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      石灰石-石膏濕法單塔雙循環(huán)脫硫技術(shù)在中山火電廠的應(yīng)用

      2016-12-19 05:28:29張麗珍
      資源節(jié)約與環(huán)保 2016年11期
      關(guān)鍵詞:單塔石灰石雙循環(huán)

      張麗珍

      (南京龍源環(huán)保有限公司江蘇南京210012)

      石灰石-石膏濕法單塔雙循環(huán)脫硫技術(shù)在中山火電廠的應(yīng)用

      張麗珍

      (南京龍源環(huán)保有限公司江蘇南京210012)

      中山火力發(fā)電有限公司2×300MW機組鍋爐燃煤含硫量1.5%,原煙氣中SO2含量為3800 mg/Nm3,為了滿足凈煙氣50mg/Nm3的排放要求,本工程采用石灰石-石膏濕法單塔雙循環(huán)脫硫工藝,F(xiàn)GD裝置脫硫效率可以做到98.3%。

      單塔雙循環(huán);脫硫效率

      根據(jù)環(huán)保部2013年發(fā)布的第14號《關(guān)于執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》,作為我國大氣污染突出的12個重點區(qū)域內(nèi)的中山火力發(fā)電廠,需達(dá)到二氧化硫50mg/m3的排放限值。中山火力發(fā)電有限公司本期裝設(shè)2臺300MW機組鍋爐,鍋爐設(shè)計燃煤含硫量1.5%,原煙氣中SO2含量為3800 mg/Nm3,引風(fēng)機出口粉塵濃度低于50 mg/Nm3,本工程采用石灰石-石膏濕法單塔雙循環(huán)脫硫工藝。

      1 工藝系統(tǒng)及主要設(shè)備介紹

      中山火力發(fā)電廠采用石灰石-石膏濕法單塔雙循環(huán)脫硫工藝,脫硫效率可達(dá)到98%,該工藝主要包括煙氣系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、石灰石粉儲存及供漿系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、排空及漿液返回系統(tǒng)、廢水系統(tǒng)。

      1.1 SO2吸收系統(tǒng)

      圖1 石灰石-石膏濕法單塔雙循環(huán)脫硫工藝

      本脫硫工程采用單塔雙循環(huán)工藝,按照一爐一塔+塔外漿池設(shè)計,設(shè)置兩級噴淋系統(tǒng),一級噴淋設(shè)2層噴淋層(吸收塔),二級噴淋設(shè)3層噴淋層(塔外漿池)。

      機組BMCR工況:運行一級噴淋2層+二級噴淋3層;

      機組75%BECR工況:運行一級噴淋2層+二級噴淋2層;

      機組40%BECR工況:運行一級噴淋2層+二級噴淋1層。

      根據(jù)機組燃煤煙氣含硫變化,噴淋層數(shù)投運建議如下:

      FGD入口煙氣SO2濃度3500 mg/Nm3~4400mg/Nm3:

      運行一級噴淋2層+二級噴淋3層;

      FGD入口煙氣SO2濃度2000~3500mg/Nm3:

      運行一級噴淋2層+二級噴淋2層;

      FGD入口煙氣SO2濃度~2000mg/Nm3:運行一級噴淋2層+二級噴淋1層。

      石灰石-石膏濕法單塔雙循環(huán)脫硫工藝見圖1。本脫硫工藝實際上是相當(dāng)于煙氣通過了兩次SO2脫除過程,經(jīng)過了兩級漿液循環(huán),兩級循環(huán)分別設(shè)有獨立的循環(huán)漿池,噴淋層,根據(jù)不同的功能,每級循環(huán)具有不同的運行參數(shù)。煙氣首先經(jīng)過一級循環(huán),此級循環(huán)的脫硫效率一般控制在40%~75%,循環(huán)漿液pH控制在4.5~5.0,循環(huán)漿液停留時間不低于4.5min,此級循環(huán)的主要功能是保證優(yōu)異的亞硫酸鈣氧化效果和石灰石的充分溶解,以及保證充足的石膏結(jié)晶時間。經(jīng)過一級循環(huán)的煙氣直接進(jìn)入二級塔外,此級循環(huán)實現(xiàn)最終的脫硫洗滌過程,由于不用追求亞硫酸鈣的氧化徹底性和石灰石溶解的徹底性,同時也不用考慮石膏結(jié)晶大小問題,所以pH可以控制在較高的水平,達(dá)到5.6~6.0,這樣可以大大降低循環(huán)漿液量,減小循環(huán)泵流量,降低電耗。

