摘 要:7月12日,廣西網(wǎng)區(qū)某供電局繼電保護(hù)班在110kV某變電站開展10kV備自投裝置定檢作業(yè),在試驗(yàn)過程中發(fā)生了10kV母聯(lián)900開關(guān)自動(dòng)合上的開關(guān)誤動(dòng)事件。文章對(duì)此誤動(dòng)事件產(chǎn)生的原因進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并提出了相應(yīng)的處理辦法以及在以后的生產(chǎn)過程中應(yīng)采取的措施。
關(guān)鍵詞:10kV備自投裝置;誤動(dòng);二次回路;冗余回路
1 事件前運(yùn)行方式及10kV備自投裝置情況
1.1 變電站運(yùn)行方式
事件發(fā)生變電站為110kV內(nèi)橋接線,有兩臺(tái)容量為31.5MVA的主變壓器。事件發(fā)生前,兩臺(tái)主變壓器分裂運(yùn)行,10kV母聯(lián)900開關(guān)為熱備用方式。
1.2 變電站10kV備自投裝置情況
事件發(fā)生變電站10kV備自投裝置為國電南自生產(chǎn)的PSP642型,于2008年6月份投產(chǎn),兩主變低壓側(cè)開關(guān)的進(jìn)線備自投功能邏輯、母聯(lián)開關(guān)備自投功能邏輯及10kV母聯(lián)900開關(guān)的操作箱及測控功能均由此裝置實(shí)現(xiàn)。
1.3 事件發(fā)生當(dāng)天繼電保護(hù)班檢修工作開展情況
7月12日,在未申請(qǐng)10kV母聯(lián)900開關(guān)停電的情況下,申請(qǐng)退出10kV備自投裝置即開展定檢作業(yè)。作業(yè)方法為先拆除兩主變低壓側(cè)開關(guān)跳合閘接線及邏輯開關(guān)量接線,再拆除10kV母聯(lián)900合閘接線,并用模擬開關(guān)代替兩主變低壓側(cè)開關(guān)及10kV母聯(lián)900開關(guān)進(jìn)行模擬試驗(yàn)。
2 備自投裝置動(dòng)作情況及開關(guān)誤動(dòng)原因分析
7月12日11時(shí)21分監(jiān)控中心匯報(bào)110kV某變電站10kV母聯(lián)900開關(guān)無操作自動(dòng)合上。詢問監(jiān)控中心及變電站值班員均無操作,檢查監(jiān)控后臺(tái)機(jī)也無操作記錄。10kV母聯(lián)900開關(guān)動(dòng)作時(shí),現(xiàn)場正在開展10kV備自投裝置定檢工作,初步判斷事件原因?yàn)闄z修工作人員誤操作所致。
現(xiàn)場檢查監(jiān)控后臺(tái)機(jī)有如下動(dòng)作信息:7月12日11時(shí)17分11秒998毫秒10kV備自投裝置啟動(dòng);7月12日11時(shí)17分12秒498毫秒10kV備自投裝置出口3動(dòng)作(跳#1主變低壓側(cè)901開關(guān));7月12日11時(shí)17分13秒552毫秒10kV備自投裝置出口2動(dòng)作(合10kV母聯(lián)900開關(guān));7月12日11時(shí)17分13秒612毫秒10kV母聯(lián)900開關(guān)由分至合。動(dòng)作信息表明10kV母聯(lián)900開關(guān)動(dòng)作確實(shí)為10kV備自投裝置動(dòng)作所致。
檢查保護(hù)裝置廠家說明書、廠家圖紙和二次設(shè)計(jì)藍(lán)圖,發(fā)現(xiàn)10kV備自投裝置動(dòng)作合10kV母聯(lián)900開關(guān)有兩個(gè)二次接線回路,兩個(gè)回路并聯(lián)實(shí)現(xiàn)10kV母聯(lián)900開關(guān)的合閘功能,存在二次冗余回路,如圖所示。根據(jù)裝置說明書,當(dāng)10kV備自投裝置動(dòng)作發(fā)出10kV母聯(lián)900開關(guān)合閘命令時(shí),合閘回路一的HJ和合閘回路二的CKJ2觸點(diǎn)均動(dòng)作?,F(xiàn)場檢查合閘回路一的“合閘出口壓板”位于10kV備自投裝置面板上,是國電南自裝置自有的特點(diǎn);合閘回路二的“5LP5”壓板名為“10kV備自投合900開關(guān)壓板”,位于裝置控制屏下端,是按照南寧網(wǎng)區(qū)多年來運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)產(chǎn)生的。合閘回路一整個(gè)回路為裝置內(nèi)部回路,無外接線引出,且壓板也位于裝置面板上;合閘回路二整個(gè)回路為設(shè)計(jì)藍(lán)圖編制,均有端子排及外部接線,壓板也是傳統(tǒng)壓板且位于傳統(tǒng)的保護(hù)屏下部。