摘 要:針對煤礦廢水的回收處理再利用,通過對廢水種類、處理方法的簡單分析,結(jié)合某煤礦企業(yè)實際情況,提出一整套回收處理工藝,并對凈化、深層處理系統(tǒng)進行深入剖析,最后通過實踐得出該工藝方法切實可行、處理效果好的結(jié)論。
關(guān)鍵詞:煤礦廢水;凈化處理;深度處理
1 礦井水的分類
成煤地質(zhì)條件與煤系地層成分等因素直接決定了礦井水的屬性,而且煤礦水文地質(zhì)等基本條件還會對礦井水水質(zhì)、水量等帶來本質(zhì)的影響。根據(jù)廢水的物理和化學(xué)性質(zhì),并積極考慮資源化方面的需求,通??梢缘V井水分為以下幾種類型,即為:潔凈水、懸浮水、高礦化度水、酸性水、含少量有機污染物水等[1]。
2 礦井水回收處理再利用方法
我國當(dāng)前針對礦井水的處理主要運用傳統(tǒng)的方式方法,具有代表性的有混凝-沉淀等,在實際工作中需要根據(jù)排放的去向以及水質(zhì)方面的具體要求妥善選取處理方法,也可對多種處理方法進行結(jié)合[2]。對于需要直接排放的廢水,一般運用“沉淀-混凝沉淀-過濾”的方法進行處理;對于處理后用作生活飲用的廢水,在處理完成后還需進行消毒除菌;此外,有一部分礦井水中含有一定量的金屬離子,為滿足處理后使用需求,還要再凈化以后實施除鹽。從煤礦企業(yè)的角度講,開展廢水處理工作時,應(yīng)通過比選確定最為適宜的工藝方法,選取與企業(yè)自身發(fā)展相符的廢水處理方案,從而達到為企業(yè)創(chuàng)造更多經(jīng)濟效益的目的。
3 案例分析
3.1 水質(zhì)水量
該企業(yè)煤礦礦井廢水的平均產(chǎn)出量為750m3/h,通過水質(zhì)試驗得知,廢水中含有的污染物主要有:煤粉等不溶懸浮顆粒、細(xì)菌微生物、氯離子以及硫酸根離子等,除污染物外的其他指標(biāo)均可滿足衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),具體的水質(zhì)情況如表1所示。
根據(jù)該企業(yè)的實際情況,廢水經(jīng)有效處理后需用于項目生產(chǎn),但由于原水中含有大量的離子污染物,無法滿足生產(chǎn)用水提出的水質(zhì)需求,因此在對廢水實施凈化以后,還要進行脫鹽等細(xì)化處理,廢水出水要求如表2所示。
3.2 工藝流程
結(jié)合該企業(yè)廢水處理后的主要用途,廢水處理工藝流程如圖1所示。
3.3 工藝方法與參數(shù)
3.3.1 凈化處理系統(tǒng)
處理過程中,廢水先進行初步沉淀,將廢水引入初沉池,單個初沉池的容積大致為4000m3,池中分隔成兩個區(qū)域,均設(shè)有桁架刮泥機。廢水中含有的大顆粒物質(zhì)經(jīng)初沉可有效去除,初沉完成后使用提升泵將廢水引入高效澄清池。
高效澄清池實質(zhì)上是一個具有混合、絮凝與沉淀功能的集成處理構(gòu)造物,反應(yīng)時會產(chǎn)生一定量的污泥回流,間接提升顆粒濃度,促進懸浮物與絮凝體之間的接觸,從而加快沉降,具有相對較好的混凝效果。此廢水處理系統(tǒng)共設(shè)三座高效澄清池,其有效容積1060m3,設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)流量240m3/h。
廢水經(jīng)高效澄清池處理后直接引入多介質(zhì)過濾池,過濾池含有雙層濾料,分別為石英砂與無煙煤,可以有效清除廢水當(dāng)中的細(xì)小顆粒,出水濁度可以達到3度以內(nèi),并兼有自動反沖洗功能[3]。此廢水處理系統(tǒng)共設(shè)三座多介質(zhì)過濾池,單臺過濾池的標(biāo)準(zhǔn)處理量為240m3/h。
