摘 要:中性鹽電解強(qiáng)制性除鱗酸洗方法是采用硫酸鈉溶液作為電解質(zhì),帶鋼在運(yùn)行中通過電極的作用交替變換極性來溶解氧化鐵皮中的鉻氧化物,以方便后續(xù)的除磷處理;此方法具有金屬損耗小,表面光潔度高,酸洗液循環(huán)使用等優(yōu)點(diǎn);隨著整體大環(huán)境下的環(huán)保壓力日益加劇,公司決定再次投用中性鹽回收系統(tǒng),經(jīng)過2個(gè)多月的設(shè)備恢復(fù)和調(diào)試,5月正式投入使用。但是隨后的一系列問題逐漸的暴露出來,例如壓濾泵的使用周期短、泥餅含水量大、壓濾系統(tǒng)的壓力達(dá)不到4bar,能源介質(zhì)消耗大等等問題,曾一度困擾著設(shè)備維護(hù)人員和生產(chǎn)操作人員。
關(guān)鍵詞:中性鹽;回收;成本;消耗
前言
中性鹽回收系統(tǒng)的工作原理是將廢的電解液從中性鹽循環(huán)罐通過空壓泵排放至鉻還原罐,在罐內(nèi)加入硫酸及NaHSO3來還原鉻氧化物,隨后電解液進(jìn)入pH控制罐,通過加入NAOH來提高pH值并通過這種方式析出溶解在電解液中的金屬離子,通過氧化還原反應(yīng),將6價(jià)鉻轉(zhuǎn)換為3價(jià)鉻,再經(jīng)壓濾機(jī)進(jìn)行固液分離;通過使用NA2SO4凈化工藝,可以獲得如下優(yōu)點(diǎn):(1)降低在線處理溶液的金屬離子,提高工藝效率。(2)降低了電解液消耗的儲(chǔ)存指標(biāo)。(3)大大減少電解酸洗槽罐中的淤泥。(4)大大減少了污染物質(zhì)的排放,減少廢水處理成本。(5)降低中性電解液酸洗段的維護(hù)成本。(6)降低新鮮電解液的用量要求。
1 公司原有技術(shù)及存在的問題
經(jīng)過對整個(gè)系統(tǒng)工作原理及設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,結(jié)合歷次問題的發(fā)生和處理現(xiàn)總結(jié)出一套提高中性鹽回收系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn),并通過相關(guān)參數(shù)的修改和介質(zhì)的配比方法,有效的降低電解電力及H2SO4 等介質(zhì)的消耗。通過該改進(jìn)方法的實(shí)施,確保了設(shè)備的穩(wěn)定性,降低了設(shè)備開啟的相關(guān)投入成本及生產(chǎn)成本。
存在的問題如下:(1)最終控制罐溶液渾濁、金屬離子含量高。(2)壓濾隔膜泵使用壽命短、修復(fù)成本高。(3)使用壓濾隔膜泵所能達(dá)到的系統(tǒng)壓力只有2.5bar不利于泥餅的成型且過濾量不足。(4)最終控制罐的pH值波動(dòng)大,會(huì)造成系統(tǒng)連鎖報(bào)警停用還增加了H2SO4、NAOH的介質(zhì)消耗。(5)在線循環(huán)罐到回收系統(tǒng)的管道,由于間歇供應(yīng)原因容易堵塞。(6)NaHSO3介質(zhì)的配比時(shí)間需要6小時(shí)左右,系統(tǒng)處于停機(jī)狀態(tài)。(7)沉淀罐的循環(huán)泵開停次數(shù)多、時(shí)間短對泵的使用壽命有影響。
2 國內(nèi)外現(xiàn)有技術(shù)情況
經(jīng)檢索,目前,國內(nèi)外沒有對該類問題的綜合介紹和分析。
3 解決問題的技術(shù)方案
3.1 解決最終控制罐溶液渾濁、金屬離子含量高問題,做如下方法改進(jìn)
由于中性鹽回收系統(tǒng)pH控制灌打入沉淀罐是從沉淀罐頂部接入,同時(shí)沉淀罐頂部又通過溢流管道聯(lián)通最終控制罐;前期生產(chǎn)過程中由于空壓泵揚(yáng)程不夠?qū)е聣簽V機(jī)處于半投入狀態(tài),當(dāng)沉淀罐液位較滿時(shí),那么打入該罐內(nèi)的溶液則未經(jīng)沉淀而直接溢流到最終控制灌,最后再直接進(jìn)入電解段循環(huán)罐內(nèi),造成循環(huán)罐、槽內(nèi)氫氧化物淤泥沉積,從而影響溶液活性及電解效果;我們對沉淀罐液位及離心泵(pH控制罐至沉淀罐)設(shè)置連鎖條件,當(dāng)液位達(dá)到90%,該離心泵無法啟動(dòng)。同時(shí)將空壓泵改為大揚(yáng)程的離心泵,確保壓濾機(jī)處于正常投運(yùn)狀態(tài);以此來控制回收電解液中的金屬離子氫氧化物含量;圖1為實(shí)施前后最終控制罐內(nèi)溶液清潔度對比。
3.2 解決壓濾隔膜泵的使用壽命短,隔膜易損壞且修復(fù)成本高問題,使用壓濾泵后系統(tǒng)壓力只有2.5bar的問題。做如下方法改進(jìn)
3.2.1 查詢相關(guān)的資料并參照類似設(shè)備,對壓濾隔膜泵進(jìn)行了改型。由原先的皮帶隔膜泵形式改為高揚(yáng)程的離心泵。根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備的實(shí)際情況制定了泵的參數(shù):P=5KWH=50mQ=10m3/h。
