李 平 陳典舉 王海龍 丁 峪
酒鋼5號高爐優(yōu)化升級新技術(shù)的應(yīng)用
李 平 陳典舉 王海龍 丁 峪
文章概括了酒鋼本部5號高爐四新技術(shù)引進(jìn)及應(yīng)用情況,闡述了新技術(shù)對提高設(shè)備裝備水平、增強(qiáng)監(jiān)控能力及指導(dǎo)高爐生產(chǎn)的重要性。
四新技術(shù) 應(yīng)用 裝備水平 監(jiān)控
酒鋼煉鐵廠5號高爐于2009年5月投產(chǎn)。由于連續(xù)多年的高強(qiáng)度冶煉生產(chǎn),5號高爐爐體穩(wěn)定性不好,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn),于2016年年底停爐進(jìn)行優(yōu)化升級。酒鋼利用本次高爐優(yōu)化升級項(xiàng)目,引進(jìn)了多項(xiàng)“四新”技術(shù),成功把高爐監(jiān)控、監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用到了高爐一線。
高爐卷揚(yáng)機(jī)承擔(dān)著高爐上料的重要任務(wù),要求有高度運(yùn)行可靠性和不間斷運(yùn)行的特點(diǎn)。早期的高爐設(shè)計(jì)一般采用直流電機(jī),隨著變頻技術(shù)的發(fā)展,目前的高爐卷揚(yáng)設(shè)計(jì)已普遍采用變頻器控制的交流異步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。5號高爐卷揚(yáng)在改造之前采用的是兩象限變頻器,采用制動(dòng)單元+制動(dòng)電阻的能耗制動(dòng)方式實(shí)現(xiàn)了電機(jī)的四象限運(yùn)行。其主要缺陷有制動(dòng)電阻體積較大且發(fā)熱嚴(yán)重,在運(yùn)行過程中頻繁出現(xiàn)變頻器主控板故障,影響高爐正常生產(chǎn)。近年來,采用主動(dòng)前端整流(AFE)的四象限變頻器日趨成熟,主要特點(diǎn)為傳動(dòng)系統(tǒng)主回路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡單,具有能量回饋功能,運(yùn)行可靠性明顯提高,占地面積大大降低。
高爐卷揚(yáng)設(shè)備因其對于高爐生產(chǎn)的重要性,要求具備高度可靠性。同時(shí),為了保證卷揚(yáng)機(jī)不因控制系統(tǒng)故障而停機(jī),需要配置兩臺傳動(dòng)設(shè)備,互為備用。
無源核子料位計(jì)是一種被動(dòng)測量儀器,不需要人工放射源,在儀器測量范圍內(nèi)、當(dāng)物料數(shù)量發(fā)生變化時(shí)、射線強(qiáng)度的變化、判斷物料是否達(dá)到測量位置。安全可靠;不接觸被測物料;不需要在本體上開孔,不影響本體的氣密性;沒有磨損,無探頭掛料問題;不受灰的溫度影響;無線遙控,在任何位置可以讀取、設(shè)置參數(shù);體積小、重量輕,便于安裝,實(shí)現(xiàn)免維護(hù)。
有源核子料位計(jì)是利用人工處理的137Cs、60Co等放射性物質(zhì)作為放射源,是一種主動(dòng)測量。當(dāng)物料達(dá)到放射源所在位置時(shí),射線收到物料阻擋與吸收,接收器根據(jù)射線強(qiáng)度的變化,判斷物料是否達(dá)到測量位置。
利用紅外成像原理,實(shí)時(shí)成像高爐爐內(nèi)情況,三維彩色成像,畫面直觀準(zhǔn)確。爐頂高清夜視熱成像系統(tǒng)是通過國際先進(jìn)的微型高清紅外熱像儀實(shí)時(shí)接收視場范圍內(nèi)目標(biāo)物體的紅外線,通過網(wǎng)絡(luò)傳送至計(jì)算機(jī)系統(tǒng),通過軟件實(shí)時(shí)顯示視場范圍內(nèi)每個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)的溫度,再現(xiàn)爐喉及上方的紅外視頻圖像。該系統(tǒng)提供兩路視頻信號,一路送至工控機(jī),另一路送至高爐主控室大屏幕上。