現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程是根據(jù)以往的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)編制而成,沒有發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場10kV備自投裝置的特別之處,導(dǎo)致按照調(diào)度綜合令操作時(shí),遺漏10kV備自投裝置面板上壓板未退出;繼電保護(hù)班執(zhí)行二次安全技術(shù)措施時(shí),同樣未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場10kV備自投裝置的特別之處,均按照傳統(tǒng)辦法隔離了合閘回路二,最終導(dǎo)致了進(jìn)行10kV備自投裝置試驗(yàn)時(shí)誤合10kV母聯(lián)900開關(guān)。
3 存在的問題及采取的措施
3.1 二次回路設(shè)計(jì)不應(yīng)存在冗余回路
10kV備自投裝置動(dòng)作合10kV母聯(lián)900開關(guān)控制回路存在冗余回路是此次事件的主要原因。因?yàn)樵诔R?guī)情況下,110kV及以下保護(hù)及安全自動(dòng)裝置實(shí)現(xiàn)同一功能的回路是不能存在冗余回路的,所以運(yùn)行人員及繼電保護(hù)人員均按照只有一個(gè)回路來執(zhí)行安全技術(shù)措施,未能發(fā)現(xiàn)第二路控制回路。為此,建議施工設(shè)計(jì)在進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)盡量避免存在二次冗余回路。如果因?yàn)閺S家裝置與現(xiàn)場運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)習(xí)慣有沖突時(shí),一是可以在采購生產(chǎn)環(huán)節(jié)向廠家提出要求進(jìn)行更改,例如叫廠家取消此備自投裝置合閘回路一的內(nèi)部設(shè)計(jì);二是直接采用廠家裝置的回路,改變現(xiàn)場運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)習(xí)慣,例如只保留合閘回路一,不再設(shè)計(jì)合閘回路二。施工設(shè)計(jì)不能忽視這種沖突而導(dǎo)致冗余回路的存在。
維護(hù)人員在圖紙審查及驗(yàn)收環(huán)節(jié)也應(yīng)注意關(guān)注此類冗余回路,避免把此類問題遺留帶入運(yùn)行設(shè)備。
3.2 合理申請(qǐng)停電范圍開展檢修工作
此次定檢作業(yè)的停電范圍不合理。因?yàn)?0kV備自投裝置不但包括備自投功能,還包括10kV母聯(lián)900開關(guān)的操作箱及測控功能,只申請(qǐng)退出10kV備自投裝置的條件下是不能滿足此裝置的定檢要求的。比如開展裝置電源檢查,就有會(huì)影響10kV母聯(lián)900開關(guān)的測控功能。甚至有可能引起誤碰誤操作事件發(fā)生。所以,在對(duì)此類含有多個(gè)功能的裝置的部分功能進(jìn)行定檢時(shí),應(yīng)將對(duì)應(yīng)裝置所有功能均滿足定檢的條件來開展檢修作業(yè),比如備自投和母聯(lián)測控一體的裝置應(yīng)在退出備自投和母聯(lián)開關(guān)檢修的情況下開展檢修,比如母線保護(hù)及母聯(lián)保護(hù)一體的裝置應(yīng)在退出母線保護(hù)和母聯(lián)開關(guān)檢修的情況下開展檢修。
3.3 加強(qiáng)變電運(yùn)行檢修人員技術(shù)培訓(xùn)和管理
應(yīng)加強(qiáng)各變電站值班及繼電保護(hù)人員的技術(shù)培訓(xùn)。要求運(yùn)行值班及繼電保護(hù)人員熟悉變電站內(nèi)各種特殊設(shè)備的特殊情況及使用特別注意事項(xiàng),試想如果值班員或繼電保護(hù)人員能對(duì)裝置面板上的壓板提出疑問并及時(shí)查處,則可以防患于未然。
應(yīng)加強(qiáng)各變電站值班及繼電保護(hù)人員的技術(shù)管理。運(yùn)行值班與繼電保護(hù)人員應(yīng)在驗(yàn)收時(shí)及時(shí)編制運(yùn)行規(guī)程,并對(duì)有疑問的設(shè)備或壓板提出解決辦法,保證對(duì)站內(nèi)所有設(shè)備編制切實(shí)有效的運(yùn)行規(guī)程。
參考文獻(xiàn)
[1]國電南京自動(dòng)化股份有限公司.PSP642使用說明書[Z].