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      降低生物質(zhì)鍋爐除塵器的漏風(fēng)率

      2016-12-31 00:00:00劉燕吳新建
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年20期

      摘 要:某公司機(jī)組為國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)的首批示范項(xiàng)目之一,項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為一臺(tái)110噸/小時(shí)高溫高壓鍋爐,配套安裝一臺(tái)25MW純凝發(fā)電機(jī)組,全部采用生物質(zhì)燃料于2008年7月1日投入商業(yè)運(yùn)行。公司始終遵循示范的發(fā)展理念,在項(xiàng)目投產(chǎn)后,不斷創(chuàng)新技改挖潛舉措,努力延續(xù)示范效應(yīng)。其中,除塵系統(tǒng)改造是機(jī)組降低運(yùn)行成本、提高環(huán)境效益的一項(xiàng)重要內(nèi)容。文章主要介紹了如何降低生物質(zhì)鍋爐除塵器漏風(fēng)率。

      關(guān)鍵詞:生物質(zhì)鍋爐;除塵器;漏風(fēng)率

      1 概述

      某公司除塵設(shè)備采用的是布袋除塵器,由于是國(guó)內(nèi)第一臺(tái)生物質(zhì)鍋爐,沒(méi)有成熟的經(jīng)驗(yàn)可借鑒,當(dāng)初設(shè)計(jì)時(shí)參照燃煤電廠的經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì),而當(dāng)前鍋爐入爐燃料水分由設(shè)計(jì)時(shí)的14%增加至35%~45%。經(jīng)過(guò)計(jì)算,煙氣量由198000m3/h上升至280000m3/h,過(guò)濾風(fēng)速升高至1.4m/min,自投產(chǎn)以來(lái)布袋除塵器故障頻發(fā),影響了除塵效果。主要問(wèn)題體現(xiàn)在:

      (1)布袋有糊袋現(xiàn)象,倉(cāng)室差壓大。

      (2)除塵器過(guò)濾面積偏小,煙氣流速快,除塵器阻力大,廠用電率升高。

      (3)除塵器倉(cāng)室護(hù)板腐蝕,漏風(fēng)嚴(yán)重,漏風(fēng)率能達(dá)到30%;粉塵排放量超標(biāo),環(huán)保壓力增大。

      (4)除塵器漏風(fēng)使除塵器溫度降低,加劇了除塵器腐蝕。

      2 技術(shù)改造措施

      2.1 延長(zhǎng)布袋使用壽命

      (1)加裝旋風(fēng)分離裝置,分離煙氣中大顆粒未燃盡飛灰。將原來(lái)除塵器入口前的沉降室拆除,在原址新安裝兩臺(tái)旋風(fēng)分離器,將煙氣中的大顆粒未燃盡飛灰分離,避免大顆粒飛灰吸附在布袋上燒壞布袋。

      (2)除塵器擴(kuò)容,增加過(guò)濾面積。在除塵器入口增加兩個(gè)過(guò)濾倉(cāng)室,規(guī)格與原倉(cāng)室一致。改造后,布袋由1008條增加至1344條,過(guò)濾面積增加至4424m2,過(guò)濾風(fēng)速降至1.05m/min。除塵器壓差由2600Pa下降至2200Pa。為進(jìn)一步降低過(guò)濾風(fēng)速,降低除塵器阻力,延長(zhǎng)布袋使用壽命,公司進(jìn)行新型褶皺布袋試驗(yàn)。與傳統(tǒng)圓布袋相比,相同的規(guī)格下,過(guò)濾面積可增加50%~80%。目前將2個(gè)倉(cāng)室的布袋更換為褶皺布袋,總過(guò)濾面積增加至5266.8m2,增加了842.8m2,在相同的煙氣量下,過(guò)濾風(fēng)速?gòu)?.05m/min下降至0.89m/min,除塵器壓差下降了200Pa。

      (3)增加灰斗溫度測(cè)點(diǎn),防止因堵灰造成的布袋燒壞現(xiàn)象。運(yùn)行中為防止灰斗積灰導(dǎo)致燒毀布袋,在灰斗中下部增加了兩個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),當(dāng)灰斗溫度不正常升高時(shí)報(bào)警提示,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)清堵,避免燒壞布袋,提高了布袋運(yùn)行的安全性。

