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      淺析煤礦主要通風(fēng)機(jī)節(jié)能控制技術(shù)改造

      2016-12-31 00:00:00陳先永
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年30期

      摘 要:煤礦通風(fēng)機(jī)在煤礦生產(chǎn)過程中有著重要的地位,合理地使用該機(jī)械能夠確保煤礦工作人員的生命安全。結(jié)合自身工作經(jīng)驗(yàn),根據(jù)煤礦通風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率差、電耗多等問題,以某礦為實(shí)例,提出了通風(fēng)機(jī)及其電控系統(tǒng)改造的三種方案,在進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果對(duì)比后,確定了最后的通風(fēng)機(jī)與通風(fēng)機(jī)電控系統(tǒng)控制方案。技術(shù)改進(jìn)投入實(shí)施后,取得了極好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。

      關(guān)鍵詞:煤礦通風(fēng)機(jī);節(jié)能;改造;技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果

      1 煤礦概述

      某礦井使平硐-斜井聯(lián)合開拓,通風(fēng)手段是中央斜井進(jìn)風(fēng),東、西兩翼風(fēng)井進(jìn)風(fēng)的中央對(duì)角抽出式通風(fēng)系統(tǒng)。方式。礦井設(shè)置了兩臺(tái)軸流式通風(fēng)機(jī),通常情況下一臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn),另一臺(tái)作為備用備,且應(yīng)定期倒用。為了確保機(jī)器的正常使用和交替運(yùn)轉(zhuǎn),機(jī)器的型號(hào)、規(guī)格都應(yīng)確保一致,使用的控制辦法是低壓自耦變壓器降壓啟動(dòng)模式,具體參數(shù)如表1顯示。

      隨著礦井開采的持續(xù)進(jìn)行,其所需要的風(fēng)量比之前有了一定的上升,大約為100m3/s,當(dāng)一采區(qū)3號(hào)煤層和下組煤的某些煤層共同進(jìn)行開采之際,礦井初期負(fù)壓與中期負(fù)壓都會(huì)上升一定水平,大致為1600Pa與2500Pa。當(dāng)下組煤和3采區(qū)的煤層共同實(shí)現(xiàn)開采之際,初期負(fù)壓達(dá)到1600Pa,最嚴(yán)重的時(shí)候,通風(fēng)負(fù)壓大致是3200Pa。同時(shí),通風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率過低,電耗太高。通過對(duì)上文的探討,當(dāng)下所使用的通風(fēng)機(jī)已經(jīng)無法滿足礦井生產(chǎn)的實(shí)際需求,因此對(duì)于通風(fēng)機(jī)的改造是意義重大的。

      2 改造方案

      2.1 主要風(fēng)機(jī)改造方案

      作者在參考了礦井通風(fēng)的具體情況后,根據(jù)對(duì)主風(fēng)機(jī)的改造需求,確定了以下幾種方案。

      (1)方案一:以功率為2X185千瓦的電機(jī)取代原本功率是

      2X132千瓦的電機(jī),對(duì)通風(fēng)機(jī)輪弧與電機(jī)基座實(shí)施合理改造,并且讓舊有的軸流式通風(fēng)機(jī)繼續(xù)工作。按照礦井的進(jìn)一步發(fā)展需求,計(jì)算其具體需風(fēng)量。同時(shí),以此為參照,確定通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行角度為垂直角度的一半,這樣就可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)量的最大化,使得通風(fēng)機(jī)在低效區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn),防止其效率低于百分之八十,確定使用時(shí)間為6a。在服務(wù)年限到期以后,下組煤的開采大體上完成了。因此,在三采區(qū)的開拓和開采工作進(jìn)行之際,通風(fēng)機(jī)大體上是沒有辦法尋找到運(yùn)行工況點(diǎn)的。

