薛青鴻
(江蘇國華陳家港發(fā)電有限公司, 江蘇鹽城 224631)
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660 MW超超臨界機組引增風(fēng)機合一改造后快速減負荷試驗分析
薛青鴻
(江蘇國華陳家港發(fā)電有限公司, 江蘇鹽城 224631)
介紹了某電廠660 MW超超臨界機組引增合一改造后快速減負荷(RB)試驗的技術(shù)方案、主要過程及參數(shù)變化,對試驗結(jié)果進行了分析。結(jié)果表明:該機組改造后RB自動控制調(diào)節(jié)性能良好,能夠滿足事故工況下機組負荷快速降低至實際所能達到的出力。
超超臨界機組; 引增風(fēng)機; RB試驗; 爐膛負壓
某電廠660 MW超超臨界2號機組于2011年12月31日5:28:00通過168 h試運正式投產(chǎn),鍋爐風(fēng)機按常規(guī)配置,即A/B側(cè)串帶1臺增壓風(fēng)機方式。2016年4月5日,2號機組停機進行超低排放改造,技術(shù)路線為:脫硝SCR反應(yīng)區(qū)增加一層催化劑、電除塵器前煙道內(nèi)加裝低溫省煤器、電除塵器高頻電源改造、吸收塔脫硫除塵提效改造,并同步實施拆除原2臺靜葉可調(diào)軸流引風(fēng)機和1臺動葉可調(diào)軸流增壓風(fēng)機及其進出口煙道。為了滿足機組煙氣系統(tǒng)環(huán)保排放提效改造要求,解決煙氣系統(tǒng)新增設(shè)備阻力的需要以及降低廠用電,特進行引增合一改造(引增合一后的風(fēng)機命名為引增風(fēng)機,下同)。在原引風(fēng)機安裝位置安裝2臺雙級動葉可調(diào)軸流引增風(fēng)機,并在原水平煙道與脫硫吸收塔進口煙道間加裝高空聯(lián)絡(luò)煙道;同時為了檢修需要,在引增風(fēng)機出口擋板后加裝一檢修隔離擋板,正常運行時開啟并斷電。2016年6月11日,改造完成,機組啟動一次成功。為了檢驗主要輔機發(fā)生故障跳閘后鍋爐出力低于給定功率時,自動控制系統(tǒng)將機組負荷快速降低至實際所能達到的相應(yīng)出力的能力,分別于2016年6月14日和15日進行了引增風(fēng)機、一次風(fēng)機、給水泵RB試驗。筆者就引增合一改造后RB 試驗中的主要過程及參數(shù)變化趨勢做了深入分析,針對各試驗中的關(guān)鍵要素,提出了合理的操作控制要點,為機組生產(chǎn)期安全運行提供寶貴經(jīng)驗。
機組的主要輔機工作正常與否對機組最大負荷能力起到限制作用,因此,需要進行RB試驗以其檢驗帶負荷能力[1]。試驗分三類,即燃料跳閘類(包括1臺磨煤機RB和2臺磨煤機RB)、風(fēng)機跳閘類(包括送、引增風(fēng)機RB 和一次風(fēng)機RB)、給水泵跳閘類(包括汽泵RB 發(fā)生時電泵啟動和不啟動兩種工況)。本次引增合一改造后,主要進行了引增風(fēng)機、一次風(fēng)機、給水泵RB試驗,磨煤機、風(fēng)機、給水泵主要配置參數(shù)見表1、表2、表3。

表1 磨煤機主要配置參數(shù)(高負荷運行時,五運一備) t/h

表2 風(fēng)機主要配置參數(shù)(2臺50%BMCR配置)

表3 給水泵主要配置參數(shù)(2×50%BMCR配置)
1.1 試驗依據(jù)
RB控制作為CCS(協(xié)調(diào)控制系統(tǒng))的一個重要組成部分,其功能的實現(xiàn)是建立在穩(wěn)定的機組CCS和其他相關(guān)控制系統(tǒng)如SCS(輔機順控系統(tǒng))、DAS(數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))、MCS(模擬量控制系統(tǒng))、FSSS(爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng))、DEH(數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng))、BMS(燃燒器管理系統(tǒng))、ETS(汽輪機緊急跳閘系統(tǒng))等的基礎(chǔ)上,當機組主要輔機因故障跳閘時能夠及時有效地降負荷處理,確保機組安全不停機。