孫紹鵬 , 李玉飛 , 王春林 , 張延濤
(中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽 471012)
催化裂化反再單元開工升溫問題分析與對策
孫紹鵬 , 李玉飛*, 王春林 , 張延濤
(中國石化 洛陽分公司 , 河南 洛陽 471012)
對催化裂化裝置反再單元烘爐的步驟進(jìn)行分析,對遇到的液態(tài)烴收不進(jìn)來、點爐點不著、升溫不均勻、汽提段自燃、盤管干燒等問題,提出切實可行的解決辦法,實際應(yīng)用達(dá)到預(yù)期效果,對裝置順利開工具有重要指導(dǎo)意義。
催化裂化 ; 高溫烘爐 ; 反再單元 ; 開工過程
催化裂化反再單元三器升溫在開工過程中起到重要的作用,目的是脫去襯里的表面水和結(jié)晶水,使耐磨隔熱襯里具有耐磨和隔熱的性能,為后續(xù)開工打好基礎(chǔ)。反再單元升溫分為三個步驟,分別是收液態(tài)烴、輔助燃燒爐點爐和反再單元升溫。反再單元襯里在常溫下自然干燥硬化后,仍有一定量的表面水和結(jié)晶水的存在。因此,開工前嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行襯里烘干,目的是把各部位襯里中的水分脫除,防止在劇烈升溫時,因水分快速汽化膨脹造成襯里裂紋、鼓包、脫落、影響設(shè)備壽命等。通過高溫烘烤,脫去襯里中的水分,使耐磨隔熱襯里具有耐磨和隔熱的性能。洛陽石化二套催化裝置開工反再三器升溫以沉降器、提升管反應(yīng)器、再生器、外取熱和煙氣管道同步升溫為主要目標(biāo)。
反再單元結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,烘爐過程熱量傳遞流程圖如圖2所示。
圖1 同軸式催化裂化裝置反應(yīng)再生單元結(jié)構(gòu)圖
圖2 烘爐過程熱量傳遞流程圖
反應(yīng)再生單元烘爐過程分為三個步驟,分別是收液態(tài)烴、輔助燃燒室點爐和反應(yīng)再生單元升溫。下面分別從這三個步驟分析,討論每一步驟出現(xiàn)的問題,并針對問題,提出切實可行的解決對策。
1.1 V1119收液化烴
輔助燃燒爐所用的液態(tài)烴來自焦化車間,收液態(tài)烴流程如圖3所示。
圖3 液態(tài)烴罐V1119收液化烴流程
收液態(tài)烴前,首先校準(zhǔn)液態(tài)烴罐V1119的液位調(diào)節(jié)閥LC1104和壓力控制閥PC1102;投用現(xiàn)場玻璃板液位計,保證玻璃板清晰好用;檢查V1119罐頂安全閥(定壓1.56 MPa)并正常投用,關(guān)閉V1119罐頂放空閥;檢查V1119至地下污油罐脫液排凝。
改好V1119收液態(tài)烴流程和液態(tài)烴至輔助燃燒爐流程后,聯(lián)系焦化裝置開始收液態(tài)烴。收液態(tài)烴時一人觀察玻璃板液位計的情況,一人觀察脫液情況,保證將液化烴攜帶的水脫凈。因要留出液態(tài)烴氣化空間,故收至半罐時停止。
1.2 存在問題及對策
因焦化液化烴帶水較多,這對液態(tài)烴的氣化和燃燒效果都是不利的。焦化液態(tài)烴將大量的水帶入液態(tài)烴罐內(nèi),一部分水隨著液態(tài)烴氣化,造成液態(tài)烴罐壓力過高,液態(tài)烴收不進(jìn)來;同時,液態(tài)烴帶水過多,造成輔助爐點火點不著,或者火焰燃燒不正常,進(jìn)而造成輔助爐滅火。
