余東龍,孫 濤,陳尚聰,劉成偉,張玉棟
(中冶賽迪上海工程技術(shù)有限公司,上海寶山 200940)
寶鋼德盛不銹鋼有限公司1號(hào)高爐大修設(shè)計(jì)與實(shí)踐
余東龍,孫 濤,陳尚聰,劉成偉,張玉棟
(中冶賽迪上海工程技術(shù)有限公司,上海寶山 200940)
寶鋼德盛不銹鋼有限公司1號(hào)高爐于2016年進(jìn)行停爐大修,主要針對(duì)高爐本體及熱風(fēng)爐系統(tǒng)存在的問(wèn)題進(jìn)行改造和修復(fù),高爐爐底、爐缸采用大塊碳磚加內(nèi)壁澆注保護(hù)套的方案,熱風(fēng)爐由頂燃球式改為格子磚式。高爐投產(chǎn)后運(yùn)行效果良好。
高爐大修;澆注保護(hù)套;球式熱風(fēng)爐;格子磚
寶鋼德盛不銹鋼有限公司第一粗煉廠1號(hào)高爐于2009年投產(chǎn),冶煉低鎳鐵水(含鎳1.5%左右),利用系數(shù)維持在2.7至3.0之間。由于采用紅土鎳礦進(jìn)行冶煉,礦石中含鉛、鋅高,且存在焦炭熱強(qiáng)度不足、爐底爐缸半石墨燒成炭磚質(zhì)量較差等問(wèn)題,自2013年起高爐逐步出現(xiàn)冷卻壁破損漏水、爐襯損壞等情況,嚴(yán)重威脅高爐的安全生產(chǎn)。按照德盛公司計(jì)劃,1號(hào)高爐于2016年2月底開(kāi)始停爐大修。本次大修主要針對(duì)高爐本體和熱風(fēng)爐存在的問(wèn)題進(jìn)行改造修復(fù)和改進(jìn)設(shè)計(jì),并對(duì)配套公輔設(shè)施進(jìn)行局部修復(fù)處理。
對(duì)高爐本體存在的問(wèn)題進(jìn)行改造修復(fù),主要改造內(nèi)容包括對(duì)爐體耐材重新設(shè)計(jì)更換、破損冷卻設(shè)備原樣更新、增加爐缸監(jiān)控措施以及相應(yīng)的附屬設(shè)施更換等。大修后的高爐主要設(shè)計(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1所示。
表1 寶鋼德盛1號(hào)高爐大修主要設(shè)計(jì)指標(biāo)
2.1 高爐內(nèi)型
高爐內(nèi)型在現(xiàn)有利舊爐殼的前提下進(jìn)行微調(diào),爐缸直徑適當(dāng)加大,增加爐缸容積,適應(yīng)冶煉低鎳鐵水帶來(lái)的大渣量生產(chǎn)情況。
2.2 高爐冷卻設(shè)備
根據(jù)高爐設(shè)備的實(shí)際破損情況,爐缸第1至9段鑄鐵冷卻壁全部原樣更新,爐腰冷卻板全部原樣更新,第10至12段球墨鑄鐵冷卻壁每段考慮2塊冷卻壁備用,大修時(shí)視破損情況進(jìn)行更新,爐底水冷管利舊。
2.3 高爐冷卻水系統(tǒng)
對(duì)所有的冷卻設(shè)備配管進(jìn)行原樣更新,其中爐缸冷卻壁聯(lián)絡(luò)管更換為不銹鋼材質(zhì)。對(duì)部分腐蝕較嚴(yán)重的供排水環(huán)管、總管等進(jìn)行原樣更新,將原設(shè)計(jì)位置不合理的部分水包、排水槽等重新布置。為加強(qiáng)對(duì)原有水系統(tǒng)的監(jiān)控,在各區(qū)供排水總管上增設(shè)了流量計(jì)。
2.4 高爐內(nèi)襯
2.4.1 爐底、爐缸耐材
爐底、爐缸耐材設(shè)計(jì)采用大塊炭磚加內(nèi)壁澆注保護(hù)套的方案。炭磚與爐底板之間采用碳素?fù)v打料,爐底滿鋪磚第1層設(shè)計(jì)為石墨磚,第2、3、4層設(shè)計(jì)為微孔炭磚;爐底、爐缸內(nèi)側(cè)整體澆注高鋁碳化硅質(zhì)保護(hù)套。爐缸內(nèi)整體澆注保護(hù)套,有利于封堵耐火材料砌筑縫隙,從而減少鋅和堿金屬等有害雜質(zhì)侵入導(dǎo)致對(duì)爐缸耐材造成的破壞。