      單塔雙循環(huán)FGD系統(tǒng)具有如下優(yōu)點:(1)高PH值的二級循環(huán)在較低的液氣比和電耗條件下,可以保證很高的脫硫效率,即便是高硫煤可以達(dá)到98.0%以上的效率;(2)低pH值的一級循環(huán)可以保證吸收劑的完全溶解以及很高的石膏品質(zhì),并大大提高氧化效率,降低氧化風(fēng)機電耗;(3)石灰石在工藝中的流向為先進(jìn)入二級循環(huán)再進(jìn)入一級循環(huán),兩級工藝延長了石灰石的停留時間,特別是在一級循環(huán)中pH值很低,實現(xiàn)了顆粒的快速溶解,可以實現(xiàn)使用品質(zhì)較差的石灰石并且可以較大幅度地提高石灰石顆粒度,提高了石灰石的利用率,使鈣硫比實現(xiàn)低于1.02成為現(xiàn)實的可能。

      1.2 高效除霧器

      本工程要求煙氣在含液滴量低于50mg/Nm3(干態(tài))下排出,采用三級除霧器(2層屋脊式+1層管式除霧器)。除霧器安裝在吸收塔上部,用以分離凈煙氣夾帶的霧滴。2014年以來隨著國家環(huán)保超低排放的要求,除霧器選擇尤為重要,主要考慮以下方面:(1)據(jù)吸收塔煙氣流速的大小及出口霧滴(50mg/Nm3~20mg/Nm3干基)的性能要求,進(jìn)行流場分析,根據(jù)分析結(jié)果決定該項目除霧器的設(shè)計布置,比如采用三級屋脊式除霧器還是一級管式+二級屋脊式除霧器。(2)盡可能地增加除霧器的實際流通面積,從而提高除霧器的整體效率,高效除霧器要求除霧器有效布置率達(dá)到82%~88%(普通除霧器設(shè)計有效布置率只有70%~80%)。(3)除霧器布置的角度結(jié)合煙氣流場分析結(jié)果進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,這樣更能有效地去除霧滴,保證出口霧滴性能。(4)合理設(shè)計葉片間距并進(jìn)行差異化布置。采用差異化布置是為了將到達(dá)除霧器的煙氣更好的進(jìn)行均布,這樣可提高霧器的整體效率,有效的杜絕因為煙氣分布不均勻而引起的除霧器的失效現(xiàn)象,防止石膏雨現(xiàn)象的發(fā)生。

      2 脫硫工藝投資與運行費用研究比較

      2.1 單塔雙循環(huán)與單循環(huán)投資費用比較

      (1)吸收塔本體:雙循環(huán)塔上部比單循環(huán)塔高度增加,由于單循環(huán)要求的漿池液位較深,雙循環(huán)需要增加漿液收集器及自流管管道,因此塔本體造價仍較單循環(huán)方案高。(2)塔外漿池:雙循環(huán)工藝需要增加塔外漿池、攪拌系統(tǒng)和氧化空氣管網(wǎng)、密度計、pH計、旋流泵、旋流站;由此可見,單塔雙循環(huán)工藝較單循環(huán)工藝投資費用較高。

      2.2 單塔雙循環(huán)與單循環(huán)運行費用比較

      (1)電耗:雙循環(huán)方案引起煙氣側(cè)阻力增加,進(jìn)而電耗有所增加,但是不同的pH值控制會使循環(huán)泵及其它設(shè)備電耗節(jié)省更多。(2)由于雙循環(huán)系統(tǒng)優(yōu)化了石膏的結(jié)晶和石灰石溶解的環(huán)境,因此石膏品位會提高;另外由于石灰石利用率可提高到1.02,運行之中可節(jié)省石灰石粉用量。經(jīng)過長期運行實際來看,300MW鍋爐機組脫硫單塔雙循環(huán)與單循環(huán)年運行費用可節(jié)省約百萬。

