黎志梅 張惠立 汪紅 張正舉
【摘 要】為了提高樣車(chē)試制車(chē)身CMM合格率,運(yùn)用QC方法查找樣車(chē)制造過(guò)程合格率低的問(wèn)題,對(duì)制造過(guò)程中各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析,制定相應(yīng)的措施,達(dá)到提高CMM合格率的目的。
【關(guān)鍵詞】樣車(chē)試制;車(chē)身CMM;合格率;QC方法
【中圖分類(lèi)號(hào)】U462 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2017)12-0089-03
0 引言
隨著汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展,在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的汽車(chē)行業(yè)中,各汽車(chē)公司每年都需不斷研發(fā)出新車(chē)型。因此,各汽車(chē)公司對(duì)新車(chē)型的研發(fā)工作非常重視,將新車(chē)型研發(fā)作為公司持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。新車(chē)型研發(fā)過(guò)程主要包括概念設(shè)計(jì)、造型、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、樣車(chē)制造和試驗(yàn)驗(yàn)證等階段,其中樣車(chē)制造是整個(gè)新車(chē)型研發(fā)的重要環(huán)節(jié),是將新車(chē)型從虛擬的數(shù)模轉(zhuǎn)變成實(shí)物實(shí)車(chē)的工作,這些樣車(chē)主要用來(lái)驗(yàn)證汽車(chē)底盤(pán)基本性能、車(chē)架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度剛度、底盤(pán)耐久性能、安全性能等。整車(chē)CMM測(cè)量主要是驗(yàn)證設(shè)計(jì)與樣車(chē)的數(shù)據(jù)的一致性,直接影響車(chē)型前期各項(xiàng)重要驗(yàn)證,關(guān)系到以后車(chē)型的性能和定位。所以,提高樣車(chē)CMM合格率至關(guān)重要。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
對(duì)正在試制的某車(chē)型樣車(chē)其中幾臺(tái)車(chē)進(jìn)行抽查發(fā)現(xiàn),整車(chē)合格率分別為59.89%、57.41%、57.25%、50.73%,而且呈逐步下降的狀態(tài)。前4臺(tái)車(chē)平均合格率只有56.32%(如圖1所示)。
對(duì)已完成的前4臺(tái)車(chē)狀態(tài)進(jìn)行調(diào)查,通過(guò)整體的測(cè)量數(shù)據(jù)(見(jiàn)表1)分析發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題。
(1)頂蓋橫梁測(cè)合格率低,并且很不穩(wěn)定。
(2)前側(cè)圍、翼子板、前艙發(fā)罩安裝區(qū)、后側(cè)圍飾板板測(cè)點(diǎn)合格率低。
導(dǎo)致該車(chē)型前4臺(tái)車(chē)總體CMM合格率低下,而且呈逐步下降的狀態(tài),嚴(yán)重影響后續(xù)總裝工作,將影響各類(lèi)試驗(yàn)的準(zhǔn)確性,更影響新產(chǎn)品后期開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)定位。
小組最終設(shè)定目標(biāo)如下:根據(jù)公司項(xiàng)目組的要求,整車(chē)合格率提高到75%以上。
2 分析原因
2.1 頂蓋橫梁CMM測(cè)點(diǎn)超差分析
頂蓋橫梁CMM測(cè)點(diǎn)超差分析如圖2所示。