      (2)方案二:使用功率為2X250千瓦的電機(jī)取代舊有電機(jī),并且對(duì)電機(jī)基座展開改造,對(duì)輪轂實(shí)施加工,提升葉片片數(shù),確定是32片,依舊使用的通風(fēng)機(jī)機(jī)殼。通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行角度偏大,風(fēng)量逼近最大數(shù)值,運(yùn)轉(zhuǎn)初其效率偏低,到中后期時(shí)效率就有顯著提高,服務(wù)年限最多為25a。25a以后,需要繼續(xù)對(duì)通風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。

      (3)方案三:直接使用FBCDZ-No24型號(hào)通風(fēng)機(jī)來取代原先使用的通風(fēng)機(jī),該通風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率較高,節(jié)能效果優(yōu)秀,同時(shí)對(duì)電機(jī)進(jìn)行改造,采用功率2X250千瓦的電機(jī)取代原先使用的電機(jī),并設(shè)置于原先的位置。在經(jīng)過科學(xué)的計(jì)算與探究后,能夠有效地達(dá)到礦井不同時(shí)期的通風(fēng)需求。

      2.2 主要通風(fēng)機(jī)供配電和電控系統(tǒng)改造方案

      按照礦井通風(fēng)設(shè)備等相關(guān)情形,作者編制了以下幾種主要的通風(fēng)機(jī)電控系統(tǒng)改造方案。

      2.2.1 對(duì)工業(yè)廣場變電所實(shí)施改造

      (1)通風(fēng)機(jī)使用低壓供電:先確定工業(yè)廣場變電所的負(fù)荷與變壓器室的所占實(shí)際空間,同時(shí)作為參照以兩臺(tái)都是S13-630/10型電力變壓器取代原先使用的變壓器。為了達(dá)到高效變壓器室散熱的目的,在變壓器室設(shè)置自動(dòng)控制軸流風(fēng)扇,對(duì)進(jìn)線柜低壓斷路器整定值實(shí)施對(duì)應(yīng)的調(diào)整。

      (2)通風(fēng)機(jī)采取高壓配電的方式:以功率為2X250千瓦的電機(jī)取代原先的電機(jī),此電機(jī)為高壓電機(jī),電壓是10kV,需要增加設(shè)置一套高壓配電設(shè)備,拓寬高壓配電室,所需費(fèi)用大致達(dá)到150萬元人民幣。

      2.2.2 通風(fēng)機(jī)的控制辦法主要有三種方案

      (1)自耦變壓器降壓啟動(dòng)控制手段。利用該辦法進(jìn)行啟動(dòng)機(jī)器,能夠較好地防止電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)電流時(shí),對(duì)輸電網(wǎng)絡(luò)造成的沖擊,由此在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)額定轉(zhuǎn)速的目的,也可以通過人工操作的渠道來對(duì)電動(dòng)機(jī)停止的展開控制,另外,控制系統(tǒng)還可以達(dá)到短路保護(hù)等相關(guān)功能。而通風(fēng)量的調(diào)節(jié)則可以由對(duì)葉片角度控制來完成,電機(jī)在額定轉(zhuǎn)速的條件下運(yùn)作下,其節(jié)電效果是較差的。作者計(jì)算后認(rèn)定,設(shè)備購置的花費(fèi)在50萬元上下。

      (2)工、變頻控制手段。使用控制柜,總共五臺(tái),其中工頻與變頻的控制柜都是兩臺(tái),最后一臺(tái)是運(yùn)行控制柜,其控制手段是PLC,這五臺(tái)控制柜都設(shè)置于控制室中。工頻啟動(dòng)與變頻啟動(dòng)都不會(huì)相互干擾,如果其中一種啟動(dòng)手段無法正常運(yùn)轉(zhuǎn),那么就能自動(dòng)轉(zhuǎn)換為另外一種控制手段,達(dá)到在故障情況下通風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的目的。設(shè)備購買的花費(fèi)在120萬元上下。