爐缸全部采用大塊微孔炭磚。鐵口區(qū)域采用碳質(zhì)組合磚,與爐缸碳磚形成穩(wěn)定的渣、鐵水通道,炭磚與冷卻壁之間采用碳素?fù)v打料。爐缸及風(fēng)口耐材圖詳見(jiàn)圖1。高爐爐底板原樣更新,并對(duì)爐底板下耐材進(jìn)行修復(fù)。
圖1 爐底、爐缸及風(fēng)口耐材圖
2.4.2 風(fēng)口、渣口及以上區(qū)域耐材方案
風(fēng)口、渣口采用組合磚,材質(zhì)采用剛玉質(zhì)。風(fēng)口組合磚和風(fēng)口設(shè)備之間留緩沖縫,上半環(huán)用高鋁質(zhì)耐火泥漿,下半環(huán)用緩沖泥漿。爐腹至爐身上部耐材重新砌筑,其中爐腹、爐腰至爐身下部設(shè)計(jì)采用燒成鋁碳磚,爐身中部到上部設(shè)計(jì)采用高鋁磚。爐頂煤氣封罩用噴涂料進(jìn)行噴補(bǔ)修復(fù)。
2.5 爐體溫度檢測(cè)
爐體測(cè)溫電偶根據(jù)耐材與冷卻設(shè)備重新設(shè)計(jì),以加強(qiáng)對(duì)高爐生產(chǎn)狀態(tài)的監(jiān)控。
爐底、爐缸溫度檢測(cè)在原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),在爐底中心與邊緣以及鐵口區(qū)域等爐缸關(guān)鍵部位增設(shè)了大量熱電偶。由于爐缸、爐殼利舊,熱電偶除了利用舊開(kāi)孔外,新安裝孔在冷卻壁間隙鉆孔安裝。爐腹及以上區(qū)域設(shè)置多層冷卻壁壁體熱電偶和耐材熱電偶。
2.6 爐體框架及其它附屬設(shè)施
爐體框架及結(jié)構(gòu)件全部利舊,根據(jù)開(kāi)清渣口的需求,對(duì)爐缸清渣口區(qū)域的爐殼進(jìn)行局部更換。另外,風(fēng)口大套、中套、小套,渣口大套、二套、三套以及小套全部原樣更換,爐喉鋼磚原樣更新,其他附屬設(shè)施均利舊。
1號(hào)高爐原設(shè)計(jì)共配置3座頂燃球式熱風(fēng)爐,蓄熱體為兩段式耐火球,設(shè)有整體式熱管換熱器單預(yù)熱助燃空氣,單燒高爐煤氣,運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)助燃風(fēng)機(jī)超載跳機(jī)、拱頂及爐墻坍塌、熱風(fēng)主管波紋補(bǔ)償器開(kāi)裂漏風(fēng)等問(wèn)題,平均風(fēng)溫不到1100℃。為提高熱風(fēng)爐的送風(fēng)溫度,消除原有熱風(fēng)爐系統(tǒng)存在的問(wèn)題,本次大修利用原三座頂燃球式熱風(fēng)爐爐殼,重新設(shè)計(jì)了爐殼內(nèi)耐材并更新整個(gè)熱風(fēng)管系,以消除原有熱風(fēng)爐缺陷,降低熱風(fēng)爐系統(tǒng)運(yùn)行成本。
3.1 熱風(fēng)爐主要改造方案
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及設(shè)計(jì)結(jié)合,熱風(fēng)爐改造方案充分考慮利舊現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施,以降低工程總投資。設(shè)計(jì)利舊原爐殼,將原有3座頂燃球式熱風(fēng)爐改造為3座頂燃格子磚式熱風(fēng)爐。改造后熱風(fēng)爐采用高效?20 mm孔徑37孔格子磚,同時(shí)拆除原熱風(fēng)管道,重新設(shè)計(jì)熱風(fēng)主管,支管耐材、管道、波紋管和拉桿。
