韓旭東,張連生,張江燕,楊大偉
(大連民族大學(xué) 機電工程學(xué)院,遼寧 大連 116605)
汽油發(fā)動機空燃比PID控制及其實驗研究
韓旭東,張連生,張江燕,楊大偉
(大連民族大學(xué) 機電工程學(xué)院,遼寧 大連 116605)
針對汽油發(fā)動機氣缸進(jìn)氣量變化引起空燃比變化的問題,設(shè)計一種基于PID的反饋控制器保證空燃比能夠快速恢復(fù)到理想值。首先給出一種基于模型的進(jìn)氣量估計算法,在此基礎(chǔ)上設(shè)計了空燃比前饋控制器;然后將前饋控制與PID反饋控制相結(jié)合實現(xiàn)發(fā)動機噴油量的調(diào)節(jié),利用基于實際實驗數(shù)據(jù)構(gòu)建的仿真器對提出的算法進(jìn)行數(shù)值仿真研究與分析;最后通過發(fā)動機實時控制實驗平臺驗證了控制算法的有效性。
汽油發(fā)動機;空燃比;進(jìn)氣量估計;PID控制
汽油發(fā)動機的空燃比表示進(jìn)氣量與燃料的混合比。空燃比的控制精度一定程度上決定了發(fā)動機的效率和廢氣排放量[1]。當(dāng)前,發(fā)動機控制研究以提高發(fā)動機效率和減少發(fā)動機廢氣排放為主要方向。作為判斷發(fā)動機性能的重要指標(biāo)和發(fā)動機控制的基本變量[2],空燃比控制在發(fā)動機控制研究中是一個重要的問題。
近年來,國內(nèi)外學(xué)者對發(fā)動機空燃比控制算法進(jìn)行了很多研究。比例積分微分(PID)控制方便實現(xiàn),不需要精確的發(fā)動機控制模型,只需要對比例、積分、微分參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),在工程控制問題中得到了廣泛的研究和應(yīng)用[3]。模型預(yù)測控制(Model Predictive Control, MPC)以預(yù)測模型為基礎(chǔ),采用二次在線滾動優(yōu)化性能指標(biāo)和反饋校正策略來克服受控對象建模誤差和結(jié)構(gòu)、參數(shù)與環(huán)境等不確定性因素的影響[4]。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制具有自主學(xué)習(xí)、自動調(diào)整參數(shù)的功能,但是計算量大,對計算機運算能力要求較高[5]。
本文首先基于發(fā)動機運行機理與實驗數(shù)據(jù),建立發(fā)動機進(jìn)氣流量模型,獲得了氣缸進(jìn)氣量估計算法[6],由此設(shè)計了噴油量前饋控制器。在此基礎(chǔ)上提出了結(jié)合前饋控制的PID反饋控制器。通過數(shù)值仿真測試發(fā)現(xiàn),該算法反饋控制參數(shù)易于調(diào)整并能獲得理想空燃比響應(yīng)性能。利用位于日本東京上智大學(xué)聯(lián)合日本豐田汽車公司建立的發(fā)動機實時控制實驗室(以下稱為“申研究室”)對算法進(jìn)行了進(jìn)一步的測試,結(jié)果表明在發(fā)動機運行工況變化時,控制算法可對空燃比進(jìn)行有效控制。
一個四沖程發(fā)動機的工作方式可簡單描述如下:節(jié)氣門開度的變化控制空氣進(jìn)入量,然后空氣將進(jìn)入燃燒室與適當(dāng)燃料混合,該過程稱為吸氣沖程;通過壓縮沖程,氣缸的空氣燃料混合物被壓縮,并在一個適當(dāng)時間(點火提前角)被點燃;點燃后的燃料發(fā)生爆炸,產(chǎn)生的能量會轉(zhuǎn)化為作用于發(fā)動機曲軸的扭矩輸出,形成做功沖程;最后,在排氣沖程將燃燒后的氣體排除燃燒室。內(nèi)燃機是一個涉及許多控制回路的復(fù)雜系統(tǒng),而空燃比作為發(fā)動機系統(tǒng)的一個重要參數(shù),其控制是一個重要的回路[7]。通常,利用安裝在排氣管的氧傳感器測量實時空燃比,再將空燃比信號反饋回發(fā)動機電子控制單元(Electrical Control Unit, ECU)用于構(gòu)建空燃比控制算法來修正下一周期的燃油噴射量,如圖1。