      (3)變頻控制手段。變頻與PLC系統(tǒng)各自控制著兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)。控制系統(tǒng)具備了持續(xù)監(jiān)測與自動(dòng)化程度高的特點(diǎn),倘若檢測到了超溫信號(hào),就能自動(dòng)發(fā)出警報(bào)信息。通風(fēng)機(jī)能夠達(dá)到軟啟動(dòng)的效果,從而實(shí)現(xiàn)了較好的節(jié)能效果。設(shè)備購買的費(fèi)用在120萬元左右。通風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)采取高壓變頻控制系統(tǒng),通風(fēng)機(jī)電控系統(tǒng)的自動(dòng)化程度較高,節(jié)電效果優(yōu)良,不過成本花費(fèi)高,在250萬元上下。

      3 改造方案選擇

      3.1 通風(fēng)機(jī)改造方案確定

      通過對(duì)三個(gè)方案的比對(duì),作者認(rèn)為方案一、二,通風(fēng)機(jī)都面臨著工作效率較差的問題,需要進(jìn)一步進(jìn)行改造,其支出的成本較高。方案三只需要使用新的通風(fēng)機(jī)取代原先的通風(fēng)機(jī)就行,最關(guān)鍵在于,更換的新的通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行特點(diǎn)可以較好地達(dá)到礦井不同生產(chǎn)階段的通風(fēng)需求,具備了風(fēng)量大、風(fēng)壓高的優(yōu)勢。新的通風(fēng)機(jī)由于采用了先進(jìn)的技術(shù),具備了效率高、噪聲低等優(yōu)點(diǎn),有著極好的節(jié)能效果,在工作時(shí)能夠確保工人安全。因此,通風(fēng)機(jī)的改造確定采取方案三。

      3.2 通風(fēng)機(jī)電控系統(tǒng)控制方案確定

      作為低壓控制系統(tǒng),方案一通風(fēng)機(jī)電控系統(tǒng)的改造能夠在系統(tǒng)檢修的同時(shí)展開。此外,為其配套變頻控制技術(shù),對(duì)通風(fēng)機(jī)的開關(guān)進(jìn)行合理控制,能夠有效地加強(qiáng)系統(tǒng)的自動(dòng)化,從而實(shí)現(xiàn)通風(fēng)機(jī)的高效運(yùn)轉(zhuǎn),通風(fēng)機(jī)的啟動(dòng)手段轉(zhuǎn)換成軟啟動(dòng),由此達(dá)到了電能消耗減少的目的。方案二確定為高壓控制系統(tǒng),另外還要拓寬原先的配電室,無疑增加了成本支出。方案三確定了高壓變頻控制手段,要求較多的先期資本投入。從全局出發(fā)來看,選擇方案一作為通風(fēng)機(jī)電控系統(tǒng)控制方案的成本支出最低,最適合在煤礦生產(chǎn)中采用。

      4 應(yīng)用效果分析

      改造后的通風(fēng)機(jī)和電控系統(tǒng)在運(yùn)轉(zhuǎn)后,獲得了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。通風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不復(fù)雜,穩(wěn)定性良好,方便日常維修。在專門的隔流腔中設(shè)置了電機(jī),所以,通風(fēng)機(jī)電機(jī)的通風(fēng)散熱系統(tǒng)有著不錯(cuò)的獨(dú)立性,可以盡可能防止通風(fēng)機(jī)風(fēng)道中的易爆氣體泄露,安全性能好。改造后,通風(fēng)機(jī)一年能夠節(jié)約電能50萬度左右,電費(fèi)就能省下約30萬元。

      參考文獻(xiàn)

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      [3]朱新明.礦井通風(fēng)機(jī)的常見故障及消除方法[J].新疆有色金屬,2005(S1).

      [4]張廷順.礦井運(yùn)轉(zhuǎn)通風(fēng)機(jī)性能測定方法[J].焦作工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2001(6).

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