童真?zhèn)?郭大凱 趙 磊 周克瑩 吳利群
(華北油田公司采油二廠 河北霸州 065700)
蒸汽熱洗工藝技術(shù)研究與應(yīng)用
童真?zhèn)?郭大凱 趙 磊 周克瑩 吳利群
(華北油田公司采油二廠 河北霸州 065700)
目前抽油機井常用的熱洗法清蠟存在著影響油井產(chǎn)量,油井排水周期長、耗費能源、污染地層等缺點,導致油井減產(chǎn)。該工藝利用清水加熱成蒸汽后注入油井的油套環(huán)空,蒸汽的高溫加熱井下管柱,當溫度超過蠟的熔點時,蠟被逐漸融化,并隨著產(chǎn)出液抽出井筒, 達到油井熱洗清蠟的目的。通過研究蒸汽洗井的適應(yīng)范圍,確定了洗井的技術(shù)參數(shù),并進行了現(xiàn)場應(yīng)用分析總結(jié)。油井排水周期縮短了3天,抽油機負荷減小,起到了增油效果,累計增油751噸。蒸汽熱洗工藝減小了地層傷害,能夠延長油井的生產(chǎn)周期并提高產(chǎn)量,具有良好的經(jīng)濟效益。
蒸汽洗井;油井清蠟;排水周期;現(xiàn)場應(yīng)用;油井產(chǎn)量
在岔河集油田開發(fā)中,年油井熱洗工作量在300井次,原油物性較差,平均含蠟量25%,平均凝固點為32℃,屬石蠟基原油,易造成井筒內(nèi)結(jié)蠟、結(jié)垢等問題。一方面使得油流通道變小,流動阻力增加,使油井產(chǎn)量下降;另一方面會直接影響抽油設(shè)備的正常工作,嚴重時導致抽油桿、抽油泵遇卡及油管刺漏等事故發(fā)生。油井清蠟主要應(yīng)用常規(guī)熱洗井方式,清蠟較徹底、迅速,對處理井筒積蠟嚴重、甚至蠟卡井具有不可替代的作用。但是常規(guī)熱洗在方便生產(chǎn)的同時,洗井過程中井筒增加的液柱壓力與洗井泵壓,破壞了井底壓力平衡,造成地層污染,據(jù)統(tǒng)計,熱洗后油井平均含水恢復期3-7天,年影響產(chǎn)量6500噸。為降低常規(guī)熱洗帶來的不利影響,解決常規(guī)熱洗減產(chǎn)問題,本文就開展蒸汽洗井技術(shù)的研究與應(yīng)用進行簡單的探討。
1.1 技術(shù)原理
蒸汽熱洗工藝技術(shù)主要是以蒸汽為載體,將熱能沿環(huán)空迅速注入環(huán)空內(nèi),借助于抽油泵的抽吸作用形成一個熱循環(huán)系統(tǒng)。這樣,高溫流體在循環(huán)過程中,井筒溫度不斷升高,將油管內(nèi)壁和抽油桿外壁的積蠟逐漸溶蝕,同時清洗掉篩管和射孔段附近的可溶性有機堵塞物,從而實現(xiàn)熱洗清蠟和清除井筒臟物、縮短排水周期,保證油井正常生產(chǎn)的目的。
1.2 技術(shù)特點
利用清水經(jīng)爐體加熱成蒸汽后注入油井的油套環(huán)空,蒸汽的高溫加熱井下管柱,當溫度超過蠟的熔點時,蠟被逐漸融化,并隨著產(chǎn)出液抽出井筒至井口流經(jīng)輸油管線,達到油井熱洗清蠟的目的,具有以下優(yōu)點:
(1)蒸汽熱洗用水量少,用水在8~9m3,水從液態(tài)變成氣態(tài)時,吸收了大量的熱,攜帶的熱量所需要的洗井液量小。洗井壓力較小,不破壞油井正常生產(chǎn)時的壓力平衡,減小了熱洗井對地層的污染, 又保護了油層, 縮短了油井熱洗后的產(chǎn)量恢復期。
(2) 油井套管進口的蒸汽水溫度在100℃以上, 最高可達160℃,保證井口出口溫度≥90℃, 確保了油管、抽油桿壁上的結(jié)蠟?zāi)芡耆芑?,化蠟更徹底?/p>