在利舊原熱風(fēng)爐爐殼的情況下,將頂燃球式熱風(fēng)爐改造為頂燃格子磚式熱風(fēng)爐,即在熱風(fēng)爐蓄熱室直徑以及高度有限制的情況下,如何保證熱風(fēng)爐加熱風(fēng)量、風(fēng)溫能力,成為了本方案設(shè)計(jì)的難點(diǎn)。為了盡可能控制工程投資,降低改造難度,同時(shí)也基于嚴(yán)格的熱工計(jì)算,以及格子磚阻損計(jì)算和現(xiàn)有已實(shí)施工程經(jīng)驗(yàn),最終選定采用高效?20 mm孔徑37孔格子磚,同時(shí)對(duì)熱風(fēng)爐內(nèi)所有墻磚及燃燒器進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),以消除原有熱風(fēng)爐的缺陷。本次大修采用頂燃式熱風(fēng)爐陶瓷燃燒器,使空氣、煤氣混合均勻,火焰短,產(chǎn)生的煙氣流在蓄熱室內(nèi)分布均勻,且具有燃燒功率大、燃燒效率高、燃燒穩(wěn)定、使用壽命較長(zhǎng)等特點(diǎn)。
原有熱風(fēng)爐系統(tǒng)余熱回收區(qū)只設(shè)置了助燃空氣單預(yù)熱整體式熱管換熱器,而且沒(méi)有設(shè)置空氣旁通管。為確保改造后熱風(fēng)爐送風(fēng)溫度達(dá)到1200℃,同時(shí)提高系統(tǒng)熱效率,節(jié)約能源,本方案考慮對(duì)原余熱回收系統(tǒng)及相關(guān)鋼結(jié)構(gòu)全部改造,采用整體式熱管換熱器,使空氣、煤氣溫度預(yù)熱至190℃及以上。
3.2 熱風(fēng)爐耐火材料設(shè)計(jì)
3.2.1 熱風(fēng)爐本體
熱風(fēng)爐本體采用三段式砌筑結(jié)構(gòu),燃燒器和燃燒室耐火材料分別支撐在爐殼磚托上,蓄熱室大墻耐火材料直接砌筑在爐底板上的耐熱磚基礎(chǔ)上,格子磚通過(guò)爐箅子支柱支撐在爐底板上。各部位砌體之間設(shè)有滑動(dòng)縫。
耐材選擇依據(jù)熱風(fēng)爐非穩(wěn)態(tài)傳熱計(jì)算確定。熱風(fēng)爐蓄熱室上部及燃燒室高溫區(qū)采用高溫蠕變性能好的硅磚,為便于今后熱風(fēng)爐的燜爐或檢修,適當(dāng)降低了硅磚的使用高度。中部根據(jù)熱風(fēng)爐的溫度分布情況采用低蠕變高鋁磚。為了增加熱風(fēng)爐蓄熱能力,蓄熱室下部考慮采用高鋁質(zhì)格子磚以增加單位風(fēng)量格磚重量。考慮到燃燒器和喉口部位在熱風(fēng)爐工作過(guò)程中溫度變化劇烈的特點(diǎn),燃燒器、預(yù)燃室工作層采用抗熱震良好的紅柱石磚。隔熱材料為各種輕質(zhì)磚、耐火纖維氈,爐殼噴涂耐火噴涂料。
3.2.2 熱風(fēng)管道及其他管道
熱風(fēng)管系工作襯采用復(fù)合莫來(lái)石磚砌筑,隔熱襯為輕質(zhì)高鋁磚、輕質(zhì)粘土磚,管殼內(nèi)噴涂耐火噴涂料。管道上部范圍內(nèi)留有填充陶瓷纖維毯的膨脹縫。熱風(fēng)短管(里支管)采用低蠕變高鋁磚,熱風(fēng)主管和支管上部采用鎖砌結(jié)構(gòu),各孔口及管道三岔口全部采用組合磚,保障砌體的高溫穩(wěn)定性。采用煙氣余熱回收系統(tǒng)預(yù)熱空氣及煤氣,改造的煙道管內(nèi)噴涂輕質(zhì)隔熱噴涂料。
1號(hào)高爐大修歷時(shí)近120天,于6月27日點(diǎn)火開(kāi)爐,28日順利出第一爐鐵。投產(chǎn)后高爐迅速達(dá)產(chǎn),高爐運(yùn)行穩(wěn)定,指標(biāo)良好。7月高爐主要生產(chǎn)指標(biāo)見(jiàn)表2。熱風(fēng)爐從耐火球式改為格子磚式后,送風(fēng)阻力損失及排煙阻力損失均減小,助燃風(fēng)機(jī)不再出現(xiàn)跳機(jī)現(xiàn)象;平均送風(fēng)溫度穩(wěn)定在1160℃以上,且具備進(jìn)一步提升的空間,風(fēng)溫水平相較停爐大修前有大幅提高;空氣、煤氣預(yù)熱溫度均在180℃以上,能有效回收煙氣余熱,改善高爐能耗指標(biāo)。
