端木彥峰,米 沛
火電機組的凝汽器,是利用循環(huán)冷卻水將汽輪機的排汽冷凝成水。通過凝結(jié)水泵,將凝結(jié)水輸送回鍋爐以重復使用。同時,凝汽器在汽輪機排汽處建立了一定的真空度,從而提高了汽輪機的輸出功率。若凝汽器的真空度被降低,將影響機組的熱經(jīng)濟性。
某型機組于1996年投入運行,凝汽器的換熱管為銅質(zhì)換熱管。至2016年,該機組已服役20年,已接近該凝汽器的使用壽命。近年來,凝汽器的銅質(zhì)換熱管泄漏嚴重,多次發(fā)生泄漏后,被封堵的換熱管較多,凝汽器的換熱面積顯著減少,換熱效率已無法滿足機組運行的要求,亟需對凝汽器進行升級改造。
2016年,對該機組的凝汽器進行了升級改造,在保留原凝汽器喉部的基礎上,拆除了原凝汽器的管束,并重新對管束排管和水室進行了結(jié)構優(yōu)化。安裝了新管束后,將原銅質(zhì)換熱管換成奧氏體材質(zhì)的不銹鋼換熱管。改造后,機組啟動不久,監(jiān)測到凝汽器的真空度陡然下降。經(jīng)現(xiàn)場查勘,發(fā)現(xiàn)在凝汽器喉部,剛剛更換的波形膨脹節(jié)多處發(fā)生扭曲和拉伸變形。波形膨脹節(jié)的變形狀況,如圖1所示。不銹鋼波形膨脹節(jié)的外徑為126 mm,極限拉伸和壓縮尺寸為126±25 mm。實測后,發(fā)現(xiàn)波形膨脹節(jié)有多處變形,變形后的外徑尺寸為160~180 mm,最大處已達245 mm。在不銹鋼波形膨脹節(jié)的局部區(qū)域,部分波節(jié)已撕裂開口??諝鈴拈_口處進入,凝汽器的真空度被破壞,機組被迫停機。
圖1 波形膨脹節(jié)的扭曲變形
停機,對于機組運行是一次事故。初步查勘后,認為膨脹節(jié)撕裂,是因凝汽器的結(jié)構改造所造成,所以,應對凝汽器的優(yōu)化方案重新進行論證。懷疑造成事故的原因,可能有多種因素。在改造凝汽器時,需將原凝汽器管束拆除,但沒有對殼體進行加固處理,致使凝汽器殼體發(fā)生變形,導致了凝汽器喉部膨脹節(jié)的撕裂。原凝汽器采用的是單波膨脹節(jié),無法吸收水平方向上的膨脹位移,而啟運后,因溫升使凝汽器與低壓缸發(fā)生了水平方向上的相對位移,導致了膨脹節(jié)的撕裂。
經(jīng)過多方論證,驗證了該凝汽器安裝的死點位置與低壓缸的死點位置是重合的,所以,凝汽器喉部的波形膨脹節(jié)不需要吸收水平膨脹的位移。同時,復核了凝汽器改造的施工方案,包括了加固方案及監(jiān)理方的審核報告,也沒有發(fā)現(xiàn)問題。此時,設計方建議待機組完全冷卻后,再進入凝汽器喉部內(nèi)部查勘,最終確定產(chǎn)生問題的原因。這樣,有利于制訂有效的處置方案,并建議按原波形膨脹節(jié)尺寸,訂購新的波形膨脹節(jié),重新進行更換。
機組冷卻后,查勘了凝汽器的內(nèi)部,并采集了多項數(shù)據(jù)。凝汽器喉部的端板和側(cè)板,已呈現(xiàn)出整體內(nèi)凹之勢。最大內(nèi)凹處,位于凝汽器喉部側(cè)板的水平中分點,達248 mm。內(nèi)凹處外形及變形示意圖,如圖2所示。支撐凝汽器喉部的側(cè)板和端板支撐桿,有多處被割斷及虛焊點。支撐桿被割斷及虛焊點的位置,如圖3所示。在喉部斜拉支撐桿和水平支撐桿的相連位置,有10多根水平支撐桿,但在連接焊縫處已被壓斷。被壓斷的支撐桿,如圖4所示。在被壓斷的喉部水平支撐桿表面,有較深的沖蝕銹坑,其斷口無明顯延展變形,呈現(xiàn)脆性斷裂狀。支撐桿的斷口形狀,如圖5所示。
