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    EDV 濕法洗滌技術(shù)在催化裂化裝置上的應(yīng)用

    2017-03-17 02:09:42周雪梅蓋國(guó)雙徐品德
    化工科技 2017年1期
    關(guān)鍵詞:催化裂化濕法濾液

    周雪梅,蓋國(guó)雙,徐品德,石 岱

    (中國(guó)石油吉林石化公司 煉油廠,吉林 吉林132022)

    吉林石化公司煉油廠Ⅲ催化裝置由洛陽(yáng)石化工程公司承擔(dān)主體設(shè)計(jì),2010年建成投產(chǎn)。裝置規(guī)模為140萬(wàn)t/a,開(kāi)工時(shí)數(shù)為8 400 h/a。

    裝置設(shè)計(jì)原料是以大慶原油混合部分俄羅斯油的直餾蠟油并摻煉50%大慶減壓渣油作為裝置進(jìn)料。產(chǎn)品為汽油、柴油、液態(tài)烴、油漿,副產(chǎn)品為干氣。

    裝置包括反應(yīng)-再生、分餾部分、吸收穩(wěn)定部分、氣壓機(jī)部分、主風(fēng)機(jī)組部分、產(chǎn)汽系統(tǒng)和余熱鍋爐等部分組成。該裝置反應(yīng)技術(shù)采用石油化工科學(xué)研究院(RIPP)開(kāi)發(fā)的多產(chǎn)異構(gòu)烷烴的工藝技術(shù)(MIP-CGP),生產(chǎn)高辛烷值清潔汽油組分,同時(shí)多產(chǎn)丙烯;再生部分采用LPEC的專利技術(shù)快速床+湍流床煙氣串聯(lián)完全再生技術(shù)。余熱鍋爐本體部分由中船重工七一一所設(shè)計(jì),該部分主要由余熱鍋爐及配套輔機(jī)組成,通過(guò)余鍋過(guò)熱段、省煤段回收再生煙氣的顯熱以及裝置的其它余熱產(chǎn)生中壓飽和蒸汽,并預(yù)熱產(chǎn)汽系統(tǒng)汽包給水。

    1 催化裝置存在的問(wèn)題

    吉林石化Ⅲ催化裝置加工混合原油的減渣、蠟油和大慶原油的常渣,原料中w(硫)=0.55%,煙氣中各種污染物的排放量數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

    表1 改造前煙氣中污染物數(shù)據(jù)

    從表1可以看出,目前吉林石化Ⅲ催化裝置排放煙氣中顆粒物和ρ(SO2)均不能滿足將要實(shí)施的《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,為保證裝置排放符合環(huán)保要求,催化煙氣有必要進(jìn)行脫硫脫顆粒物處理。

    2 改造內(nèi)容

    為了解決吉林石化Ⅲ催化裝置存在的煙氣中ρ(顆粒物)和ρ(SO2)不達(dá)標(biāo)問(wèn)題,采用了美國(guó)貝爾格(BELCO)公司開(kāi)發(fā)的EDV濕法洗滌技術(shù),包括煙氣吸收洗滌單元(EDV)和洗滌液處理單元(PTU),并于2014年10月建成投產(chǎn)[1-10]。

    2.1 余熱鍋爐部分

    裝置余熱鍋爐原設(shè)計(jì)余熱爐壓力為5 k Pa,增上煙氣脫硫后,余熱鍋爐煙氣出口背壓增加到5.5 k Pa,加上余熱鍋爐自身煙氣阻力2.5 k Pa,余熱鍋爐爐膛煙氣運(yùn)行壓力將達(dá)到8.0 kPa,超過(guò)原設(shè)計(jì)值,因此需要加固??紤]到一定的裕量,余熱鍋爐加固后壓力按照10 k Pa設(shè)計(jì)[11]。

    2.2 煙氣洗滌部分

    新建洗滌塔、洗滌液處理單元及輔助系統(tǒng)。流程示意見(jiàn)圖1。

    圖1 改造后煙氣流程圖

    (1)煙氣吸收洗滌單元

    煙氣自余熱鍋爐出來(lái)后經(jīng)水封罐進(jìn)入煙氣洗滌塔,煙氣正常量為200 000 m3/h,溫度約為220℃,壓力為4 k Pa。煙氣洗滌塔分為激冷區(qū)、吸收區(qū)、氣液分離器區(qū)以及煙囪等部分。

