(長沙理工大學(xué),湖南 長沙 410000)
越南中宋水電站機組安裝創(chuàng)新優(yōu)化措施
殷湘黔
(長沙理工大學(xué),湖南 長沙 410000)
越南中宋水電站安裝4臺60MW混流式水輪發(fā)電機。水輪發(fā)電機組的安裝工期是整個電站投產(chǎn)發(fā)電的關(guān)鍵,通過首臺機組的安裝經(jīng)驗總結(jié),我部對后續(xù)機組轉(zhuǎn)子組裝、定子下線、下機架安裝、水輪機管路配制方案及措施進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,實現(xiàn)了水電站成套機電設(shè)備的快速優(yōu)質(zhì)安裝。本文闡述了越南中宋水電站機組安裝優(yōu)化調(diào)整措施,并總結(jié)了部分經(jīng)驗。
水電站;轉(zhuǎn)子組裝;定子下線;水輪機管路配制;優(yōu)化調(diào)整
越南中宋水電站安裝四臺60MW混流式水輪發(fā)電機。由于土建施工進(jìn)度滯后,水電站下閘蓄水時間節(jié)點滯后45天,嚴(yán)重影響到電站投產(chǎn)發(fā)電關(guān)鍵目標(biāo)。為了實現(xiàn)整個電站2017年6月四臺機組全部投產(chǎn)發(fā)電,經(jīng)科學(xué)研究,創(chuàng)新制定了一系列安裝優(yōu)化措施,加快水輪發(fā)電機組本體安裝施工進(jìn)度。通過對機組本體安裝關(guān)鍵線路的研究,我部在后續(xù)機組轉(zhuǎn)子組裝、定子下線、下機架安裝、水輪機管路配制方案及措施進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,實現(xiàn)了越南中宋水電站成套機電設(shè)備的快速優(yōu)質(zhì)安裝。
水輪機管路配制及導(dǎo)葉拐臂安裝工序優(yōu)化措施:根據(jù)原1#機組水輪機安裝方案,頂蓋平壓管路、水輪機測壓管路安裝工序,在導(dǎo)水機構(gòu)安裝完成后進(jìn)行。我們將該項工序調(diào)整至導(dǎo)水機構(gòu)預(yù)裝后,下機架吊裝前進(jìn)行。導(dǎo)葉拐臂同樣按此執(zhí)行。
原方案缺點:導(dǎo)水機構(gòu)安裝完成后,意味著水車室內(nèi),導(dǎo)葉拐臂、連板、控制環(huán)、接力器等均已安裝完成,而且機坑內(nèi)還預(yù)存有主軸密封、檢修密封、水導(dǎo)油槽等設(shè)備。水車室內(nèi)空間狹小,管路配制人員施工難以展開,大量不銹鋼管設(shè)備的轉(zhuǎn)運不便。因為下機架已完成吊裝,整個機坑內(nèi)即使采用人工照明,光線仍然不足。水輪機機坑內(nèi)管路的配制還需要進(jìn)行大量焊接工作,空間受限,通風(fēng)不暢通,焊接煙塵難以揮發(fā)消散,我部已安裝一臺軸流風(fēng)機,對機坑內(nèi)焊接煙塵進(jìn)行抽排,但是焊接煙塵仍然對施工人員有較大影響。
工序調(diào)整后優(yōu)點:水輪機機坑內(nèi)管路配制在導(dǎo)水機構(gòu)安裝完成后、下機架吊裝前進(jìn)行,那時機坑內(nèi)僅完成頂蓋、轉(zhuǎn)輪、水輪機大軸吊裝,整個機坑上下通透,自然采光充足無遮擋,空氣循環(huán)流通好,作業(yè)場地及空間大。此時進(jìn)行頂蓋平壓、量測系統(tǒng)測壓管路等配置工作,施工效率大大高于原方案。特別是管路配制過程中產(chǎn)生的焊接煙塵很快消散,既保護(hù)了施工作業(yè)人員身體健康,同時也極大提高了施工效率。機坑內(nèi)管路配制完成后再進(jìn)行導(dǎo)葉拐臂安裝,接力器安裝,控制環(huán)、主軸密封、水導(dǎo)油槽等設(shè)備的吊入預(yù)存。最后進(jìn)行下機架吊裝,對機坑進(jìn)行封閉。
水輪機導(dǎo)葉拐臂的安裝同樣按照該調(diào)整思路進(jìn)行了優(yōu)化,原方案導(dǎo)葉拐臂在下機架吊裝后安裝,現(xiàn)在改為下機架吊裝前,施工操作空間大、效率高。