圖1 內(nèi)燃機控制系統(tǒng)示意圖
本文提出的空燃比控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2,包括一個前饋控制回路和一個反饋控制回路。
圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2.1 前饋控制回路
前饋控制是依據(jù)發(fā)動機轉(zhuǎn)速ω、節(jié)氣門開度φ與噴油量計算理論噴油量uff?;趯嶒灁?shù)據(jù),通過模型辨識技術(shù)獲得進(jìn)氣流量的估計[9]
(2)
然后,基于式(1)可得到理論噴油量
(2)齊波夫定律雖然在使用上方便、簡單,但在數(shù)學(xué)推導(dǎo)上存在空白區(qū),致使難以對誤差大小進(jìn)行判斷[10]。
(3)
2.2 反饋控制回路
反饋控制回路用于提高控制器瞬態(tài)控制性能,通過比較實際空燃比與理想空燃比AFRs得到補償量Δuf,最終得到噴油指令uf為
uf=uff+Δuf。
(4)
本文重點對反饋控制回路進(jìn)行設(shè)計,利用PID控制原理,通過調(diào)節(jié)PID參數(shù),完成控制器設(shè)計。PID控制是一個在工業(yè)控制應(yīng)用中常見的反饋控制回路,由比例單元P、積分單元I和微分單元D組成。理論上,PID控制的基礎(chǔ)是比例控制;積分控制可消除穩(wěn)態(tài)誤差,但可能增加超調(diào)量;微分控制可加快大慣性系統(tǒng)響應(yīng)速度,減弱超調(diào)趨勢。定義空燃比誤差信號:e(t)=AFRs-AFR。則控制器的輸入信號e(t)與輸出Δuf(t)的關(guān)系為
(5)
式中,kp代表比例系數(shù),ki代表積分系數(shù),kd代表微分系數(shù)。
首先基于日本上智大學(xué)申研究室提供的發(fā)動機系統(tǒng)仿真器對所設(shè)計的控制器進(jìn)行仿真研究。實驗條件為:發(fā)動機輸出扭矩恒定,調(diào)節(jié)節(jié)氣門開度從而引起進(jìn)氣量發(fā)生變化,噴油量隨著進(jìn)氣量改變而變化,使得空燃比能夠迅速恢復(fù)到理想狀態(tài)。在此運行工況下,對于發(fā)動機系統(tǒng)有三個輸入,分別是節(jié)氣門開度、發(fā)動機負(fù)載以及空燃比控制輸入量即噴油量。同時,檢測發(fā)動機轉(zhuǎn)速及發(fā)動機空燃比,實現(xiàn)如式(4)的噴油控制 。然后,通過調(diào)節(jié)PID的三個參數(shù),使得空燃比響應(yīng)性能達(dá)到理想效果。本文PID參數(shù)調(diào)節(jié)的具體方法如下:
(1)加入比例作用。將積分參數(shù)和微分參數(shù)設(shè)置為0,取消積分和微分作用,由小至大調(diào)節(jié)比例參數(shù),直到系統(tǒng)響應(yīng)速度變快且有一定超調(diào)為止。
(2)加入積分作用。由小到大逐漸增加積分系數(shù),可以看到系統(tǒng)靜態(tài)誤差逐漸減小直到消除。經(jīng)過反復(fù)調(diào)試,確定合適的控制參數(shù)kp和ki,使得調(diào)節(jié)時間短且超調(diào)量較小。
(3)加入微分作用。由小到大調(diào)節(jié)微分參數(shù),觀察系統(tǒng)超調(diào)量和穩(wěn)定性,同時適當(dāng)調(diào)節(jié)比例和積分系數(shù),使得系統(tǒng)超調(diào)量和穩(wěn)態(tài)誤差達(dá)到滿意程度。
在對PID控制器系數(shù)進(jìn)行整定時,節(jié)氣門開度輸入信號如圖3,節(jié)氣門在第5,15,25,35 s時發(fā)生變化。其中在第5 s和第35 s時節(jié)氣門開度變大,此時發(fā)動機進(jìn)氣量增加;在第15 s和第25 s時節(jié)氣門開度變小,發(fā)動機進(jìn)氣量減少。
圖3 節(jié)氣門開度輸入信號