2.2 后側(cè)圍、前側(cè)圍、前側(cè)板、前隔板上安裝板CMM測(cè)點(diǎn)超差原因分析
后側(cè)圍、前側(cè)圍、前側(cè)板、前隔板上安裝板CMM測(cè)點(diǎn)超差原因分析如圖3所示。
3 要因確認(rèn)
3.1 頂蓋橫梁CMM測(cè)點(diǎn)超差要因確定
(1)激光切割孔位不對(duì):頂蓋各橫梁焊接均有檢具,樣件都是經(jīng)過(guò)檢測(cè)送樣的,數(shù)據(jù)在公差范圍內(nèi),故激光切割孔位不對(duì)不是要因。
(2)無(wú)工裝夾具定位:在調(diào)查焊接員工焊接過(guò)程發(fā)現(xiàn),由于場(chǎng)地不足,沒(méi)有開(kāi)發(fā)頂蓋分拼夾具,焊接頂蓋橫梁參照數(shù)模數(shù)據(jù),利用直尺劃線,用大力鉗夾緊兩端后再進(jìn)行焊接。5根梁會(huì)造成疊加誤差,并且每個(gè)人測(cè)量讀數(shù)誤差有一定的出入,導(dǎo)致定位不準(zhǔn)確,誤差不穩(wěn)定,X、Y、Z方向誤差不定,同時(shí)存在焊接效率低不足;故無(wú)工裝夾具定位是要因。
(3)員工培訓(xùn)不到位:通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作成員調(diào)查,參與焊接工作的員工都有技師資證,而且參加過(guò)多個(gè)項(xiàng)目的車(chē)身制造工作,經(jīng)驗(yàn)豐富。員工培訓(xùn)不到位不是主要原因。
(4)零件型面質(zhì)量不好:根據(jù)頂蓋及橫梁測(cè)量報(bào)告,型面偏差在公差范圍內(nèi),故零件型面質(zhì)量不好不是要因。
(5)零件裝配順序有誤:通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作成員調(diào)查,員工嚴(yán)格按照裝配工藝BOP操作,故零件裝配順序有誤不是要因。
(6)焊接應(yīng)力:該零件采用電阻點(diǎn)焊焊接,較CO2焊接應(yīng)力小,故焊接應(yīng)力不是要因。
3.2 后側(cè)圍、前側(cè)圍、前側(cè)板、前隔板上安裝板CMM測(cè)點(diǎn)超差要因確認(rèn)
(1)由散件測(cè)量報(bào)告得知,單件激光切割孔位大部分在誤差范圍內(nèi),故激光切割孔位不對(duì)不是要因。
(2)工裝夾具偏差:造車(chē)前每個(gè)拼臺(tái)集成工裝經(jīng)過(guò)調(diào)試測(cè)量,根據(jù)側(cè)圍及總拼焊接工裝夾具CMM測(cè)量報(bào)告,工裝夾具合格,故工裝夾具偏差不是要因。
(3)車(chē)架焊接過(guò)程變形:后側(cè)圍、前側(cè)圍、前側(cè)板、前隔板上安裝板模塊測(cè)量數(shù)據(jù)得知,幾個(gè)模塊測(cè)點(diǎn)整體往-Z方向偏差,Y方向左右不對(duì)稱(chēng)。通過(guò)對(duì)造車(chē)現(xiàn)場(chǎng)的觀察發(fā)現(xiàn),前后車(chē)架處定位點(diǎn)與定位塊不貼合,往+Z方向偏,總拼焊接完成后,導(dǎo)致整車(chē)前后翹曲。由于前后兩端翹起,定位銷(xiāo)不能完全準(zhǔn)確,所以在側(cè)圍拼焊時(shí),左右不對(duì)稱(chēng),最后導(dǎo)致Y向測(cè)量數(shù)據(jù)不同幅度偏置超差;總拼焊接拼臺(tái)采用的是前后及中間定位銷(xiāo)定位塊,而測(cè)量支基只有前后車(chē)架定位支撐,故總拼焊接完成后測(cè)量前側(cè)及后部測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)相對(duì)往-Z方向偏差,所以下車(chē)體部分缺少Z向的工裝夾緊裝置,導(dǎo)致車(chē)架焊接過(guò)程變形是要因(如圖4所示)。
(4)零件型面質(zhì)量不好:從散件的檢測(cè)報(bào)告及裝配式狀態(tài)看,不存在不貼合、離空、干涉等情況,所以零件型面質(zhì)量不好非要因。
