DOI:10.19392/j.cnki.16717341.201714106
摘要:煤倉是煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)中的重要中轉(zhuǎn)站,目前煤倉下大部采用給煤機進行下一步轉(zhuǎn)載。介紹了成莊礦洗選廠煤倉下給煤機使用情況,并根據(jù)現(xiàn)場使用情況對其進行了改造,研制出一套煤倉下多功能全封閉無動力溜槽。通過現(xiàn)場使用,取得了明顯的經(jīng)濟和社會效益。
關(guān)鍵詞:煤倉下;多功能;全封閉;溜槽
1 實施前的狀況及存在問題
1.1 實施前的狀況
成莊礦是一座設(shè)計處理能力為4Mt/a的特大型現(xiàn)代化礦井。經(jīng)過改造擴建,目前原煤處理能力為8.3Mt/a,并建有配套的洗選廠。井下大小煤倉7個,給煤機14臺;井上大小煤倉42個,給煤機66臺。每臺給煤機由煤倉底部錐斗、振動給料機、上下2部溜槽四大部分組成。其中溜槽中安裝有閘板,振動給料機又包括振動電機、簸箕、提籃掛鉤以及鋼絲繩等,日常維護量大。
1.2 存在的問題
a.土建工程。
儲煤倉修建于上個世紀(jì)七十年代,至今建成時間較為長久,自身的安全性不高。儲煤倉屬于一次性的整體混泥澆注,當(dāng)?shù)鯍旒}壁損壞后,煤倉壁會受到永久性的破壞,將不能進行修復(fù)再利用,直接影響到儲煤倉的安全。
b.安裝方式。
第一給料機:給料機是采用吊掛方式,吊掛位置較高,吊掛件牢固性差,并且給煤機結(jié)構(gòu)繁瑣,體積龐大,存在很高的危險性;
第二給料機的電機:電機安裝在給料機尾部,尾部是一個傾斜面,造成電機的安裝與拆卸都不方便;在裝車過程中,給料機的頻繁振動,電機外殼容易開焊,以及電機底部固定的螺絲也容易斷裂,電機軸承使用壽命短等問題。
c.煤質(zhì)指標(biāo)。
在煤炭生產(chǎn)、洗選過程中,煤炭顆粒表面附著水分,煤炭(原煤、商品煤)入倉后,在倉內(nèi)滯留期間滲透下的煤泥水第一對金屬結(jié)構(gòu)腐蝕嚴(yán)重,第二直接流到皮帶上面,裝入運輸車輛,會影響到商品煤的質(zhì)量超標(biāo)。
d.環(huán)保問題。
在出煤口的設(shè)備中,給料機是敝開式結(jié)構(gòu)。在裝車過程中,當(dāng)煤流通過給料機時經(jīng)常是煤塵四處揚起,崗位煤塵很大,造成作業(yè)崗位環(huán)保不達(dá)標(biāo)。而且給料機是處于不斷的往復(fù)運動狀態(tài),有時會有煤塊掉落,增加了崗位標(biāo)準(zhǔn)化的難度。
e.安全及故障。
給煤機的電機屬于故障多發(fā)設(shè)備,給煤機及其附屬設(shè)備(電機、鋼絲繩等)所處的位置也較高,日常的維護保養(yǎng)及設(shè)備更換都是高空作業(yè),給檢修維護人員帶來很大的安全隱患。
2 改進目的
1)提高設(shè)備的安全性,實現(xiàn)設(shè)備自動化。
2)減人增效,精減設(shè)備,提高生產(chǎn)效率。
3)簡化生產(chǎn)環(huán)節(jié)流程,降低生產(chǎn)成本的投入。
4)提高環(huán)保指數(shù)。
3 主要改進方面
3.1 環(huán)保改進
1)設(shè)備簡易化。溜槽改進后,新的溜槽取代了振動給料機和下溜槽,使設(shè)備合二為一。新的溜槽設(shè)計改為全封閉式,保證了在裝車過程,崗位不會有煤塵的揚起與煤塊的掉落,做到了環(huán)保與標(biāo)準(zhǔn)化的雙達(dá)標(biāo)。