為了對比,首先采用只有式(3)表示的前饋噴油輸入量。前饋控制仿真結(jié)果如圖4,從中可以看出當(dāng)節(jié)氣門開度變化時,僅采用理論噴油量,空燃比不能迅速恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài),且由于式(2)中估計值存在的誤差,空燃比不能收斂于理想狀態(tài)。加入反饋控制后的仿真結(jié)果如圖5-7。圖5中曲線為僅采用比例控制時的結(jié)果,其中比例系數(shù)kp=30。仿真過程顯示,隨著比例系數(shù)不斷增加,系統(tǒng)響應(yīng)時間變短,同時空燃比輸出出現(xiàn)超調(diào)量。但由該結(jié)果可以看出,僅用比例控制時,系統(tǒng)輸出存在穩(wěn)態(tài)誤差,因而考慮停止增加比例系數(shù)并引入積分控制環(huán)節(jié)。采用PI控制的結(jié)果如圖6,其中kp=25,ki=35。由該結(jié)果可以看出加入積分作用以后,系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差消除。進(jìn)一步引入微分控制環(huán)節(jié),其仿真結(jié)果如圖7所示,其中控制器參數(shù)選定為kp=21,ki=30,kd=3,此時系統(tǒng)超調(diào)量為7.48 %,峰值時間為1.30s,調(diào)整時間為1.48s,性能指標(biāo)滿足發(fā)動機空燃比控制要求。
圖4 前饋控制仿真結(jié)果
圖5 比例反饋控制仿真結(jié)果
圖6 比例積分反饋控制仿真結(jié)果
圖7 PID反饋控制仿真結(jié)果
仿真驗證后,利用申研究室的發(fā)動機控制實驗平臺對所提出的控制器進(jìn)行測試,如圖8。該實驗平臺所用發(fā)動機為豐田汽車公司的2GR-FSEV型 6 缸汽油發(fā)動機,排量3.5L,最大功率227kW/6 400rpm,最大扭矩377Nm/4 800rpm。這臺發(fā)動機應(yīng)用了進(jìn)、排氣門雙可變氣門正時系統(tǒng)以及可變進(jìn)氣歧管,采用D4-S直噴系統(tǒng),即每缸兩個噴油嘴的設(shè)計(一個安置于氣缸內(nèi),另一個位于進(jìn)氣歧管處)。
圖8 發(fā)動機實時控制實驗臺架
該實驗平臺包含了由dSPACE構(gòu)建的快速原型控制器,該控制器與發(fā)動機ECU通過Bypass相結(jié)合用于實現(xiàn)發(fā)動機的實時控制。dSPACE實時控制系統(tǒng)融合了MATLAB/Simulink/Real-TimeWorkshop, 并且擁有實時性強、可靠性高、擴(kuò)充性好等優(yōu)點。它的硬件系統(tǒng)的處理器具有高速的計算能力,并配備了豐富的I/O支持,同時其軟件環(huán)境包含實現(xiàn)代碼自動生成、下載和試驗與調(diào)試的整套工具。此外,該實驗臺架還包含了與發(fā)動機相連的低慣性電力測功機用于模擬發(fā)動機負(fù)載。對仿真測試進(jìn)行驗證,得到實驗結(jié)果如圖9。
圖9 實驗驗證結(jié)果
圖中給出了節(jié)氣門開度、發(fā)動機轉(zhuǎn)速、噴油控制輸入量以及空燃比的曲線。為了實現(xiàn)實際系統(tǒng)的噴油控制,噴油量換算為以mmL為單位。由實驗結(jié)果可以看出當(dāng)節(jié)氣門開度變大時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速上升,進(jìn)氣量增加導(dǎo)致空燃比減??;而當(dāng)節(jié)氣門開度變小時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速下降,進(jìn)氣量減少導(dǎo)致空燃比增大。實驗結(jié)果表明提出的控制器能快速調(diào)節(jié)噴油量,從而使空燃比迅速恢復(fù)到理想狀態(tài)。
本文針對汽油發(fā)動機在進(jìn)氣量變化時空燃比控制的問題,結(jié)合基于模型的前饋控制器設(shè)計了PID反饋控制器??刂葡到y(tǒng)前饋控制算法的實現(xiàn)采用了基于機理及實驗結(jié)合的方法構(gòu)建系統(tǒng)模型。該模型能夠反映發(fā)動機主要運行工況的主要特征,