因此,現(xiàn)場需留兩人,盯緊V1119壓力現(xiàn)場一次表和玻璃板液位計的同時,加強(qiáng)脫水。因焦化液化氣H2S含量較高,故應(yīng)在脫液排凝處設(shè)立警戒區(qū),防人誤入中毒。作業(yè)時注意帶好便攜式H2S報警儀,站上風(fēng)向,一人脫水一人監(jiān)護(hù)。
收液態(tài)烴液位不易過高,以便給液態(tài)烴留下足夠的汽化空間,故V1119玻璃板液位計安裝位置在罐體下半部分,如圖3所示。如液位過高,來不及汽化的液態(tài)烴直接進(jìn)入輔助爐,不但會使?fàn)t前管線結(jié)霜,還會使?fàn)t膛溫度快速上升,造成爐膛超溫。在升溫過程中V1119壓力按0.7~0.8 MPa,液位按60%~80%控制。
2.1 輔助燃燒爐
輔助燃燒爐在開工時是用來加熱主風(fēng)和再生器內(nèi)催化劑的。一次風(fēng)進(jìn)入爐膛,提供燃料燃燒需要的氧,二次風(fēng)進(jìn)入筒體夾層,起冷卻作用,防止超溫,如圖4所示。輔助燃燒爐點爐用的是電打火器,原理是高壓放電,將380 V的電壓變成6 000 V后,在火槍末端放電,產(chǎn)生火花,引燃液態(tài)烴。
點爐前的準(zhǔn)備工作:檢查輔助燃燒爐F1101A/B液化氣火嘴安裝是否正確;檢查電打火器是否好用;裝好現(xiàn)場溫度指示儀;清理液態(tài)烴線阻火器;關(guān)閉爐前液態(tài)烴、非凈化風(fēng)閥門,檢查各壓力表是否安裝齊全好用;將液態(tài)烴引至爐前排凝,分析液態(tài)烴氧含量,≤1.0%為合格;投用V1119加熱蒸汽,點燃土火炬,保證其穩(wěn)定燃燒。
點爐過程:反再單元從110 ℃向315 ℃升溫時點爐,點爐前先用非凈化風(fēng)吹掃火嘴5 min后關(guān)閉,輔助爐有大、小兩個火嘴,點爐時輔助爐一次風(fēng)閥開5%,二次風(fēng)閥全開;控制再生壓力0.03 MPa,主風(fēng)量800 Nm3/min;用小火嘴點爐,如5 s內(nèi)點不著,用非凈化風(fēng)吹掃10 min后再點,直至點著;點著后及時調(diào)整一次風(fēng),使液態(tài)烴完全燃燒;隨后按升溫曲線升溫,適時將土火炬熄滅。
停爐過程:反再單元升溫烘爐結(jié)束后,輔助爐F1101A/B以每小時50 ℃的速度降溫,當(dāng)爐出口降至300 ℃時,關(guān)閉液態(tài)烴手閥,火嘴用風(fēng)吹掃干凈后關(guān)閉,并關(guān)閉各總閥;將一、二次風(fēng)閥全開。
2.2 存在問題及對策
原設(shè)計液態(tài)烴烘爐閥組和輔助爐大火嘴之間是用金屬軟管連接,因軟管壽命短易泄漏,多次出現(xiàn)升溫期間軟管泄漏而被迫熄爐更換。為此2015年檢修期間改為硬管連接。
圖4 輔助燃燒爐示意圖
因小火嘴易被風(fēng)吹滅,且因小火嘴用液態(tài)烴量小,液態(tài)烴罐V1119壓控調(diào)節(jié)閥和液位調(diào)節(jié)閥只能用手閥卡量,無法投用自動控制,需要頻繁調(diào)整。在實際操作中,在輔助爐點著后盡快將小火嘴切至大火嘴運(yùn)行,以便盡早將V1119液位和壓控投用自動。