2)排水自動化。第一,設(shè)備的改造:原來的振動給料機角度小,在給料機內(nèi)部容易聚積煤倉中滲透下的煤泥水,滲透的煤泥水對給料機有一定的腐蝕性。改造后取締了給料機,新的溜槽有一定的傾斜角度,煤泥水直接被引流,不會發(fā)生煤泥水的積聚問題。
第二,引水板的優(yōu)化:原來的引水板僅僅是一塊上下翻動開啟的平板,現(xiàn)在的引水板改為一塊弧形板,并加裝了引水槽,可以把滲透煤泥水直接由引水槽引流到煤泥水系統(tǒng),既保證了煤與水的分離,也便于煤泥水的收集處理,同時起到了設(shè)備防腐與環(huán)保的雙重功效。另外引水板的弧形設(shè)計與溜槽出口更加相吻合,當(dāng)引水板處于關(guān)閉狀態(tài)時,對溜槽出口實現(xiàn)了全封閉,如果發(fā)生竄倉引水板還可以起到一定的阻擋作用。
3.2 設(shè)備自動化
1)液壓自動化。原來閘板的開啟與閉合完全依靠人工轉(zhuǎn)動鏈輪來操作。在設(shè)備改造完成后,上下溜槽中的二道閘板與引水板全部改為液壓控制,實現(xiàn)了一站多控,人員操作起來方便快捷而且安全可靠,液壓控制系統(tǒng)安裝在地面上,也便于檢修人員的日常維護。
2)集中控制。為了實現(xiàn)減人增效,提高工作效率,最大限度地降低人員崗位現(xiàn)場操作可能帶來的安全隱患,把新增設(shè)的保護進行了信號指示改造,實現(xiàn)了集控室根據(jù)信號進行集中遠(yuǎn)程控制。
3.3 安全保障
1)安裝方式。原來的給料機是吊掛方式,安全性不高,曾經(jīng)發(fā)生過吊掛預(yù)埋件被震斷的事故。改造后新的溜槽采用支撐的方式,設(shè)備安全牢固。
2)堆積夾角。在新加的溜槽中,調(diào)整好閘板與溜槽壁的夾角,在煤倉竄倉時,可以減少竄倉的煤量,防止竄倉的大量煤炭積壓皮帶,造成事故的發(fā)生。
3)增設(shè)保護。設(shè)備保護共有三道:閘板限位保護、開車聯(lián)鎖保護、出煤雙重保護。
a.閘板限位保護:在給料機供煤時,為了保證正常的出煤量,防止竄倉或者煤量大,造成壓帶的情況發(fā)生,閘板加裝了最大行程的限位保護。
b.開車聯(lián)鎖保護:為了防止在皮帶未開車的狀態(tài)下,給料機出煤造成壓帶,加裝了開車啟動流程聯(lián)鎖保護(設(shè)備開啟的順序依次為:皮帶——引水板——溜筒內(nèi)部閘板),才能正常供煤。
c.出煤雙重保護:除了保留原來溜筒中的閘板外,目前又在新的溜槽中增加了一道閘板。新增加的閘板通常情況處于關(guān)閉溜槽狀態(tài)下1/3的位置,即可以保證正常的供煤量,又可以防止上道閘板在失控時,即時關(guān)閉閘板避免竄倉,起到第二道保護的作用。
4 效益及效果
4.1 經(jīng)濟效益
1)改造前材料成本。可計算成本:設(shè)備、電機、鋼絲繩檢修維護、電力成本共約15萬元左右。
不可計算成本:煤倉壁的土建工程屬于一次性澆注完成,在吊掛件對倉壁造成損壞后,無法修復(fù)。如果煤倉被損壞嚴(yán)重,煤倉將會被報以廢棄,后果更是不堪想象。
2)改造后的新溜槽可以自己加工完成,一個新溜槽的成本僅為10000元。
經(jīng)過改造對比效益相當(dāng)可觀。
4.2 效果
維護方便:第一,不需要為更換給料機、鋼絲繩等進行登高作業(yè);第二,不需要更換電機。
設(shè)備自動控制:不再需要人工操作,實現(xiàn)了集中控制自動化、排水自動化。
節(jié)省能源:省去電機,不再需要電力驅(qū)動,節(jié)約能源。
作者簡介:王冰濤(1977),男,漢族,山西晉城澤州縣人,工程師,主要從事機電管理工作。