通過發(fā)動機系統(tǒng)仿真器進(jìn)行仿真實驗,獲得了在節(jié)氣門發(fā)生約14 %的變化量時,空燃比輸出滿足超調(diào)量為7.48 %且調(diào)整時間為1.48s的控制器。與前期相關(guān)研究[5-6]相比,本文提出的控制算法結(jié)構(gòu)簡單且計算量小,在實際應(yīng)用中易于實現(xiàn),是提高發(fā)動機運行狀態(tài)性能的一種有效手段。
本文研究內(nèi)容是在日本科學(xué)振興機構(gòu)(JST)發(fā)起的“櫻花科技計劃”項目的資助下實施的。同時,感謝日本上智大學(xué)申研究室提供實驗平臺并感謝申研究室康銘鑫、于開江博士后以及博士研究生張亞輝在研究過程中給予的指導(dǎo)及實驗環(huán)節(jié)中的輔助工作。
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(責(zé)任編輯 鄒永紅)
PID Control of Air-fuel Ratio for Gasoline Engine and Its Experimental Validation
HAN Xu-dong, ZHANG Lian-sheng, ZHANG Jiang-yan, YANG Da-wei
(School of Electromechanical Engineering, Dalian Minzu University, Dalian Liaoning 116605, China)
For the problem of air-fuel ratio (AFR) variation caused by the air charge changing in the gasoline engine, a PID-based feedback controller is designed to guarantee that the AFR can converge to the ideal value quickly. First, a model-based air-charge estimation algorithm is proposed. With this estimation, a feedforward controller is designed. Then, the fuel injection regulation is realized by combining the feedforward controller and the PID feedback controller. The performance of the control system is evaluated with a simulator constructed with experimental data. Finally, the control scheme is validated on a real-time engine control test bench.
gasoline Engine; air-fuel ratio; air-charge estimation; PID control
2016-10-11;最后
2016-11-29
櫻花科技計劃項目(S2016F0322006);中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項資金資助項目(DC201502010303)。
韓旭東(1993-),男,河北張家口人,大連民族大學(xué)機電工程學(xué)院碩士研究生,主要從事控制理論及其在汽車動力系統(tǒng)控制中的應(yīng)用研究。
張江燕(1982-),女,河北石家莊人,講師,博士,主要從事控制理論及其在汽車動力系統(tǒng)控制中的應(yīng)用研究,E-mail:zhang-jiangyan@dlnu.edu.cn。
2096-1383(2017)01-0040-04
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