通過測算對比,該項創(chuàng)新的優(yōu)化措施,使得水輪機安裝工期合理縮短15天。
下機架油冷器及管路配制工序優(yōu)化措施:根據(jù)原1#機組下機架安裝方案,油冷器及管路安裝工序,在轉(zhuǎn)子吊裝后進(jìn)行。我們將該項工序優(yōu)化調(diào)整至下機架吊裝前進(jìn)行。
在水輪機優(yōu)化措施中提到,水輪機管路配制、導(dǎo)葉拐臂安裝均在下機架吊裝前進(jìn)行。我們對于下機架的安裝也進(jìn)行了合理優(yōu)化,將6個油冷器及其管路在機坑外工位進(jìn)行安裝及配管,留有充足時間讓水輪機完成機坑內(nèi)管路及導(dǎo)葉拐臂安裝。
原方案缺點:下機架油冷器共有六個,每個重達(dá)1噸,在轉(zhuǎn)子吊裝完成后,機坑內(nèi)安裝,不僅空間狹小難以展開作業(yè),更缺乏吊裝手段,需要人為在轉(zhuǎn)子支架底部焊接增加吊耳。吊裝過程容易損壞冷卻器的銅管,造成冷卻器在油槽內(nèi)漏水的質(zhì)量事故。油冷器的管路配制也需要大量焊接作業(yè),同樣,轉(zhuǎn)子吊裝后,空氣狹小,通風(fēng)不暢,焊接煙塵難以揮發(fā)消散,作業(yè)人員難以忍受,降低施工效率。施工照明完全依靠人工照明,沒有自然采光效果好。
工序調(diào)整后優(yōu)點:在下機架吊入機坑前進(jìn)行油冷器及管路安裝,作業(yè)場地在安裝工位進(jìn)行,四周暢通,自然采光充足無遮擋,空氣循環(huán)流通好,作業(yè)場地及空間大。油冷器的安裝使用橋機吊裝,質(zhì)量有保障,效率高。相對在機坑內(nèi)安裝,每天只能安裝兩個油冷器需要3個工作日才能完成,而在機坑外工位采用橋機吊裝半個工作日即完成六個油冷器吊安裝。
管路配制過程中產(chǎn)生的焊接煙塵很快消散,既保護(hù)了施工作業(yè)人員身體健康,同時也極大提高了施工效率。油冷器及管路配制工作完成后進(jìn)行整體吊裝工作,及縮短了下機架自身安裝工期,同時預(yù)留了水輪機管路配制及導(dǎo)葉拐臂安裝時間。
通過測算對比,該項創(chuàng)新的優(yōu)化措施,使得下機架安裝工期合理縮短15天。
轉(zhuǎn)子組裝工序優(yōu)化措施:根據(jù)原1#機組轉(zhuǎn)子組裝方案,制動閘門安裝以及螺栓堵板焊接,在轉(zhuǎn)子磁極掛裝后進(jìn)行。我們將該項工序優(yōu)化調(diào)整至轉(zhuǎn)子支架拼裝后、磁軛疊裝前進(jìn)行。
轉(zhuǎn)子制動器閘門單塊重量大,轉(zhuǎn)子磁極掛裝后難以安裝。轉(zhuǎn)子制動閘門的螺栓有96塊堵板,堵板位于轉(zhuǎn)子支架內(nèi)部,每塊堵板安裝完成后有兩條焊縫需要現(xiàn)場焊接。首臺機組由于考慮不足,將制動器閘板安裝以及堵板焊接工序安排在轉(zhuǎn)子磁極掛裝后進(jìn)行,通過實踐經(jīng)驗發(fā)現(xiàn)受磁極阻礙閘門安裝困難,焊接在轉(zhuǎn)子內(nèi)部進(jìn)行,煙塵難以消散,且不利于轉(zhuǎn)子清掃保護(hù)。
原方案缺點:轉(zhuǎn)子制動器閘門單塊重量達(dá)80kg,在轉(zhuǎn)子磁極掛裝后,安裝區(qū)域空間低,施工操作難度大,安裝閘門需要異常小心,擔(dān)心由于操作不當(dāng)損壞碰傷磁極,造成設(shè)備安全事故。制動器閘板螺栓的堵板焊縫安排在磁極掛裝后進(jìn)行,此時焊接處外部被磁軛鐵皮包裹,鐵片通風(fēng)槽外被磁極覆蓋,通風(fēng)不暢,焊接煙塵難以揮發(fā)消散,作業(yè)人員難以忍受,降低施工效率。施工照明完全依靠人工照明,沒有自然采光效果好。
工序調(diào)整后優(yōu)點:在轉(zhuǎn)子支臂拼裝完成后進(jìn)行該項工序,作業(yè)場地外部未進(jìn)行磁軛疊片,四周暢通,自然采光充足無遮擋,空氣循環(huán)流通好,作業(yè)場地及空間大,不會擔(dān)心碰傷磁極。制動器閘板的安裝使用叉車提升,質(zhì)量有保障,安裝效率大大提高。
