劉豐(大冶有色設計研究院有限公司,湖北黃石435004)
離子液煙氣脫硫技術在銅冶煉中的實踐
劉豐(大冶有色設計研究院有限公司,湖北黃石435004)
銅在工業(yè)生產(chǎn)及人們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉薄c~冶煉專業(yè)性強,技術要求較高。將離子液煙氣脫硫技術應用到銅冶煉過程中,極具適用性。本文主要介紹該技術原理以及其具體應用,重點論述實踐操作過程中存在的問題,提出針對性解決方法,促進銅冶煉工藝水平的提升。
離子液;煙氣脫硫;銅冶煉
銅冶煉中,傳統(tǒng)脫硫方式已經(jīng)不具備適用性,使脫硫介質(zhì)消耗嚴重,并產(chǎn)生很多副產(chǎn)物,不具備環(huán)保性。經(jīng)實踐考察及實驗論證,選用離子液循環(huán)吸收法,實施環(huán)境集煙脫硫,其副產(chǎn)品為二氧化硫,純度很高,可返回制酸系統(tǒng)。相較于以往脫硫方式,其效果明顯,能源消耗低,極具環(huán)保性,而且能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟效益。
1.1 工藝流程
設計初級階段,經(jīng)現(xiàn)場情況考量,選用“三塔合一”設計方法,自下至上排列順序為洗滌塔、吸收塔和回收塔。環(huán)集抽風機中的煙氣最先進入底部洗滌塔中,而離子液的進入途徑是吸收塔中部,二者逆流接觸,無二氧化硫煙氣在吸收塔上部,而回收塔對煙氣中的溶液進行回收,達到排放要求后,到環(huán)集煙囪中,放空。
離子液吸收二氧化硫之后,變?yōu)楦灰?,其通過重力進入富液槽,再用富液泵抽出,加壓之后,到達貧/富液換熱器中。此刻,貧液從再生塔底部出來,兩者換熱之后,貧液溫度為95-100℃,再生塔上部有噴頭,經(jīng)該處噴淋入塔。再生塔內(nèi)部,上升蒸汽會氣提富液,經(jīng)再生塔底蒸汽,沸器加熱,將二氧化硫解析出來。從再生塔塔頂將解析出來的二氧化硫和水蒸氣引出來。在二氧化硫冷卻器中,冷卻再生氣(溫度95-100℃,壓力0.06MPa),使其溫度下降至40℃,到分離器,經(jīng)汽水混合物,二氧化硫氣體被分離出來,然后將硫酸去除。用冷凝器,冷卻分離出來的水,經(jīng)冷凝水泵,使其返回再生塔頂部或洗滌塔,系統(tǒng)要時刻保持水平衡[1]。
將再沸器安裝到再生塔底部,應用蒸汽間接加熱塔底溶液,實現(xiàn)溫度控制,以105-115℃為宜。再生塔底部引出的富液換熱器,對其進行換熱,用貧液泵使壓力上升,分別對其進行冷卻和過濾,進行降溫,為45℃,送入吸收塔上部,對二氧化硫進行再次吸收。
為使溶液中熱穩(wěn)定性鹽含量符合標準,采用正確的方法,快速將SO42-等陰離子從溶液中分離出來。該系統(tǒng)中貧液雜質(zhì)陰離子排出主要通過脫鹽裝置實現(xiàn)。該裝置界面內(nèi),離子液中的陰離子主要是通過活性樹脂實現(xiàn)分離,而且能夠?qū)钚詷渲M行重復利用,效果極佳。在水洗系統(tǒng)中對含陰離子廢水進行處理,也可通過車間污水處理系統(tǒng)實現(xiàn)。
1.2 工藝原理
室溫背景下,離子液呈液態(tài),能夠吸收和解吸二氧化硫氣體,也不會產(chǎn)生有害氣體,對大氣產(chǎn)生二次污染。
