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      化學(xué)合成類制藥廢水處理工藝的研究

      2017-02-16 20:26:59簡浩宇
      科技與創(chuàng)新 2017年1期
      關(guān)鍵詞:處理工藝污染源廢水

      簡浩宇

      摘 要:化學(xué)合成制藥廢水是一種成分復(fù)雜、毒性高、含難降解有機(jī)物質(zhì)的有機(jī)廢水,已逐漸成為重要的污染源之一,如何處理該類廢水對于環(huán)境保護(hù)而言意義重大。結(jié)合化學(xué)合成制藥廢水處理工程實(shí)例,分析了廢水處理工藝、調(diào)試運(yùn)行情況及工程經(jīng)濟(jì)效益,為該類廢水的治理工藝的選擇提供了參考。

      關(guān)鍵詞:廢水;污染源;處理工藝;水質(zhì)成分

      中圖分類號:X787 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.01.114

      化學(xué)合成的制藥企業(yè)每年會(huì)造成非常嚴(yán)重的污染,究其原因是合成工藝路線長、反應(yīng)步驟過多,最終產(chǎn)品只占原料總量的5%~15%,剩余的絕大多數(shù)以廢氣、廢液、廢渣的三廢形式存在。其中,化學(xué)制藥廢水大多數(shù)具有有機(jī)物濃度高、含難降解及對微生物有毒的物質(zhì)、水質(zhì)成分復(fù)雜、可生化性差等特點(diǎn),是重要的污染源之一,成為了污水處理行業(yè)難處理的廢水之一。為了使制藥廢水達(dá)標(biāo)排放,制藥廢水深度處理技術(shù)的研究已經(jīng)刻不容緩。

      1 工程概況

      某大型醫(yī)藥企業(yè)主要采用化學(xué)合成法生產(chǎn)抗腫瘤、抗生素、消化道及精神類藥物的原料藥,其排放的廢水按高濃度廢水和低濃度廢水分質(zhì)收集,高濃度廢水主要為生產(chǎn)車間用于合成藥劑時(shí)產(chǎn)生的結(jié)晶母液、轉(zhuǎn)相母液、吸附殘液等;低濃度廢水主要為生產(chǎn)工藝過程中產(chǎn)生的反應(yīng)釜、過濾機(jī)、催化劑載體等設(shè)備和材料的清洗水等。根據(jù)園區(qū)污水處理廠的接管要求,該廢水處理站建成后排水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)表4中的二級標(biāo)準(zhǔn)。

      2 處理工藝

      2.1 廢水水質(zhì)分析

      化學(xué)合成的制藥企業(yè)產(chǎn)生非常嚴(yán)重的污染,究其原因是因合成工藝路線長、反應(yīng)步驟過多,未反應(yīng)的原輔料及溶劑大量進(jìn)入廢水中,最終產(chǎn)生的廢水極難處理。該廢水中主要的污染物質(zhì)為有機(jī)物,比如苯類有機(jī)物、醇、酯、石油類、乙醇、氯仿、DMF等。該類廢水水質(zhì)、水量波動(dòng)大,多含有成分復(fù)雜、有抑菌作用的抗生素,有機(jī)污染物種類多、濃度大、色度深和含鹽量高,屬于典型的高濃度難降解有機(jī)廢水,僅靠單一的處理方法無法滿足達(dá)標(biāo)排放要求,必須組合多種工藝進(jìn)行聯(lián)合處理。

      2.2 工藝流程

      為了保證預(yù)處理效果,可根據(jù)高濃度生產(chǎn)廢水的微電解處理效果,將一組混凝反應(yīng)池靈活調(diào)整成Fenton氧化池,高濃度廢水經(jīng)微電解后先進(jìn)行Fenton氧化反應(yīng),再與低濃度生產(chǎn)廢水混合后進(jìn)行混凝沉淀。生產(chǎn)廢水經(jīng)預(yù)處理后進(jìn)入調(diào)節(jié)池B與廠區(qū)生活污水混合,再一同進(jìn)入?yún)捬醭剡M(jìn)行厭氧降解,最終進(jìn)入A/O池進(jìn)行生化處理。為了保證脫氮效果,池中設(shè)混合液回流系統(tǒng)。生化出水經(jīng)二沉池固液分離后進(jìn)入清水池,由泵送入園區(qū)管網(wǎng)。二沉池設(shè)污泥回流泵,將污泥回流至A/O池。混凝沉淀池污泥、厭氧池污泥及二沉池剩余污泥經(jīng)污泥池濃縮后脫水外運(yùn)處置。工藝流程如圖1所示。

      為了避免因生產(chǎn)故障、檢修、消防而產(chǎn)生大量高濃度廢水,進(jìn)而給廢水處理站帶來負(fù)荷沖擊和環(huán)境污染等一系列問題,應(yīng)設(shè)應(yīng)急事故池用于接納生產(chǎn)過程中的事故廢水。