通過測算對比,該項創(chuàng)新的優(yōu)化措施,使得發(fā)電機轉(zhuǎn)子組裝工期合理縮短10天。
3#轉(zhuǎn)子組裝工序優(yōu)化措施:越南中宋水電站轉(zhuǎn)子在安裝間設(shè)計有一個組裝工位,我們通過優(yōu)化安裝間布局,新增一個轉(zhuǎn)子支架組裝工位。
通過1#、2#機組安裝經(jīng)驗分析,轉(zhuǎn)子組裝是后續(xù)機組安裝的關(guān)鍵線路,據(jù)安裝施工進(jìn)度分析,由于土建施工滯后1年,我部無法滿足2017年6月份四臺機組全部投產(chǎn)發(fā)電。為了保障合同工期的順利完成,關(guān)鍵就需要縮短發(fā)電機轉(zhuǎn)子組裝工期。我部計劃在安裝間新增加一個轉(zhuǎn)子支臂組裝工位,由于安裝地面未預(yù)先埋設(shè)鋼板,所以該工位僅能進(jìn)行轉(zhuǎn)子支臂組裝,不能進(jìn)行磁軛疊裝工序。當(dāng)轉(zhuǎn)子支臂組裝、制動器閘板安裝完成,再將轉(zhuǎn)子支架吊入原設(shè)計工位進(jìn)行轉(zhuǎn)子磁軛疊裝以及磁極掛裝工序。
在安裝間進(jìn)門口部位增設(shè)一個轉(zhuǎn)子組裝工位,不僅需要通過增加汽車吊、橋機轉(zhuǎn)運設(shè)備強度,加快機電設(shè)備轉(zhuǎn)運速率,才能保證場地的騰出。而且還需要增加用于3#機組轉(zhuǎn)子支臂拼裝的鋼支墩、千斤頂,以滿足3#機組轉(zhuǎn)子提前進(jìn)入拼裝工作。才能是增加轉(zhuǎn)子支臂組裝工位計劃得以實現(xiàn)。
對于增加3#機組轉(zhuǎn)子支臂組裝工位,不僅是需要對后續(xù)設(shè)備科學(xué)合理加強轉(zhuǎn)運效率,同時也需要對整個水輪發(fā)電機安裝流程具有相當(dāng)豐富的實踐經(jīng)驗。
通過測算對比,該項創(chuàng)新的優(yōu)化措施,使得單臺轉(zhuǎn)子組裝工期合理縮短25天。
通過分析首臺機組安裝經(jīng)驗,優(yōu)化調(diào)整后續(xù)機組安裝工序順序,提高了單臺機組安裝效率??偨Y(jié)歸納出兩項經(jīng)驗:第一,在安裝初步階段盡量安排完成那些安裝難度大、需要焊接作業(yè)的工作,降低后續(xù)施工對改道工序的影響,增加施工作業(yè)方便性,從而提高效率。第二,水電站機電安裝工作與廠房土建工作緊密聯(lián)系,兩者需要密切配合,大量土建工作需要機電安裝配合預(yù)埋,機電安裝過程也需要土建交面以及二期混凝土澆筑,一旦兩者配合不好,將會嚴(yán)重耽誤機電安裝工期,這也極大考驗了技術(shù)管理者經(jīng)驗智慧,靈活根據(jù)土建施工進(jìn)度,合理調(diào)整機電安裝順序,可以極大客服不利條件帶來的滯后影響。
目前越南中宋水電站四臺水輪發(fā)電機組已投入商業(yè)運行,機組各項參數(shù)指標(biāo)均滿足設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)。由此可見,越南中宋水電站多項創(chuàng)新優(yōu)化技術(shù)的應(yīng)用是成功的,為今后水電站水輪發(fā)電機組安裝調(diào)試提供了可借鑒的經(jīng)驗。
[1]主編.白延年.水輪發(fā)電機設(shè)計與計算[D].1982.
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[3]嚴(yán)文.水輪發(fā)電機組安裝工程實踐[J].現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備,2016(8):119-120.
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