摘 要:氣流烘絲機(jī)(HXD)的132kW風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)需要對(duì)軸承箱進(jìn)行水冷,冷卻水是動(dòng)力車間處理過(guò)的軟水,冷卻后直接排入下水道,每年浪費(fèi)約2500噸的軟水。文章通過(guò)改造氣流烘絲機(jī)軟水系統(tǒng)管路,增加電磁閥、溫度傳感器、I/O模塊等電控元件,修改PLC控制程序,實(shí)現(xiàn)了風(fēng)機(jī)冷卻水的循環(huán)利用,減少水資源的浪費(fèi)。
關(guān)鍵詞:氣流烘絲機(jī);循環(huán)風(fēng)機(jī);冷卻水;軟水管路;PLC控制程序
引言
氣流烘絲機(jī)的循環(huán)風(fēng)機(jī)為132kW電機(jī),電機(jī)運(yùn)行時(shí)需要進(jìn)行水冷,目前,氣流烘絲機(jī)循環(huán)風(fēng)機(jī)使用的冷卻水是由動(dòng)力車間處理過(guò)輸送至我車間的軟水,此軟水流經(jīng)風(fēng)機(jī)軸承箱進(jìn)行冷卻后直接排入下水道,經(jīng)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)一批次煙絲會(huì)消耗掉大約7噸的軟水,每年要生產(chǎn)約360批次,合計(jì)會(huì)浪費(fèi)2500余噸的軟水,是極大的水資源浪費(fèi)。
1 氣流烘絲機(jī)軟水系統(tǒng)
1.1 軟水系統(tǒng)現(xiàn)狀
HXD的軟水系統(tǒng)主要有兩個(gè)用途:(1)給生產(chǎn)用模擬水供應(yīng),經(jīng)水箱流出后利用齒輪泵以均勻的流量供應(yīng)給生產(chǎn)物流,使用電磁液位計(jì)檢測(cè)水箱液位,并控制電磁閥打開(kāi)供水管路給水箱供水,模擬水管路由E+H流量計(jì)檢測(cè)加水流量,通過(guò)PLC調(diào)節(jié)齒輪泵的變頻器頻率來(lái)保證供水流量的穩(wěn)定;(2)給循環(huán)風(fēng)機(jī)軸承箱供應(yīng)冷卻水,當(dāng)HXD風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后就打開(kāi)電磁閥進(jìn)行水冷卻,風(fēng)機(jī)停止后電磁閥關(guān)閉。
循環(huán)風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后必須供應(yīng)冷卻水,而模擬水是在氣流烘絲機(jī)生產(chǎn)的預(yù)熱過(guò)程和冷卻過(guò)程使用。氣流烘絲機(jī)的生產(chǎn)過(guò)程分為預(yù)熱、生產(chǎn)、冷卻三階段,冷卻水在三階段均需供應(yīng);模擬水僅需在預(yù)熱、冷卻階段供應(yīng)。
1.2 解決方案
要解決HXD風(fēng)機(jī)冷卻水浪費(fèi)嚴(yán)重的問(wèn)題,最好的辦法就是將循環(huán)風(fēng)機(jī)冷卻水回收再利用。最有效的辦法就是將冷卻水管路改造,使冷卻水能夠循環(huán)使用。圖1為擬改造后的軟水管路,將冷卻水排放進(jìn)入水箱,并通過(guò)齒輪泵把水箱中的水分別供應(yīng)給冷卻水和模擬水。當(dāng)僅需冷卻水時(shí)生產(chǎn)物流用水截止(如圖1所示,B部分),打開(kāi)冷卻水管路的電磁閥,利用齒輪泵電機(jī)將冷卻水送入風(fēng)機(jī)軸承箱冷卻(如圖1所示,A部分),冷卻后的水排放進(jìn)入水箱二,水箱二中的水通過(guò)滴漏方式進(jìn)行冷卻后滴入水箱一循環(huán)使用。
2.1 軟水管路改造
(1)在原模擬水管路上與流量計(jì)并聯(lián)一路管路作為冷卻水的上水管路,并且在流量計(jì)前的支路上安裝一個(gè)電磁閥,控制模擬水管路的通斷。
(2)利用現(xiàn)場(chǎng)的模擬水水箱,保留原來(lái)的所有管路,在原水箱一上方重新安裝一個(gè)水箱二,把冷卻水的下水管接到水箱二上,并且在水箱二下部打孔,使水流經(jīng)過(guò)孔洞散失熱量降溫后流回到原來(lái)的水箱中,使循環(huán)風(fēng)機(jī)冷卻水能夠回收再利用。
2.2 電控元件改造
(1)如圖2所示,在齒輪泵前的管路上通過(guò)一個(gè)三通接頭安裝一個(gè)溫度傳感器,用來(lái)檢測(cè)水溫。
