徐元周
(臥龍電氣南陽防爆集團(tuán)股份有限公司,河南南陽473008)
滑動(dòng)軸承電機(jī)軸向振動(dòng)超標(biāo)診斷與處理
徐元周
(臥龍電氣南陽防爆集團(tuán)股份有限公司,河南南陽473008)
結(jié)合某2p電動(dòng)機(jī)在用戶現(xiàn)場的振動(dòng)數(shù)據(jù),通過頻譜分析,經(jīng)過現(xiàn)場動(dòng)平衡,結(jié)合拆機(jī)檢查情況判斷該電動(dòng)機(jī)滑動(dòng)軸承出現(xiàn)的故障及其原因,經(jīng)過拆機(jī)檢查判斷了故障原因并進(jìn)行處理,提出了解決方案。
滑動(dòng)軸承;2p電機(jī);軸向振動(dòng);頻譜分析
滑動(dòng)軸承是旋轉(zhuǎn)機(jī)械中應(yīng)用最廣泛的機(jī)械零件,也是最易損壞的元件之一。滑動(dòng)軸承的剛度和阻尼影響著轉(zhuǎn)子的動(dòng)力特性, 其工作狀態(tài)的好壞對(duì)旋轉(zhuǎn)機(jī)械的工作狀態(tài)有很大的影響。在研究旋轉(zhuǎn)機(jī)械故障問題時(shí), 轉(zhuǎn)子的許多故障都與滑動(dòng)軸承有關(guān)?;瑒?dòng)軸承工作異常會(huì)導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)機(jī)械產(chǎn)生異常振動(dòng)和噪聲,甚至造成旋轉(zhuǎn)件損壞。
本文結(jié)合某2p電動(dòng)機(jī)在用戶現(xiàn)場的振動(dòng)數(shù)據(jù),經(jīng)過頻譜分析以及現(xiàn)場動(dòng)平衡檢查,結(jié)合拆機(jī)檢查找出了故障原因,并提出了解決方案。
電機(jī)通過齒輪箱增速后帶泵運(yùn)行,電機(jī)與齒輪箱之間通過彈性膜片聯(lián)軸器連接。結(jié)構(gòu)布置圖及測點(diǎn)位置見圖1。
圖1 泵組測點(diǎn)布置圖
用戶反饋該泵組在正常運(yùn)行了1年的時(shí)間后振動(dòng)變大,通過現(xiàn)場實(shí)際測試,設(shè)備各測點(diǎn)具體振動(dòng)值見表1。
表1 泵組各測點(diǎn)振動(dòng)值
通過上述實(shí)測振動(dòng)值,可以看到,振動(dòng)大的測點(diǎn)主要集中在電機(jī)測點(diǎn)上。
電機(jī)主要參數(shù)如下:YAKS 630-2,4500kW,10kV,Y接,額定轉(zhuǎn)速2980 r/min,滑動(dòng)軸承強(qiáng)制潤滑。
為了分析電機(jī)振動(dòng)的原因,首先將電機(jī)與齒輪箱間的聯(lián)軸器拆除,單獨(dú)對(duì)電機(jī)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)并測試電機(jī)額定電壓下空載狀態(tài)的振動(dòng),振動(dòng)數(shù)據(jù)見表2。
表2 電機(jī)振動(dòng)數(shù)據(jù)
并對(duì)電機(jī)進(jìn)行頻譜進(jìn)行分析,1#、2#測點(diǎn)水平方向振動(dòng)頻譜見圖2(垂直、軸向振動(dòng)頻譜類似)。
圖 2 電機(jī)測點(diǎn)水平方向振動(dòng)頻譜圖
通過上述數(shù)據(jù),分析得出電機(jī)振動(dòng)值偏大,且不穩(wěn)定,振動(dòng)頻率主要以1X、2X、3X為主。結(jié)合振動(dòng)1X相位信息分析,該轉(zhuǎn)子存在一定的不平衡量。
本著先易后難的處理思路,準(zhǔn)備從電機(jī)轉(zhuǎn)子減少不平衡量入手。隨后與業(yè)主協(xié)商進(jìn)行現(xiàn)場動(dòng)平衡,具體處理方案同參考文獻(xiàn)[1]。動(dòng)平衡處理后電機(jī)振動(dòng)數(shù)據(jù)見表3。
表3 動(dòng)平衡處理后電機(jī)振動(dòng)數(shù)據(jù)
11:55時(shí)電機(jī)測點(diǎn)振動(dòng)頻譜圖見圖3、圖4、圖5(其他時(shí)間段頻譜類似,僅振動(dòng)值有變化)。
圖 3 電機(jī)測點(diǎn)水平方向振動(dòng)頻譜圖
圖 4 電機(jī)測點(diǎn)垂直方向振動(dòng)頻譜圖
圖 5 電機(jī)測點(diǎn)軸向方向振動(dòng)頻譜圖
從上述振動(dòng)數(shù)據(jù),可以總結(jié)如下規(guī)律
(1)振動(dòng)值隨著電機(jī)運(yùn)行時(shí)間的變化而不斷變化,以1#測點(diǎn)變化最明顯,且軸向振動(dòng)不斷變大。
(2)從振動(dòng)頻譜看,以3倍頻為主。