(3) 熱洗過程中不需要停井,使蠟溶化后隨著產(chǎn)出液抽出井筒,避免了因停井造成易蠟卡等事故的發(fā)生。
(4) 洗井時間在5h以上, 確保了蒸汽熱洗清蠟的徹底性。
(5) 適應(yīng)性廣。蒸汽熱洗工藝技術(shù)具有廣泛的適應(yīng)性, 它適用于日產(chǎn)液5~15m3、動液面1000米左右、結(jié)蠟嚴重、排水周期長、井場具備380V的低壓電源的抽油機井。
1.3 技術(shù)適應(yīng)性分析
蒸汽在油套環(huán)空中向下流動過程中,熱量通過油管壁向油管內(nèi)向上的液體傳熱,蒸汽溫度逐步降低。而油管內(nèi)產(chǎn)液由泵底向上流動,熱量向油管外散失,產(chǎn)液溫度逐步降低。當在一定位置,假設(shè)為O點,油管內(nèi)產(chǎn)液與油管外蒸汽溫度一致(T外=T內(nèi)),O點稱為熱平衡點,由此位置向上,油井產(chǎn)液停止散熱,開始被油套環(huán)空內(nèi)的蒸汽加熱,溫度逐步升高。熱平衡點在結(jié)蠟點以下,油井結(jié)蠟段充分受熱化蠟,熱平衡點在結(jié)蠟點以上,部分結(jié)蠟段無法提溫化蠟,由此可見,O點直接影響洗井質(zhì)量。
由于進入油套環(huán)空的高溫蒸汽對油井動液面以下油管傳熱受限,因此對動液面高于700米的油井,清蠟效果較差,不適于用蒸汽洗井;對于日產(chǎn)液量低于10噸的油井,蒸汽洗井用時一般在5小時以上,用時過長,洗井后井筒內(nèi)熔化掉的蠟不能及時完全排出油井,短期內(nèi)又在井筒內(nèi)凝結(jié)附著,清蠟不徹底,不適于用蒸汽洗井。
1.4 技術(shù)參數(shù)確定
1.4.1 洗井溫度
先忽略高溫蒸汽向地層散熱而造成的熱損失,則在高溫蒸汽與井筒內(nèi)產(chǎn)液組成的系統(tǒng)中根據(jù)能量守恒原理,有如下表達式:
C蒸汽M蒸汽△t1= C產(chǎn)液M產(chǎn)液△t2式中:
C蒸汽---水蒸汽的比熱容,2.1×103J/Kg.℃;
M蒸汽---水蒸汽的排量,m3/h;
t1---水蒸汽從注入到從井口排出時的溫度差,℃ ;
C產(chǎn)液---油井產(chǎn)液的比熱容,近似取水的比熱容,4.2×103J/Kg.℃;
M產(chǎn)液---油井的產(chǎn)量,m3/h;
t2---井口油溫的變化值,△t2取45 ℃。
上式帶入?yún)?shù)整理為M蒸汽△t1= 90M產(chǎn)液,∵△t1=t蒸汽-75 ∴M蒸汽(t蒸汽-75)= 90M產(chǎn)液,
即要達到洗井井口出油溫度75℃,蒸汽的溫度、排量與油井的產(chǎn)液量存在如上式關(guān)系。
由于配套蒸汽洗井泵的排量為1.6 m3/h,所以
t蒸汽= 56.25M產(chǎn)液+75=56.25(M日產(chǎn)液/24)+75=2.34 M日產(chǎn)液+75
1.4.2 洗井時間
油井結(jié)蠟點與油井產(chǎn)液溫度、產(chǎn)液量有關(guān),華北砂巖油田油井結(jié)蠟點一般在700m以上,結(jié)蠟段油管內(nèi)容積V=2πrh=2.11m3,根據(jù)不同單井的產(chǎn)液量計算排空結(jié)蠟井段容積用時,公式如下:T洗井用時=24*V/M日產(chǎn)液=50.64 / M日產(chǎn)液