3.2.2 為了防止泵改造后,離心泵沒有變頻器造成流量過大跳電或者進(jìn)壓濾機(jī)流量過大回流來不及,將泵出入口的手閥進(jìn)行了開口度限制開口度不大于75%(根據(jù)壓濾機(jī)出口的水流量進(jìn)行調(diào)整)。
3.3 針對最終控制罐的pH值波動(dòng)大,波動(dòng)區(qū)間值在5.1pH-12.2pH,且能源介質(zhì)消耗大。做如下改進(jìn)。
3.3.1 對最終控制罐循環(huán)泵的短循環(huán)閥門進(jìn)行調(diào)整,由原先根據(jù)液位進(jìn)行開口度調(diào)節(jié)形式,改為固定25%開口度,防止罐內(nèi)液體流動(dòng)不均勻造成檢測失效。
3.3.2 關(guān)閉最終控制罐的NAOH加料閥,單獨(dú)用H2SO4進(jìn)行調(diào)整pH值,H2SO4氣動(dòng)閥加料的時(shí)間有原來10秒加2秒,修改2分鐘加1秒。報(bào)警區(qū)間有原來的4pH-10pH,修改5pH-8pH。
3.3.3 反應(yīng)罐CRT1的pH值由原來的3.5修改為3.0。H2SO4加料時(shí)間偏差值由原先的10修改為5。反應(yīng)罐CRT2的pH值由原先的11修改為現(xiàn)在的9.5。
3.3.4 配料罐D(zhuǎn)T2,H2SO4的濃度配置進(jìn)行了調(diào)整由原先的10%調(diào)整為7%。
3.4 在線循環(huán)罐到回收系統(tǒng)的管道,由于間歇供應(yīng)原因容易堵塞,做出如下改進(jìn)
3.4.1 對回收系統(tǒng)管道容易堵塞問題,首先對FCT1/ST1/CRT3和P01/P02增加了液位連鎖。
3.4.2 對循環(huán)罐底部到氣動(dòng)泵的這一段管道進(jìn)行了角度的調(diào)整和內(nèi)徑的調(diào)整。由原來的平行改為向上傾斜,直徑由原來的DN40改為DN100并增加最低點(diǎn)排放口。
3.5 NaHSO3介質(zhì)的配比時(shí)間需要6小時(shí)左右,系統(tǒng)處于停機(jī)狀態(tài),做出如下改進(jìn)
對原先的NP01-PT1罐配置NAHSO3溶液方法進(jìn)行調(diào)整,由原來液位到85%溫度到40℃,改為液位25%開始加NAHSO3并同時(shí)進(jìn)行加熱升溫,加至滿液位狀態(tài)。
3.6 ST1沉淀罐的循環(huán)泵開停次數(shù)多、時(shí)間短對泵的使用壽命有影響
對沉淀罐和壓濾機(jī)出水量進(jìn)行核對后對原先泵的開停液位值進(jìn)行了修改,由原來的55%-65%改為現(xiàn)在的45%-65%,有效的降低了泵的開停次數(shù)。
在中性鹽電解過程中,隨著溶液濃度升高,電解電流是趨于設(shè)定區(qū)間下限值自動(dòng)調(diào)節(jié)的;反之電解電流趨于設(shè)定區(qū)間上限值調(diào)節(jié),結(jié)論就是電解液濃度越大越節(jié)省電流;通過回收系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)作,可確?;厥针娊庖旱臐舛?、pH值等在標(biāo)準(zhǔn)范圍,減少淤泥沉積,大大提升溶液活性;因此我們可以提高溶液濃度,適當(dāng)減少電解電流設(shè)定值來達(dá)到穩(wěn)定工藝,降低電耗成本的目的。
4 實(shí)施后效果
(1)改造后的壓濾離心泵去年10月上機(jī)使用到現(xiàn)在已經(jīng)近6個(gè)月未出現(xiàn)過故障。(2)壓濾機(jī)的系統(tǒng)壓力由原先的2.5bar提高到5.0bar,泥餅的成型遠(yuǎn)大于前期預(yù)估。(3)2015年1月份以來,系統(tǒng)自身運(yùn)行良好、產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行成本穩(wěn)步下降,目前回收系統(tǒng)藥劑噸鋼消耗已由前期的10元/噸降至3元/噸左右,中性鹽廢水排放量每月減少近500立方,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保效益雙提升。(4)通過回收系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行及各反應(yīng)參數(shù)的合理設(shè)定,再進(jìn)一步優(yōu)化電解段整流器參數(shù),更大程度上降低了電力成本;在節(jié)能降本工作中成績顯著。
5 結(jié)束語
對于類似中性鹽回收系統(tǒng)的問題,按照上述改進(jìn)維護(hù)方法予以處理,基本可以得到有效解決,因此,該方法完全可以在同類企業(yè)進(jìn)行推廣使用。