摘 要:對丁苯橡膠包裝線十字轉(zhuǎn)位輸送機原結(jié)構(gòu)存在的缺陷進行了系統(tǒng)分析,制定了技術(shù)改造方案,并在生產(chǎn)中實施。應(yīng)用效果表明,改造后的設(shè)備性能穩(wěn)定、可靠,實現(xiàn)了預期目標。
關(guān)鍵詞:丁苯橡膠;十字轉(zhuǎn)位輸送機;技術(shù)改造;彎道輸送機
中圖分類號:TQ333 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.07.132
蘭州石化公司橡膠廠1.0×105 t/年丁苯橡膠裝置3條包裝線十字轉(zhuǎn)位輸送機用于膠塊的90°轉(zhuǎn)向輸送。十字轉(zhuǎn)位輸送機采用減速電機和氣缸2種驅(qū)動動力:輥道轉(zhuǎn)動由減速電機驅(qū)動,通過齒輪、鏈條傳動,帶動輥道轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)膠塊的輸送;氣缸驅(qū)動轉(zhuǎn)盤輸送系統(tǒng)轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)膠塊90°轉(zhuǎn)向。
1 問題
丁苯橡膠3條線十字轉(zhuǎn)位輸送機月發(fā)生故障高達6~10次,嚴重影響包裝線的長周期正常運行,且檢修工作量大,備件消耗高。其故障主要表現(xiàn)在以下幾方面:①轉(zhuǎn)盤支撐桿經(jīng)常性斷裂,月消耗備件24件以上(在用量3根/臺);②轉(zhuǎn)軸斷裂,月消耗備件3件以上(在用量1根/臺);③由于輥道傳動齒輪磨損、軸承損壞,每年必須解體檢修一次,更換磨損齒輪及全部軸承(齒輪在用量14套/臺,軸承在用量40套/臺);④支撐托輥磨損,半年更換一次,年消耗備件24套(在用量4套/臺)。
2 原因分析
十字轉(zhuǎn)位輸送機結(jié)構(gòu)如圖1所示。
設(shè)計存在以下缺陷:①氣缸驅(qū)動轉(zhuǎn)盤輸送系統(tǒng)轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)膠塊90°轉(zhuǎn)向,由于轉(zhuǎn)盤輸送系統(tǒng)轉(zhuǎn)動不穩(wěn)定,容易造成支撐托輥磨損,特別是轉(zhuǎn)盤支撐桿和轉(zhuǎn)軸因轉(zhuǎn)動承受的剪切力瞬間無法消除,造成轉(zhuǎn)盤支撐桿和轉(zhuǎn)軸經(jīng)常性斷裂。②轉(zhuǎn)盤輸送系統(tǒng)通過齒輪傳動帶動輥道轉(zhuǎn)動,每臺有14套齒輪、40套軸承,由于工作環(huán)境影響,碎膠塊、包裝塑料薄膜等容易進入齒輪傳動箱和軸承內(nèi),經(jīng)常造成齒輪磨損或斷齒、軸承損壞等現(xiàn)象。③隨著1.0×105 t/年丁苯橡膠的1.5×105 t/年擴能改造,輸送包裝負荷越來越大,十字轉(zhuǎn)位輸送機的正常運行將嚴重影響裝置的正常生產(chǎn)。
3 技術(shù)改造
由于包裝線十字轉(zhuǎn)位輸送機原來安裝位置空間有限,需要將原來直道輸送機縮短1.35 m,設(shè)計制作一臺90°彎道輸送機,轉(zhuǎn)彎半徑1.68 m,輸送電機功率0.37 kW,輸送速度0.4 m/s,實現(xiàn)膠塊的90°無動力轉(zhuǎn)向。
采用傳統(tǒng)的錐輥道式90°彎道輸送機,由減速電機通過鏈條及鏈輪傳動帶動錐輥轉(zhuǎn)動,錐輥在轉(zhuǎn)動過程中將膠塊自動轉(zhuǎn)向輸送。由于膠塊為塑料薄膜熱封包裝的合格產(chǎn)品,采用錐輥式彎道輸送易造成膠塊的包裝塑料薄膜破損等,影響產(chǎn)品質(zhì)量。為此,設(shè)計制作皮帶式90°彎道輸送機,如圖2所示。
采用錐形輸送輥,主、從動錐形滾筒呈90°設(shè)置。為了防止皮帶向內(nèi)跑偏,在皮帶外圓均部導向滾輪,因輸送帶表面圓周速度由小端到大端遞增,各點的線速度的差異,自動實現(xiàn)膠塊90°無動力平穩(wěn)轉(zhuǎn)向。
4 應(yīng)用效果
十字轉(zhuǎn)位輸送改造為90°彎道輸送后,經(jīng)過12個月運行驗證,設(shè)備未發(fā)生故障,減少了崗位員工搬膠的工作量,也減少了檢修工作量和頻次,實現(xiàn)了丁苯橡膠包裝線的長周期運行。
參考文獻
[1]周開勤.機械零件手冊[M].北京:高等教育出版社,2000.
作者簡介:王瑞濤(1979—),陜西戶縣人,高級工程師,主要從事煉化機械設(shè)計及設(shè)備管理工作。
〔編輯:劉曉芳〕