因焦化液化烴中含雜質(zhì)較多,在烘爐過程中液態(tài)烴阻火器會堵塞,導(dǎo)致爐膛溫度快速下降。故在烘爐過程中,現(xiàn)場作業(yè)人員在觀察爐內(nèi)燃燒情況的同時,要盯好阻火器前后壓力表變化。當(dāng)阻火器前后壓降出現(xiàn)大幅上升時,及時切至副線運(yùn)行,避免爐內(nèi)溫度大幅波動。
3.1 升溫過程
反再單元升溫曲線如圖5所示,分為三次升溫和三次恒溫共六個階段。
圖5 反再單元升溫曲線
第一階段,利用主風(fēng)熱量給反再單元升溫,從室溫向110 ℃升溫:將主風(fēng)和兩器自?;謴?fù),將主風(fēng)引入再生器,開大沉降器、外取熱及大油氣線放空,通過調(diào)整再生滑閥、待生塞閥和雙動滑閥開度,控制好兩器差壓,利用主風(fēng)熱量升溫,主風(fēng)量控制在1 800~2 400 Nm3/min即可。啟動除氧水泵P1506給外取熱汽包V1402上水,改通3.5 MPa飽和蒸汽進(jìn)再生器過熱流程,3.5 MPa過熱蒸汽并網(wǎng)閥關(guān)閉,閥前放空保護(hù)再生器過熱盤管。
第二階段,110 ℃恒溫18 h烘爐,脫除襯里表面水。
第三階段,輔助燃燒爐點火,利用LPG燃燒熱量給反再單元升溫,從110 ℃向315 ℃升溫:輔助爐點火后應(yīng)盡快切換到大火嘴,提高液化氣用量,使液態(tài)烴罐的液控和壓控閥盡早投自動,降低液態(tài)烴壓力變化對爐溫的影響,主風(fēng)量根據(jù)輔助爐負(fù)荷和燃燒情況隨之提高。通過逐步開大一次風(fēng)和提高液態(tài)烴量,按升溫曲線趨勢圖5逐步升溫。當(dāng)系統(tǒng)溫度升至250 ℃時,對系統(tǒng)進(jìn)行熱緊。再生器密相溫度升至300 ℃時,投用粗旋套筒流化蒸汽(通過孔板控制流量以保護(hù)流化環(huán))、兩段汽提蒸汽過熱盤管(通過盤管出口放空以保護(hù)過熱管)、燃燒油噴嘴和原料油、終止劑噴嘴保護(hù)蒸汽。
第四階段,315 ℃恒溫24 h,脫除襯里結(jié)晶水。
第五階段,仍然利用LPG燃燒熱量給反再單元升溫,從315 ℃向500 ℃升溫:當(dāng)一次風(fēng)全開,輔助爐負(fù)荷提到一定程度時要防止輔助爐超溫,應(yīng)通過全開沉降器、大油氣線及外取熱放空,提高兩器壓力,關(guān)小二次風(fēng)的方法將爐膛熱量轉(zhuǎn)移至再生器,再依次向各部位轉(zhuǎn)移,使各部位逐步達(dá)到500 ℃。當(dāng)系統(tǒng)溫度升至450 ℃時投用各松動點松動風(fēng)、松動蒸汽、儀表反吹風(fēng)并再次對系統(tǒng)進(jìn)行熱緊。
第六階段,500 ℃恒溫2~4 h,視開工進(jìn)度熄爐,反再單元三器升溫烘爐結(jié)束。關(guān)閉再生滑閥和待生塞閥,主風(fēng)退出再生器。沉降器蒸汽趕空氣,為拆大油氣盲板創(chuàng)造條件。
整個升溫過程要密切注意三器的溫度、壓力變化情況;輔助爐爐膛(≤950 ℃)及爐膛出口溫度(≤650 ℃);液態(tài)烴罐壓力及液位,外取熱汽包V1402液位(防止3.5 MPa蒸汽飽和管和再生器內(nèi)過盤管干燒),不同溫度下待生塞閥閥位(反映待生立管膨脹量)等參數(shù)變化。
