摘 要:文章闡述了中石油云南石化有限公司制氫聯(lián)合裝置在三查四定工作中出現(xiàn)的一些問題,如:中壓蒸汽暖管線的安全隱患、鍋爐給水的回流方向、轉(zhuǎn)化爐對(duì)流段的測(cè)溫位置、轉(zhuǎn)化爐爐管入口的保溫情況等,并根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)公司Technip和詳細(xì)設(shè)計(jì)公司HQC的共同建議,對(duì)制氫裝置中存在的可能影響開工進(jìn)程的問題進(jìn)行了分析討論,根據(jù)各方的討論結(jié)果制定了一系列解決對(duì)策,消除了開工隱患,為裝置一次性試車成功奠定了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:制氫裝置;三查四定;開工;隱患
1 概述
制氫聯(lián)合裝置為中石油云南石化有限公司1300萬噸/年煉油項(xiàng)目新建裝置,核心造氣部分采用Technip的烴類水蒸氣轉(zhuǎn)化技術(shù),氫氣提純采用四川天一科技的變壓吸附技術(shù),由中國(guó)寰球工程公司(HQC)做詳細(xì)設(shè)計(jì),指導(dǎo)建設(shè)了12萬Nm3/h和5萬Nm3/h兩套制氫裝置。本裝置采用烴類水蒸氣轉(zhuǎn)化法制氫,以天然氣、液化氣及PSA解吸氣作為原料,經(jīng)加氫脫硫反應(yīng)、預(yù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)、轉(zhuǎn)化反應(yīng)、高變反應(yīng)制得粗氫,再經(jīng)冷卻脫水后進(jìn)入變壓吸附裝置(PSA)進(jìn)行提純,所得氫氣純度高于99.9%,一氧化碳和二氧化碳含量不大于20ml/m3。
2 三查四定中出現(xiàn)的問題
2.1 中壓蒸汽暖管線的安全隱患
本裝置采用雙套自產(chǎn)蒸汽系統(tǒng),工藝蒸汽系統(tǒng)所產(chǎn)蒸汽全部用作蒸汽轉(zhuǎn)化用汽,不足部分由清潔蒸汽系統(tǒng)所產(chǎn)蒸汽補(bǔ)充,清潔蒸汽過剩部分外輸至蒸汽管網(wǎng)。
在配汽過程中,需先開放空線泄放蒸汽以起到暖管作用,防止蒸汽管線發(fā)生水擊。兩段配汽閥前分別設(shè)置有DN80和DN50的放空管線,放空口彎曲,布置于裝置框架外側(cè)。由于本裝置所產(chǎn)中壓蒸汽為3.8MPa、420℃的高溫蒸汽,在進(jìn)行泄放時(shí),蒸汽不能得到及時(shí)冷凝,從而會(huì)攜帶部分高溫凝液從放空口排出,容易對(duì)操作員造成人身傷害。
2.2 鍋爐給水的回流方向
自裝置外來的除鹽水預(yù)熱至90℃左右進(jìn)入除氧器除氧,再經(jīng)鍋爐給水泵送至鍋爐給水預(yù)熱器E-3104,進(jìn)而送至清潔蒸汽汽包D-7501,再循環(huán)至轉(zhuǎn)化蒸汽發(fā)生器E-3001,產(chǎn)生飽和蒸汽。在Technip的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)中,要求鍋爐水能夠從D-7501自流至E-3104,確保故障情況下,E-3104不會(huì)發(fā)生干燒。
本裝置的清潔蒸汽發(fā)汽系統(tǒng)(包括D-7501和E-3001)采用Pirsig公司的自支撐一體式設(shè)計(jì),汽包D-7501臥于廢鍋E-3001頂部,下降管長(zhǎng)度約為2m,整套發(fā)汽系統(tǒng)位于地面,高度為4m左右;而E-3104位于20m左右的平臺(tái)上,這就意味著鍋爐水不能從D-7501自流至E-3104。當(dāng)汽包液位偏高時(shí),鍋爐給水減少,E-3104容易出現(xiàn)超溫現(xiàn)象;同時(shí),E-3104內(nèi)的水(兩相流)會(huì)持續(xù)不斷流向D-7501,造成D-7501液位高高,導(dǎo)致鍋爐給水中斷,E-3104的超溫情況會(huì)進(jìn)一步惡化。
2.3 轉(zhuǎn)化爐橫跨段溫度測(cè)量位置