其控制策略主要由BMS、MCS兩部分控制系統(tǒng)共同實現(xiàn)。其中,BMS的主要任務(wù)是控制燃料量,保持能量平衡,使鍋爐燃燒能夠維持在目標負荷段;MCS的RB控制回路主要包括CCS方式切至TF(汽輪機跟隨)、機組最大出力計算、RB優(yōu)先控制、降負荷速率設(shè)定、主汽壓力控制方式切換、減溫水調(diào)門關(guān)閉延遲控制等。DEH負責對機前壓力進行調(diào)節(jié)。SCS功能在發(fā)生RB時引增、送風(fēng)機同側(cè)聯(lián)跳以快速平衡鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng),避免由于爐膛壓力變化大而導(dǎo)致MFT(主燃料跳閘)動作。因此,當主要輔機故障發(fā)生RB時,都包含了FSSS、DEH、CCS和SCS四個系統(tǒng)[2]。
CCS是機組控制的中心,是RB功能實現(xiàn)的關(guān)鍵。RB投入時機組應(yīng)當處于CCS方式(至少鍋爐主控、水燃比主控均自動),以便機組能夠很好地協(xié)調(diào)汽輪機和鍋爐之間的關(guān)系,確保平穩(wěn)動作。爐側(cè):CCS發(fā)出切除制粉系統(tǒng)指令至FSSS,同時燃料主控自動調(diào)整至目標負荷對應(yīng)指令,使鍋爐平穩(wěn)燃燒;機側(cè):CCS切至TF方式,汽機完成調(diào)壓功能,同時保證其子系統(tǒng)仍處于自動控制方式,維持各個參數(shù)在允許范圍內(nèi)波動。因此, RB動作調(diào)節(jié)期間,必須保證燃料主控、給水主控、DEH始終在自動控制調(diào)節(jié)狀態(tài)。
1.2 試驗條件
(1) 機組各主要輔機運行正常,備用輔機隨時可投入運行。
(2) 機組在負荷594~660 MW間運行,5套制粉系統(tǒng)運行,控制系統(tǒng)處于協(xié)調(diào)控制CCS狀態(tài)。
(3) 風(fēng)、煤、水控制子系統(tǒng)均正常投入自動,調(diào)節(jié)品質(zhì)良好。
(4) 除氧器水位、凝汽器水位、過熱汽溫、再熱汽溫等控制系統(tǒng)均正常投入自動,調(diào)節(jié)品質(zhì)良好。
(5) CCS主控系統(tǒng)功能均正常投入自動,邏輯切換正常,系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì)良好。
(6) RB控制回路功能設(shè)計正確合理;DEH功能可用;FSSS保護投入;同側(cè)引增風(fēng)機與送風(fēng)機聯(lián)鎖互跳邏輯已投入。
1.3 前期工作
(1) 自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)細調(diào)。主要包括:一次風(fēng)壓控制、送風(fēng)控制、爐膛負壓控制、分離器出口溫度控制、主汽溫度控制、機調(diào)壓(初壓)控制。
(2) 對調(diào)節(jié)回路邏輯進行修改。主要包括:增加一次風(fēng)機、給水泵RB工況對引增風(fēng)機動葉的前饋,即RB動作時,動葉自動調(diào)節(jié)基礎(chǔ)上疊加超馳關(guān)小15%保持60 s后釋放超馳指令,適當關(guān)小引增風(fēng)機動葉,防止爐膛壓力短時間內(nèi)下降過多;取消RB動作時投入大油槍的邏輯。
(3) 最大出力試驗。根據(jù)機組啟動情況,做單側(cè)引增、一次風(fēng)機和給水泵最大出力試驗,確定主要輔機能帶多少負荷以及不同RB工況時主要輔機調(diào)節(jié)系統(tǒng)的超馳動作參數(shù)、RB發(fā)生后機組主要控制參數(shù)量等。
1.4 技術(shù)交底
(1) 當多臺輔機跳閘時,以鍋爐出力下降最大的RB工況為機組RB實施工況。
(2) 當RB發(fā)生時,機組從AGC或CCS控制方式切換到TF方式運行,鍋爐主控切至手動,DEH切為初壓方式進行機調(diào)壓控制。
(3) 機前壓力定值回路根據(jù)不同RB工況,確定主汽壓力控制的目標值和壓力下降速率(壓力定值基本參照目標負荷對應(yīng)的滑壓值,其中汽泵RB壓力目標值略低于滑壓值,其它RB壓力目標值略高于滑壓值)。
