念吉紅
(云南云天化股份有限公司云峰分公司, 云南宣威 655413)
高塔生產(chǎn)硝硫基水溶性復合肥
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(云南云天化股份有限公司云峰分公司, 云南宣威 655413)
硝酸銨 硝硫基氮磷鉀復合肥 裝置 技術(shù)改造 清潔生產(chǎn)
云南云天化股份有限公司云峰分公司(以下簡稱云峰分公司)110 kt/a硝銨磷裝置是在原110 kt/a農(nóng)用硝酸銨裝置基礎(chǔ)上改造而成,在原硝酸銨中加入磷元素生產(chǎn)N-P2O5(30-10-0)二元復合肥。原農(nóng)用硝酸銨工藝流程為二次熔融法,后在原工藝流程上新增熔融控制工序,在塔下和塔上分2次加入磷酸一銨后加熱熔融,制得合格的硝銨磷料漿后通過高塔造粒,后又由2次熔融法改為1次全熔融法生產(chǎn)工藝,即磷酸一銨全部在塔下一次加入,熔融后由料漿泵送到塔上造粒。在造粒之前加入固體硫酸鉀可生產(chǎn)不同配比的高塔硝硫基NPK產(chǎn)品,也可生產(chǎn)高塔系列產(chǎn)品,但若要生產(chǎn)高濃度三元復合肥,現(xiàn)有的載人電梯不能滿足工藝要求,必須對現(xiàn)有裝置進行技術(shù)改造[1]。
原110 kt/a農(nóng)用硝酸銨裝置于1999年8月建成投產(chǎn)[2],采用改良常壓中和流程,生產(chǎn)能力為360 t/d(年生產(chǎn)時間按330 d計)。2007年云峰分公司在其基礎(chǔ)上進行技術(shù)改造,生產(chǎn)硝銨磷復合肥,設(shè)計生產(chǎn)能力為110 kt/a硝銨磷,生產(chǎn)能力為360 t/a(年生產(chǎn)時間按330 d計)。
硝銨磷復合肥生產(chǎn)工藝流程為:中和器出來的微酸性硝酸銨溶液進入硝酸銨溶液槽再次加氨中和,制得微堿性硝酸銨溶液,由溶液泵送入硝酸銨蒸發(fā)器。與蒸發(fā)器殼程的1.3 MPa中壓蒸汽進行熱交換,硝酸銨溶液在-0.08~-0.06 MPa真空狀態(tài)下在列管內(nèi)受熱沸騰,水分被汽化,溶液被濃縮成硝酸銨熔融液。出蒸發(fā)器的不凝性氣體和硝酸銨熔融液經(jīng)分離器分離后,熔融液進入熔融液槽,加入適量氨氣,保證熔融液pH值大于4,然后去造粒機;通過旋轉(zhuǎn)噴頭噴灑,在塔內(nèi)下落過程中與上升的空氣換熱,逐漸冷卻結(jié)晶,落在塔下1#皮帶輸送機上,經(jīng)2#斗式皮帶輸送機、3#帶式皮帶輸送機送至流化床冷卻器,與流化床鼓風機送來的空氣換熱,硝酸銨物料溫度被冷卻到32 ℃以下,經(jīng)4#帶式皮帶輸送機送至包裝貯斗,經(jīng)折邊縫包后經(jīng)5#帶式輸送機送至成堆碼庫房。流化床冷卻器出來的空氣由引風機抽出送至沉降室。
出分離器的蒸汽進入冷凝器內(nèi),冷凝液進入冷凝液槽,不凝性氣體被一級蒸汽噴射泵不斷抽出送入中間冷凝器,冷凝液進入冷凝液槽,不凝氣體被二級蒸汽噴射泵抽出,進入中冷分離器,經(jīng)分離后不凝性氣體放空,冷凝液排入冷凝液槽。造粒塔內(nèi)上升的空氣進入塔頂洗滌塔,經(jīng)洗滌液洗滌后達標排放。
2.1 設(shè)備改造
① 新增1臺帶式斗提機,用于把固體硫酸鉀、磷酸一銨(MAP)送到造粒塔八樓;② 稱重皮帶2條,用于計量固體硫酸鉀、磷酸一銨;③ 平面回轉(zhuǎn)篩,用于篩分成品;④ 振動篩,用于篩分固體硫酸鉀和磷酸一銨;⑤ 鏈式破碎機,用于破碎顆粒不合格的產(chǎn)品和大于1 mm的硫酸鉀和磷酸一銨;⑥ 包裹機,用于包裹產(chǎn)品,防止結(jié)塊;⑦ 將原混合罐的底部改成錐形,出料管改在錐形底部,防止固體硫酸鉀沉積于混合罐底部;⑧ 改造混合罐漿葉,增加攪拌強度,增加混合罐內(nèi)部的蒸汽加盤管。
2.2 技術(shù)改造目的
為了滿足市場對不同配方高塔硝硫基三元復合肥產(chǎn)品的需求,通過對現(xiàn)有硝銨磷裝置技術(shù)改造,使裝置生產(chǎn)不同配方的高塔三元復合肥。
2.3 工藝路線的選擇
來自硝酸銨蒸發(fā)濃縮工序的w(NH4NO3)99%硝酸銨熔融液與粉狀磷酸一銨按照一定比例加入硝銨磷熔融控制槽,利用1.3 MPa蒸汽加熱到155~160 ℃,制備低溫共熔體硝銨磷料漿,用硝銨磷料漿泵送到造粒塔六樓混合罐,在混合罐中與來自斗提機的粉狀硫酸鉀,經(jīng)快速攪拌和混合均勻后進入旋轉(zhuǎn)噴淋造粒機造粒,經(jīng)過篩分、冷卻、包裹和包裝得到成品,粒徑小于2 mm和大于4 mm的顆粒從料管和皮帶回到破碎機,破碎后進入振動篩。原料固體硫酸鉀和粉狀MAP經(jīng)皮帶秤計量后進入振動篩,粒徑小于1 mm的顆粒進入斗提機,粒徑大于1 mm的顆粒用皮帶送到破碎機,與粒徑不合格的產(chǎn)品在破碎機中混合,經(jīng)破碎后一起進入振動篩。
