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    75 kg/m鋼軌12號道岔尖軌、基本軌優(yōu)化研究

    2017-05-13 08:47:21王建香
    科技與創(chuàng)新 2017年7期
    關(guān)鍵詞:軌頭壓制道岔

    王建香

    摘 要:大秦鐵路是國內(nèi)重載運(yùn)輸線路,開通以來運(yùn)量逐年增長,所以,對軌道結(jié)構(gòu),尤其是道岔提出了比較高的要求。在鐵路運(yùn)行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)道岔部件傷損嚴(yán)重、道岔狀態(tài)不易保持、維護(hù)工作量大等問題。為了有效改善道岔的使用狀態(tài),延長道岔零部件的使用壽命,減少現(xiàn)場的維護(hù)工作量,特進(jìn)行這項(xiàng)研究。

    關(guān)鍵詞:鐵路道岔;尖軌;基本軌;75 kg/m鋼軌

    中圖分類號:U213.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.07.016

    1 背景闡述

    75 kg/m鋼軌12號道岔主要用于太原鐵路局重載線路大秦線上。高密度、大軸重、大運(yùn)量是該線路的3個(gè)特征。

    在這種極端的運(yùn)輸條件下,道岔受不平順沖擊大,各部件磨耗快,尤其尖軌、基本軌在重載列車的頻繁作用下,傷損發(fā)展快,更換頻繁,人力、物力投入多,但道岔質(zhì)量的提升是有限的,所以,優(yōu)化道岔平面線型和結(jié)構(gòu),改善道岔的使用狀態(tài),延長重載道岔鋼軌件的使用壽命,減少現(xiàn)場維護(hù)工作量是尤為必要的。為此,大同工務(wù)段、榆次工務(wù)器材廠、中鐵咨詢集團(tuán)有限公司聯(lián)合對75 kg/m鋼軌12號道岔尖軌、基本軌進(jìn)行優(yōu)化研究。

    2 研制過程

    2.1 既有道岔使用情況調(diào)查

    調(diào)查大同南站5組75-12號道岔使用情況,主要發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)突出問題:①曲線尖軌磨耗嚴(yán)重,尖端有剝離掉塊的情況;②尖軌尖端不密貼,尖端有1 mm以上的縫隙;③基本軌頂面有壓潰和魚鱗傷;④尖軌跟端大軌縫;⑤尖軌使用壽命比較短,現(xiàn)場更換的工作量大,所需費(fèi)用多。

    大同南站75-12號道岔部分尖軌使用情況如表1所示。

    簡要分析了道岔使用中出現(xiàn)的問題,發(fā)現(xiàn)影響尖軌壽命的原因有以下3點(diǎn):①尖軌材質(zhì)不良。目前,大秦線道岔采用的尖軌,是U75V材質(zhì)的60 AT鋼軌經(jīng)過廠內(nèi)淬火加工而成的,各廠淬火工藝不相同,效果差異也比較大。②道岔平面設(shè)計(jì)沒有充分考慮尖軌的磨耗要求,尖軌前端比較薄。③尖軌降低值不良,導(dǎo)致尖軌過早受力,容易出現(xiàn)壓潰和剝離掉塊的情況。

    2.2 優(yōu)化方案的確定

    針對75 kg/m鋼軌12號道岔使用過程中存在的問題和影響尖軌壽命的因素,中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司對道岔轉(zhuǎn)轍器部分作了優(yōu)化改進(jìn),具體內(nèi)容為:①尖軌高度降低2~4 mm,使高度變化平緩,減少尖軌磨耗;②優(yōu)化尖軌的軌頭輪廓,加工尖軌軌頭輪廓,R80圓弧段起點(diǎn)高度為0.42 mm,終點(diǎn)其高度降低至3 mm,改善輪軌關(guān)系,延長尖軌的使用壽命;③優(yōu)化曲尖軌的平面線型,將其優(yōu)化為半割線型,從尖軌50 mm斷面至尖端作割線,割距值為3.2 mm,尖軌前端的寬度與既有尖軌相比,在同一位置軌頭可加寬2.8 mm,有利于延長尖軌的使用壽命,不改變基本軌;④尖軌跟端接頭軌縫按4 mm設(shè)計(jì),接頭螺栓孔與螺栓間裝絕緣套管,避免尖軌跟端出現(xiàn)大軌縫。