為保證系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,該系統(tǒng)采用了先進(jìn)的水冷裝置、氮?dú)饫鋮s裝置、氮?dú)獯祾哐b置、自動(dòng)刮掃裝置、異常情況自動(dòng)退出機(jī)構(gòu)等安全防護(hù)技術(shù)和防護(hù)措施。
高爐工長通過該系統(tǒng)在有無可見光的情況下均可實(shí)時(shí)觀察爐喉及上方的視頻圖像,掌握溜槽的形狀、襯板的形狀、溜槽的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、溜槽下料情況;同時(shí),可實(shí)時(shí)查看視場范圍內(nèi)每個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)的溫度,掌握中心氣流位置和強(qiáng)弱、邊緣氣流強(qiáng)弱、有無煤氣管道等情況。
高爐礦槽卸料系統(tǒng)承擔(dān)著為鐵廠高爐提供燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦和焦炭的重任,分別由礦槽頂部的2臺小車來完成整個(gè)系統(tǒng)的布料作業(yè)。目前高爐礦槽加槽作業(yè)仍然通過人工現(xiàn)場跟隨卸料車移動(dòng)的方式操作卸料車、用手電筒查看料位的作業(yè)模式。由于現(xiàn)場粉塵極大,惡劣的環(huán)境不僅影響小車對位精度,容易造成錯(cuò)料、混料、漫料等事故,而且對頻繁在現(xiàn)場確認(rèn)的職工也存在職業(yè)健康危害,對工人身體健康在一定程度會造成不可逆轉(zhuǎn)損傷;其次操作工隨著操作箱移動(dòng)也存在一定的安全隱患;這種落后的操作方式也影響工作效率。
通過引進(jìn)刻度標(biāo)尺定位系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)卸料車的位置精確檢測,在料倉頂部安裝料位計(jì)實(shí)時(shí)檢測料倉料位。將卸料小車的實(shí)時(shí)位置信息和料倉料位傳送到系統(tǒng)PLC,再到上位機(jī),主控操作人員或崗位人員通過上位機(jī)時(shí)刻掌握卸料小車的具體位置和每個(gè)料倉的倉容情況(結(jié)合料位計(jì)),通過工業(yè)無線通訊模塊來控制卸料小車運(yùn)行。通過刻度標(biāo)尺精確定位系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的協(xié)同工作,可以實(shí)現(xiàn)卸料小車行走位置準(zhǔn)確可靠,將皮帶機(jī)上的料卸在指定的料倉中,防止偏離卸料口,實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)或多點(diǎn)布料,滿足卸料需求。
原高爐熱風(fēng)爐系統(tǒng)控制方式為手動(dòng)控制,使用固定煤氣調(diào)空氣方式手動(dòng)燒爐,各個(gè)控制環(huán)節(jié)未實(shí)現(xiàn)完善閉環(huán)控制,導(dǎo)致能耗較高,自動(dòng)化程度較低,有較大改善空間。
本次5號高爐優(yōu)化升級引進(jìn)了熱風(fēng)爐自動(dòng)燒爐系統(tǒng),該系統(tǒng)除接入常規(guī)傳感器信號外,還將煙道殘氧、煙道排煙溫度及環(huán)境溫濕度等信號引入系統(tǒng)運(yùn)算并形成完善的閉環(huán)控制,同時(shí)系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)庫管理實(shí)現(xiàn)對熱風(fēng)爐爐況的自適應(yīng)和自學(xué)習(xí)能力,能最大限度減小煤氣壓力變化、換爐過程中煤氣注入量驟變等突發(fā)狀況造成的爐況波動(dòng),真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化燒爐,能較大幅度減少煤氣消耗、提高熱風(fēng)爐自動(dòng)控制水平。