      2.3 主要構(gòu)筑物及設(shè)備

      主要構(gòu)筑物及設(shè)備包括以下8種:①集水池A。主要用于收集高濃度生產(chǎn)廢水,利用車間排放口原有集水池。②調(diào)節(jié)池A。調(diào)節(jié)池前端設(shè)有pH調(diào)整反應(yīng)區(qū),廢水經(jīng)pH及水質(zhì)、水量調(diào)節(jié)后提升至電催化反應(yīng)器進(jìn)行處理,其尺寸為L×B×H=3.5 m×3.0 m×3.0 m,有效水深為2.5 m,結(jié)構(gòu)形式為鋼混,內(nèi)壁防腐,半地下式。③電催化反應(yīng)器。成套設(shè)備2組,單組處理能力為2 m3/h,N=15 kW。④微電解反應(yīng)器。2座反應(yīng)塔,攪拌槽式,并聯(lián)使用。配套設(shè)備為微電解反應(yīng)器2座,規(guī)格為φ1.5 m×2.0 m,碳鋼襯膠防腐,N=2.2 kW。⑤混凝沉淀池。經(jīng)微電解處理后投加混凝藥劑,進(jìn)一步去除廢水中的污染物質(zhì),分為混凝反應(yīng)區(qū)和混凝沉淀區(qū),反應(yīng)區(qū)分2組4格。其中,有一組可根據(jù)高濃度廢水微電解處理效果,靈活調(diào)整成Fenton氧化池。⑥集水池C。主要用于收集低濃度生產(chǎn)廢水,利用車間排放口原有集水池。⑦格柵井及集水池B。生活污水經(jīng)格柵去除大顆粒雜質(zhì)后進(jìn)入集水池B,通過泵提升進(jìn)入調(diào)節(jié)池B。⑧調(diào)節(jié)池B。用于混合生產(chǎn)廢水(高濃度、低濃度)、廠區(qū)生活污水,池中設(shè)攪拌系統(tǒng),均衡水質(zhì)水量,以減少對生物處理系統(tǒng)的沖擊負(fù)荷,其尺寸為L×B×H=16.0 m×12.0 m×5.0 m,有效水深為4.5 m。

      3 調(diào)試運(yùn)行情況

      3.1 UASB反應(yīng)器調(diào)試

      UASB反應(yīng)器接種污泥取自工業(yè)園區(qū)污水處理廠經(jīng)消化一個(gè)月的污泥,將含固率為80%的接種污泥投入調(diào)節(jié)池,加生活污水及少量工藝廢水充分?jǐn)嚢杈鶆虮萌險(xiǎn)ASB反應(yīng)器,蒸汽加熱控制溫度在35 ℃,接種污泥投加量為100 t。對UASB反應(yīng)器出水進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測并逐步提高進(jìn)水COD質(zhì)量濃度至4 000 mg/L,當(dāng)反應(yīng)器的COD去除率穩(wěn)定在60%以上時(shí),觀察污泥床有大量污泥絮體形成,反應(yīng)器頂部液面有大量氣泡產(chǎn)生,由此可以認(rèn)為UASB反應(yīng)器初步啟動(dòng)成功。

      3.2 A/O生化系統(tǒng)調(diào)試

      生化系統(tǒng)接種污泥取自工業(yè)園區(qū)污水處理廠好氧活性污泥,脫水后的活性污泥含固率約80%,污泥投加量為100 t。以生活污水、少量工藝廢水及UASB反應(yīng)器出水并添加少量N、P營養(yǎng)悶曝一周。運(yùn)行中連續(xù)觀察填料上的掛膜情況,當(dāng)發(fā)現(xiàn)填料掛膜良好時(shí),逐步提高進(jìn)水質(zhì)量濃度至1 500 mg/L,當(dāng)反應(yīng)器的COD去除率穩(wěn)定在80%以上時(shí),對填料上的絮體鏡檢,觀察到生物相豐富,有大量菌膠團(tuán)及原生動(dòng)物存在,由此可以認(rèn)為A/O生化系統(tǒng)調(diào)試成功。

      3.3 調(diào)試結(jié)果

      該工程于2012-06竣工,調(diào)試期約4個(gè)月,各工藝單元運(yùn)行正常,監(jiān)測結(jié)果顯示出水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)中表4的二級標(biāo)準(zhǔn),2012-11一次性順利通過當(dāng)?shù)丨h(huán)保局驗(yàn)收,運(yùn)行監(jiān)測結(jié)果如表1所示。

      甲苯、苯胺類、苯酚、硝基苯類、氯仿在出水中均未檢出。

      4 工程經(jīng)濟(jì)分析

      4.1 工程投資

      工程投資為568.92萬元,其中土建投資為230.78萬元,設(shè)備投資為241.55萬元,設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試為96.59萬元。

      4.2 運(yùn)行成本

      動(dòng)力費(fèi)為1.24元/m3,藥劑費(fèi)為0.98元/m3,人工費(fèi)為0.21元/m3,總費(fèi)用為2.43元/m3。

      4.3 占地面積

      總占地面積為2 700 m2(包括綠化面積)。

      5 結(jié)束語

      綜上所述,化學(xué)合成制藥廢水危害大,難降解,是重要的污染源之一。為了堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展道路,構(gòu)建“資源保護(hù)型,環(huán)境友好型”的和諧社會(huì),在化學(xué)制藥合成和廢水處理中應(yīng)引入更多的新工藝、新技術(shù),從而更好地處理廢水,改善環(huán)境。但市場上的藥物種類和數(shù)量繁多,制藥產(chǎn)生的有機(jī)污染物復(fù)雜,很多常用的廢水處理工藝成本較高、效率較低,處理后的廢水仍達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn)。工程實(shí)踐表明,本工程中的工藝處理效果穩(wěn)定、可靠,出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),能保證整體的處理效果,可減少投資及運(yùn)行成本,為難降解化學(xué)合成制藥有機(jī)廢水的處理提供了參考。

      參考文獻(xiàn)

      [1]王海霞,陶永慶,仲偉華.化學(xué)合成制藥綜合廢水的處理[J].化學(xué)工程師,2009(04).

      [2]張燕,李萍,董亞榮.化學(xué)制藥廢水處理研究進(jìn)展[J].北方環(huán)境,2011(Z1) .

      [3]宋鑫,任立人,吳丹.制藥廢水深度處理技術(shù)的研究現(xiàn)狀及進(jìn)展[J].廣州化工,2012(12) .

      〔編輯:張思楠〕

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