    3 試制過程

    3.1 尖軌、基本軌加工方案的確定

    中鐵咨詢集團(tuán)有限公司優(yōu)化設(shè)計(jì)了75 kg/m鋼軌12號尖軌、基本軌后,榆次工務(wù)器材廠分析、研究圖紙,并結(jié)合現(xiàn)有的3 000 t油壓機(jī)、數(shù)控龍門銑、中頻淬火線等設(shè)備,擬定了尖軌、基本軌加工方案,即:①AT尖軌、基本軌選用材質(zhì)為U75V的60AT、75 kg/m在線熱處理鋼軌;②尖軌的跟端在3 000 t油壓機(jī)上加工,設(shè)計(jì)、制作60AT-75壓制模具,由預(yù)壓、終壓2次成型,壓制加熱采用中頻加熱爐;③跟端熱處理工藝先對跟端1.1 m長整體加熱,然后對軌頭全噴風(fēng)冷卻;④軌頭廓型用成型刀在數(shù)控銑床上加工;⑤尖軌跟端扭轉(zhuǎn)在扭轉(zhuǎn)機(jī)上完成;⑥尖軌、基本軌的調(diào)直、頂彎在400 t調(diào)直機(jī)上加工。

    3.2 工藝試驗(yàn)

    為了保證在線熱處理鋼軌的加工質(zhì)量和產(chǎn)品性能,試制時(shí),進(jìn)行了U75V在線熱處理鋼軌切削試驗(yàn)、60AT鋼軌跟端壓制成75 kg/m鋼軌試驗(yàn)、跟端變形段的熱處理試驗(yàn)。

    3.2.1 切削試驗(yàn)

    尖軌、基本軌采用U75V在線熱處理鋼軌,其軌頭硬度和淬火層深度大幅提高,切削加工困難。鑒于此,特選用了帶涂層的硬質(zhì)合金刀片試驗(yàn),并調(diào)整了工藝參數(shù)。根據(jù)尖軌軌頭輪廓定制了專用成型銑刀,其能滿足產(chǎn)品的切削加工要求。

    3.2.2 60AT-75 kg/m鋼軌跟端壓制試驗(yàn)

    分析、比對60AT軌,75kg/m鋼軌的斷面面積和斷面各部位面積,具體情況如表2所示。由表2可知,60AT軌軌頭比75 kg/m鋼軌軌頭小,這不同于60AT-60 kg/m鋼軌軌頭大變小的情況。

    對此,特改進(jìn)了模具,主要有以下2點(diǎn):①預(yù)壓模設(shè)計(jì)考慮如何將60AT軌軌腰金屬分配到75 kg/m鋼軌的軌頭。經(jīng)過模擬試驗(yàn),在預(yù)壓模軌頭下顎處預(yù)留了部分空間,終壓時(shí),由終壓模擠壓將預(yù)留部分金屬填充到軌頭下顎,使軌頭下顎達(dá)到飽滿。②在軌端設(shè)置限位塊,加長變形段長度,消除了壓制時(shí)軌端自由延伸導(dǎo)致的軌端軌頭、軌底缺料的問題。綜合此設(shè)計(jì)方案,制作了60AT-75 kg/m鋼軌跟端壓制模具。

    通過中頻感應(yīng)加熱爐,在3 000 t油壓機(jī)上,利用60AT-75 kg/m鋼軌跟端壓制模具進(jìn)行了多次壓制試驗(yàn),確定了合理的壓制加熱溫度和壓制工藝,壓制過程如下:

