摘 要:硝鎂法生產(chǎn)濃硝酸過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生2%左右的酸性水,原有工藝該酸性水通過(guò)30%左右液堿中和后外排。技改后,大部分酸性水用來(lái)替代脫鹽水作為雙加壓法生產(chǎn)稀硝酸工藝中硝酸吸收塔吸收劑,多余的酸性水間歇性進(jìn)入中和池中和,既降低了生產(chǎn)成本,又減少了外排廢水。
關(guān)鍵詞:酸性水 硝酸吸收塔 節(jié)能降耗
一、引言
公司10萬(wàn)噸/年硝酸工程,稀硝酸工藝中硝酸吸收塔吸收劑為脫鹽水。滿負(fù)荷時(shí)每小時(shí)脫鹽水用量為5t/h,生成的60%稀硝酸送入濃硝工段,濃硝工段每小時(shí)稀硝酸用量15m3/h,生成98%的濃硝酸、15%左右的塔尾水以及2%左右的酸性水。塔尾水送至硝酸吸收塔第18層塔板內(nèi)吸收二氧化氮,而酸性水直接送至中和池,通過(guò)30%液堿中和后外排。
二、原工藝缺點(diǎn)
1.含有2%左右硝酸酸性水直接排入中和池,浪費(fèi)了其中的硝酸。
2.該酸性水需要大量30%液堿中和。
3.酸性水與液堿直接混合中和,PH值不好控制,外排水酸堿度經(jīng)常不達(dá)標(biāo)。
三、改造方案
目的:用2%酸性水替代脫鹽水作為硝酸吸收塔吸收劑。
1.增加酸性水泵(利舊)P10215A/B兩臺(tái),功率為5.5KW。
2.新配濃硝至稀硝酸性水管線(DN50)120米,終點(diǎn)至稀硝工段脫鹽水泵P10103A/B入口。
3.由于泵內(nèi)介質(zhì)變化,將原有脫鹽水泵內(nèi)碳鋼件更換為不銹鋼件。
4.由于泵出口管線內(nèi)介質(zhì)變化,由P10103出口管線變更為脫鹽水總管管線向閉路循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水以及向低壓反應(yīng)水冷凝器、NOx分離器噴水。同時(shí)由于補(bǔ)水管線內(nèi)介質(zhì)壓力變低,將補(bǔ)水口改在閉路循環(huán)水泵入口。
5.新配吸收塔塔板排氯管線至稀硝酸槽A,將含氯較多的塔板酸單獨(dú)排出后外賣(mài)。
四、改造后工藝流程
濃硝生產(chǎn)過(guò)程中生成的2%硝酸含量的酸性水流入稀硝酸儲(chǔ)槽D,然后通過(guò)P10215泵打至稀硝工段的P10103泵入口,再通過(guò)P10103泵將酸性水打入硝酸吸收塔,滿負(fù)荷下,酸性水流量通過(guò)調(diào)節(jié)閥控制在5.2t/h。吸收塔內(nèi)由下至上的NOx與吸收塔內(nèi)由上至下的酸性水逆流接觸,同時(shí)通過(guò)吸收塔上的塔板排氯管線將氯最容易積聚的6-11層塔板酸不間斷的排入稀硝酸儲(chǔ)槽A,排氯流量在0.2m3/h左右。進(jìn)而在吸收塔底部產(chǎn)生氯含量(約15ppm)很低的稀硝酸,經(jīng)過(guò)漂白后送入濃硝工段,濃硝工段使用含氯很低的稀硝酸后產(chǎn)生含氯符合要求的酸性水,繼續(xù)進(jìn)入稀硝酸儲(chǔ)槽D。由于酸性水不能全部利用,稀硝酸D槽液位處于上漲狀態(tài),濃硝工段會(huì)定期將多余酸性水排入中和池。
五、改造后問(wèn)題及處理措施
1.酸性水與脫鹽水相比吸收效果肯定要差一些。
2.單獨(dú)排出的氯離子含量較高的塔板酸如何處理。首先第一個(gè)問(wèn)題,吸收效果的問(wèn)題。我們通過(guò)提高吸收壓力,降低吸收溫度,盡量提高塔的吸收效果。在使用酸性水作為吸收劑時(shí),在負(fù)荷允許的情況下,我們會(huì)盡量增大負(fù)荷,從而提高吸收塔的壓力,同時(shí)增大吸收塔冷卻盤(pán)管的循環(huán)水量,降低吸收溫度。我們對(duì)比了改造前后尾氣還原的氣氨用量,氣氨調(diào)節(jié)閥開(kāi)度沒(méi)有增加,尾氣還原煮氨器液位下降速度也沒(méi)有增加,高空排放的尾氣也符合要求,說(shuō)明改造后吸收效果滿足要求。第二個(gè)問(wèn)題,塔板酸的問(wèn)題。酸性水中的氯離子在稀、濃硝工藝之間是一個(gè)循環(huán)過(guò)程,酸性水中氯離子根源是脫鹽水中的微量氯離子進(jìn)入吸收塔造成的。用酸性水代替脫鹽水后,沒(méi)有了外部氯離子的來(lái)源,并且我們會(huì)不定期的排出一些酸性水,理論上氯離子總體量會(huì)降低。但是由于我們的低反換熱器漏,循環(huán)水進(jìn)入吸收塔,最終進(jìn)入了酸性水,導(dǎo)致酸性水中氯離子增加。所以我們只能把氯離子含量較高的塔板酸單獨(dú)排入稀硝酸A槽,然后混入60%的稀硝酸后外賣(mài),即使賣(mài)不出去,也可以供濃硝工段使用,只是在使用A槽中的稀硝酸時(shí),因?yàn)樗穆入x子含量高,產(chǎn)生的酸性水不能夠收集到酸性水槽,而是直接排入中和池進(jìn)行中和。