圖2 內(nèi)凹處外形及變形示意圖
圖3 支撐桿被割斷及虛焊點
圖4 被壓斷的支撐桿
圖5 支撐桿的斷口形狀
在凝汽器改造施工前和完工驗收時,均對凝汽器喉部及波形膨脹節(jié)外形進行測量和拍照,改造前后的尺寸未有明顯的變化。因此,凝汽器喉部的塌陷,應在機組啟機之后產(chǎn)生的。在凝汽器的優(yōu)化方案中,并未對喉部進行改造。結(jié)合設備現(xiàn)狀及查勘時拍攝的照片,再次對事故的原因進行了分析。
(1)喉部內(nèi)部支撐桿的虛焊和割斷的支撐桿,都不是新發(fā)生的。此前,從未在喉部進行施工??赡苁钱斈臧惭b凝汽器時,遺留下的問題。從被割斷支撐桿的位置分析,可能是喉部內(nèi)部零部件(如減溫減壓器)與支撐桿相互發(fā)生了干涉而被割斷。也有些支撐桿沒有與其他零件干涉,但也被割斷?,F(xiàn)在猜想,可能當初在調(diào)整喉部內(nèi)零件方向時,因空間不夠,臨時割斷了這些支撐桿,卻沒有及時恢復支撐桿的連接。按照凝汽器的安裝要求,所有被割斷的支撐桿,最后都務必恢復強度連接。若部分支撐桿和內(nèi)部零部件因干涉而無法直接連接,也應將支撐桿移位至就近位置恢復連接,以確保喉部的整體剛性??梢?,當時凝汽器的原設計方案留有較多的安全余量,凝汽器喉部的實際剛性仍高于其屈服的臨界點,因此,凝汽器在此條件下還能安全運行20年。
(2)經(jīng)過多年運行,喉部的原水平支撐桿長期被蒸汽正向沖刷,在桿表面形成了大量銹坑,最深處約2 mm(原支撐桿規(guī)格為108×7),桿的強度嚴重下降,影響了凝汽器喉部的整體剛性,可能已到了屈服變形的臨界點。
(3)凝汽器改造后,剛啟機時,在真空度下降之前的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,在機組功率相等的情況下,凝汽器改造后的真空度,由改造前的-97.72 kPa提高到了-98.76 kPa。說明改造后喉部承受的大氣壓力比改造前略大??赡芮∏∈沁@個壓力,高于了喉部屈服變形的臨界點,于是在大氣壓力的作用下,使喉部壓縮變形。
綜合分析后認為,改造方案無問題,是當初原凝汽器安裝時的質(zhì)量不佳,導致此次凝汽器喉部的塌陷和變形。
經(jīng)過討論并制訂了返修方案,更換了所有原凝汽器喉部的水平支撐桿。更換支撐桿前后的狀態(tài),如圖6所示。對各虛焊處進行了補焊,并重新連接了割斷處。新增加兩排水平支撐桿,頂撐了原喉部塌陷處,讓側(cè)板重新歸位,最后安裝了新的喉部膨脹節(jié)。新增支撐桿及新膨脹節(jié)的安裝,如圖7所示。返修后,重新啟機,凝汽器的真空度恢復良好,機組的運行穩(wěn)定且高效。
圖6 支撐桿更換前后的對比
圖7 新增支撐桿和新膨脹節(jié)
當老機組設備接近或超過設計壽命時,應及時對老設備進行結(jié)構優(yōu)化改造。通過事故分析,查勘了喉部支撐桿的現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)支撐桿已嚴重銹蝕。建議及時更換損壞的支撐桿,并適當增加喉部支撐桿數(shù)量,避免喉部變形事故的發(fā)生。對老設備結(jié)構的升級改造,需注重現(xiàn)場的查勘工作,才能確保機組的安全運行。
參考文獻:
[1]王龍江.火電廠1 000 MW機組凝汽器變形原因分析與處理[J].信息技術,2010(5):139-140.