張連生(中國(guó)石化海南煉油化工有限公司,海南 洋浦 578101)
提高常減壓加熱爐熱效率探討
張連生(中國(guó)石化海南煉油化工有限公司,海南 洋浦 578101)
某煉化企業(yè)800萬(wàn)噸/年常減壓蒸餾裝置加熱爐由于較長(zhǎng)時(shí)間使用燃料油,導(dǎo)致?tīng)t管表面結(jié)垢,出現(xiàn)加熱爐排煙溫度升高、熱效率降低的現(xiàn)象,為解決這個(gè)問(wèn)題,調(diào)整了操作。本文對(duì)調(diào)整及提高加熱爐熱效率總結(jié)和探討。
常減壓蒸餾加熱爐;熱效率;提高
某煉化企業(yè)800萬(wàn)噸/年常減壓蒸餾裝置主要由原油電脫鹽、800萬(wàn)噸/年常壓蒸餾、250萬(wàn)噸/年減壓蒸餾、輕烴回收等部分組成,常壓蒸餾、減壓蒸餾分別由常壓爐、減壓爐提供熱量,加熱爐原設(shè)計(jì)單燒燃料氣,由于燃料氣資源緊張,上游公司無(wú)法保證該項(xiàng)目燃料氣供應(yīng),由此更改為“燃料油、燃料氣混燒”方案。
該裝置于2013年底進(jìn)行過(guò)一次大修后,目前已經(jīng)運(yùn)行將近3年,按照煉油裝置一般3年一修的要求,已經(jīng)即將到達(dá)檢維修周期,但根據(jù)生產(chǎn)的需要和對(duì)生產(chǎn)裝置的評(píng)定,公司決定四年一修。雖然該裝置總體運(yùn)行問(wèn)題不大,但是局部還是需要優(yōu)化調(diào)整,特別是加熱爐排煙溫度升高、氧含量高,導(dǎo)致熱效率降低,需要進(jìn)行處理。該裝置常壓爐和減壓爐煙氣在對(duì)流段后合并,共用煙氣預(yù)熱回收系統(tǒng),由引風(fēng)機(jī)提供動(dòng)力,與伴熱空氣在空氣預(yù)熱器中換熱,然后經(jīng)煙囪排向大氣,并設(shè)置煙氣直排煙囪蝶閥,流程上和空氣預(yù)熱器并聯(lián),特殊情況下,打開(kāi)蝶閥,煙氣也可不經(jīng)過(guò)空氣預(yù)熱器,直接經(jīng)煙囪排向大氣。詳見(jiàn)圖-1。
該裝置加熱熱爐在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,短時(shí)間曾經(jīng)使用催化油漿作燃料油,由于催化油漿中的粉塵、重金屬含量較高,尤其是N、V、N等極易造成爐管結(jié)垢和腐蝕的成分增加,燃料中硫含量也較高,在燃燒過(guò)程中易形成各種金屬氧化物和硫酸鹽,粘結(jié)在爐管的外表面上,爐管積灰嚴(yán)重,使其傳熱系數(shù)下降,并導(dǎo)致加熱爐熱效率降低。通過(guò)看火孔觀察,輻射室爐管發(fā)白,有明顯灰垢積存。為減少輻射室爐管積灰,曾經(jīng)外加清灰劑,暫時(shí)解決了爐管導(dǎo)熱效率低的問(wèn)題,但僅有部分積灰隨煙氣排出,還有一部分積存在空氣預(yù)熱器內(nèi),從而降低加熱爐的熱效率。9月上旬常壓爐排煙系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表-1。
表-1:9月下旬常壓爐排煙系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(每天數(shù)據(jù)采集時(shí)間為16:00)
由于篇幅有限,表-1只列出了一旬的數(shù)據(jù),但這些數(shù)據(jù)和近一段時(shí)期的數(shù)據(jù)相差不大,基本反映近期加熱爐的運(yùn)行狀況,具有一定的代表性。
熱效率測(cè)算:按照加熱爐熱效率計(jì)算公式η=[100-(q+ 2.5)]%,測(cè)算出調(diào)整前加熱爐的熱效率(η1)為:η1=[100-(q1+ 2.5)]%(當(dāng)氧含量為4.3~6.3%時(shí)q1=0.0577t1-1.74),查表-1,溫度(t1)平均值為:222.5℃,即:
η1={100-[(0.0577×222.5-1.74)+2.5]}%=86.4%
通過(guò)分析加熱爐主要存在如下問(wèn)題:
(1)加熱爐煙氣中氧含量偏高,超出工藝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的≯5%的范圍,說(shuō)明輻射室存在漏風(fēng)現(xiàn)象,影響爐子熱效率。
(2)排煙溫度由開(kāi)工初期的160℃左右上升到222.5℃,說(shuō)明輻射室、對(duì)流室爐管和空氣預(yù)熱器等部位積灰嚴(yán)重,嚴(yán)重影響了爐子熱效率。
(3)預(yù)熱器系統(tǒng)壓降升高,已經(jīng)達(dá)到1.54KPa。說(shuō)明空氣預(yù)熱器積灰更加嚴(yán)重,預(yù)熱器導(dǎo)熱效果變差,不僅影響爐子熱效率,且不利于長(zhǎng)周期運(yùn)行。
(4)由于爐膛局部?jī)?nèi)襯里損壞,甚至個(gè)別點(diǎn)脫落,導(dǎo)致加熱爐外壁溫度局部超高,輻射室、對(duì)流室部分點(diǎn)超過(guò)80℃,對(duì)流室個(gè)別部位超過(guò)100℃。