(4) RB發(fā)生時壓力定值首先應(yīng)跟蹤實際壓力,然后壓力定值再按要求變化,以防止RB發(fā)生時實際壓力偏高于設(shè)定值導(dǎo)致調(diào)門反而打開,可能引起汽溫下降過多。
(5) 當RB發(fā)生時,鍋爐主控指令(BID)以不同RB工況降至機組最大限制負荷所對應(yīng)的目標值,BID下降速率及目標值都是預(yù)先設(shè)定的。
(6) 由于機組鍋爐通常存在較大的熱慣性,按常規(guī)設(shè)計自動控制減煤,鍋爐熱負荷短時間內(nèi)下降不足,同時由于煤量下降較多使磨煤機偏離最佳工作區(qū),因此,可將原有自動調(diào)節(jié)改為動靜結(jié)合控制,動態(tài)時快速跳磨,靜態(tài)后轉(zhuǎn)為自動控制,穩(wěn)定煤量至目標負荷所對應(yīng)的燃料量。跳磨可按照A→F→B的順序進行,間隔時間通常為10 s,直至保留3臺磨煤機運行,其中一次風(fēng)機RB時考慮到風(fēng)壓瞬間下降過快,可適當縮短跳磨間隔(設(shè)置為5 s)。
(7) 整個RB過程中分離器出口溫度、爐膛負壓、風(fēng)壓、給水等子系統(tǒng)維持自動調(diào)節(jié)狀態(tài),以控制機組主要參數(shù)在一定范圍內(nèi)波動,RB發(fā)生時該調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)偏差大切手動條件被屏蔽。
(8) 如果僅僅根據(jù)動態(tài)偏差控制,由于受調(diào)節(jié)器速度的限制,執(zhí)行機構(gòu)來不及動作,直接引發(fā)運行工況的惡化乃至機組跳閘,所以送風(fēng)機、引增風(fēng)機、一次風(fēng)機需采用必要的超馳控制和前饋控制。
(9) RB發(fā)生時,所有減溫水調(diào)門先超弛關(guān)閉30 s,再釋放為正常調(diào)節(jié)。
(10) 加強對給水、汽溫監(jiān)視,重點監(jiān)視分離器出口溫度,防止水冷壁、過、再熱器管壁金屬超溫,并且應(yīng)避免汽溫大幅度下降、儲水罐滿水等異常;如出現(xiàn)嚴重超溫,應(yīng)中斷試驗或停爐以保證機組安全。
(11) 一次風(fēng)機停止時,注意檢查停止磨煤機相應(yīng)的一次風(fēng)門是否關(guān)閉;注意檢查一次風(fēng)母管壓力,若風(fēng)壓過低,則應(yīng)及時停爐。
1.5 試驗工況
試驗前工況:A、C、D、E、F制粉系統(tǒng)運行,負荷600 MW,風(fēng)煤水投自動,電泵不做備用,機組CCS方式,RB按鈕已投入,試驗條件已具備。風(fēng)機、給水泵最大出力試驗分別見表4、表5;根據(jù)單臺輔機最大出力以及輔機故障后對機組的影響程度,確定RB試驗降負荷目標及速率設(shè)定值[3],見表6。

表4 風(fēng)機最大出力試驗數(shù)據(jù)

表5 給水泵最大出力試驗數(shù)據(jù)

表6 RB試驗降負荷目標及速率設(shè)定
2.1 引增風(fēng)機RB試驗
2016年6月14日,進行了引增風(fēng)機RB試驗,其中試驗時主要參數(shù)變化趨勢見圖1,其動作過程及結(jié)果如下:
(1) 運行人員手動停止A引增風(fēng)機,聯(lián)關(guān)出、入口擋板,同時A送風(fēng)機聯(lián)跳并聯(lián)關(guān)其出口擋板,RB動作。機組控制轉(zhuǎn)為TF 方式;A、F磨跳閘并聯(lián)關(guān)出口門。
(2) B引增風(fēng)機動葉由之前68%經(jīng)7 s開至83%,風(fēng)機電流由之前370 A升至 490 A;B送風(fēng)機動葉由之前46%經(jīng)5 s開至55%,風(fēng)機電流由之前74 A升至85 A;B側(cè)引增、送風(fēng)機自動調(diào)整,爐膛負壓先升至最高657 Pa,經(jīng)16 s后最低至-338 Pa,再經(jīng)約60 s恢復(fù)至正常調(diào)節(jié)-50 Pa左右。
(3) 2臺一次風(fēng)機自動調(diào)整,熱一次風(fēng)母管壓力由之前7.8 kPa經(jīng)11 s上升至最高9.4 kPa后經(jīng)120 s逐漸調(diào)整至正常;調(diào)整期間,汽溫未出現(xiàn)大幅波動現(xiàn)象。
