摘 要:瓦斯抽排是保障煤礦安全生產(chǎn)的重要工作,同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)瓦斯綜合利用的前提。因此,進(jìn)一步提高瓦斯自動(dòng)抽排工藝的安全性、可靠性和實(shí)時(shí)性,對(duì)于煤礦企業(yè)實(shí)現(xiàn)健康經(jīng)營(yíng)和安全生產(chǎn)起到了積極的推動(dòng)作用,同時(shí)也有效地促進(jìn)了節(jié)能減排工作的開(kāi)展,幫助企業(yè)走上可持續(xù)性發(fā)展道路。文章針對(duì)煤礦瓦斯抽排系統(tǒng)進(jìn)行研究,結(jié)合人工智能領(lǐng)域的模糊機(jī)制,提出了有針對(duì)性的優(yōu)化策略,并設(shè)計(jì)了相關(guān)的硬件系統(tǒng)和基于西門(mén)子S7-200PLC的軟件系統(tǒng),有效地提高了瓦斯自動(dòng)化抽排系統(tǒng)的控制精度和響應(yīng)速度,具備了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:瓦斯;抽排;模糊機(jī)制;PLC
引言
瓦斯是煤層中的一種伴生氣體,在開(kāi)采的過(guò)程中,由于周圍煤層壓力的減少釋出逸散,當(dāng)瓦斯大量快速釋出時(shí)即形成瓦斯突出,進(jìn)而可能導(dǎo)致瓦斯爆炸事故。為有效降低瓦斯危害,合理利用瓦斯資源,各個(gè)大中型煤礦企業(yè)均嚴(yán)格遵循了國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)安全規(guī)程,做到先抽后采的工作順序。目前,煤礦瓦斯抽排最主要的方式為鉆孔預(yù)抽,在此過(guò)程中,對(duì)抽排系統(tǒng)的精確控制成為了影響整個(gè)系統(tǒng)工作質(zhì)量的關(guān)鍵因素。文章針對(duì)這一情況,采用了人工智能領(lǐng)域的模糊機(jī)制對(duì)抽排系統(tǒng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),收到了良好的效果。
1 瓦斯自動(dòng)抽排基本工作原理
圖1給出了鉆孔抽排工作的基本原理,如圖所示,本系統(tǒng)的核心模塊即位于抽排泵的抽入與排出管道之間,通過(guò)對(duì)管道內(nèi)瓦斯?jié)舛鹊膶?shí)時(shí)監(jiān)控,以排出管道無(wú)效流量作為反饋信息,來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)自動(dòng)調(diào)節(jié)閥門(mén)開(kāi)度的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),從而控制排入大巷中的瓦斯流量,同時(shí)通過(guò)設(shè)定嚴(yán)格的安全界限,保障大巷內(nèi)的瓦斯流量始終處于安全水平以內(nèi)。
圖1 瓦斯抽排流程圖
2 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1 硬件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
本硬件系統(tǒng)位于圖1中的控制器部位,實(shí)現(xiàn)對(duì)自動(dòng)調(diào)節(jié)閥的動(dòng)態(tài)控制,其硬件構(gòu)成如圖2所示。核心控制模塊選用西門(mén)子公司推出的S7-200PLC模塊,該模塊可靠性高,性能優(yōu)良,由于本模塊是數(shù)字化模塊,因此需要在系統(tǒng)中加裝A/D轉(zhuǎn)換模塊EM235;選用1個(gè)高濃傳感器和2個(gè)低濃傳感器來(lái)對(duì)管道和大巷內(nèi)的瓦斯流量進(jìn)行監(jiān)測(cè);采用流量傳感器對(duì)泵內(nèi)水流量進(jìn)行監(jiān)控;控制系統(tǒng)通過(guò)串口通信技術(shù)與上位機(jī)之間保持信息的流暢傳輸,并在上位機(jī)內(nèi)通過(guò)管理軟件對(duì)本系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)管理。
圖2 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖
2.2 系統(tǒng)工作流程