2.1 工藝指標
進出口煙氣量、煙氣溫度、煙氣二氧化硫濃度、粉塵、含水量。
2.2 設備運行及改進措施
設計初期,對“三塔合一”構(gòu)造進行考量,墻體很高,設備總體重也比較大。因而,塔體為復合鋼結(jié)構(gòu),不僅能夠減少塔體總重量,設備運行也更加安全,實現(xiàn)成本節(jié)約,減少不必要的資金浪費問題。
依據(jù)初期工序生產(chǎn)情況,調(diào)整脫硫系統(tǒng)運行。輸送設備選擇過程中,可使用變頻設備。該設備能夠依據(jù)塔內(nèi)液體液位,對電機運轉(zhuǎn)進行靈活調(diào)整,以免將塔內(nèi)液位抽空。其在同一液位處于高速運轉(zhuǎn)狀態(tài),以免設備損壞,對系統(tǒng)影響較小。針對系統(tǒng)運行中的各類問題,提出改進方法:
(1)系統(tǒng)運行初期,因煙氣外帶問題,使離子液損失較為嚴重。系統(tǒng)停車檢修過程中,可對回收塔內(nèi)填料高度進行增加,延長煙氣和填料接觸時間,使煙氣液體回流。無流量影響狀況下,在煙氣出口彎頭處加設斜板,數(shù)量為三道,方向與煙氣保持一致。該設置方式,使煙氣中的液體能夠順著斜板,流入回收罐內(nèi),其在彎頭下部,繼而到吸收塔內(nèi)對其循環(huán)利用。應用正確的方式,對設備進行優(yōu)化和改進,使離子液損失量減少,系統(tǒng)運行成本降低,減少不必要的資金浪費問題。
(2)離子液處于長期運行狀態(tài),使液體中陰離子增加。假使處于低溫界面,會出現(xiàn)結(jié)晶,損害運行設備,導致系統(tǒng)無法進行常規(guī)運行。經(jīng)實驗論證和研究,改造脫鹽裝置,增大樹脂柱,并使液體循環(huán)量增加,達到良好的陰離子去除效果。選用含量較高的離子液,降溫處理之后,將結(jié)晶除去。應用該種方式,能夠使離子液結(jié)晶消除,但會浪費離子液。技術方面仍有很大改進空間[2]。
(3)系統(tǒng)處于長期運行狀態(tài),貧富液換熱器內(nèi)部會生成大量銅粉,經(jīng)長期富集之后,形成銅餅,對換熱器產(chǎn)生阻塞,使液體流量降低,對系統(tǒng)運行產(chǎn)生干擾。經(jīng)研究和實驗論證,銅粉富集受離子液溫度和pH指標影響。依據(jù)具體要求,控制離子液溫度,使其保持穩(wěn)定,以免波動過大,或波動時間過長。與此同時,對離子液pH進行控制,確保其處于合理范圍內(nèi),以免溫度過低。增加離子液凈化能力,將離子液中的銅粉含量去除,確保銅冶煉過程中,離子液煙氣脫硫技術具備較強的適用性,以達到良好的冶煉效果,實現(xiàn)技術革新。
綜上所述,在銅冶煉中,應用離子液煙氣脫硫技術,能夠避免環(huán)境污染,煙氣排放量符合國家要求,不會出現(xiàn)嚴重的超標情況。相較于傳統(tǒng)脫硫技術,該技術極為先進,不僅能夠?qū)嶒炦^程中的溶液進行循環(huán)利用,而且能耗低,運行過程中不會產(chǎn)生副產(chǎn)物,更不會污染環(huán)境,極具社會、經(jīng)濟、環(huán)保效益。銅冶煉過程中,要依據(jù)實際行業(yè)背景及要求,采用專業(yè)知識,對該技術加以改進和應用,提高該行業(yè)市場競爭力,以供應優(yōu)質(zhì)銅產(chǎn)品。