(2)在水箱的排水管路上安裝一個(gè)電磁閥,當(dāng)水溫或水位超過(guò)設(shè)定值后控制閥門打開(kāi)排水。
(3)在電控柜i/o箱中新增加一塊DO模塊和2個(gè)繼電器,接入新增電磁閥的線圈。
(4)將新加的溫度傳感器連接到氣流烘絲機(jī)電控系統(tǒng)中的PA網(wǎng)絡(luò)上,并且設(shè)置通訊地址41,通過(guò)Profibus PA現(xiàn)場(chǎng)總線采集水溫值。
2.3 PLC控制程序以及HMI操作界面改造
(1)如圖3所示,對(duì)HXD氣流烘絲機(jī)PLC程序的硬件組態(tài)進(jìn)行修改,增加電磁閥及溫度傳感器。
(2)將原來(lái)模擬水的控制程序進(jìn)行了修改,使齒輪泵不僅供應(yīng)模擬水還要供應(yīng)循環(huán)風(fēng)機(jī)的冷卻水,并且要保證模擬水的流量要求和冷卻水的冷卻效果。
(3)如圖4所示,對(duì)新添加的電磁閥和溫度傳感器進(jìn)行PLC編程,將溫度傳感器的溫度實(shí)時(shí)采集上來(lái),參與電磁閥的控制,即當(dāng)水溫過(guò)高不能保證冷卻效果時(shí)要排水,同時(shí)還要進(jìn)冷水來(lái)降低水溫,或者水箱水位低時(shí)也要進(jìn)水。
(4)對(duì)齒輪泵變頻器頻率相關(guān)程序修改,使其在模擬水開(kāi)與不開(kāi)兩種情況下自動(dòng)轉(zhuǎn)換頻率。
(5)如圖5示,對(duì)觸摸屏監(jiān)控畫面編程,把畫面中的軟水管路重新進(jìn)行布局設(shè)計(jì),將電磁閥、溫度傳感器等電氣器件按照實(shí)際位置布置,并且做好數(shù)據(jù)連接,保證與PLC的正常通訊。
(6)在參數(shù)界面中進(jìn)行編程,添加水箱溫度上限設(shè)置值及電磁閥的手動(dòng)操作等畫面,并且做好數(shù)據(jù)連接,保證與PLC的正常通訊。
3 改進(jìn)效果
3.1 冷卻效果良好
將循環(huán)風(fēng)機(jī)冷卻水系統(tǒng)引入到模擬水系統(tǒng)中,通過(guò)管路及電氣的改造及對(duì)水溫的檢測(cè)、循環(huán)回收、晾曬散熱、混合排放,經(jīng)過(guò)試驗(yàn),當(dāng)水溫設(shè)定為30℃時(shí),由于預(yù)熱與冷卻階段消耗模擬水時(shí)補(bǔ)充了冷水,能保證風(fēng)機(jī)軸承的冷卻效果,生產(chǎn)中不會(huì)出現(xiàn)排水現(xiàn)象,確保了冷卻水的循環(huán)利用。
3.2 直接經(jīng)濟(jì)效益
實(shí)現(xiàn)循環(huán)風(fēng)機(jī)冷卻水的循環(huán)再利用,減少水資源的浪費(fèi),達(dá)到節(jié)能降耗的目的。HXD氣流烘絲機(jī)年均生產(chǎn)361批煙絲,每批節(jié)省7t軟水,軟水價(jià)格約為10元/t。每年節(jié)省費(fèi)用為:
單批煙節(jié)水量(t/批)×年產(chǎn)量(批)×軟水價(jià)格(元/t)=7×361×10=25270元
經(jīng)計(jì)算,改造后每年可節(jié)約25270元。
3.3 間接經(jīng)濟(jì)效益
節(jié)約了大量生產(chǎn)軟水所需的樹(shù)脂、工業(yè)用鹽、自來(lái)水及電力等物資,并降低了大量排污費(fèi)用,為洛陽(yáng)卷煙廠節(jié)能減排工作作出了貢獻(xiàn),為更為廣泛的開(kāi)展低碳生產(chǎn),開(kāi)闊了思路、拓展了視野。
3.4 推廣應(yīng)用
HXD氣流烘絲機(jī)在煙草行業(yè)內(nèi)廣泛應(yīng)用,其循環(huán)風(fēng)機(jī)冷卻水直排問(wèn)題普遍存在,此次改造適用于SH8、SH9系列的氣流烘絲機(jī)上,能夠達(dá)到減少水資源的浪費(fèi)、達(dá)到節(jié)能降耗的目的,具有較高的推廣價(jià)值。
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作者簡(jiǎn)介:何文婕(1974-),女,本科,助理工程師,研究方向:工藝管理和工藝研究。
李國(guó)棟(1982-),男,本科,助理工程師,研究方向:電氣設(shè)備維修與技術(shù)革新。