自動(dòng)燒爐優(yōu)點(diǎn):自動(dòng)控制燒制過程,實(shí)時(shí)修正燒制曲線依據(jù)溫升趨勢自動(dòng)調(diào)整/平衡燃料消耗;運(yùn)行環(huán)境異動(dòng)分析、報(bào)警、并按照異動(dòng)規(guī)則動(dòng)調(diào)整氣體輸送;修正燒制規(guī)則;以溫度目標(biāo)自動(dòng)生成最佳燒制規(guī)則;系統(tǒng)健康狀態(tài)分析;多模塊處理燒制規(guī)則,降低溫度波動(dòng);燃燒與尾氣的平衡處理,降低燃料消耗。
單位熱風(fēng)煤氣消耗量不增加的情況下,平均風(fēng)溫提高15℃;或同等風(fēng)溫的情況下,節(jié)約煤氣5%”的指標(biāo),二者只要實(shí)現(xiàn)其一或折算后實(shí)現(xiàn)其一(折算規(guī)則:節(jié)約1%煤氣量相當(dāng)于提高3℃風(fēng)溫,同樣提高3℃風(fēng)溫相當(dāng)于節(jié)約1%煤氣量)
效益分析:
15℃風(fēng)溫=1.2kg焦比
年節(jié)降低焦比=1.2/1000×700×50萬=420000萬元
2.6.1 建立爐底爐缸侵蝕數(shù)學(xué)模型
根據(jù)本高爐的爐底爐缸碳磚砌筑圖,依據(jù)冶金傳輸原理、爐底爐缸侵蝕模型和熱電偶優(yōu)化布置理論,將本高爐爐底爐缸劃分為8個(gè)縱剖面,共布置測溫點(diǎn)160個(gè),上下層測溫點(diǎn)在圓周方向交錯(cuò)22.5°。電偶選擇爐底爐缸專用熱電偶,可長期在1100℃以下的溫度環(huán)境內(nèi)穩(wěn)定工作,短時(shí)間內(nèi)可承受1200℃的高溫;采取了特殊熱處理工藝,使熱電偶具有良好的抗拉伸、抗彎曲、抗剪切性能,至少可承受10次150°的彎曲。
2.6.2 冷卻壁水溫差熱負(fù)荷在線監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)
本系統(tǒng)由冷卻水溫度采集設(shè)備(包括溫度傳感器、數(shù)據(jù)采集器、協(xié)議轉(zhuǎn)換器及配套設(shè)備和線纜等)、冷卻水流量采集設(shè)備(包括電磁流量計(jì)、流量采集模塊、協(xié)議轉(zhuǎn)換器及配套設(shè)備和線纜等)、通訊機(jī)以及數(shù)學(xué)模型和應(yīng)用軟件組成。共計(jì)安裝測溫點(diǎn)86點(diǎn),流量計(jì)22臺。選用用精度為±0.025℃的高精度數(shù)字溫度傳感器??紤]高爐現(xiàn)場惡劣的工作環(huán)境,要求溫度傳感器的防護(hù)等級≥IP67。
2.6.3 風(fēng)口成像系統(tǒng)
由風(fēng)口攝像機(jī)、風(fēng)口尾線、電源適配器、配電集線箱、視頻傳輸網(wǎng)絡(luò)、工控機(jī)以及配套線纜和冷卻設(shè)施構(gòu)成。14套風(fēng)口共安裝14套風(fēng)口攝像機(jī)。拆、裝簡單,維護(hù)量小,視頻清晰
2.6.4 風(fēng)口檢漏系統(tǒng)
對風(fēng)口冷卻水的溫度和流量進(jìn)行實(shí)時(shí)采集并分析監(jiān)控,風(fēng)口發(fā)生泄漏損壞及時(shí)報(bào)警提醒崗位。選用彎管流量傳感器,檢測精度高,抗干擾能力強(qiáng)。
通過四新技術(shù)引進(jìn),增強(qiáng)了高爐監(jiān)控手段,對高爐爐內(nèi)、冷卻水、風(fēng)口及冷卻壁等提供清晰的監(jiān)控畫面,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了設(shè)備穩(wěn)定性。較5號高爐優(yōu)化升級之前設(shè)備裝備水平提高了一個(gè)臺階。
[1]董寶利,《濟(jì)鋼3200m3高爐集成環(huán)保新技術(shù)的 設(shè)計(jì)研究及應(yīng)用》第十四屆全國大高爐煉鐵學(xué)術(shù)年會論文集,2004年5月
[2]宋劍,《攀鋼1#高爐第四代爐齡投產(chǎn)一年回顧》 四川冶金,2004年12月
(作者單位:甘肅酒鋼集團(tuán)宏興股份有限公司煉鐵廠)