楊 波,何瑩瑩,趙海洋
(上海航天精密機(jī)械研究所,上海 210160)
發(fā)射筒前蓋定量涂膠工藝裝備研究
楊 波,何瑩瑩,趙海洋
(上海航天精密機(jī)械研究所,上海 210160)
針對發(fā)射筒前蓋涂膠效率低、涂膠質(zhì)量參差不齊的問題,在分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點和定量涂膠機(jī)理的基礎(chǔ)上,設(shè)計了一臺自動化涂膠工藝裝備,實現(xiàn)了涂膠過程的自動化以及涂膠量的全過程實時控制。初步工藝試驗表明,工藝裝備在總體結(jié)構(gòu)、涂膠效率、涂膠質(zhì)量等方面均滿足使用要求。
定量涂膠;工藝裝備;涂膠效率
發(fā)射筒是某航天產(chǎn)品發(fā)射前的貯存裝置,發(fā)射前筒內(nèi)充滿惰性氣體,以保證某航天產(chǎn)品處于適宜的溫度濕度環(huán)境中,有利于延長航天產(chǎn)品的貯存壽命[1,2]。發(fā)射筒的各部件連接處的氣密性是評價發(fā)射筒性能的重要指標(biāo)。因采用膠粘工藝,發(fā)射筒前蓋是氣密性最薄弱的部位之一,而且膠粘過程屬于特殊工藝過程,如果前蓋涂膠量不均勻,則與蓋環(huán)粘結(jié)過程容易產(chǎn)生氣泡,降低膠粘的氣密性指標(biāo)。
目前大部分發(fā)射筒前蓋的膠粘過程均采用手工涂膠方式(前蓋膠粘如圖1所示),現(xiàn)有的膠粘結(jié)過程為:兩個操作工同時操作,其中一個手扶著蓋環(huán)回轉(zhuǎn),另一個用注射器吸膠后對準(zhǔn)蓋環(huán)邊沿進(jìn)行噴膠注射,注射后,將前蓋體和蓋環(huán)刻線對齊并稍微壓緊,并將溢出在蓋環(huán)四周的膠量刮除,最終將對接好的前蓋放在壓緊工裝上進(jìn)行膠固化。手工涂膠方式存在以下問題:
圖1 前蓋膠結(jié)圖
1)涂膠工藝不具有可量化性,同批次產(chǎn)品膠粘質(zhì)量參差不齊。注膠由工人憑靠自己經(jīng)驗控制,受人的影響程度大,出膠量不可控,導(dǎo)致前蓋膠粘的氣密性質(zhì)量不穩(wěn)定。
2)生產(chǎn)效率和自動化程度較低,不適應(yīng)日益增長的航天產(chǎn)品批產(chǎn)需求。一方面,點膠過程需兩個工人共同操作;另一方面,在實際的粘接過程中,通常為了保證前蓋的氣密和粘接強(qiáng)度,點膠量較多,使得需要增加刮膠操作,降低了生產(chǎn)效率。
為滿足航天產(chǎn)品批產(chǎn)需求,達(dá)到提高產(chǎn)品膠粘效率和膠粘質(zhì)量的目的,本文在分析膠量均勻性控制方法的基礎(chǔ)上,提出了自動化涂膠工藝裝備的總體方案,并進(jìn)行了大量的工藝試驗。
由上述前蓋膠粘存在的問題可知,自動化涂膠工藝裝備主要涉及軌跡規(guī)劃和膠量定量控制兩個功能。根據(jù)前蓋外形特征和生產(chǎn)現(xiàn)場條件約束,工藝裝備采用運動軌跡圓弧插補技術(shù)和低壓氣源壓力閉環(huán)控制技術(shù)實現(xiàn)涂膠過程的準(zhǔn)確定量控制。
1.1 涂膠軌跡控制原理
涂膠軌跡控制技術(shù)此設(shè)計的關(guān)鍵技術(shù)之一,數(shù)字積分法是目前應(yīng)用最廣泛的圓弧插補方法,它具有運算速度快、脈沖分配均勻、易于實現(xiàn)多軸聯(lián)動控制的優(yōu)點[3,4]。
本文采用4段圓弧擬合的方式規(guī)劃整個圓環(huán)軌跡。以第一象限逆圓為例(如圖2所示),起始點在A(X0,Y0),圓弧半徑為R,B(Xi,Yi)為圓弧上的任意一點,則圓方程為:
