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      提高水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)產量的幾點措施

      2017-06-01 12:23:31呂敏王振豪馬永興牛志鑫
      水泥技術 2017年3期
      關鍵詞:選粉球磨機壓機

      呂敏,王振豪,馬永興,牛志鑫

      提高水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)產量的幾點措施

      Measures to Improve the Production of Cement Combined Grinding System

      呂敏,王振豪,馬永興,牛志鑫

      圖1 系統(tǒng)工藝流程圖

      2 系統(tǒng)剛投運時情況

      2015年7月,公司技改的水泥聯(lián)合粉磨生產線投入運行,經過一個月調試,基本達到設計產量220t/h,產品比表面積370m2/kg,工序電耗33.5kWh/ t,我們對過程取樣和運行參數進行了分析研究,具體數據見表2。

      通過多次對系統(tǒng)運行情況和過程取樣進行檢測和分析,認為水泥磨輥壓機臺時產量還有提升空間,原因有幾點:

      (1)輥壓機雖然系統(tǒng)風量基本達到要求,但是物料通過量偏少,正常通過量應該達到900t/h。通過量越大,選粉效率就會越高。輥壓機做功也有提升空間,可以把電流控制在85~90A。

      (2)V型選粉機布料不均勻,理由是V型選粉機進出口壓差偏小,說明料床有“短路”現(xiàn)象,這樣會影響分選效果。從V型選粉機回料細度85.33%也可以證明這一點,因為對比好的生產線,V型選粉機回料細度均在90%以上。

      (3)球磨機內風速經測定為1.52m/s,偏大,一般圈流磨磨內風速為1.0~1.2m/s。

      (4)球磨機內研磨體級配或者襯板有問題,物料經過磨機比表面積提升不足50m2/kg。

      (5)熟料溫度高導致系統(tǒng)溫度高,磨內水泥物料在研磨體和襯板表面易產生靜電吸附,影響磨機粉磨效率。

      (6)熟料易磨性問題,我們通過小磨將熟料磨成一定比表面積所用的時間來反映,時間大約為2 400~2 500s,易磨性偏差。

      3 改進措施

      3.1 提高輥壓機通過量,提高輥壓機做功

      表2 系統(tǒng)運行參數和過程取樣檢測結果

      (1)通過現(xiàn)場測量,可以改造輥壓機小倉下料角度,角度應盡可能大,以增加物料流速,達到增加輥壓機通過量的目的(圖2)。

      圖2 輥壓機小倉改造圖

      (2)助磨劑可以有效提高物料的流動性,將助磨劑由入球磨機改為入輥壓機小倉,能有效提高輥壓機通過量。

      (3)操作上注意調整輥壓機細粉量,只有合理的細粉量才能提高輥壓機做有用功。

      (4)輥壓機電流控制在85~90A。

      3.2 增加V型選粉機入料溜子的布料裝置

      增加布料裝置,盡可能將入V型選粉機物料均勻分布開,防止物料偏于一側。

      3.3 降低磨內風速

      因為如果單純降低系統(tǒng)拉風,必然造成O-Se?pa選粉機風量受影響,所以在磨機出風管道上增設冷風閥門,適當開度下可以補進去一定量冷風,可以降低磨內風量。

      3.4 降低磨內物料流速,提高粉磨效果

      (1)降低磨內研磨體的平均球徑,調整磨內級配,粗磨倉平均球徑由24.21mm降至23.50mm,細磨倉平均球徑由原來的16.04mm降至15.00mm。

      (2)細磨倉增設活化擋料環(huán),達到降低磨內物料流速的目的。

      (3)老舊襯板階梯磨損較大,影響研磨體提升高度,必須進行更換。

      3.5 降低入輥壓機熟料溫度

      可以采用適量灑水和新舊熟料搭配使用的措施,降低熟料溫度。

      3.6 改善熟料易磨性

      熟料易磨性和上游工序熟料煅燒有關,在不影響煅燒的情況下,可以通過調整率值進行控制,提高熟料KH,出窯熟料要盡可能急冷操作,不但可以提高熟料強度,易磨性也會有很大改善(表3)。

      4 改造后效果

      經過一系列的改造,水泥磨+輥壓機系統(tǒng)生產P·O42.5水泥產量可以突破260t/h,比表面積370m2/kg,工序電耗從33.5kWh/t下降到30.5kWh/t,具體數據見表4。

      5 結語

      影響水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)產量的因素很多,所以要提高產量不是簡單地調整某一項參數就能實現(xiàn)的,需要對整個系統(tǒng)進行工藝分析和工藝試驗,依靠技術人員不斷地研究,才能逐步優(yōu)化系統(tǒng),達到高產低耗的目的。■

      表3 熟料易磨性對比

      表4 改造后系統(tǒng)運行參數和過程取樣檢測結果

      TQ172.639

      A

      1001-6171(2017)03-0088-03

      1 工藝流程及主要設備參數

      ?備表通訊地址:博愛金隅水泥有限公司,河南焦作454450;

      2016-09-21;編輯:張志紅

      設備名稱輥壓機球磨機三分離選粉機V型選粉機O-Sepa選粉機× 2規(guī)格型號和主要技術性能TRP180-140,入料粒度≤80mm,電機功率2×1 400kW,處理能力900~1 000t/h ?4.2m×12.5m,電機功率3 150kW TESup-310,風量240 000m3/h,產量185~200t/h TVS-96/26,風量240 000m3/h N-2500型O-Sepa水泥產量:100~160t/h最大喂料量:450t/h

      我公司現(xiàn)有一條TRP180-140輥壓機+?4.2m× 12.5m球磨機雙閉路水泥聯(lián)合粉磨生產線,是由原來的兩臺?4.2m×12.5m水泥閉路球磨機系統(tǒng)升級改造而來,增加了一套輥壓機系統(tǒng),保留了一臺水泥磨和兩套水泥磨機輔機系統(tǒng),主要生產P·O42.5水泥,設計產量220t/h。在調試和生產過程中,水泥磨產量不斷得到提升,生產P·O42.5水泥時最高產量>260t/h,主要設備見表1,系統(tǒng)工藝流程見圖1。

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