    煙氣在洗滌塔激冷區(qū)降溫并飽和,脫除煙氣中大顆粒粉塵[12]。煙氣經(jīng)激冷區(qū)后上升到吸收區(qū),吸收區(qū)設(shè)有多層噴嘴,循環(huán)洗滌液通過(guò)循環(huán)泵送入噴嘴進(jìn)行噴淋,噴淋液和煙氣在吸收區(qū)逆向接觸,充分混合,煙氣中的二氧化硫在此被吸收[13]。煙氣中微細(xì)顆粒和微細(xì)水珠在噴嘴上方的濾清模塊中清除。凈化后的煙氣上升進(jìn)入氣液分離區(qū),此處設(shè)置了水珠分離器,將水珠從煙氣中清除,避免煙囪形成“飄雨”。最后,凈化后的煙氣通過(guò)洗滌塔上部的煙囪排入大氣。

    為了保證該部平穩(wěn)運(yùn)行,設(shè)置了洗滌塔液位調(diào)節(jié)、洗滌塔漿液p H值調(diào)節(jié),濾清模塊漿液p H值調(diào)節(jié)、洗滌塔排出漿液流量調(diào)節(jié)。

    (2)洗滌液處理單元(PTU)

    系統(tǒng)中主要包括澄清器、氧化罐和排液過(guò)濾器三個(gè)處理單元。

    洗滌塔排出漿液進(jìn)入澄清器,同時(shí)將絮凝劑加入到澄清器,澄清液體在澄清器上部溢出,流入氧化罐,澄清液與氧化風(fēng)機(jī)提供的空氣通過(guò)攪拌器在混合區(qū)中進(jìn)行混合,完成氧化反應(yīng),以降低出裝置污水中的COD[14]。為了保證最優(yōu)化的氧化條件,將堿液注入到氧化罐中以控制每個(gè)罐的p H值。經(jīng)氧化罐處理后的污水進(jìn)入到污水罐過(guò)濾,過(guò)濾后的污水送出裝置。澄清器底部的固體沉淀物,定期排至過(guò)濾箱,沉淀后的濾液流入濾液池,與氧化罐來(lái)的濾液和濾渣在濾液池中進(jìn)一步沉淀,濾液經(jīng)濾液池泵返回至澄清器中,固體廢渣外運(yùn)、堆埋[15]。

    3 改造后運(yùn)行情況

    改造后裝置運(yùn)行近兩年,運(yùn)行期間生產(chǎn)平穩(wěn)。為了考核改造后的脫硫脫顆粒物能力、新增能耗等方面能否達(dá)到設(shè)計(jì)水平,在裝置運(yùn)行平穩(wěn)后,于2014年11月進(jìn)行了標(biāo)定。

    3.1 裝置規(guī)模

    裝置標(biāo)定期間,受生產(chǎn)計(jì)劃安排限制,日加工負(fù)荷平均為4 000 t,負(fù)荷率為95%,滿足標(biāo)定要求。

    3.2 改造效果

    吉林石化140萬(wàn)t/a催化裝置標(biāo)定期間原料性質(zhì)穩(wěn)定,摻渣率控制在(32±1)%,運(yùn)行平穩(wěn),標(biāo)定數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

    表2 改造后主要指標(biāo)數(shù)據(jù)

    從表2可知,改造后,裝置煙氣排放指標(biāo)滿足環(huán)保要求,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

    3.3 社會(huì)效益分析

    該項(xiàng)目實(shí)施后,實(shí)現(xiàn)SO2減排700 t/a,煙塵減排50 t/a,煙氣排放指標(biāo)優(yōu)于《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求,改善了周邊環(huán)境空氣質(zhì)量,提高了城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量水平,具有顯著社會(huì)效益。

    4 結(jié) 論

    (1)吉林石化公司煉油廠Ⅲ催化裂化裝置采用EDV濕法洗滌技術(shù),實(shí)現(xiàn)了催化煙氣減排的目標(biāo),達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),符合環(huán)保要求。出口煙氣中ρ(SO2)≈6 mg/m3,ρ(顆粒物)≈24 mg/m3,優(yōu)于設(shè)計(jì)預(yù)期;

    (2)采用EDV濕法洗滌技術(shù)對(duì)原裝置改造時(shí),需要考慮系統(tǒng)壓降,對(duì)余熱鍋爐進(jìn)行加固改造;

    (3)EDV濕法洗滌技術(shù)對(duì)主裝置運(yùn)行影響較小,可滿足裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行要求。

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