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      漢鋼2×265m2燒結(jié)機(jī)穩(wěn)定配加生石灰設(shè)備改造實(shí)踐

      2016-12-31 00:00:00肖玉慶王軼韜
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年15期

      摘 要:為提高燒結(jié)礦堿度合格率,增強(qiáng)生石灰配料稱量的準(zhǔn)確性,從配料設(shè)備方面著手進(jìn)行了生石灰穩(wěn)定配加的改造。通過在料倉上安裝流化裝置及布袋除塵器,更換螺旋秤為密封皮帶秤等措施,最終解決了料倉棚料,螺旋秤零點(diǎn)漂移等影響配料準(zhǔn)確性的問題,使燒結(jié)過程控制穩(wěn)定、質(zhì)量指標(biāo)大幅提升。

      關(guān)鍵詞:燒結(jié);生石灰配加;密封皮帶秤;流化裝置

      眾所周知,燒結(jié)礦是高爐冶煉的主要原料,其質(zhì)量好壞直接影響高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定順行和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。堿度作為燒結(jié)礦的一項(xiàng)重要理化指標(biāo),其穩(wěn)定率的提高利于煉鐵提產(chǎn)量降成本。

      漢鋼燒結(jié)熔劑主要為生石灰粉,因配料設(shè)備問題造成生石灰配料不準(zhǔn),影響燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率,對此,亟待改造設(shè)備。

      1 工藝狀況及問題

      1.1 生灰配加工藝流程

      漢鋼生石灰配加工藝如圖1,生石灰粉從豎窯料倉被氣力輸送至配料室料倉中沉降,正壓空氣通過倉頂泄壓除塵器過濾粉塵后排出倉內(nèi)。料倉內(nèi)生石灰粉通過倉底葉輪給料機(jī)送料至螺旋秤,稱重后送往生石灰消化器加水消化,消化后的消石灰落在配料皮帶上送往混合機(jī)。

      1.2 生石灰粉的性狀

      生石灰粉質(zhì)量指標(biāo)見表1。

      表1中,生石灰粉CaO含量、活性度、小粒徑含量高,受氣力輸灰過程中壓縮空氣含水量的影響,生產(chǎn)中頻繁發(fā)生料倉棚料。

      1.3 生石灰配料存在的問題

      生石灰配料存在給料不準(zhǔn)、穩(wěn)定性差,操控難度大等問題,分析如下:

      1.3.1 生石灰粘結(jié)料倉內(nèi)壁。如圖1所示,生石灰粉與壓縮空氣的混合物被氣力輸灰管道引至灰倉頂噴入倉內(nèi),倉內(nèi)處于正壓氛圍。受到壓縮空氣所含水分、倉內(nèi)正壓未及時(shí)排出壓實(shí)以及粉狀物料易掛壁的作用,生石灰粉粘結(jié)在錐形倉壁位置。隨時(shí)間推移,粘結(jié)層不斷被壓實(shí)增厚,當(dāng)粘結(jié)層增厚到一定程度,就發(fā)生棚料現(xiàn)象而中斷下料。外力振動倉壁時(shí),棚料崩塌,下料量瞬時(shí)增大,從而致使配料穩(wěn)定性差。

      1.3.2 螺旋秤零點(diǎn)漂移。螺旋秤轉(zhuǎn)子與殼體之間縫隙3mm,當(dāng)葉輪給料機(jī)異常給料量過大時(shí),生石灰粉瞬時(shí)100%充填轉(zhuǎn)子與殼體間的腔體,擠壓生灰粉使其粘結(jié)壓實(shí)在螺旋秤殼體內(nèi)壁上,產(chǎn)生零點(diǎn)漂移;隨粘結(jié)層增厚,被轉(zhuǎn)子剝離,再次產(chǎn)生零點(diǎn)漂移。零點(diǎn)無規(guī)律上下波動,螺旋秤稱量不準(zhǔn)確,造成配料不穩(wěn)定。