(4) 給水自動跟蹤,鍋爐主控指令由之前600 MW經(jīng)13 s降至330 MW;隨之機組負荷、主汽壓力緩慢降低。
(5) RB動作后,控制系統(tǒng)按預(yù)設(shè)的邏輯程序能夠?qū)⒏鲄?shù)調(diào)整至正常范圍,未引起主要參數(shù)超限及保護動作,試驗取得成功。
(6) A引增風(fēng)機停止后,雖然聯(lián)鎖關(guān)閉了出、入口擋板及動葉,但運行人員發(fā)現(xiàn)就地A引增風(fēng)機在快速倒轉(zhuǎn),經(jīng)轉(zhuǎn)速儀表測定倒轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速達520 r/min(額定轉(zhuǎn)速747 r/min);經(jīng)關(guān)閉A引增風(fēng)機出口擋板后檢修隔離擋板,風(fēng)機經(jīng)惰走停止。

圖1 引增風(fēng)機RB試驗對主要參數(shù)變化趨勢
引增風(fēng)機RB引起同側(cè)送風(fēng)機聯(lián)鎖跳閘,對爐膛燃燒有一定的影響,但擾動并不大,通過運行側(cè)風(fēng)機動葉自動調(diào)節(jié)以及必要的超馳、前饋控制,使爐膛壓力很快被調(diào)整到正常范圍,其控制的實質(zhì)是爐膛風(fēng)量的平衡。RB發(fā)生時,爐膛溫度逐漸下降,隨著引風(fēng)量的減少以及送風(fēng)量的增大,爐內(nèi)空氣含量增大,使爐膛溫度和爐膛壓力達到新的平衡點。在切斷燃料的最初時刻,溫度降低和風(fēng)量驟降是引起爐膛壓力降低的最主要因素,而且因溫度降低引起的爐膛壓力降低比送風(fēng)量增加引起爐膛壓力增加的幅度更大些[4]。從試驗結(jié)果看,燃燒控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)特性較好,引增風(fēng)機出力有較大的富裕量,動葉調(diào)節(jié)靈敏。但需要關(guān)注的是引增風(fēng)機跳閘后,倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象嚴重,應(yīng)及時關(guān)閉出口檢修隔離擋板,建議加強對引增風(fēng)機出口擋板檢修維護。同時,引增風(fēng)機出力大使得在事故情況下,可能會發(fā)生風(fēng)機拒跳或跳閘后聯(lián)鎖不能正確動作導(dǎo)致負壓急劇降低的現(xiàn)象。建議檢修期間提高尾部煙道、電除塵外護板的強度和剛度。
2.2 一次風(fēng)機RB試驗
2016年6月15日,進行了一次風(fēng)機RB試驗,其中試驗時主要參數(shù)變化趨勢見圖2,其動作過程及結(jié)果如下:
(1) 運行人員手動停止B一次風(fēng)機,RB動作??刂品绞郊疤デ闆r如同引增風(fēng)機RB;其中磨煤機出口門從關(guān)指令發(fā)出至全關(guān)用時2 s,B一次風(fēng)機出口擋板、B側(cè)冷一次風(fēng)擋板、B側(cè)空氣預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)擋板從關(guān)指令發(fā)出至全關(guān)用時分別為31 s、38 s、42 s。
(2) A一次風(fēng)機動葉由之前54%經(jīng)10 s開至87%,風(fēng)機電流由之前113 A 經(jīng)15 s升至208 A,熱一次風(fēng)母管壓力由之前7.8 kPa 經(jīng)9 s降至最低4.7 kPa,后經(jīng)13 s升至7.5 kPa并與風(fēng)機電流同步發(fā)生脈動,經(jīng)熱工調(diào)整PID系數(shù)后穩(wěn)定至7.6 kPa;一次風(fēng)壓下降的極值取決于跳閘磨出口門的關(guān)閉速度、跳閘側(cè)風(fēng)機出口擋板、冷一次風(fēng)擋板、空氣預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)擋板的關(guān)閉程度,是試驗成敗的關(guān)鍵。
