〔新疆兵團第八師133團加工二廠,新疆石河子832065〕
近幾年來,棉花加工企業(yè)由于高粉塵、強噪聲、勞動強度大等原因造成的用工難問題日益嚴重,且隨著技術(shù)工人的流失,因此,企業(yè)的安全生產(chǎn)很難得到保障,設(shè)備故障率高、加工效率低的問題凸顯,部分企業(yè)甚至出現(xiàn)了管理人員進入生產(chǎn)一線才能確保生產(chǎn)運行的現(xiàn)象,嚴重制約了棉花加工企業(yè)的發(fā)展。如何解決用工難、降低設(shè)備故障率、提高加工生產(chǎn)效率,是棉花加工企業(yè)亟待解決的難題。
針對勞動強度大、設(shè)備故障率高、加工效率低的問題,根據(jù)筆者的現(xiàn)場經(jīng)驗,可在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上進行技術(shù)改造,改進控制方法,提高設(shè)備的自動化控制水平,降低勞動強度與用工量,降低設(shè)備故障率,進而提升棉花加工生產(chǎn)效率。本文著重從以下幾個方面介紹提高棉花加工設(shè)備自動化控制方法,以供棉花加工企業(yè)技術(shù)改造。
隨著籽棉自動喂花機的研發(fā)使用,極大地解決了棉花加工企業(yè)人工喂花用工量大、喂花不均勻的問題,對棉花加工自動化水平的提高起到了很大的提升作用。但是,自動喂花機遇到大雜、特雜引發(fā)火情、易堵棉的問題日益顯現(xiàn),由于自動喂花機距離生產(chǎn)車間較遠,生產(chǎn)參數(shù)沒有與車間生產(chǎn)線控制互聯(lián),一旦出現(xiàn)問題,處理難度較大。部分企業(yè)為了解決這一問題,一般安排一名加工人員實時觀察處理自動喂花機的問題,增加了用工成本。
對于籽棉自動喂花機的自動控制改造,可通過實時檢測喂花電機的電流進行故障檢測與預測。當喂花電機正常工作時,喂花電機電流在較小范圍內(nèi)波動,其電流均值基本不變,而一旦出現(xiàn)大雜、特雜以及堵棉現(xiàn)象,喂花電機電流急劇增加,變化幅度較大,此時應(yīng)停止喂花并故障報警,該方法可快速發(fā)現(xiàn)故障并降低故障的危害程度。由于籽棉自動喂花機喂花電機自身帶有變頻器,喂花電機電流參數(shù)的獲取十分方便,只需對電流參數(shù)進行檢測與處理。為此,可在不增加成本投入的情況下解決自動喂花機用工成本的問題。
由于籽棉清理機在生產(chǎn)線安裝相對較高,出現(xiàn)堵棉問題不易發(fā)現(xiàn),因此一旦發(fā)生堵棉現(xiàn)象,其處理難度一般較大,影響棉花加工生產(chǎn)效率。籽棉清理機堵棉現(xiàn)象如圖1、2所示。
圖1 籽棉清理機堵棉正面圖
圖2 籽棉清理機堵棉側(cè)面圖
籽棉清理機自動控制改造通過增加轉(zhuǎn)速傳感器和電流傳感器,對其刺釘輥筒進行轉(zhuǎn)速檢測和電機進行電流檢測。目前大多數(shù)棉花加工企業(yè)尚未進行改造,而部分企業(yè)對于刺釘輥筒電機進行了電流檢測而并沒有進行自動反饋控制,依賴于管理人員觀察處理,效果并不理想。在籽棉清理機實際工作過程中,當設(shè)備正常運行時,轉(zhuǎn)速與電流基本保持不變,而一旦出現(xiàn)堵棉現(xiàn)象,刺釘輥筒轉(zhuǎn)速迅速降低,電機電流急劇增加,直至堵轉(zhuǎn)時電流值保持較大值不變。根據(jù)籽棉清理機刺釘輥筒轉(zhuǎn)速和電機電流在正常生產(chǎn)與堵棉故障時的顯著差別,實時檢測籽棉清理機刺釘輥筒的轉(zhuǎn)速和電機的二點六,以此進行籽棉清理機故障的診斷與預測,出現(xiàn)堵棉時立即控制籽棉自動喂花機停止喂花,停止籽棉清理機并故障報警,降低籽棉清理機堵棉故障處理難度。
同樣,參照籽棉清理機自動控制改造方法,可對難以實時觀察的籽棉卸料器和各類絞龍進行電流與轉(zhuǎn)速檢測并進行故障診斷與預測,出現(xiàn)故障時按照棉花加工工藝及時反饋并進行故障報警。
通過以上棉花加工設(shè)備自動化控制改造措施可知,改造方法簡單易行,新增檢測裝置通用且成本較低,對于棉花加工企業(yè)而言可自行完成改造,但其改造效果十分顯著,通過棉花加工企業(yè)的自動化改造,可有效降低設(shè)備故障率、降低勞動強度、提高加工效率?!?/p>