(5)零件裝配順序有誤:通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作成員調(diào)查,員工嚴(yán)格按照BOP工藝操作,故零件裝配順序有誤不是要因。
(6)員工培訓(xùn)不到位:通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作成員調(diào)查發(fā)現(xiàn),參與焊接工作的員工都有技師資證,而且參加過(guò)很多項(xiàng)目的制造工作,經(jīng)驗(yàn)豐富。員工培訓(xùn)不到位不是主要原因。
(7)側(cè)圍總成焊接超差:小組成員對(duì)焊接完成后的側(cè)圍總成,放置側(cè)圍平臺(tái)上測(cè)量無(wú)發(fā)現(xiàn)超差,同時(shí)在總拼焊接平臺(tái)上測(cè)量也沒(méi)有超差,故側(cè)圍總成焊接超差不是要因。
4 對(duì)策措施
(1)根據(jù)上述原因分析,造成頂蓋橫梁CMM合格率低的要因是無(wú)工裝夾具定位,因此小組成員集思廣益,開(kāi)發(fā)一套集成與總拼平臺(tái)上的頂蓋分拼工裝(見(jiàn)表2)。
(2)根據(jù)上述原因分析,造成前車(chē)體的前側(cè)圍、前側(cè)板、前隔板上安裝板CMM合格率低的要因是下車(chē)體部分缺少Z向的工裝夾緊裝置,導(dǎo)致車(chē)架焊接過(guò)程變形,因此,改善工裝結(jié)構(gòu),在下車(chē)體拼臺(tái)及總拼臺(tái)設(shè)計(jì)增加勾銷(xiāo)定位夾緊機(jī)構(gòu),同時(shí)增加托舉結(jié)構(gòu)減少因起吊而造成的變形(見(jiàn)表3)。
5 實(shí)施
(1)以總拼拼臺(tái)為基礎(chǔ)拼臺(tái),在此拼臺(tái)上設(shè)計(jì)安裝頂蓋分拼夾具(如圖5所示),分析頂蓋分拼總成與總拼拼臺(tái)之間的位置關(guān)系,頂蓋分拼的定位Z向與立柱支撐Y向垂直,可以考慮用側(cè)圍支撐立柱Y向做支撐面來(lái)定位頂蓋總成,從而達(dá)到頂梁定位目的。
(2)下車(chē)體、總拼前后主定位設(shè)計(jì)增加勾銷(xiāo)缸機(jī)構(gòu),使用氣缸夾緊,有效解決Z向夾緊問(wèn)題,節(jié)約空間。如圖6所示,同時(shí)增加托舉機(jī)構(gòu),焊接完成后使用氣缸將總成件托舉離開(kāi)定位銷(xiāo)再起吊,有效地解決總成件晃動(dòng)和變形的風(fēng)險(xiǎn)。
6 活動(dòng)前后效果對(duì)比
優(yōu)化措施實(shí)施后,跟蹤后續(xù)8臺(tái)車(chē)輛的測(cè)量,數(shù)據(jù)有明顯的提高(見(jiàn)表4),各區(qū)域CMM測(cè)點(diǎn)合格率都比較穩(wěn)定,前側(cè)圍、翼子板、前艙CMM測(cè)點(diǎn)也提高了,相對(duì)穩(wěn)定。整車(chē)合格率都在75%以上(如圖7所示)。
7 結(jié)語(yǔ)
本次活動(dòng)不僅獲得了一定的經(jīng)濟(jì)效益,更重要的是措施的有效實(shí)施使得樣車(chē)制造整車(chē)合格率有一定的提高。同時(shí),小組成員在此次活動(dòng)后對(duì)質(zhì)量意識(shí)、解決問(wèn)題的思路、質(zhì)量改進(jìn)工具等有了比較深的理解和運(yùn)用。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]宋曉琳.汽車(chē)車(chē)身制造工藝學(xué)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2006.
[2]邢文英.QC小組活動(dòng)指南[M].北京:中國(guó)社會(huì)出版社,2003.
[3]王純祥.焊接工裝夾具設(shè)計(jì)及應(yīng)用[M].第2版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2014.
[責(zé)任編輯:鐘聲賢]