(1)針對(duì)氧含量偏高的問(wèn)題,主要采取如下措施:
①控制好“三門(mén)一板”?!叭T(mén)一板”對(duì)燃料的完全燃燒有很大的作用,直接影響到爐子的熱效率。
風(fēng)門(mén):風(fēng)量小,燃料燃燒不完全,煙氣中一氧化碳含量高。風(fēng)量太大,過(guò)??諝庀禂?shù)大,煙氣中氧含量高,降低爐子熱效率。一般過(guò)剩空氣系數(shù)為1.12~1.2,即煙氣中氧含量2~5%比較合適。
油門(mén):決定了燃料油霧化的好壞,如果油門(mén)太大,火焰發(fā)黑,發(fā)漂,造成局部過(guò)熱,甚至結(jié)焦。
汽門(mén):汽門(mén)太小,霧化不好,燃燒不分。汽門(mén)太大,火焰太剛,易縮火。
煙道擋板:煙道擋板用于調(diào)節(jié)爐膛負(fù)壓,開(kāi)度過(guò)大,負(fù)壓過(guò)大,空氣漏入爐膛,煙氣中氧含量高,降低爐子熱效率,開(kāi)度過(guò)小,爐膛會(huì)出現(xiàn)正壓,甚至回火。
②檢查爐子看火窗、看火孔密封是否良好,對(duì)有問(wèn)題的進(jìn)行修復(fù),避免空氣漏入爐膛。
③檢查吹灰器系統(tǒng)是否泄漏,保證在非吹灰期間無(wú)非凈化風(fēng)漏入爐膛。
(2)針對(duì)排煙溫度高、煙氣系統(tǒng)壓降大的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)討論,一致認(rèn)為空氣預(yù)熱器積灰嚴(yán)重、部分換熱熱管失效是熱效率低的主要原因,考慮到距離大檢修還有一年的時(shí)間,確定實(shí)施加熱爐不停爐清灰方案。
①為了清灰徹底,首先采用清灰劑對(duì)爐子輻射室和對(duì)流室吹灰,確保輻射室和對(duì)流室清理干凈,使其積灰徹底后移至空氣預(yù)熱器。
②煙氣直排煙囪蝶閥打開(kāi),煙氣系統(tǒng)流程改為直排,停通、引風(fēng)機(jī),把煙氣從空氣預(yù)熱系統(tǒng)切出,加熱爐伴燒風(fēng)改為自然供風(fēng)。
③安排檢維修單位拆開(kāi)空氣預(yù)熱器,進(jìn)行不停爐清灰、更換失效熱管。
在打開(kāi)空氣預(yù)熱器后檢查發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)低溫部位積灰嚴(yán)重,灰垢呈粘性,質(zhì)地較硬,熱管翅片間幾乎積滿,且預(yù)熱器煙氣側(cè)低溫部位存在著酸性腐蝕,而且有部分熱管被腐蝕穿孔,熱管真空破壞、管內(nèi)傳熱工質(zhì)漏出而失效。此次共對(duì)756根積灰的熱管抽出、清垢,并檢查熱管失效情況,共檢測(cè)出158根(約占總熱管的20%)熱管失效并進(jìn)行更換。
空氣預(yù)熱器清灰檢修后于9月18日20時(shí)投用正常。本次清灰前排煙溫度為222.5℃,清灰后排煙溫度為170.4℃左右,降低了52℃。空氣預(yù)熱器壓降由1.54KPa降至0.96KPa,壓差降低了0.58 KPa,詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表-2。
表-2 9月下旬常壓爐排煙系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(每天數(shù)據(jù)采集時(shí)間為16:00)
熱效率計(jì)算:投用后10天根據(jù)表-2中數(shù)據(jù)的平均值,測(cè)算出調(diào)整后爐子的熱效率(η2)為:η2=[100-(q2+2.5)]%,當(dāng)氧含量為1.7~4.3%時(shí),q2=0.0469t2-0.911,查表-2,溫度(t2)平均值為:170.4℃,即:
η2={100-[(0.0469×170.4-0.911)+2.5]}%=90.42%
結(jié)論:檢修后,加熱爐熱效率由86.4%提高至90.42%,提高4.02%,效果顯著。
(1)爐外壁溫度較高,需要等待裝置大檢修時(shí)處理。
(2)雖然經(jīng)過(guò)清灰、空氣預(yù)熱器檢修后常壓爐和減壓爐的排煙溫度由222.5℃降低至170.4℃,但仍然高于設(shè)計(jì)排煙溫度,而且與同類(lèi)裝置的先進(jìn)水平(140~160℃)有一定差距。有待大檢修時(shí)徹底處理,進(jìn)一步提高加熱爐熱效率。
(3)協(xié)調(diào)上游公司保證燃料氣供應(yīng),大檢修把加熱爐火嘴全部更換為燃料氣火嘴,不僅節(jié)能,還有利于環(huán)保達(dá)標(biāo)的要求。
[1]唐孟海,胡兆靈.常減壓蒸餾裝置技術(shù)問(wèn)答.中國(guó)石化出版社.2007年出版.
張連生,工程師,國(guó)家注冊(cè)安全工程師,現(xiàn)就職于海南煉油化工有限公司HSE部,從事HSE管理工作。