表2 德盛1號(hào)高爐2016年8月主要生產(chǎn)指標(biāo)
此次高爐大修及投產(chǎn)過(guò)程順利,有效修復(fù)并改進(jìn)了原有高爐本體及熱風(fēng)爐系統(tǒng)存在的問(wèn)題,大修取得了良好的成效。主要經(jīng)驗(yàn)有以下幾個(gè)方面。
(1)結(jié)合高爐冶煉紅土鎳礦渣量大、燃料比高的情況,在利舊現(xiàn)有爐殼的前提下,對(duì)高爐內(nèi)型進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,適當(dāng)加大爐缸直徑,增加爐缸容積。
(2)鑒于高爐大修前爐體溫度檢測(cè)手段不足的現(xiàn)狀,大修在高爐爐底、爐缸區(qū)域共設(shè)置了75支熱電偶,以加強(qiáng)對(duì)爐底、爐缸耐材溫度的監(jiān)控,并在原有冷卻水系統(tǒng)上增設(shè)流量計(jì)以判斷各區(qū)水流量分配情況。
(3)高爐爐底、爐缸采用石墨磚加微孔炭磚的配置,在炭磚內(nèi)壁澆注一層高鋁碳化硅澆注料形成爐缸整體“保護(hù)套”,有利于封堵耐火材料砌筑縫隙,從而減少鋅和堿金屬等有害雜質(zhì)侵入導(dǎo)致對(duì)爐缸耐材造成的破壞。
(4)熱風(fēng)爐系統(tǒng)在利舊現(xiàn)有爐殼的基礎(chǔ)上,基于嚴(yán)格的熱工計(jì)算,將耐材由原有的球式重新設(shè)計(jì)改造為格子磚式,同時(shí)對(duì)熱風(fēng)爐內(nèi)所有墻磚及燃燒器進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),以消除原有熱風(fēng)爐的缺陷,并有效提高了熱風(fēng)爐的送風(fēng)溫度。
(5)將原有助燃空氣單預(yù)熱式熱管換熱器改為空氣、煤氣整體式熱管換熱器,將高爐煤氣和助燃空氣預(yù)熱到190℃及以上,有助于在單燒高爐煤氣的情況下實(shí)現(xiàn)1200℃風(fēng)溫,提高系統(tǒng)熱效率,節(jié)約能源。
Design and Practice of Baosteel Desheng Stainless Steel No.1 BF Overhual
YU Donglong,SUN Tao,CHEN Shangcong,LIU Chengwei,ZHANG Yudong
(CISDI Shanghai Engineering CO.,Ltd.Baoshan 200940,Shanghai,China)
Baosteel Desheng Stainless Steel No.1 BF was blown down and overhauled in 2016,mainly aiming to repair and fix the existing problems of blast furnace proper and hot stove system.The big carbon block and castable protective sleeve was applied in the blast furnace bottom and hearth,and the hot stove was updated from pebble top combustion type to checker brick type.The operation effect of BF after blow in is good.
blast furnace overhaul,castable protective sleeve,pebble hot stove,checker brick
TF065
A
1001-5108(2017)02-0047-03
余東龍,工程師,主要從事高爐煉鐵設(shè)計(jì)與研究方面的工作。