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      脫銷工藝對鍋爐效率及鍋爐設(shè)備的影響

      2017-03-31 07:30:53劉洋
      科學(xué)與財富 2016年30期
      關(guān)鍵詞:脫硝

      劉洋

      摘要:脫硝工藝已經(jīng)成為一種新型的、成熟的工藝。隨著脫硝工藝的大量應(yīng)用,對鍋爐產(chǎn)生的影響也越來越得到電廠的重視,本文將針對脫硝工藝對鍋爐效率及對鍋爐設(shè)備產(chǎn)生的影響進行介紹。

      關(guān)鍵詞:脫硝;鍋爐效率;鍋爐設(shè)備

      0前言

      脫硝工藝通過布置在鍋爐爐墻上的噴射系統(tǒng),將還原劑噴入爐膛或煙氣溫度適合的煙道內(nèi),在高溫下還原劑與煙氣中的NOx在沒有催化劑參與的情況下發(fā)生還原反應(yīng),實現(xiàn)脫氮。脫硝反應(yīng)過程中氨逃逸和噴入的水容易會對爐膛受熱面和鍋爐效率產(chǎn)生影響。

      1、氨的逃逸率對鍋爐設(shè)備的影響

      無論SNCR、SCR、還是SNCR/SCR都是采用氨基作為脫硝還原劑,即最終參與脫硝反應(yīng)的都是氨氣。在實際工程應(yīng)用中,由于氨與NOx混合與分布不勻、NH3過量、溫度窗的限制等,使得氨與NOx的不能完全反應(yīng),這樣就會有少量的氨與煙氣一道逃逸出反應(yīng)器。這種情況稱之為氨逃逸。

      氨的逃逸是不希望看到的。主要原因是逃逸的氨本身是一種二次污染,另外一個很重要的原因就逃逸的氨將會引起鍋爐后部設(shè)備包括空預(yù)器、電除塵等造成沾污與腐蝕。脫硝反應(yīng)中氨逃逸主要可導(dǎo)致:

      ——生成硫酸銨沉積和腐蝕空氣預(yù)熱器等下游設(shè)備。

      ——造成FGD廢水及空氣預(yù)熱器清洗水中含NH3

      ——增加飛灰中的NH3化合物

      鍋爐的燃燒過程中,燃煤中的元素硫絕大多數(shù)燃燒生產(chǎn)SO2,但是不可避免有少量的SO3生成,雖然燃燒的過程中SO3的生成量非常有限,但是其所產(chǎn)生的影響不可低估。

      SCR比SNCR脫硝工藝的氨逃逸要求嚴格的原因,就是因為SCR由于采用了脫硝催化劑,使得SO2/SO3轉(zhuǎn)化率增加。當(dāng)煙氣中的SO3與未參與脫硝反應(yīng)的逃逸產(chǎn)生反應(yīng),將會生成銨化合物NH4HSO4以及(NH4)2SO4。NH4HS04在180~240qC溫度之間呈液態(tài),當(dāng)溫度低于180℃時呈固態(tài)。硫酸銨具有腐蝕性和粘性,可導(dǎo)致鍋爐尾部煙道設(shè)備包括空預(yù)器、電除塵等的腐蝕與損壞。

      另,這種冷凝物部分會沉積在飛灰上,部分粘附在空氣預(yù)熱器表面,因此80%以上逃逸氨被傳遞給飛灰進入電除塵器。研究發(fā)現(xiàn),氣態(tài)NH3在電除塵器中會被吸附在飛灰上。經(jīng)過除塵器后有少量的氨會被帶入其下游的FGD。

      因此無論SCR還是SNCR對氨的逃逸都有嚴格的限定,SNCR工藝由于相對的SO3較少,一般限定其氨逃逸控制在10ppm以下,SCR要嚴格控制氨逃逸在3ppm以下。

      2、爐膛噴尿素溶液對鍋爐效率的影響

      尿素水溶液噴入鍋爐爐膛出口的煙氣中,對鍋爐內(nèi)煙氣的輻射特性和熱物理性質(zhì)有影響,并增加煙氣的流量,吸收煙氣的熱量。

      以灞橋項目為例,脫硝前煙氣含水量為64t/h,煙氣中水份體積濃度為8%;尿素水溶液蒸發(fā)后在煙氣中的濃度大約為1%,由于濃度很低,不會明顯影響煙氣的輻射傳熱,亦不會明顯改變煙氣的熱物理性質(zhì)和增加煙氣的流量,從而不會明顯影響對流傳熱。

      尿素水溶液的蒸發(fā)會吸收一些煙氣熱量,相當(dāng)于煤的水分增加,使水蒸發(fā)吸收的汽化潛熱總量增加。由于鍋爐排煙溫度高于水的蒸發(fā)溫度,所以這部分熱量無法被鍋爐受熱面回收,從而增加鍋爐排煙熱損失,使鍋爐熱效率降低。這部分熱損失的計算如下:

      △Q=Mr·r+M1·Q1-M1·Q2

      式中:Mr和r分別為尿素水溶液的質(zhì)量流量和汽化潛熱,M1為尿素用量(525kg/h),Q1為尿素分解吸收熱(100kj/mol),Q2為脫硝反應(yīng)釋放熱(406kJ/m01)。由此造成的鍋爐熱效率降低值如下:

      △11=AQ/(Mc·Qar)×100%

      式中,Mc為額定負荷時鍋爐的燃煤量(132.1t/h),Qar為煤的收到基低位發(fā)熱量(21200kj/kg)。每小時噴入爐膛的水量為12.3t/h,鍋爐排煙溫度為126℃,水汽化吸收熱量為34670000kj/h:脫硝反應(yīng)放熱6230000kj/h。

      對于即將采用SNCR.脫硝工藝的燃煤發(fā)電機組,計算的鍋爐熱效率的降低值為1.02%。

      3、SCR脫硝裝置對鍋爐及輔助系統(tǒng)的影響

      3.1.對鍋爐性能和安全的影響

      安裝SCR脫硝裝置會使鍋爐的散熱表面積增加和煙氣阻力增大。鍋爐散熱表面積的增加使鍋爐的散熱量增加,影響鍋爐的熱效率,再加之氨氣的噴入,使進入空氣預(yù)熱器的煙氣溫度降低,一般煙氣溫度降低的幅度很小,對空氣預(yù)熱器的換熱和鍋爐排煙溫度影響很小。

      SCR和煙道的阻力大約增加800~1000Pa左右,這將增加引風(fēng)機的電耗。煙道阻力增加后,對煙道設(shè)計的影響相將分成三部分:在省煤器出口至SCk入口范圍,煙道壓力與原設(shè)計相同,與爐膛承受壓力基本一致,對煙道強度計算沒有影響;在SCR出口至空氣預(yù)熱器入口范圍,煙道壓力與省煤器出口相比,將增加SCR阻力損失和部分煙道阻力損失,煙道設(shè)計壓力將提高,對煙道強度計算有影響,加強筋須加強;在空預(yù)器出口煙道,煙道設(shè)計壓力除考慮SCR和部分煙道阻力的影響外,還要考慮預(yù)熱器本身阻力增加的影響,煙道外形尺寸不變,煙道強度須重新計算并增加加強筋。

      安裝SCR后,空氣預(yù)熱器段煙氣負壓增加較多,空氣預(yù)熱器風(fēng)側(cè)和煙氣側(cè)壓差值增加,壓差的增加通常會使空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率增加0.8~1.5%左右。

      另外,如果把空氣預(yù)熱器的冷段材料改變?yōu)榉栏牧?,傳熱效果變差,要求增加受熱面,將在一定程度上影響鍋爐排煙溫度和效率。SCR脫硝裝置中催化劑和空氣預(yù)熱器可能的積灰和堵塞也將會影響鍋爐的安全運行。當(dāng)然,這種影響完全可以通過加強對SCR系統(tǒng)的運行檢測、吹灰與維護而消除。

      3.2.對空氣預(yù)熱器的影響

      3.2.1對空氣預(yù)熱器產(chǎn)生影響的原因

      1)SO2向SO3的轉(zhuǎn)換率增加。

      SO2在催化劑和一定溫度下能被空氣中的O2所氧化,即在催化劑活性成分V2O5的作用下,SO2向SO3的轉(zhuǎn)換率會相將增加,SO3與煙氣中的水份生成硫酸。

      2)逃逸(逸出)氨與硫酸反應(yīng)生成硫酸氫銨或硫酸銨,硫酸氫氨在150~230℃的粘稠狀態(tài)下易造成堵灰。

      3)SCR及其煙道的阻力引起空氣預(yù)熱器內(nèi)負壓值增加。

      3.2.2空氣預(yù)熱器運行維護

      1)嚴格控制SCR出口NH3逃逸率,盡量控制在3ppm以下,這是保證空氣預(yù)熱器不堵灰的重要前提。

      2)在煙氣阻力上升30%左右時,需對空預(yù)器進行在線清洗,打開冷端吹灰器高壓水系統(tǒng),同時投運蒸汽吹灰(保證及時吹干換熱元件表面)。

      3)在用高壓水不能有效緩解空預(yù)器堵灰時,可以在停爐階段用大流量水沖洗設(shè)備徹底清洗轉(zhuǎn)子。

      4)不主張用過高壓頭蒸汽對預(yù)熱器吹灰,長期吹灰壓頭超高,可能會損壞空預(yù)器冷端傳熱元件,煙氣通道因元件變形后會更易堵塞,而且很難清理。

      5)空氣預(yù)熱器其它運行要求與傳統(tǒng)空預(yù)器相同。

      綜上所述,采用SCR煙氣脫硝系統(tǒng)后,空氣預(yù)熱器通過合理的改造,不會危及鍋爐安全運行;但控制NH3的逃逸量,是保證空預(yù)器性能和穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。

      4、結(jié)束語

      采用脫硝裝置,有可能影響還原劑噴射區(qū)受熱面的布置,但不會對高溫受熱面造成腐蝕;對鍋爐尾部受熱面(主要是空預(yù)器)的沾污、堵塞和腐蝕可通過限制氨逃逸量加以控制;對鍋爐熱效率的影響原則上是不可控制的。

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