系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),抽排泵位于停止?fàn)顟B(tài),各閥門(mén)通電,開(kāi)啟閘閥F、F2,關(guān)閉F1,此時(shí)抽排泵進(jìn)入工作狀態(tài)。在抽排過(guò)程中,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)瓦斯傳感器采集到的瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù),將此數(shù)據(jù)與回風(fēng)大巷中預(yù)先設(shè)定的瓦斯?jié)舛劝踩颠M(jìn)行對(duì)比,得到偏差量E以及管道瓦斯?jié)舛萒1,根據(jù)這兩個(gè)參數(shù),按照模糊機(jī)制的隸屬度函數(shù)計(jì)算出相應(yīng)的模糊量,并啟動(dòng)模糊控制器,根據(jù)預(yù)先設(shè)定的模糊規(guī)則,計(jì)算得到模糊量輸出,再執(zhí)行反模糊化操作,即可得到精確量,根據(jù)此數(shù)值完成對(duì)閥門(mén)開(kāi)度的調(diào)節(jié),改變有效流量;同時(shí)為了加強(qiáng)保護(hù),系統(tǒng)設(shè)定了警報(bào)機(jī)制,當(dāng)采集到的回風(fēng)巷道中瓦斯?jié)舛萒3超限,則立即開(kāi)啟警報(bào),將此信息以最高優(yōu)先級(jí)通知上位機(jī),同時(shí)不等待上位機(jī)的指令送達(dá)即強(qiáng)行制止抽排泵運(yùn)行;此外,系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,根據(jù)流量傳感器反饋的抽排泵中水流信息實(shí)現(xiàn)對(duì)抽排泵的斷水保護(hù)。
3 模糊控制算法
本系統(tǒng)的主要目的是控制回風(fēng)巷道中的瓦斯?jié)舛?,以達(dá)到安全抽排的目的。而被控對(duì)象顯然受到了多種因素的干擾,且無(wú)法建立精確的控制模型,因此一般的閉環(huán)反饋控制方式無(wú)法實(shí)現(xiàn)高精度、高響應(yīng)速度的控制要求,而模糊機(jī)制最大的特點(diǎn)就是不需要建立數(shù)學(xué)模型,通過(guò)最大程度地借鑒知識(shí)經(jīng)驗(yàn)與操作經(jīng)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)對(duì)被控對(duì)象的高效控制,本設(shè)計(jì)將模糊控制理論應(yīng)用于閥門(mén)開(kāi)度控制,使閥門(mén)隨著瓦斯?jié)舛鹊淖兓詣?dòng)調(diào)整其開(kāi)度,從而自動(dòng)調(diào)節(jié)流量,實(shí)現(xiàn)對(duì)閥門(mén)的自動(dòng)控制。
根據(jù)模糊機(jī)制原理,得到瓦斯?jié)舛绕頔的論域?yàn)閧-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4},模糊語(yǔ)言集為{PB,PS,ZE,NS,NB},分別代表{正大偏差,正小偏差,無(wú)偏差,負(fù)小偏差,負(fù)大偏差}。
根據(jù)廣泛調(diào)研及查閱資料得到的先驗(yàn)知識(shí),總結(jié)出25條模糊控制規(guī)則,形式均為:IF E=Ai and T1=Bj THEN U=Ck。其中E為回風(fēng)濃度偏差,U為對(duì)閥門(mén)開(kāi)度的控制信號(hào)。根據(jù)每一條規(guī)則可求得
對(duì)應(yīng)模糊關(guān)系矩陣:Rij=(Ei×T1j)×Uij,則總的模糊關(guān)系 。
采用重心法 對(duì)矩陣中的每一行進(jìn)行模糊判
決,并根據(jù)輸入的所有參數(shù)組合計(jì)算出相應(yīng)的輸出控制量,即可形成一張“輸入量-輸出量”的映射表,每次執(zhí)行模糊操作時(shí),都根據(jù)輸入量查詢?cè)摫?,得到相?yīng)的濃度值。
隨后,將實(shí)際的偏差量和濃度量e(k)和T1(k)分別乘以量化因子k1和k2,可得查找論域控制表所需要的xi和yj,即xi=k1e(k),yj=k2T1(k)。根據(jù)查詢結(jié)果,可得到輸出控制量的論域值Uij再將此值乘以比例因子k3,得到u=k3Uij,本式中的u即為控制系統(tǒng)所需的輸出控制量,通過(guò)對(duì)控制量u的實(shí)時(shí)改變,控制系統(tǒng)就可實(shí)現(xiàn)對(duì)閥門(mén)開(kāi)度的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。
4 結(jié)束語(yǔ)
文章提出的基于模糊機(jī)制的瓦斯抽排控制系統(tǒng)可有效地提高瓦斯抽排工作的質(zhì)量,較好地保障了煤礦井下生產(chǎn)的安全性。相信隨著自動(dòng)化技術(shù)和人工智能技術(shù)等領(lǐng)域的不斷發(fā)展,會(huì)出現(xiàn)更多更優(yōu)秀的優(yōu)化策略,進(jìn)一步提高瓦斯抽排工作的可靠性和高效性。
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