    預(yù)壓過程:一次加熱→軌頭入底?!A(yù)壓模合?!K壓模合模同時(shí)大板整形軌底→出模。

    終壓過程:二次加熱→軌頭入底?!K壓模合?!≮s板分次趕壓軌底→大板整形軌底→出模。

    檢驗(yàn)成型段型式尺寸能滿足標(biāo)準(zhǔn)TB/T 2344中對75 kg/m鋼軌提出的尺寸要求。

    3.2.3 60AT-75 kg/m鋼軌跟端熱處理

    在線熱處理AT鋼軌的跟端,加熱、壓制后,其硬度、韌性大幅降低,與基體AT鋼軌不匹配,必須重新熱處理。所以,利用新引進(jìn)的在線熱處理AT鋼軌跟端熱處理工藝和專用設(shè)備,通過中頻感應(yīng)加熱器和導(dǎo)向裝置、跟端熱處理專用冷卻設(shè)備、鋼軌送料裝置等進(jìn)行了多次工藝試驗(yàn),確定了跟端熱處理的加熱溫度、噴風(fēng)壓力等工藝參數(shù)。檢測結(jié)果顯示,跟端的硬度、金相組織、抗拉強(qiáng)度、延伸率等滿足TB/T 412《標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路道岔技術(shù)條件》的要求。

    3.3 工裝樣板

    3.3.1 跟端扭轉(zhuǎn)工裝

    結(jié)合扭轉(zhuǎn)機(jī)工作原理,設(shè)計(jì)、制作了夾緊60AT軌,跟端75 kg/m鋼軌變形部分的頂頭,以保證扭轉(zhuǎn)質(zhì)量。

    3.3.2 基本軌銑削檢測樣板

    銑削檢測樣板用于基本軌軌頭銑削1∶4.47斜面的檢測,以保證其與尖軌非工作面的密貼性。

    3.4 基本軌、尖軌的加工

    3.4.1 基本軌的加工

    基本軌主要控制軌腰孔的位置精度和尖軌密貼段斜面的加工,曲基本軌還要保證曲線段圓順無硬彎。其工藝流程為:坯料檢查→鋸切→銑削密貼邊→鉆孔→調(diào)直直基本軌(頂彎曲基本軌)→探傷→組裝。

    3.4.2 尖軌的加工

    在試制前期,對尖軌進(jìn)行多次跟端壓制、跟端變形段的熱處理工藝試驗(yàn)攻關(guān),以確保其跟端外形尺寸和硬度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。機(jī)加工主要控制軌腰孔的位置精度,尖軌工作邊、非工作邊和軌頭廓型的精度,工作邊直線度、曲尖軌要圓順無硬彎。其工藝流程為:坯料檢查→鋸切→調(diào)直→跟端壓制→跟端熱處理→調(diào)直→取長→銑底→跟端探傷→鉆孔→跟端扭轉(zhuǎn)→銑削→檢驗(yàn)→調(diào)直、頂彎→裝配件→探傷。

    3.5 試制過程質(zhì)量控制

    在75 kg/m鋼軌12號道岔尖軌、基本軌的試制過程中,為了保證加工質(zhì)量,技術(shù)人員要跟蹤加工過程;車間加工嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”“三按”制度;質(zhì)檢人員要依照圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,嚴(yán)格把關(guān),對試制用的60AT軌、75 kg/m鋼軌原材料施行入廠檢驗(yàn);對尖軌的跟端變形段磁粉探傷,全長超聲探傷;對尖軌、基本軌的外形尺寸、外觀、表面硬度等按要求逐項(xiàng)檢驗(yàn),有效控制試制質(zhì)量,以達(dá)到設(shè)計(jì)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

    4 結(jié)束語

    通過對75 kg/m鋼軌12號道岔尖軌、基本軌的優(yōu)化研究,試制后,在大同工務(wù)段進(jìn)行了上道試用,試用半年后觀察外觀和磨耗情況良好,探傷檢測未發(fā)現(xiàn)異常,則繼續(xù)使用。由此表明,優(yōu)化后的尖軌、基本軌能改善道岔使用狀態(tài),延長道岔鋼軌件的使用壽命,減少線路養(yǎng)護(hù)維修的工作量,滿足線路的使用需求。

    〔編輯:白潔〕

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