汪孟琪
摘 要:凝汽器銅管在運(yùn)行中損壞泄漏是影響發(fā)電機(jī)組安全運(yùn)行的重要因素之一,凝汽器銅管泄漏造成機(jī)組停運(yùn)后更換銅管的技術(shù),是制約發(fā)電廠經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵之一。表面式凝汽器銅管一旦泄漏,冷卻水進(jìn)入凝結(jié)水中,就會造成凝結(jié)水的污染。鍋爐對給水的水質(zhì)要求很高,水質(zhì)受到污染后將會影響鍋爐的安全運(yùn)行,引起鍋爐事故的發(fā)生。大屯發(fā)電廠#2機(jī)組凝汽器銅管更換技術(shù)的實(shí)施和應(yīng)用,為發(fā)電廠帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:凝汽器;熱力系統(tǒng);渦流檢測
中圖分類號:TK246 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)08-0147-01
凝汽器是火力發(fā)電廠中主要的換熱設(shè)備。表面式凝汽器中裝有大量的銅管,并通以循環(huán)冷卻水。當(dāng)汽輪機(jī)的排汽與凝汽器銅管外表面接觸時(shí),因受到銅管內(nèi)水流的冷卻,放出汽化潛熱變成凝結(jié)水,所放潛熱通過銅管管壁不斷的傳給循環(huán)冷卻水并被帶走。這樣排汽就通過凝汽器不斷的被凝結(jié)下來。排汽被冷卻時(shí),其比容急劇縮小,在汽輪機(jī)排汽口下凝汽器內(nèi)部形成較高的真空。
1 凝汽器銅管泄漏對熱力系統(tǒng)及設(shè)備的影響和危害
1.1 凝汽器銅管泄漏對熱力系統(tǒng)的影響
凝汽器銅管泄漏是火力發(fā)電廠汽水品質(zhì)不合格的主要原因之一。凝水水質(zhì)不合格引起給水水質(zhì)、爐水水質(zhì)、減溫水水質(zhì)、飽和蒸汽和過熱蒸汽的不合格,也就是說整個熱力系統(tǒng)的汽、水品質(zhì)均處在不合格的范圍內(nèi)。
1.2 凝汽器銅管泄漏對熱力系統(tǒng)設(shè)備的危害
凝汽器銅管泄漏使大量作為冷卻水的循環(huán)水進(jìn)入到凝結(jié)水中,造成凝結(jié)水的含鹽量增加,是造成鍋爐水冷壁管結(jié)垢的主要成因。水垢不僅會降低鍋爐和熱交換器設(shè)備的傳熱效率,增加熱損失,導(dǎo)致金屬發(fā)生沉積物下腐蝕;而且能引起鍋爐水冷壁管的局部過熱,導(dǎo)致水冷壁管鼓包和爆管事故。
2 凝汽器更換銅管技術(shù)的實(shí)施和應(yīng)用
我廠#2機(jī)組凝汽器在2010年的下半年,運(yùn)行監(jiān)測結(jié)果顯示凝結(jié)水導(dǎo)電度超標(biāo),伴隨著凝汽器端差增大、真空下降等現(xiàn)象發(fā)生,經(jīng)應(yīng)急處理無明顯改善,臨停試壓檢查,發(fā)現(xiàn)在靠近排汽缸出口出現(xiàn)大面積銅管泄漏,設(shè)備缺陷直接威脅著機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。廠部對設(shè)備缺陷召開了現(xiàn)場分析會,分析、討論、研究處理對策和方案,拿出兩點(diǎn)處理意見:
(1)要求在最短時(shí)間內(nèi)確定泄漏換熱管數(shù)量;(2)務(wù)求在最短時(shí)間內(nèi)把設(shè)備修復(fù)達(dá)到最佳出力,以確保機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
對設(shè)備缺陷和處理意見,共有兩套施工方案供選擇:
第一套方案:進(jìn)行泄漏管束所處的半組凝汽器的管束更換(3140根);第二套方案:進(jìn)行泄漏管束的更換。