      此外,生石灰加水消化不斷有熱蒸汽通過消化器進(jìn)料口進(jìn)入螺旋秤出料口,使部分消石灰粉末粘結(jié)在螺旋秤出料口上,不斷長大再剝落再長大再剝落,造成螺旋秤零點(diǎn)漂移。受上述問題影響,生石灰配料穩(wěn)定性差,堿度質(zhì)量事故頻發(fā)。

      2 解決方案

      2.1 料倉安裝流化裝置和布袋除塵器

      為解決料倉棚料問題,進(jìn)行了下面的改造。其一,為及時(shí)釋放倉內(nèi)氣壓,改倉頂濾袋箱為在線噴吹布袋除塵器,有效解決了生石灰粉黏附濾袋阻礙正壓空氣排出問題,使氣力輸灰產(chǎn)生0.15MPa的壓縮空氣及時(shí)排出,解決氣壓壓實(shí)倉內(nèi)生石灰粉問題。其二,倉壁安裝流化裝置,疏松倉內(nèi)的生石灰粉,增強(qiáng)其流動性,解決倉壁粘料問題。其工作原理是:通過料倉底部的流化板向倉內(nèi)噴入適當(dāng)流量壓力的干燥壓縮空氣,高壓氣流在倉壁形成“沸騰”并向上流動,使生石灰粉處于松散狀,生石灰粉在重力和上部物料壓力作用下穩(wěn)定流向料倉口。我廠生石灰倉所裝流化裝置如圖2所示,在倉壁上分4層整圈布置流化板,流化板內(nèi)裝有聚酯編織網(wǎng),氮?dú)馔高^100目的網(wǎng)孔均勻的噴入倉內(nèi),在料倉垂直投影面上形成均勻氣柱以松散生石灰粉。上述改造完成后,徹底解決了料倉粘料、棚料問題。

      2.2 螺旋秤改為密封皮帶秤

      螺旋秤結(jié)料產(chǎn)生零點(diǎn)漂移大的問題已難改善,我廠選用密封皮帶秤替代它。

      密封皮帶秤采用全密封可拆卸結(jié)構(gòu),能有效防塵且便于檢修。皮帶上的粘料被機(jī)頭刮料器清理,部分浮灰隨皮帶轉(zhuǎn)向回程段而受到重力和皮帶托輥抖動作用落在皮帶秤箱體底部,然后被箱底刮板送往下料口,使通過皮帶秤稱重的所有物料全部實(shí)時(shí)送出,達(dá)到稱量準(zhǔn)確和送料準(zhǔn)確。此外,因皮帶秤的稱重不受下料口影響,故消化蒸汽灰粘附下料口不會影響配料的準(zhǔn)確性。此項(xiàng)改造投入使用后,皮帶秤運(yùn)行平穩(wěn)準(zhǔn)確,很好解決了螺旋秤零點(diǎn)漂移問題。

      3 設(shè)備改造帶來生產(chǎn)指標(biāo)的改善

      生石灰配加設(shè)備改造前后的燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率曲線如圖3,對比條件為工藝生產(chǎn)過程及操作人員未做變化,原料結(jié)構(gòu)未做較大調(diào)整。改造后堿度±0.05穩(wěn)定率平均提升10個(gè)百分點(diǎn)至90%。

      4 結(jié)束語

      我廠通過對生石灰配料設(shè)備進(jìn)行全面改造,實(shí)現(xiàn)了堿度穩(wěn)定性提升的目標(biāo),為燒結(jié)過程的平穩(wěn)控制和燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)的提高創(chuàng)造了較好的條件。

      參考文獻(xiàn)

      [1]郭曉影.提高燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的研究[D].東北大學(xué),2009.

      [2]王建鵬.陜鋼集團(tuán)燒結(jié)熔劑結(jié)構(gòu)優(yōu)化實(shí)踐[J].山西冶金,2015(5).

      [3]楊曉崗.太鋼450m2燒結(jié)機(jī)高比例穩(wěn)定配加生石灰的實(shí)踐[J].燒結(jié)球團(tuán),2009,6.

      作者簡介:肖玉慶(1984-),男,陜西漢中人,學(xué)歷:本科,研究方向:設(shè)備管理,主要從事設(shè)備管理及技術(shù)改造工作。

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