3.2 存在問題及對策
室內(nèi)無法判斷輔助燃燒爐內(nèi)的燃燒情況,需要現(xiàn)場人員通過視窗隨時觀察爐內(nèi)燃燒情況。當(dāng)爐內(nèi)液態(tài)烴燃燒過程中火焰發(fā)暗,出現(xiàn)黑煙時,系液態(tài)烴燃燒不充分,應(yīng)及時開大一次風(fēng)促其穩(wěn)定燃燒;當(dāng)爐內(nèi)液態(tài)烴燃燒過程中出現(xiàn)火焰飄搖不定時,系風(fēng)和液態(tài)烴的配比偏大,應(yīng)視升溫情況關(guān)小一次風(fēng)或提高液態(tài)烴量。
升溫過程容易造成溫度分布不均衡。升溫的主要技巧在于熱量轉(zhuǎn)移,基本過程是先開大雙動滑閥將熱量從輔助爐出口轉(zhuǎn)移到再生器;然后關(guān)小雙動滑閥,適當(dāng)開待生塞閥,提高兩器差壓,使熱量沿待立管轉(zhuǎn)移至沉降器;反應(yīng)溫度通過開大再生滑閥升溫;升溫過程中每隔半個小時將特閥活動一次,通過不斷調(diào)整再生滑閥、待生塞閥開度和兩器壓差,將熱量均勻地轉(zhuǎn)移到容器各處,以達(dá)到同步升溫的目的。
向500 ℃升溫的過程中,要逐步關(guān)小二次風(fēng)閥。因二次風(fēng)閥系DN900手動蝶閥,閥門位于二層平臺框架外,需佩戴安全帶的兩人同時才能開關(guān),因此對其進(jìn)行了改造,為閥門加裝氣動頭,保證了閥門開關(guān)的安全性和準(zhǔn)確性,減輕了作業(yè)的勞動強(qiáng)度。
如液態(tài)烴在升溫過程中熄火,應(yīng)立即關(guān)閉火嘴手閥,用風(fēng)吹掃,排除故障后再按正常點火程序重新點燃。
315 ℃向500 ℃升溫時,常因汽提段溫度上升過快導(dǎo)致汽提段格柵自燃。需要特別注意的是控制汽提段的溫度≤450 ℃,這是因為汽提段特殊的隔柵結(jié)構(gòu),使隔柵上的焦很難清理干凈,少量的焦在高溫下即可自燃。如果控制不好,汽提段的溫度會因自燃而快速升高。而此時其他部位的溫度可能還沒有升到位,就得被迫使用汽提蒸汽降溫,250 ℃的蒸汽進(jìn)入正在自燃的汽提段可能會使格柵因溫度劇烈變化而產(chǎn)生應(yīng)力變形,這是升溫過程中應(yīng)極力避免的情況。
催化裝置反再單元開工烘爐分為三個階段,分別是收液態(tài)烴、輔助燃燒室點爐和反應(yīng)再生系統(tǒng)升溫。針對液態(tài)烴收不進(jìn)來、點爐點不著、升溫不均勻、汽提段自燃、盤管干燒等問題,提出了相應(yīng)的解決辦法,結(jié)合開工實際應(yīng)用,達(dá)到預(yù)期效果。高溫烘爐過程中脫去襯里的表面水和結(jié)晶水,使耐磨隔熱襯里具有耐磨和隔熱的性能,為開工后續(xù)工作打下良好的基礎(chǔ)。
2016-08-26
孫紹鵬(1980-),男,技師,從事催化裂化裝置生產(chǎn)管理工作,電話:13523602030;聯(lián)系人:李玉飛(1986-),男,助理工程師,碩士研究生,從事催化裂化裝置生產(chǎn)管理工作,電話:15036321668。
TQ050.3,TQ032
B
1003-3467(2016)12-0039-04