轉(zhuǎn)化爐是整個(gè)制氫裝置的核心裝置,其出口溫度在895℃左右,轉(zhuǎn)化爐出口溫度的監(jiān)測(cè)能有效保證轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化率,同時(shí)預(yù)防超溫事故。本裝置轉(zhuǎn)化爐出口溫度探測(cè)器20TT-0003/0004/0005,沿?zé)煔庾呦虬惭b于橫跨段側(cè)面中心線,在實(shí)際生產(chǎn)中,取三個(gè)探測(cè)器的平均值作為轉(zhuǎn)化爐出口溫度控制,而探測(cè)器的安裝位置不能準(zhǔn)確反映轉(zhuǎn)化爐出口溫度,不利于轉(zhuǎn)化爐出口溫度的控制。
2.4 轉(zhuǎn)化爐爐管入口處保溫
本裝置5萬Nm3/h制氫裝置轉(zhuǎn)化爐由北京華福工程有限公司(HFEC)設(shè)計(jì)建造,考慮到轉(zhuǎn)化爐的入口溫度較高(650℃),HFEC在轉(zhuǎn)化爐爐管入口處做了保溫設(shè)計(jì)。檢查過程中發(fā)現(xiàn),爐管周圍的蓋板可能會(huì)影響爐管的熱膨脹,爐管的保溫材質(zhì)(包括石棉膨脹環(huán)、保溫套筒內(nèi)的陶瓷纖維以及保溫表層的鋁皮材料)不一定適用高溫情況,過度安裝保溫可能導(dǎo)致爐頂蓋板處散熱不利,最終導(dǎo)致溫度超高。
3 問題討論及對(duì)策
3.1 設(shè)置冷凝立管
本裝置共有蒸汽暖管線四根,管線的放空位置不夠優(yōu)化,容易造成人身傷害,可考慮將所有暖管線收集至同一立管,采用生產(chǎn)水或循環(huán)水對(duì)蒸汽凝液進(jìn)行冷卻,將冷卻后的凝液安全地排放至含油污水系統(tǒng),能最大程度地減少安全隱患。
3.2 增設(shè)緩沖裝置
三查四定開展之際,制氫裝置的建設(shè)已經(jīng)完成90%以上,設(shè)備安裝已經(jīng)完成,即E-3104和D-7501的位置已經(jīng)不能改變。為了避免E-3104出現(xiàn)超溫情況,可考慮在E-3104至D-7501的管線內(nèi)增設(shè)緩沖器,確保E-3104內(nèi)的鍋爐水不會(huì)持續(xù)流向D-7501。
3.3 改變轉(zhuǎn)化爐出口測(cè)溫位置
將轉(zhuǎn)化爐出口溫度探測(cè)器20TT-0003/0004/0005移至橫跨段頂部,間隔均勻地垂直插入橫跨段,具體位置如圖1所示,熱電偶的插入長(zhǎng)度達(dá)到橫跨段的水平中心線。
3.4 爐管保溫情況分析
5萬Nm3/h制氫裝置轉(zhuǎn)化爐爐管入口處的保溫設(shè)計(jì)由HFEC和Morgan Thermal Ceramics共同設(shè)計(jì),爐管的保溫套筒材料為BTU-BLOCK,該材料是一種微型滲透性的材料,主要應(yīng)用于高溫工業(yè)。采用這種材料,鋁制保溫外皮的溫度將低于70℃(環(huán)境溫度為27℃,風(fēng)速為0m/s)。在高溫情況下,保溫套筒和管箱之間有50mm的距離,熱量會(huì)從管箱處散出,爐頂不會(huì)出現(xiàn)超溫情況。
根據(jù)廣西石化的開工經(jīng)驗(yàn),其14萬Nm3/h制氫裝置在開工過程中,轉(zhuǎn)化爐爐頂溫度高達(dá)80℃左右,操作員難以忍受,后經(jīng)通風(fēng)改造后爐頂溫度仍在50℃左右。本裝置采用的保溫方式,能有效保證爐膛內(nèi)熱氣流不竄至爐頂,爐頂溫度不會(huì)超高,不會(huì)對(duì)操作人員造成高溫傷害。
4 結(jié)束語
(1)本裝置建設(shè)的完成度較高,對(duì)于蒸汽暖管線等問題的改造難度較大,考慮到該管線僅在開工時(shí)使用,可懸掛警示牌,提醒操作人員。對(duì)于其他新建裝置,具有指導(dǎo)建設(shè)意義。
(2)轉(zhuǎn)化爐的保溫設(shè)計(jì)具有創(chuàng)新性,較Technip的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)更具有現(xiàn)實(shí)性,能有效保護(hù)操作員不受高溫傷害,且該保溫方式已成功適用于國(guó)內(nèi)其他制氫裝置,該轉(zhuǎn)化爐目前運(yùn)行正常。