2.4 技改的質(zhì)量要求
1) 設(shè)備安裝前必須檢驗合格;安裝后必須找平,其水平度小于或等于1 mm/m; 設(shè)備制造廠家和安裝單位須參與試車,試車合格才能交付使用。
2) 明確現(xiàn)場施工負責人和安全負責人。保證設(shè)備停車、排放、清洗、置換、分析合格。
3) 詳細檢查施工所用的工具、防護器材,確保安全可靠。
4) 管道施工時,一定要將管口包好,防止異物掉入管中。起重工具由專人操作、專人指揮,嚴格遵守有關(guān)安全規(guī)定。動火時必須遵守有關(guān)動火安全規(guī)定;電動工具及電線絕緣良好并有可靠的接地;外來人員參加施工時必須指定專人負責施工過程中的安全工作;施工前在施工現(xiàn)場拉警界線,防止高空落物。
5) 施工產(chǎn)生的工業(yè)垃圾必須分類處理,不得隨意堆放。項目完畢后,應(yīng)做到工完料盡,現(xiàn)場清。
以生產(chǎn)質(zhì)量分數(shù)為45.0% NPK氮磷鉀復合肥產(chǎn)品N-P2O5-K2O(15-15-15)為例[3],磷酸一銨分2次加入塔上和塔下,塔上、塔下加入比例由試生產(chǎn)確定,塔下加入部分由原熔融控制工序完成,暫不做改造,主要提供造粒料漿液相量,資料顯示高塔造粒生產(chǎn)硝硫基三元復合肥的造粒料漿液相量在41%~43%為宜,造粒料漿溫度控制在145~148 ℃;塔上加入的磷酸一銨經(jīng)計量后進入振動篩,粒徑小于1 mm的顆粒經(jīng)皮帶進入斗提機,粒徑大于1 mm的顆粒進入固體磨機,磨細后回到振動篩。
硫酸鉀經(jīng)計量后進入振動篩,粒徑小于1 mm的顆粒直接進入斗提機,粒徑大于1 mm的顆粒先進入破碎機破碎后回到振動篩。
平面回轉(zhuǎn)篩安裝位置在現(xiàn)有3#皮帶位置,粒徑不合格的顆粒從1#棧橋通過料管回到安裝在造粒塔旁的破碎機,因料管較長,為防止物料堵管,在料管上安裝2個振動器,定時開啟振動器;小流化床搬到中和廠房三樓;小流化床原先的位置用來安裝包裹機。造粒塔旁搭建一個廠房用于固體硫酸鉀和固體磷酸一銨加料、計量。造粒塔旁臨時存放雜物的廠房用于安裝破碎機,將破碎工序和加料工序隔離,可以有效改善工作環(huán)境。
熔體造粒工藝在云峰分公司的應(yīng)用,由于不需要傳統(tǒng)復合肥生產(chǎn)裝置中投資及能耗較大的干燥系統(tǒng),就可以生產(chǎn)三元(NPK)高濃度復合肥的生產(chǎn)。與常用的復合肥料制造工藝相比,熔體造粒工藝具有以下優(yōu)點:① 直接利用熔體的噴淋造粒過程,簡化了生產(chǎn)流程;② 生產(chǎn)中合格產(chǎn)品顆粒百分含量很高,因此生產(chǎn)過程返料量少(幾乎沒有);③ 產(chǎn)品顆粒表面光滑、圓潤、水分低(水的質(zhì)量分數(shù)小于1%)不易結(jié)塊和顆??箟簭姸却?大于30 N),具有較高的市場競爭力; ④ 熔體造粒工藝充分利用原熔融的熱能,物料水分含量很低,無需干燥過程,大大節(jié)省了能耗;⑤ 操作環(huán)境好,無“三廢”排放,屬清潔生產(chǎn)工藝。
[1] 行景昆,馮嘉偉.高塔復合肥生產(chǎn)工藝控制要點[J]. 磷肥與復肥,2013,28(4):51-53.
[2] 丁友清,張吉剛.硝酸銨聯(lián)產(chǎn)高塔造粒硝硫基復合肥裝置運行總結(jié)[J].化肥工業(yè),2013,40(3):25-26.
[3] 張大偉,李會俠,耿清云. 高塔硝硫基復合肥對玉米土壤養(yǎng)分和產(chǎn)量的影響[J]. 農(nóng)業(yè)科技與信息,2015(15):77-78.
2017-07-11。
念吉紅,男,云南云天化股份有限公司云峰分公司生產(chǎn)管理部工程師,主要從事生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作。電話:13378748029;E-mail:1197047969@qq.com。
TQ444.5
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1002-1507(2017)10-0024-02