圖2 逆圓示意圖
設(shè)B點的移動速度為V,分速度分別為VX,VY。
單位時間內(nèi),X、Y方向的位移量分別為:
速度恒定不變時,B(Xi,Yi)坐標(biāo)為:
逆圓在每個象限內(nèi)插補函數(shù)的符號如表1所示。
表1 每個象限內(nèi)坐標(biāo)軸增量符號表
1.2 膠量壓力閉環(huán)控制原理
假設(shè)氣體壓力控制器出口壓力為P,針筒出膠速度為V1,針筒的橫截面積為S,膠的密度為ρ,如圖3所示。則氣體壓力作用在膠上的力為:
圖3 針筒膠控制示意圖
忽略摩擦力做功,根據(jù)能量守恒,單位時間內(nèi)氣體對膠做功等于針頭處膠的動能:
由上式可知,出膠速度與針筒內(nèi)的氣體壓力成一定的比例關(guān)系,而出膠速度代表出膠量的均勻性。膠量壓力閉環(huán)控制可保證涂膠量的均勻性,提高膠粘的質(zhì)量。
通過分析涂膠軌跡圓形軌跡擬合方法以及膠量定量控制原理,進(jìn)一步明確了自動化涂膠工藝裝備的功能需求[5],本文設(shè)計了一套基于微型數(shù)控系統(tǒng)的自動化涂膠工藝裝備,如圖4所示。
圖4 自動化涂膠工藝裝備
2.1 三軸運動機(jī)構(gòu)設(shè)計
1)三軸運動機(jī)械臂
三軸運動機(jī)械臂有X軸、Y軸、Z軸三個運動方向,Z軸可以實現(xiàn)點膠針筒的上下調(diào)節(jié),X/Y軸機(jī)械臂插補運動實現(xiàn)圓形軌跡點膠。根據(jù)膠粘產(chǎn)品的尺寸,X軸、Y軸機(jī)械臂的有效行程至少為300mm,Z軸機(jī)械臂的高度調(diào)節(jié)滿足凸臺涂膠需求。本設(shè)計選用線性模組(圖5)作為機(jī)械臂的主要組件,線性模組采用絲杠傳動,導(dǎo)軌采用精密線性滑塊導(dǎo)軌,X軸、Z軸機(jī)械臂型號為WN410TA,Y軸機(jī)械臂型號為WN420TA。其機(jī)械參數(shù)如表2所示。
圖5 三軸機(jī)械臂線性模組
表2 三軸機(jī)械臂線性模組參數(shù)
2)針筒安裝定位夾具
如圖6所示,針筒安裝定位夾具用于安裝固定點膠針筒。針筒的安裝的穩(wěn)定性對涂膠質(zhì)量有很大影響,主要體現(xiàn)在兩方面:
圖6 針筒安裝定位夾具
(1)上下?lián)醢迮c夾具平板的垂直度影響出膠針頭的運動軌跡,垂直度偏差過大會導(dǎo)致涂膠過程中膠嘴超出蓋環(huán)凸臺范圍,膠體落在蓋環(huán)外表面。
(2)上下?lián)醢鍖︶樛驳亩ㄎ环€(wěn)定性影響涂膠質(zhì)量。三軸運動機(jī)構(gòu)的涂膠是以膠頭出膠點的坐標(biāo)為基準(zhǔn)進(jìn)行軌跡規(guī)劃的,如果針筒定位不牢固,會導(dǎo)致出膠頭位置不固定,甚至膠頭在運動過程中與蓋環(huán)發(fā)生物理干涉。
本設(shè)計要求上下?lián)醢迮c夾具平板的平面垂直度控制在0.005mm,并且采用上下?lián)醢骞潭ǖ姆绞剑x擇固定型號的針筒和針頭,下?lián)醢迤鹣尬还潭ㄗ饔?,上擋板定位孔作基?zhǔn)定位,保證涂膠過程出膠針頭坐標(biāo)位置誤差控制在合理范圍內(nèi)。
2.2 控制系統(tǒng)設(shè)計
自動化涂膠工藝裝備的控制系統(tǒng)主要分為兩部分,一部分是三軸運動機(jī)械臂的聯(lián)動控制系統(tǒng),一部分是點膠機(jī)系統(tǒng)的膠量定量控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)實現(xiàn)的功能主要有:
1)自動化涂膠工藝裝備應(yīng)用對象是圓環(huán)類產(chǎn)品,實現(xiàn)對圓環(huán)產(chǎn)品的涂膠??刂葡到y(tǒng)具備圓弧插補、參數(shù)可調(diào)、自動/手動運行、離線編程等功能。
2)膠量定量控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)出膠量的穩(wěn)定輸出,可實時調(diào)整出膠量。
本設(shè)計采用如圖7所示的控制架構(gòu)。主控制器選用TC55C系列四軸運動控制器,控制精度為0.001mm,具有四軸直線插補聯(lián)動功能,二軸圓弧插補功能;驅(qū)動系統(tǒng)選用安川公司的高精度伺服驅(qū)動器和高響應(yīng)速度伺服電機(jī),與三軸運動機(jī)械臂的技術(shù)參數(shù)匹配。
膠量定量控制系統(tǒng)選用HYD-2000點膠控制器,系統(tǒng)配置氣體壓力傳感器,實現(xiàn)膠量壓力閉環(huán)控制。同時系統(tǒng)設(shè)置真空回路控制系統(tǒng),可以在針筒內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓,放置膠料漏滴。
為了驗證工藝裝備的可適用性,本文進(jìn)行了初步的涂膠工藝摸索。試驗配置了實際產(chǎn)品使用的專用膠,確定了涂膠工藝運動軌跡,通過不同氣體壓力和運動速度的組合,使用工藝蓋環(huán)進(jìn)行了大量的工藝試驗,試驗情況如圖8所示。
圖7 控制系統(tǒng)構(gòu)成圖
圖8 壓力一定條件下出膠量與移動速度關(guān)系
從圖中可以看出,在固定的移動速度條件下,隨著氣體壓力的增大,出膠量也會隨之增大,這驗證了工藝裝備的出膠量是可控的,后續(xù)試驗過程中將進(jìn)一步摸索合適的工藝參數(shù),使量化的膠量參數(shù)符合實際生產(chǎn)需要。
以移動速度為600mm/min,壓力為0.4MPa和移動速度500mm/min,壓力為0.3MPa條件下的涂膠試驗為例,試驗效果實物圖如圖9所示。
圖9 工藝試驗實物圖
從上圖可以看出,在移動速度為600mm/min,壓力為0.4MPa和移動速度500mm/min,壓力為0.3MPa條件下膠體均勻的分布在蓋環(huán)凸臺上,蓋環(huán)圓周表面整潔,減小了涂膠完成后刮膠工作量,提高了涂膠質(zhì)量一致性和涂膠效率。
針對現(xiàn)有的涂膠工藝存在的問題,本文詳細(xì)分析了定量涂膠原理和運動路徑規(guī)劃原理,得出了對自動化工
【】【】藝裝備的技術(shù)要求,最終設(shè)計了一臺自動化定量涂膠工藝裝備。工藝試驗表明,工藝裝備可以實現(xiàn)圓環(huán)路徑規(guī)劃和定量涂膠功能。相對于手工涂膠,自動化涂膠方式涂膠均勻性和涂膠效率有了大幅提高。
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The research of quantitative gumming technology equipment of barrel front cover
YANG Bo, HE Ying-ying, ZHAO Hai-yang
TH16
A
1009-0134(2016)12-0097-04
2016-07-29
楊波(1988 -),男,山東濰坊人,工程師,碩士研究生,研究方向為非標(biāo)工藝裝備設(shè)計。