(3) 引增、送風(fēng)自動調(diào)整,兩臺引增風(fēng)機動葉從之前67%快速關(guān)至45%并趨于穩(wěn)定,爐膛負壓降至最低-650 Pa,經(jīng)13 s升至最高619 Pa,然后逐漸自動調(diào)整至正常。說明一次風(fēng)機RB對爐膛的燃燒擾動較大,爐膛突然失去1/3多燃料及一次風(fēng)壓瞬時降至最低這兩個因素使煙道內(nèi)的阻力瞬時降低,引起爐膛壓力負向增大,但增大的并不多,這主要得益于引增風(fēng)機出力富裕、調(diào)節(jié)特性靈敏、一次風(fēng)門關(guān)閉速度快等因素。
(4) 如同引增風(fēng)機RB試驗,給水自動跟蹤,鍋爐主控指令由之前600 MW經(jīng)9 s降至320 MW;隨之機組負荷、主汽壓力緩慢降低。主汽溫、分離器出口溫度未出現(xiàn)大幅波動現(xiàn)象。
(5) 如同引增風(fēng)機RB試驗,RB動作后,控制系統(tǒng)也能按預(yù)設(shè)的邏輯程序能夠?qū)⒏鲄?shù)調(diào)整至正常范圍,未引起主要參數(shù)超限及保護動作,試驗取得成功。

圖2 一次風(fēng)機RB試驗時主要參數(shù)變化趨勢
一次風(fēng)機RB動作時,同側(cè)引增、送風(fēng)機均跳閘,同時試驗中取消了投油邏輯,使得爐膛壓力波動幅度更大,其控制的實質(zhì)仍然是爐膛風(fēng)量的平衡,但鍋爐燃燒是否穩(wěn)定,取決于一次風(fēng)壓恢復(fù)速度以及運行制粉系統(tǒng)輸送煤粉的穩(wěn)定程度,直接影響受熱面工質(zhì)的熱量交換并以其達成新的平衡工況。因此,RB試驗成功的決定因素在于跳閘磨煤機出口門的關(guān)閉速度以及跳閘側(cè)風(fēng)機出口擋板、冷一次風(fēng)擋板、空氣預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)擋板的關(guān)閉情況,聯(lián)關(guān)過程中不能出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,防止一次風(fēng)壓下降過多后不能及時恢復(fù)而引起爐膛壓力保護動作。
2.3 給水泵RB試驗
2016年6月15日,進行了給水泵RB試驗,其中試驗時主要參數(shù)變化趨勢見圖3,其動作過程及結(jié)果如下:
(1) 運行人員手動停止B汽泵,RB動作,控制方式及跳磨情況也如同引增風(fēng)機RB。
(2) 給水流量由之前1 734 t/h經(jīng)約6 s降至960 t/h并隨機組負荷、主蒸汽壓力降低上升至1 150 t/h后趨于穩(wěn)定,鍋爐主控指令由之前600 MW 經(jīng)10 s降至320 MW,A汽泵轉(zhuǎn)速始終保持5 450 r/min。此時,運行人員發(fā)現(xiàn)A小機遙控切除、A汽泵自動退出。
(3) 分離器出口溫度由之前426 ℃經(jīng)約220 s上升至最高445 ℃,后緩慢降低至415 ℃,水燃比由之前7.6經(jīng)4 s降至4.3,后經(jīng)約60 s上升至7.9并繼續(xù)增大,運行人員復(fù)位RB后進行了手動調(diào)整。
(4) 試驗過程中,爐膛壓力最低至-282 Pa,最高294 Pa,引增、送、一次風(fēng)機自動調(diào)整,熱一次風(fēng)母管壓力瞬時最高至8.97 kPa后自動調(diào)整至7.6 kPa左右。
(5) RB動作后,A汽泵不能自動調(diào)整,使A汽泵轉(zhuǎn)速一直維持在5 450 r/min,給水流量維持在1 150 t/h,在RB動作的5 min內(nèi)并未進行人工干預(yù),使得后期水燃比自動調(diào)整緩慢,甚至出現(xiàn)了失調(diào)現(xiàn)象。
(6) 經(jīng)熱工檢查,A小機遙控切除的原因是轉(zhuǎn)速指令通信點與硬接線點短時存在偏差大導(dǎo)致遙控切除,從而切除自動,現(xiàn)已取消該遙控切除條件。
(7) 給水泵RB動作后,制粉、風(fēng)煙系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)正常,而給水不能自動跟蹤調(diào)整,但動作的6 min內(nèi)也未引起各主要參數(shù)超限及保護動作,試驗結(jié)果可接受,試驗過程基本取得成功。