煤泥水濃縮池的主要作用在于煤泥貯存和濃縮調(diào)節(jié),內(nèi)部設(shè)有一臺攪拌機,容積為350m3,池頂部需加蓋。經(jīng)過濃縮處理后的煤泥會被引入壓濾車間進行過濾,其有效過濾面積約100m2。通過壓濾得到的煤泥餅可用于生產(chǎn)或直接販賣,上清液可引送至集水池。
3.3.2 深度處理系統(tǒng)
完成凈化處理的廢水通過中間水池引入自清洗過濾器,廢水當(dāng)中的大部分雜質(zhì)會被過濾網(wǎng)濾除,在一段時間后,過濾網(wǎng)表面堆積的雜質(zhì)量達到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時,過濾即進水口與出水口間的壓力差可以達到預(yù)先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn),即為0.05MPa,此時過濾器開始自動清洗。
超濾用于攔截廢水有機物、細(xì)菌、膠體等,確保出水的SDI值(Silting Density Index,污染指標(biāo))小于1,為以后實施的反滲透處理提供必要的安全保障,也可降低系統(tǒng)的清洗頻率,起到延長設(shè)備壽命的作用。對于超濾裝置,需每天定時定量添加殺菌劑,以此預(yù)防細(xì)菌滋生影響設(shè)備性能。
經(jīng)過超濾的廢水在引入反滲透裝置以前需添加適量的還原劑,以防止過量的余氯對裝置中的透膜造成損害。如果余氯未得到還原處理,會對透膜產(chǎn)生氧化作用,使其逐漸降解失去功能,還原劑的添加可阻礙氧化反應(yīng)的產(chǎn)生,減少水中余氯的含量。除此之外,還需添加鹽酸與阻垢劑,以防濃水端生成碳酸鈣等物對膜元件造成破壞。
本系統(tǒng)共設(shè)五套反滲透裝置,單臺裝置出力為100m3/h。反滲透膜選用具有較高脫鹽率的PROC10(海德能公司生產(chǎn))。此膜的脫鹽率相對較高,其單根脫鹽率高達99.5%,而且還具有良好的透水性,滿足廢水深度處理要求[4]。淡水側(cè)設(shè)有超壓爆破膜,在背壓達到極限后自動進行爆破,以免壓力對膜元件造成損害。泵機使用由GRUNDFOS研制生產(chǎn)的CR高壓泵,由不銹鋼材質(zhì)組成,是一種立式、單吸、多吸分段式離心泵。為保證泵機安全,泵機進水口需設(shè)有保護開關(guān),若進水的實際壓力未達到設(shè)計值,泵機自動停止運轉(zhuǎn),確保泵機安全。
4 結(jié)束語
統(tǒng)計表明,當(dāng)前國內(nèi)有近70%的煤礦處于缺水狀態(tài),且其中的40%為嚴(yán)重缺水。由于煤礦缺水嚴(yán)重,對煤炭事業(yè)的持續(xù)發(fā)展造成了直接的影響。煤礦廢水回收處理再利用工藝的使用不僅實現(xiàn)了廢水的資源化目標(biāo),節(jié)省大量水資源,降低污染排放,還為企業(yè)節(jié)約了一定的成本,具有很高的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。煤礦廢水回收再利用不僅是實行行業(yè)綠色生產(chǎn)的重要內(nèi)容,也是促進煤炭事業(yè)走上可持續(xù)發(fā)展道路的需要。通過以上工藝處理的廢水,無論是在水質(zhì)還是水量上都滿足設(shè)計需求,工藝合理,可行性高,具有很好的推廣和使用價值。
參考文獻
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