經(jīng)方案報(bào)審,因接近年底且發(fā)電任務(wù)很緊,第一套方案否決。確定只能在小修(7天)中解決,面對如此艱巨的任務(wù),進(jìn)行了工裝準(zhǔn)備和工藝編排,決定實(shí)施第二套方案進(jìn)行凝汽器部分泄漏管束的更換:
方案實(shí)施如下:
(1)利用電腦渦流檢測儀對更換區(qū)域的換熱管束使用專用探頭進(jìn)行逐根檢測,對達(dá)到判廢標(biāo)準(zhǔn)的換熱銅管作出標(biāo)記,改變灌水檢測、靜壓試驗(yàn)檢漏的原始查漏方法,使靜壓試驗(yàn)不宜檢測出的缺陷,尤其是經(jīng)沖刷減薄的銅管得到科學(xué)的判定,檢測準(zhǔn)確率到達(dá)98%。
(2)完成缺陷管束檢測后,依照原始施工工藝,將銅管兩頭同管板脹接部分用剔頭扁鏟將管口剔成梅花型收口,用沖棒將銅管沖出,人工拔取。此工藝宜使收口端形成硬質(zhì)過度圓弧,超出管隔板尺寸,抽取難度相當(dāng)大,還易出現(xiàn)斷管,整組換管可以人工進(jìn)入容器內(nèi)處理,部分更換不宜采用。
經(jīng)工藝評價(jià),決定利用車床工作原理,制做小型內(nèi)切管器,在管板內(nèi)30mm處將換熱銅管割斷,另一側(cè)采用機(jī)械拔管裝置,利用螺旋拔頭分解脹接力,將管子取出。
(3)穿管時(shí),由于是部分換管,缺陷管分布在不同區(qū)域,同樣也不能使用原始工藝,進(jìn)行人工導(dǎo)向穿管,更不能使用導(dǎo)向頭,以免異物落入,使換管無法進(jìn)行。經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),最后采用伸縮導(dǎo)桿定位穿管,使穿管困難得以解決,為使施工進(jìn)度和機(jī)組按期投運(yùn)贏得了時(shí)間。
經(jīng)過邊研究、邊修改、邊實(shí)施的工作方針,#2機(jī)組凝汽器200根缺陷管查找、更換工作只用了六天半的時(shí)間便順利完成,使機(jī)組的端差及真空達(dá)到運(yùn)行要求,雖然比預(yù)定工期只提前了半天,但它的實(shí)際價(jià)值和意義是深遠(yuǎn)的,它使我們實(shí)現(xiàn)了一次創(chuàng)舉,開創(chuàng)了改善凝汽器真空進(jìn)行部分換管的先河,就眼前創(chuàng)造效益而言若進(jìn)行半組凝汽器換管,工期將增加十八天,還要將不到使用年限的換熱銅管全部更換,僅此就要增加材料投資40萬元,同時(shí)將損失發(fā)電量近900萬元,少創(chuàng)造利潤近200萬元,而此次部分換管只增加材料投資2.6萬元。
3 結(jié)語
隨著此項(xiàng)工作的開展,打破了固守已久的陳規(guī),創(chuàng)新了凝汽器換管的工裝、工藝,在此項(xiàng)工作開展的基礎(chǔ)上,我們又通過鉆研,完善了工藝、工裝,使此項(xiàng)技術(shù)得到了長足的發(fā)展,在同行業(yè)中得到大力推廣和應(yīng)用。在不長的時(shí)間里,此項(xiàng)技術(shù)在北京首鋼電力廠兩臺N-3500型凝汽器,儀征化纖股份有限公司熱電廠兩臺N-3000型凝汽器,安徽新源熱電有限公司一臺N-2000型凝汽器上得到應(yīng)用,完成合同金額近400萬元,從施工質(zhì)量上、工期上都得到了用戶方的高度評價(jià),被客戶贊譽(yù)為“創(chuàng)造了凝汽器換管工程的奇跡”,使因換熱管泄漏造成真空下降給汽輪機(jī)運(yùn)行帶來的負(fù)面影響得以遏制,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
參考文獻(xiàn)
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