六、節(jié)能分析
新增成本:一次性投入主要是兩臺(tái)酸性水泵、120米酸性水管線及脫鹽水泵碳鋼件的更換,新增耗能酸性水泵5.5KW/h。根據(jù)流量累計(jì),長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定生產(chǎn)情況下,濃硝滿負(fù)荷(稀硝酸用量15m3/h )下,98%的硝酸產(chǎn)量為12t/h,同時(shí)產(chǎn)生了硝酸含量約為15%的塔尾水以及硝酸含量約為2%的酸性水,轉(zhuǎn)化關(guān)系如下:
60%HNO3(原料)---------98% HNO3(成品酸)+15% HNO3(塔尾水)+2%(酸性水)
15m3/h(20.5t/h) 12t/h xt/h yt/h
通過(guò)轉(zhuǎn)換前后硝酸、水的質(zhì)量守恒,計(jì)算出塔尾水生成量為1t/h,酸性水生成量為7.5t/h。濃硝產(chǎn)生的1t/h的塔尾水全部打入硝酸吸收塔第18層,并保持塔尾水槽的液位穩(wěn)定。改造后酸性水以5.2t/h的流量加入硝酸吸收塔作為吸收劑,剩余的2.3t/h酸性水最終進(jìn)入中和池中和后外排。節(jié)約能耗如下:
(1)酸性水與液堿中和反應(yīng),對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:
1 HNO3(2%HNO3)---------1 NaOH (30% NaOH)
63 40
5.2t/h*2% xt/h*30%
計(jì)算得出30%液堿節(jié)約量為0.22t/h,即5.2t/d。
(2)技改后5.2t/h酸性水中的硝酸最終轉(zhuǎn)換為60%的稀硝成品酸,對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:
2%HNO3(酸性水)---------60% HNO3(稀硝酸)
5.2t/h yt/h
通過(guò)酸性水中硝酸質(zhì)量守恒,得出60%硝酸回收量為0.17t/h,即4.1t/d。
(3)硝酸吸收塔塔頂加水全部用酸性水替代,脫鹽水節(jié)水量5t/h,即120t/d。
(4)新增耗能泵P10215,功率為5.5KW,新增耗能132KW.h/d。
總計(jì)投用酸性水作為吸收塔吸收劑時(shí),每天節(jié)約30%液堿5.2t,節(jié)約脫鹽水120t,回收60%稀硝酸4.1t,新增電能132度。按脫鹽水每噸6元,30%液堿每噸600元,58%稀硝酸每噸550元計(jì)算,一天經(jīng)濟(jì)效益就能夠達(dá)到6000元。
七、使用酸性水作為吸收劑時(shí)注意事項(xiàng)
1.必須控制酸性水濃度在2%左右,若濃度過(guò)高,必然會(huì)降低吸收塔吸收效果,導(dǎo)致過(guò)量的NOx排入尾氣還原系統(tǒng),即浪費(fèi)了NOx,又增大了尾氣還原成本。
2.P10103泵備泵出入口閥門(mén)必須關(guān)閉,并保證不能內(nèi)漏。內(nèi)漏會(huì)使泵出口的酸性水進(jìn)入備用泵入口的脫鹽水管線內(nèi),污染脫鹽水。
八、結(jié)語(yǔ)
該技改項(xiàng)目自2015年4月11日投用以來(lái),使用酸性水作為吸收劑時(shí)稀硝工藝吸收系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,同時(shí)外排大氣的尾氣中各成分正常。吸收塔6-11層塔板酸氯含量在150ppm左右,符合吸收塔氯含量要求,各項(xiàng)工藝指標(biāo)均在正常范圍內(nèi)。
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