圖1 洗井用時與油井日產(chǎn)液量的管線曲線
從表中可以看出,油井日產(chǎn)液量越高,洗井用時越少。一般情況下,對于日產(chǎn)液量10噸及以上的油井,蒸汽洗井洗井時間5個小時能夠保證油井徹底化蠟排蠟。
1.4.3 洗井液用量
洗井液一般使用清水,清水由常溫加熱至100℃以上形成水蒸汽,在加熱設(shè)備功率一定情況下,影響蒸汽溫度的因素僅為洗井水排量,因此為保障洗井清水能夠被加熱形成蒸汽的最大排量為1.6m3/h,按最長5小時的洗井時間計算,最大洗井液用量為8m3,對比常規(guī)熱洗的平均50m3的洗井用水量,單井次洗井清水用量下降84%。
綜上所述,蒸汽洗井的技術(shù)參數(shù)為,洗井溫度100-160℃,洗井壓力0-0.2MPa,洗井時間5小時以上,洗井用水量小于8m3。
(1)先期陸續(xù)試驗3口油井效果。分別選取了岔12-239、岔12-276X、岔31-136三口油井進行先期試驗,三口井因結(jié)蠟嚴重,井卡頻繁,在以往的常規(guī)熱水洗井過程中, 主要采用鍋爐車和水罐車配合,將水加熱后注入油井環(huán)空內(nèi)。單井平均用水達30方,由于油井油藏低壓低滲,存在著熱洗介質(zhì)與地層不配伍,易造成地層傷害。熱洗后平均排水期達7天,影響油井產(chǎn)量,洗井效果差, 而且洗井過程中還存在油井蠟卡。
三口油井應(yīng)用蒸汽熱洗清蠟后, 排水期由7天下降到2.3天, 液量、油量恢復速度快,油量由9噸上升到12噸, 起到了增油的效果,減少了產(chǎn)量損失,電流、載荷明顯下降,各項油井數(shù)據(jù)平穩(wěn)運行,取得了較好的清蠟熱洗效果,確保了油井的正常生產(chǎn)。
表1 三口油井熱洗效果表
(2)規(guī)模應(yīng)用效果。從2012年2月試驗應(yīng)用蒸汽熱洗工藝以來, 已在76口油井上成功應(yīng)用了91井次;熱洗后產(chǎn)量恢復期由常規(guī)熱洗井的平均5天下降到3.2d, 油井排水周期縮短,電流明顯下降,載荷也均有不同程度下降,并且部分油井起到了增油的效果。尤其以岔12-160、12-239、12-276、12-293、33-29、33-144、岔36、岔12-97、岔31-65、岔48-78、岔48-124、岔48-127等井洗井效果較好。有效避免了常規(guī)熱洗對地層造成的污染, 維護了油井的正常生產(chǎn),提高了油井產(chǎn)油量。尤其是有效地解決了因結(jié)蠟嚴重,造成油井蠟卡而無法進行正常熱洗清蠟的問題。
通過應(yīng)用此工藝,76口油井平均日增油1噸,累計增油751噸。減少了對油層的傷害,延長了油井生產(chǎn)周期,提高了油井產(chǎn)量。保證了油井平穩(wěn)高效運行。
(1 )蒸汽洗井注入油井的洗井液體積小,洗井后對油井的產(chǎn)量影響比常規(guī)洗井小,而且減小了洗井對油層的不良影響。
(2)蒸汽熱洗排水周期短, 避免了產(chǎn)量損失,提高了油井的生產(chǎn)效率。
(3)蒸汽洗井成本低,能延長檢泵周期,提高油井的產(chǎn)量,具有良好的經(jīng)濟效益。
(4)系統(tǒng)新增污水量少,符合節(jié)能減排要求。
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