      3 單塔雙循環(huán)脫硫效率性能曲線

      3.1 鍋爐負(fù)荷與脫硫效率的關(guān)系

      圖2 鍋爐負(fù)荷與脫硫率的性能曲線圖

      3.2 入口SO2濃度與脫硫率關(guān)系

      圖3 入口SO2濃度與脫硫率關(guān)系

      從圖3中可看出,300MW鍋爐機組40%~100%BECR工況下運行,脫硫效率可到達(dá)98%以上;入口SO2濃度在3800 mg/Nm3以下,脫硫效率也可達(dá)到98%。

      4 結(jié)語

      單塔雙循環(huán)脫硫工藝在中山火電廠實際運行中,入口SO2濃度在1600 mg/Nm3~2700 mg/Nm3,吸收塔出口SO2濃度可以降到35 mg/Nm3左右,脫硫裝置能夠長期穩(wěn)定運行,并能夠取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

      [1]張海濤.北疆電廠脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運行的研究與實踐[J].能源與節(jié)能,2012(11):45-47.

      [2]GB 13223-2011,火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[S].2011.

      [3]趙宇.電廠石灰石—石膏濕法脫硫系統(tǒng)運行的缺陷管理[J].化學(xué)工程,2013(9):5-7.

      [4]樓清剛.石灰石—石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)綜述[J].能源與環(huán)境, 2009(2):87-89.

      圖3 不同好氧堆肥周期下產(chǎn)品有機質(zhì)含量

      從圖3中可以看出,在實驗前期,隨著厭氧發(fā)酵時間延長,有機質(zhì)含量穩(wěn)步升高,第7天時,有機質(zhì)含量達(dá)到55%左右,隨后隨著發(fā)酵時間延長,有機質(zhì)含量基本保持不變,說明在效菌劑添加量、初始C/N、初始含水率、通風(fēng)量、pH等參數(shù)均在最優(yōu)情況下時,好氧堆肥的最佳發(fā)酵周期可縮短至7天。

      經(jīng)檢測,本試驗中藥渣好氧堆肥產(chǎn)品各項指標(biāo)均滿足國家《有機肥標(biāo)準(zhǔn)》(NY525-2012)及國家《生物有機肥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(NY884-2012)。

      表3 中藥渣好氧堆肥產(chǎn)品檢測

      5 結(jié)語

      5.1 由實驗數(shù)據(jù)中得出:使用高效中藥渣纖維素降解菌進(jìn)行中藥渣厭氧發(fā)酵和好氧堆肥處理,在接種量為15%的情況下,可實現(xiàn)厭氧發(fā)酵周期縮短至9d,好氧堆肥周期縮短至7d。相比傳統(tǒng)中藥渣15d~30d處理周期,本項技術(shù)可有效縮短處理周期。

      5.2 了中藥渣好氧堆肥處理技術(shù)研究,適應(yīng)于大規(guī)模處理場合機械化操作,此技術(shù)可推廣應(yīng)用至園林垃圾處理方面,隨著建設(shè)生態(tài)城市步伐的加快,城市的整體綠化率逐年遞增,年產(chǎn)生園林垃圾量約為100×104t~200×104t。采用本項目研發(fā)的堆肥處理技術(shù)進(jìn)行處理,不但解決的園林垃圾的環(huán)境污染問題,每年還可以產(chǎn)生出近百萬噸的生物有機肥料,對于改善城市環(huán)境具有重要意義。

      參考文獻(xiàn)

      [1]小燕,于宏兵,王攀,等.中藥行業(yè)藥渣資源化的低碳經(jīng)濟(jì)模式[J].環(huán)境保護(hù),2010(8):63-65.

      作者簡介

      吳欽(1985—),男,漢族,浙江余姚人,本科,工程師,主要從事環(huán)境保護(hù)研究工作。

      張麗珍(1984—),女,漢族,山西人,研究生學(xué)歷,中級工程師,研究方向:燃煤電廠二氧化硫控制。

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