根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),結(jié)合上述現(xiàn)象,引起上述軸向振動(dòng)的原因可能有電機(jī)端蓋軸向支撐剛度不足,引起共振;電機(jī)軸承加工裝配等原因,軸承質(zhì)量下降。針對(duì)上述可能性,逐一進(jìn)行了排查。對(duì)電機(jī)端蓋軸向進(jìn)行模態(tài)分析(見圖6),從分析結(jié)果表明,端蓋軸向一階固有頻率為225.27Hz,遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)頻及其倍數(shù)頻率,不存在共振現(xiàn)象。
圖6 電機(jī)端蓋軸向?qū)嶒?yàn)?zāi)B(tài)測試
經(jīng)對(duì)軸承球面的接觸面積、緊力,軸瓦的接觸面積、頂隙、側(cè)隙檢查,結(jié)果表明,驅(qū)動(dòng)端軸承符合出廠技術(shù)要求,但非驅(qū)動(dòng)端軸承不符合要求,且軸瓦研磨痕跡明顯(見圖7),軸承座明顯變形導(dǎo)致接觸面積不足(見圖8)。具體測試數(shù)據(jù)如下
軸瓦側(cè)隙數(shù)據(jù):驅(qū)動(dòng)端軸承0.15~0.17mm,非驅(qū)動(dòng)端軸承0.07~0.14mm。
軸瓦頂隙數(shù)據(jù):驅(qū)動(dòng)端軸承平均0.33mm,非驅(qū)動(dòng)端軸承平均0.36mm。
軸承緊力數(shù)據(jù):驅(qū)動(dòng)端軸承平均0.032mm,非驅(qū)動(dòng)端軸承平均0.07mm。
圖7 軸瓦研磨痕跡
圖8 非驅(qū)動(dòng)端軸承座球面變形情況
通過對(duì)軸承進(jìn)行拆機(jī)檢查,結(jié)合測量的數(shù)據(jù),認(rèn)為電機(jī)軸向振動(dòng)的主要原因?yàn)殡姍C(jī)軸承存在質(zhì)量問題,需要進(jìn)行修復(fù)。經(jīng)仔細(xì)查看非驅(qū)動(dòng)端軸承,發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動(dòng)端軸承座有焊接痕跡,經(jīng)詢問用戶了解到,因軸承座支撐筋有裂紋用戶進(jìn)行了自行補(bǔ)焊,焊接應(yīng)力導(dǎo)致軸承座變形引起了此次故障,更換軸承后電機(jī)振動(dòng)數(shù)據(jù)見表4。
表4 修理后電機(jī)空載振動(dòng)數(shù)據(jù)
因非驅(qū)動(dòng)端軸承座有絕緣層,無法進(jìn)行修理,經(jīng)更換軸承后電機(jī)振動(dòng)完全合格,且運(yùn)行40min基本無變化,帶負(fù)載運(yùn)行振動(dòng)變化不大。
電機(jī)振動(dòng)問題產(chǎn)生的原因和防治均具有綜合性和復(fù)雜性,難于進(jìn)行簡單的分析處理,因此進(jìn)行分析和處理振動(dòng)問題時(shí),必須分析各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)振動(dòng)的影響,理清原因和導(dǎo)致的危害,明確特征后對(duì)癥處理。利用頻譜分析技術(shù)、模態(tài)分析技術(shù),結(jié)合現(xiàn)場動(dòng)平衡,有效的查找了電機(jī)軸向振動(dòng)的原因,通過拆機(jī)檢查,判斷該電動(dòng)機(jī)滑動(dòng)軸承出現(xiàn)的故障及其原因,并進(jìn)行處理,為電機(jī)振動(dòng)處理提供了有力的幫助。
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Diagnosis and Treatment on Excessive Axial Vibration of Sliding Bearing Motor
XuYuanzhou
(Wolong Electric Nanyang Explosion Protection Group Co., Ltd., Nanyang 473008, China)
Combining with vibration data of a 2P motor obtained in user′s site and disassembly inspection situation, sliding bearing fault and occurrence causes of the dynamically-balanced motor are judged by spectrum analysis, and the solutions are found out. After disassembly inspection, the fault cause is determined and dealt with.
Sliding bearing;2P motor;axial vibration;spectrum analysis
10.3969/J.ISSN.1008-7281.2017.03.13
TM303.5
B
1008-7281(2017)03-0043-003
徐元周 男 1981年生;畢業(yè)于河南科技大學(xué)機(jī)械電子工程專業(yè),現(xiàn)從事電機(jī)制造工藝、故障診斷等方面工作.
2016-08-22