jī)上游側(cè)吊鉤,操作吊鉤使鋼繩略受力;
(6)拆除2根支撐柱,拆除剩余3個(gè)支臂的地腳螺絲;
(7)緩慢起升支臂側(cè)的吊鉤,使支臂脫離基礎(chǔ)板,通過2個(gè)吊鉤調(diào)整吊裝水平后將吊鉤并車保持同步;
(8)調(diào)整好吊裝中心,使下機(jī)架各方向與定子內(nèi)圈保持安全距離后,將下機(jī)架吊出;
(9)吊入工序與吊出相反。
此方案經(jīng)實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,有效避免了以往下機(jī)架吊裝工作中存在安全風(fēng)險(xiǎn),并且吊裝工期也有所縮短。
(1)推力油槽底環(huán)加工放油孔
推力油槽底環(huán)與油槽底板和擋油筒連接后,形成一個(gè)深約40 mm,寬度約200 mm的環(huán)形凹槽,內(nèi)部的積油由于空間受限無法清理干凈,工作人員在拆卸推力擋油筒時(shí),常被透平油淋濕一身。為解決后期檢修時(shí)存在的類似情況,拆卸底環(huán)后加工了一個(gè)放油孔,以后拆卸推力擋油筒前只需打開放油孔堵頭,即可排除凹槽內(nèi)的積油。
(2)推力油槽底環(huán)加工頂絲孔
為保證推力油槽底環(huán)與油槽底板和擋油筒連接的嚴(yán)密性,通常在安裝時(shí)涂抹大量密封膠,造成拆卸時(shí)把合螺栓松開后,連接面因密封膠的粘附無法分離,需焊接工件用葫蘆拉開或者用千斤頂頂開。通過此次檢修,分別在油槽底環(huán)內(nèi)、外連接法蘭面加工了4個(gè)頂絲孔,后期檢修將大大提高工作效率。
(3)導(dǎo)葉接力器鎖定油管路和過速限制器油管路改造
導(dǎo)葉接力器鎖定油管路和過速限制器油管路均采用紫銅管,端部使用擴(kuò)口式管接頭連接。因檢修拆裝和油壓的沖擊振動(dòng),銅管端部擴(kuò)口處產(chǎn)生磨損和裂紋,運(yùn)行中易出現(xiàn)滲漏油和接頭處爆裂漏油。百花灘電廠就曾發(fā)生過兩起鎖定油管接頭爆裂漏油事件。針對以上情況,經(jīng)考察市場,通過此次檢修現(xiàn)已將油管全部更換為高壓橡膠管。高壓橡膠管相比紫銅管不僅承壓能力高,而且長管路拆裝后便于存放,不會(huì)像紫銅管發(fā)生彎折變形。
(4)導(dǎo)葉接力器排油管路改造
導(dǎo)葉接力器排油管路安裝設(shè)計(jì)為鋼管硬連接,大修吊裝導(dǎo)葉接力器由于空間位置受限,吊裝時(shí)不可避免的碰撞會(huì)造成管路變形。由于接力器底部空間狹小,給管路回裝時(shí)的整形和連接造成較大難度,管路接頭略有連接不到位,則導(dǎo)葉接力器充油后管路發(fā)生泄漏。通過此次檢修,將導(dǎo)葉接力器底部的排油管路更換成了高壓橡膠管,且閥門由原來的普通高壓截止閥更換成高壓針型閥,不僅使后期的檢修工作拆裝方便省時(shí),且高壓針型閥比截止閥密封性能更優(yōu),避免閥門滲漏油量大造成漏油裝置頻繁啟動(dòng)。
前期機(jī)組檢修的部件返廠加工修復(fù)均在主機(jī)制造廠(樂山東風(fēng)電機(jī)廠)進(jìn)行,但由于東風(fēng)廠體制原因,加工周期遠(yuǎn)高于預(yù)期,嚴(yán)重影響機(jī)組檢修進(jìn)度。在2號機(jī)組A修前期,分公司安生部組織考察了德陽幾家具有技術(shù)實(shí)力的單位,在其具備百花灘機(jī)組各部件加工圖的前提下進(jìn)行了優(yōu)選。最終,2號機(jī)組葉片裂紋修復(fù)由德陽新豐公司完成,其余部件加工修復(fù)均由時(shí)代東科公司完成。實(shí)踐證明,這兩家公司均能按照電廠要求完成,比東風(fēng)廠所需的工期大大縮短,且性能和質(zhì)量更優(yōu)。
通過此次自主A級檢修,檢修人員熟悉掌握了設(shè)備的結(jié)構(gòu)、特性,技能得到了很大提升。更重要的是,“自主”讓參檢人員主人翁精神得到充分發(fā)揚(yáng),面對相同的工作不再一成不變,而是敢于通過改變、創(chuàng)新來解決問題,提升工作效率、工作安全和設(shè)備健康,在以后的檢修工作中,新技術(shù)、新材料等的應(yīng)用將成為常態(tài)。
TV738
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1672-5387(2017)02-0023-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.02.007
2016-09-07
韓玉力(1981-),男,工程師,從事水電站機(jī)械設(shè)備檢修工作。