      (4)延時(shí)打開(kāi)提升閥,降低阻力,減少漏風(fēng)現(xiàn)象。原PLC程序是布袋除塵器自動(dòng)清灰結(jié)束后立即打開(kāi)該倉(cāng)室提升閥,容易造成倉(cāng)室內(nèi)未落盡浮灰被抽至布袋,使布袋重新沾灰增大阻力。更改PLC程序延時(shí)打開(kāi)提升閥,使灰落盡,減少布袋二次沾灰現(xiàn)象。另外原布袋除塵器灰斗卸灰電機(jī)不間斷運(yùn)轉(zhuǎn),長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)磨損,有漏風(fēng)現(xiàn)象,通過(guò)更改卸灰電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,在提升閥關(guān)閉時(shí)才開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)噴吹結(jié)束,提升閥打開(kāi)后停止運(yùn)轉(zhuǎn),減少漏風(fēng)。

      (5)針對(duì)生物質(zhì)電廠煙氣特點(diǎn),精心篩選布袋材質(zhì)。投產(chǎn)初期,由于參照燃煤電廠設(shè)計(jì),未考慮生物質(zhì)電廠煙氣中的水份大因素,布袋使用的是普通材質(zhì),布袋強(qiáng)度不夠,運(yùn)行中布袋極易出現(xiàn)損壞,同時(shí)還出現(xiàn)糊袋現(xiàn)象,造成粉塵排放超標(biāo)和布袋差壓大現(xiàn)象。為此,某公司進(jìn)行多次試驗(yàn),使用不同材質(zhì)的布袋,從最初的純PPS布袋,到PPS+PTFE、PPS+PTFE+覆膜布袋、到PTFE基布、濾料為PPS、PTFE混紡,通過(guò)比較試驗(yàn),選出最后一種適合某公司特性的布袋,延長(zhǎng)了布袋使用周期,提高除塵效率。

      2.2 減緩除塵器腐蝕程度

      生物質(zhì)燃料中水分較大,達(dá)到35%~40%,而草木灰中Cl-、K+、Na+、含量較高,除塵器腐蝕漏風(fēng)嚴(yán)重,普通高溫防腐油漆效果不佳,每年都需要對(duì)除塵器進(jìn)行防腐,檢修工作量大。同時(shí),除塵器漏風(fēng)使煙氣溫度降低,布袋發(fā)生糊袋現(xiàn)象,影響除塵效率。

      經(jīng)過(guò)調(diào)研,采用新型防腐材料-硅晶泥防腐涂料,試運(yùn)半年以后檢查,除塵器鋼板表面光滑,沒(méi)有腐蝕跡象。

      另外,還將一個(gè)倉(cāng)室更換為不銹鋼板,防止倉(cāng)室鋼板腐蝕,目前使用效果較好,由每年必須防腐檢修延長(zhǎng)至3年一次。

      2.3 電動(dòng)鎖氣器改造

      在電動(dòng)鎖氣器殼體內(nèi)壁貼防磨陶瓷片,減少葉輪和殼體的磨損,使鎖氣器密封嚴(yán)密,減少漏風(fēng)。同時(shí),在電動(dòng)鎖氣器下方增加氣動(dòng)閘板,與電動(dòng)鎖氣器連鎖開(kāi)關(guān),形成雙層密封,有效的減少了因密封不嚴(yán)而漏風(fēng)。

      3 效果檢測(cè)

      (1)8個(gè)倉(cāng)室的灰斗溫度均有所提高:#1倉(cāng)提高10℃,#2倉(cāng)提高30℃,#3倉(cāng)提高10℃,#4倉(cāng)提高11℃,#5倉(cāng)提高13℃,#6倉(cāng)提高8℃,#7倉(cāng)提高8℃,#8倉(cāng)提高18℃。

      (2)除塵器壓差由改造前的2800Pa降到現(xiàn)在的1900Pa。

      (3)除塵器漏風(fēng)率由改造前的31.8%降到現(xiàn)在的11.5%。

      (4)除塵器漏風(fēng)減少,使引風(fēng)機(jī)電流下降,單臺(tái)引風(fēng)機(jī)電流由37A下降至32A。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      除塵器運(yùn)行工況得到改善,布袋使用壽命得到延長(zhǎng),倉(cāng)壁檢修周期延長(zhǎng),鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性得到提高。爐膛負(fù)壓保持穩(wěn)定,燃燒效果得到加強(qiáng),降低了灰渣可燃物含量,提高了鍋爐效率,降低了鍋爐料耗。同時(shí)公司環(huán)保壓力得到緩解,環(huán)保部門支持某公司建立了環(huán)??破照荆M織兄弟單位及中小學(xué)生來(lái)公司參觀,增加了公司的知名度。

      參考文獻(xiàn)

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      [4]梁國(guó)安.電站鍋爐操作技術(shù)[M].北京:中國(guó)計(jì)劃出版社,2012.

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