圖3 給水泵RB試驗時主要參數(shù)變化趨勢
給水泵RB發(fā)生后,分離器出口汽溫變化特性為先升、后降、再升的三波變化。第一波上升是由于給水泵跳閘,水燃比較正常變小,使高負荷的給水流量突跌至低負荷對應(yīng)的給水流量,雖2臺磨煤機也相繼聯(lián)跳,但因鍋爐燃燒變化的滯后,使分離器出口汽溫先呈上升趨勢;第二波下降是因為RB動作后給水自動切除,給水流量維持不變,燃料主控已達目標值,水燃比上升較快,引起分離器出口溫度下降;后期給水不能自動調(diào)整出現(xiàn)了水燃比失調(diào)現(xiàn)象,分離器出口溫度在第三波回升是人為手動干預(yù)的結(jié)果。因此,給水泵RB控制的實質(zhì)是水燃比的控制,直接體現(xiàn)在分離器出口溫度的變化幅度上,其試驗成功的決定因素在于邏輯設(shè)計中的磨煤機快速切除以及運行給水泵調(diào)節(jié)的靈敏度。需要注意的是,在水燃比出現(xiàn)失調(diào)時,運行人員要明確手動調(diào)整的方向。
(1) 發(fā)生引增風(fēng)機RB時,熱一次風(fēng)自動調(diào)整較穩(wěn)定,對爐膛燃燒的擾動并不大,其控制的實質(zhì)是爐膛風(fēng)量的平衡,爐膛負壓最高至657 Pa,最低至-338 Pa,引增風(fēng)機動葉調(diào)節(jié)靈敏,自動調(diào)節(jié)特性良好。
(2) 發(fā)生一次風(fēng)機RB時,因同側(cè)引增、送風(fēng)機均跳閘,使得爐膛壓力波動幅度更大,爐膛負壓最低至-650 Pa,最高至619 Pa,其控制的實質(zhì)仍然是爐膛風(fēng)量的平衡,而一次風(fēng)壓快速恢復(fù)以及煤粉輸送的連續(xù)性決定著RB工況下鍋爐燃燒工況的穩(wěn)定。
(3) 給水泵RB控制的實質(zhì)水燃比的控制,分離器出口溫度的變化趨勢是控制系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)結(jié)果的直接體現(xiàn),RB動作成功的決定因素在于邏輯設(shè)計中磨煤機的快速切除以及運行給水泵的快速調(diào)節(jié)響應(yīng)能力。
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RB Test Analysis of a 660 MW Ultra-supercritical Unit after Integration of the Induced Draft Fan with Booster Fan
Xue Qinghong
(Jiangsu Guohua Chenjiagang Power Generation Co., Ltd., Yancheng 224631,Jiangsu Province, China)
An introduction is presented to the technical scheme, main process and parameters variation of the runback (RB) test after integration of the induced draft fan and booster fan in a 660 MW ultra-supercritical unit, while the test results are analyzed. Results show that the unit has good RB performance after integration retrofit, and the unit load can be quickly reduced to actually achievable values under accident conditions.
ultra-supercritical unit; induced draft fan and booster fan; RB test; furnace draft
2016-07-21;
2016-08-22
薛青鴻(1983—),男,高級工程師,主要從事660 MW超超臨界機組運行管理工作。E-mail: xueqinghong@sina.com
TK223.26
A
1671-086X(2017)03-0203-06